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鎘污染綜合治理工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-07-05 12:29本頁面

【導(dǎo)讀】有色金屬集團(tuán)有限公司。鎘污染綜合治理工程

  

【正文】 1000 噸,工藝采用火法平罐煉鋅技術(shù)。隨著企業(yè)不斷發(fā)展,鋅生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展到年產(chǎn)精鋅 10000 噸的水平。 1992~ 1994 年,改造后的電鋅生產(chǎn)工藝相繼投產(chǎn),由于國內(nèi)鋅精礦多為鐵閃鋅礦,含鐵較高,鐵渣產(chǎn)出率大于 32%,鐵渣含鋅量仍高達(dá) 14~ 17%,無法達(dá)到棄渣要求,熱酸浸 出鋅浸出率曾高達(dá) 97%以上,由于鐵渣帶走了鋅,又沒有回收,鋅的總回收率很低,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益受到很大影響。 1996年,鋅系統(tǒng)按電鋅 20xx0 噸規(guī)模處理鐵渣建設(shè)了一臺(tái) Φ 內(nèi) 32m, V= 76m3 的 揮發(fā)窯 , 熱酸浸出流程又加了火法渣處理設(shè)施,這樣的生產(chǎn)流程就失去了熱酸浸出的優(yōu)點(diǎn),湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 22 與常規(guī)流程無異。此后就著手取消熱酸浸出流程的調(diào)整,采用常規(guī)兩段浸出加火法渣處理設(shè)備的改造。采用常規(guī)流程以后,浸出槽罐有很大的富余,隨后鋅系統(tǒng)經(jīng)過七、八年的調(diào)整,電鋅生產(chǎn)能力逐漸由 20xx0 噸、 30000 噸、 50000 噸擴(kuò)大到現(xiàn)在的 100000 噸的規(guī)模。 酸浸渣 揮發(fā)窯 系統(tǒng) 作為 電鋅常規(guī)流程的重要設(shè)施, 它負(fù)責(zé)鋅系統(tǒng) 20%鋅的回收, 第四冶煉廠揮發(fā)窯 工程是分三次建成的, 共建設(shè)了 一臺(tái) 32m V= 76m3 回轉(zhuǎn)窯, 兩臺(tái) 32m V= 揮發(fā)窯 ,三臺(tái)窯年處理渣能力為 萬噸, 目前 電鋅產(chǎn)能 10 萬噸, 堆存及 外銷渣量 約 50000 噸,因此必需再增建回轉(zhuǎn)窯,確保自有資源在內(nèi)部消化。 現(xiàn)有 三臺(tái) 揮發(fā)窯 存在 窯小 、漏風(fēng)嚴(yán)重、 二氧化硫 超 標(biāo)沒法集中脫硫處理 的問題 , 因此 只有 整合三座現(xiàn)有揮發(fā)窯, 建設(shè) 一臺(tái) 大 型揮發(fā) 窯,才可以統(tǒng)籌、系統(tǒng)地解決上述回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)能力不足 的問題 , 能夠解決重金屬污染問題,改善大氣環(huán)境,實(shí)現(xiàn) 節(jié)能減排。 2) 揮發(fā)窯 工藝方案 分析 —— 工藝方案研究選擇原則 根據(jù)原料來源和特點(diǎn),本工程冶煉工藝選擇原則是: ① 適應(yīng)能力強(qiáng),冶煉工藝流程對(duì)原料有比較強(qiáng)的適應(yīng)能力,使生產(chǎn)具有靈活性。 ② 高效節(jié)能,對(duì)余熱有效的利用。 ③ 環(huán)保,在工藝選擇上要體現(xiàn) “以人為本 ”的原則,選擇系統(tǒng)密閉,負(fù)壓操作,有害氣體、煙塵泄漏少,原料進(jìn)行倉貯,避免露天堆放和被自然水流失污染。 ④ 工藝成熟,可靠。 ⑤ 經(jīng)濟(jì)效益可行。 —— 工藝方案 濕法煉 鋅 得到的浸出渣成分主要為酸難以溶解的鐵酸鋅,還有少量硫化鋅、硅酸鋅及不能完全過濾掉的硫酸鋅等。由于可由酸溶解的鋅量少,生產(chǎn)中一般不采用濕法進(jìn)行處理,而 多采用回轉(zhuǎn)窯煙化, 鋅鹽 被 C 或 CO 還原 并揮發(fā) ,再氧化 為氧化鋅 ,富集于煙塵中, 為 下一步處理氧化鋅生產(chǎn)金屬鋅提供條件 , 大量脈石造渣分離 。 本 方案 建議采用回轉(zhuǎn)窯工藝處理 選銀后的酸浸 渣。 回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)出的煙氣溫度在 700℃ 左右,有回收熱的價(jià)值,一般處理方 法,大 型爐 窯多采用余熱鍋爐生產(chǎn)蒸汽,作供熱或發(fā)電之用,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯較小時(shí),可回收熱量不大,采用丟棄熱能不用(余熱鍋爐投資費(fèi)用較大),用水套和表面冷卻器相結(jié)合使煙氣降溫的湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 23 方案。本 方案 推薦采用余熱鍋爐生產(chǎn)蒸汽 ,以供鋅系統(tǒng)濕法生產(chǎn)使用 。 一般窯渣含有銅、鐵、炭及貴金屬, 可通過選礦方法進(jìn)行綜合回收 。原料中的 Fe2O3在回轉(zhuǎn)窯的還原氣氛和高溫條件下,按下列次序發(fā)生變化 Fe2O3—Fe3O4—FeO—Fe;Fe2O3 還原成 Fe3O4 的反應(yīng),在低溫及還原氣氛濃度很小的情況下就進(jìn)行,而 Fe3O4 還原成 FeO 需要較強(qiáng)的還原氣氛, FeO 還原成 Fe 則需要極強(qiáng)的還原氣氛和較高的溫度,在回轉(zhuǎn)窯處理過程中,鐵是以 Fe3O4, FeO, Fe 形態(tài)同時(shí)存在。 FeO 與 SiO2 反應(yīng)形成硅酸鹽渣, Fe3O4 和 Fe 具有磁性,可通過磁選獲得富集,炭可通過重選或旋流分級(jí)獲得富集炭。 第四冶煉廠窯渣送三廠磁選車間處理,選出的鐵精粉送本公司第八冶煉廠(鉛冶煉廠)熔煉工段進(jìn)行配料;水煤渣(高炭粉)送磚廠作坯料。所有渣料全部實(shí)現(xiàn)回收,無廢渣外排。 d) 浸出渣 選 銀 工藝分析 從渣中回收銀、金、銅等有兩個(gè)途徑:一是從 浸出 渣中直接浮選回收,二是從回轉(zhuǎn)窯渣經(jīng)磨礦,重選,磁選回收 ;兩個(gè)途徑國內(nèi)工廠都有不同規(guī)模的生產(chǎn)實(shí)踐 。 從 1995年~ 20xx 年, 水口山 有色金屬集團(tuán)公司技術(shù)中心 對(duì)酸浸渣中選銀進(jìn)行了小型試驗(yàn)和擴(kuò)大試驗(yàn) ,試驗(yàn)表明從 浸出 渣中直接浮選回收 , 技術(shù)上可行,且指標(biāo)穩(wěn)定 , 因此通過上述流程對(duì)酸浸渣中的有價(jià)金屬進(jìn)行回收,將是公司鋅系統(tǒng) 提高經(jīng)濟(jì)效益 的主要措施之一。 酸浸渣浮選銀精礦工藝的特點(diǎn): 1) 銀的回收率大于 78%,銀精礦品位 在 8000g/t 以上 。 2) 藥劑消耗: H2SO41500g/t,丁胺 500g/t, RB3 100g/t。 