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清潔生產(chǎn)審核報告-資料下載頁

2025-08-04 03:16本頁面
  

【正文】 無/低費方案,實施難度不大,部分方案環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益都非常明顯,因此審核小組經(jīng)過討論并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施經(jīng)篩選確定的可行的無/低費方案。清潔生產(chǎn)審核階段性總結(jié)自開展清潔生產(chǎn)審核工作以來,公司管理層高度重視這項工作,公司成立了清潔生產(chǎn)審核工作小組由公司副總經(jīng)理掛帥任工作組長。在清潔生產(chǎn)審核過程中,公司清潔生產(chǎn)審核工作小組嚴(yán)格按照審核程序開展工作,在進(jìn)行了大力宣傳和對員工培訓(xùn)的同時,從能源原料、工藝、設(shè)備、控制、操作、管理、產(chǎn)品及廢棄物這八方面進(jìn)行調(diào)查分析。在審核過程中,進(jìn)行了清潔生產(chǎn)現(xiàn)狀評價。根據(jù)鋅冶煉的特點和公司的實際情況,批復(fù)的審核報告中共篩選出了20個清潔生產(chǎn)整改方案,其無低費方案15個,中高費方案5個。公司依照“邊審核,邊實施”的原則,對短期內(nèi)可以實施的9個無低費方案,立即組織并完成了實施,對3個擬實施的中高費方案作出了實施計劃,并要求于2014年12月前全部完成實施整改。31第五章可行性分析本階段的目的是對篩選出來的中/高費清潔生產(chǎn)方案進(jìn)行分析和評估,以選擇最佳的、可實施的清潔生產(chǎn)方案。本階段的工作重點是:在結(jié)合市場調(diào)查和收集一定資料的基礎(chǔ)上,進(jìn)行方案的技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)的可行性分析和比較,從中選擇和推薦最佳的實行方案。32最佳的可行方案是指該項投資的方案在技術(shù)上先進(jìn)、在經(jīng)濟(jì)上合理有利、又能保護(hù)環(huán)境的最優(yōu)方案。研制方案初步研制方案經(jīng)過篩選得出的初步可行的中/高費清潔生產(chǎn)方案,因為投資額較大,而且一般對生產(chǎn)工藝過程有一定程度的影響,因而需要進(jìn)一步研究,主要是進(jìn)行一些工程化分析。下面提供了四個方案供下個階段作可行性分析。三個方案的說明表表F16方案說明表方案名稱 廢水收集管網(wǎng)改造和污水處理后部分循環(huán)回用要點 對污水收集管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,徹底進(jìn)行雨污分流,并對設(shè)施進(jìn)行改造,使污水能穩(wěn)定達(dá)到回用要求和排放要求主要設(shè)備 雨污分流管網(wǎng)、污水回用管網(wǎng)(PVC塑料管)1500米,水泵2臺,300m2混凝土水池1只,污水自動控制系統(tǒng)1套,回用水池80m3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),費用及效益污水管網(wǎng)改造和污水回用設(shè)施建設(shè),總投入資金約105萬元,徹底做到雨污分流,且廢水經(jīng)處理后33%循環(huán)回用。因此平均減少廢水排放量40t/d,減少新鮮補(bǔ)充水40t/d,降低自來水費元/天(水費元/噸水)。全年預(yù)計產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益萬元可能的環(huán)境影響 減少廢水排放量,降低了電鍍加工的生產(chǎn)成本。處理后的廢水進(jìn)行部分回用,節(jié)約了用水,減少了污染物排放總量,對環(huán)境影響有利。表 方案F18明表方案名稱 冷卻水循環(huán)要點 新建3臺5t/h冷卻塔,使隔套冷卻水循環(huán)回用,達(dá)到節(jié)水減排要求主要設(shè)備 3臺5t/h冷卻塔,水泵3臺,自來水管網(wǎng)220米主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),費用及效益3套冷卻循環(huán)系統(tǒng)總投入萬元。冷卻水循環(huán)回用,節(jié