3) 采取間接加熱和逆流洗滌 , 可以杜絕鋅溶液體積產(chǎn)生膨脹 , 且尾礦廢水循環(huán)利用,無廢水排放 。 本工藝技術(shù)先進(jìn),已在廣西南方公司得到很好的應(yīng)用。 鎘污染 綜合治理工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì) 工藝流程概述 本工程工藝流程包括高鎘次氧化鋅處理工藝、銅鎘渣處理工藝和鋅系統(tǒng)浸出渣浮選銀工藝以及 揮發(fā)窯處理 浮選 尾礦 及 尾氣 脫硫 制取 亞硫酸鈉 工 藝 四部分,詳見工藝流程圖 。 工藝過程分述如下: a) 高鎘次氧化鋅處理工藝 1)焙燒脫氟氯工序 氟氯在電解時(shí)腐蝕陰陽極板,增大極板消耗,使鋅剝離困難,并使析出鋅中鉛超標(biāo),湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 24 降低產(chǎn)品質(zhì)量,因此必須除去,根據(jù)氟氯易揮發(fā)的特性,在多膛爐內(nèi),溫度 700℃ 的條件下,焙燒揮發(fā)除去。 來自水口山第四冶煉廠、第八冶煉廠 以及周邊 小廠所 產(chǎn) 次氧化鋅 卸入庫房,由抓斗行車抓入中間倉,由埋刮板機(jī)送入高位倉,再由氣動(dòng)輸送至多膛爐頂部?jī)?chǔ)倉,由螺運(yùn)機(jī)定量送至多膛爐內(nèi),經(jīng)爐內(nèi)多層爐床,翻動(dòng)焙燒,采用煤氣加熱,脫除氟氯的次氧化鋅由底層排出,直接進(jìn)入磨礦系統(tǒng)。 磨礦采用洗水調(diào)漿,液固比 3: 1,進(jìn)入球磨機(jī)濕磨,出球磨機(jī)礦漿,加入含酸廢液,增加液固比,由泵泵至圓錐分級(jí)機(jī),分級(jí)底流通向球磨機(jī),溢流泵至中浸槽。 焙燒尾氣經(jīng)表面冷卻器和布袋收塵器收塵后,進(jìn)入脫硫系統(tǒng)進(jìn)一步處理,脫除其中的二氧化硫及粉塵 。 脫 除的 粉 塵中 F、 Cl、 As、 Sb 富集率為 3 倍以上,具體成分為 含~%、 ~%、 ~%、 ~%,不能進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)利用, 外賣只能 給有資質(zhì)處理的單位。煙氣經(jīng)脫硫系統(tǒng)處理后,二氧化硫排放濃度為 mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 2) 濕法 及熔鑄 工序 —— .氧化鋅中性浸出及濃密 氧化鋅中性浸出為 連續(xù) 浸出,浸出槽為 56m3 機(jī)械攪拌槽 2 個(gè)。由 多膛焙燒脫氟氯工序 工序送來的漿化后的氧化鋅送中性浸出槽,同時(shí)加入廢電解液浸出。中性浸出控制始酸~ 60g/l, 溫度~ 65℃ ,液固比 =6~ 8:1, 浸出時(shí)間~ 2h,終點(diǎn) pH=~ , 鋅浸出的同時(shí),有部分砷銻被浸出,砷銻雜質(zhì)進(jìn)入溶液,會(huì)引起電積時(shí)燒板,必須最大限度地除去;鋅浸出完成后,加入配液槽事先配備好了的亞鐵鹽,錳粉,酸性鐵鹽溶液,根據(jù)浸出液中的砷銻離子濃度,加入一定比例的量,進(jìn)行沉鐵,使鐵以易于過濾的針鐵礦形式水解沉淀,同時(shí)使砷銻硅鍺等雜質(zhì)吸附而共沉除去。氧化除鐵溫度 80~ 90℃ ,時(shí)間~ 2h。 中性浸出 礦漿 自流進(jìn) 中性浸出 濃密機(jī)。經(jīng)濃密沉清后,底流送氧化鋅酸性浸出,上清液送 凈化工序 。 —— 氧化鋅酸性浸出及壓濾 氧化鋅中 浸底流用泵送進(jìn)氧化鋅酸浸槽,加入廢電解液及硫酸浸出。酸性浸出為 連續(xù) 浸出,浸出槽為 56m3 機(jī)械攪拌槽 3個(gè)。酸性浸出控制始酸 130~ 150g/l, 溫度 70~ 80℃ ,液固比 =7~ 9:1, 浸出時(shí)間 78h,終酸 20g30g/l, 酸 性浸出 礦漿 自流進(jìn)酸 性浸出 濃密機(jī) ,經(jīng)濃密沉清后, 底流 用泵送入廂式壓濾機(jī)壓濾,濾液經(jīng)貯槽 和 上清液 一起 返回氧化鋅中性浸出使用,濾渣即鉛渣, 運(yùn) 至冶煉 八廠 。 湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 25 浸出 車間工藝設(shè)備布置具體見 浸出車間設(shè)備配置圖 。 —— 凈化 工序 為使電積產(chǎn)出高品位的析出鋅,需要有高質(zhì)量的電解液。本設(shè)計(jì)對(duì)中性浸出液的凈化 選用三段 連續(xù) 凈化(一、三段加鋅粉,二段加鋅粉、銻鹽)以達(dá)到深度凈化的目的。 第一段 根據(jù)溶液含氯離子濃度,加銅離子除氯, 低溫加鋅粉除銅鎘,凈化溫度 55~60℃,反應(yīng)時(shí)間~ 2 h,一次凈化后的溶液泵至廂式壓濾機(jī)進(jìn)行過濾,濾液采用螺旋板式換熱器加熱后送第二段凈化 ,濾渣即銅鎘渣。 第二段凈化為高溫加鋅粉、銻鹽除鈷、鎳、砷、銻,二段凈化控制作業(yè)溫度 85~ 90℃,反應(yīng)時(shí)間 3 h,二次凈化后的溶液泵至廂式壓濾機(jī)進(jìn)行過濾,濾液采用鼓風(fēng)式冷卻塔冷卻到 55~ 60℃,送第三段凈化。 第三段凈化進(jìn)一步加鋅粉除銅鎘,從鼓風(fēng)式冷卻塔出 來的溶液溫度約 55~ 60℃,自流進(jìn)入三段凈化槽,三段凈化作業(yè)溫度 55~ 60℃,反應(yīng)時(shí)間~ 2 h。三段凈化后的溶液泵至廂式壓濾機(jī)進(jìn)行過濾,濾液泵送鋅電積工段。濾渣為銅鎘渣,這部分銅鎘渣里含有較多的鋅粉,用中浸上清液漿化后返回第一段凈化。 凈化 車間工藝設(shè)備布置具體見 凈化車間設(shè)備配置圖 。 —— 鋅電 解 及廢電解液冷卻 凈化后合格的新液泵入鋅電積新液貯槽,按新液 :廢液 =1:15~ 20 的比例混合后入電解槽。電積時(shí)槽溫 38~ 40℃,電流密度為 480~ 530A/m2,槽電壓 ~ ,同極距 62mm,陰極析出鋅出槽周期 24h。 人工剝離鋅片,用叉車送往熔鑄。定期抽吸電解槽中的陽極泥,陽極泥用泵送至 焙沙 中性浸出。 為保證電解過程中電解溫度不超過 40℃,電積過程產(chǎn)生的焦耳熱采用鼓風(fēng)式空氣冷卻塔對(duì)電解廢液進(jìn)行冷卻,保證出液溫度為 30~ 37℃。 鋅電解 工藝設(shè)備布置具體見 鋅電解車間配置平面圖 。 —— 鋅熔鑄及成品庫 析出鋅片在低頻感應(yīng)電爐內(nèi)熔化,熔化時(shí)溫度控制為 460~ 480℃,扒渣和放鋅時(shí)溫度不低于 480℃,但不超過 500℃。析出鋅在入電爐前,應(yīng)放置一定的時(shí)間,使鋅片上的水分干燥,以免水分進(jìn)入電爐引起爆炸。低頻感應(yīng)電爐熔鋅時(shí),鋅的 氧化率較低,浮渣量少,鋅的直接回收率較高。 熔化后的鋅,通過直線鑄錠機(jī)澆鑄,得到合格的鋅錠,外銷。 熔鑄所產(chǎn)浮渣返回四廠沸騰焙燒。 湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 26 鋅熔鑄 車間工藝設(shè)備布置具體見 鋅熔鑄車間配置平面圖 。 b) 銅鎘渣處理工藝 銅鎘渣處理系統(tǒng)所用原料來源有兩種,一種是來自四廠原有鋅系統(tǒng)凈化工序產(chǎn)出的銅鎘渣,另一部分來自高鎘次氧化鋅系統(tǒng)凈化工序產(chǎn)出的銅鎘渣。 銅鎘渣和電解廢液按一定液固比加入到鎘系統(tǒng) 浸出 反應(yīng) 槽 中,電解廢液中的硫酸和銅鎘渣中的鎘發(fā)生反應(yīng),金屬鎘以離子形態(tài)進(jìn)入溶液,而 金屬 銅 基本 不溶解留在渣中 ,從而實(shí)現(xiàn)銅鎘分離,銅渣送柏 坊銅礦銅 冶煉 系統(tǒng)處理回收金屬銅。 銅渣和硫酸鎘溶液液固分離后,在硫酸鎘溶液中加入適量鋅粉,鋅粉和溶液中的 鎘離子發(fā)生置換反應(yīng)產(chǎn)出海 綿 鎘 。 置換得到的海綿鎘是表面積較大的粒狀海綿體組織,容易氧化,需用油壓機(jī)壓制成團(tuán)。鎘團(tuán)在熔融的片堿覆蓋下熔鑄成鎘錠。鎘的熔鑄過程實(shí)際上也是堿法精煉過程,海綿鎘中的雜質(zhì)金屬大部分都能溶解于片堿中。 粗鎘化學(xué)成分及其物理性能見表 51。 表 5 1 粗鎘化學(xué)成分及各成分的物理性能 金屬 Cd Zn Pb Fe Cu As 含量( %) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 熔點(diǎn)( ℃ ) 320 419 327 1335 1083 814 沸點(diǎn)( ℃ ) 767 907 1525 2740 2360 615(升華 ) 固態(tài)密度( g/cm3) 由表 51 可知,粗鎘中的雜質(zhì),除 As 在 615℃ 升華外,其它金屬雜質(zhì)的沸點(diǎn)都遠(yuǎn)高于鎘的沸點(diǎn), 而 As 與 Zn 雖可與鎘同時(shí)蒸餾,但與燒堿的熔煉過程中, As 與 Zn均可熔于燒堿中,再通過精餾而降到 %一下, 達(dá) 到精鎘標(biāo)準(zhǔn)。銅與鐵的沸點(diǎn)很高,在鎘的沸點(diǎn)溫度下,其蒸氣壓很小,故在鎘精餾過程中,微量銅、鐵進(jìn)入精鎘可視為機(jī)械夾雜。 將 海綿 鎘在鑄型鍋中熔化,并加入氫氧化鈉和插入新鮮松木板攪拌,同時(shí)進(jìn)行堿性精練和還原精煉得到 粗 鎘。 粗鎘再進(jìn)行精餾、 鑄錠 得到 精鎘產(chǎn)品。 精餾的原理是 利用各種金屬的沸點(diǎn)不同, 控制適當(dāng)?shù)臏囟龋?低沸點(diǎn)的鎘 蒸發(fā),而其它 沸點(diǎn)高的雜質(zhì)元素不易揮發(fā) ,留于 鍋底殘?jiān)?中 ,從而達(dá)到分離提純鎘的目的。 鎘蒸氣經(jīng) 冷凝 得到純度較高的鎘錠。 湖南 水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 鎘污染綜合治理 工程 可行性研究報(bào)告 27 將現(xiàn)有精鎘爐改為 真空連續(xù)精餾爐 ,能改善環(huán)?,F(xiàn)狀,符合國家對(duì)湘江流域污染治理“新技術(shù),低 能耗”的工藝選取要求 。目前這種爐型在株洲冶煉廠得到了很好的應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境好,尾氣治理達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 銅鎘渣濕法處理系統(tǒng) 新建在四廠西側(cè),具體工藝設(shè)備布置見 銅鎘渣濕法處理系統(tǒng)配置圖 ,考慮到環(huán)境的影響, 銅鎘渣 生產(chǎn)工藝中 粗鎘熔鑄及精餾設(shè) 在四廠原有 老鋅蒸餾的廠房?jī)?nèi) ,具體工藝設(shè)備
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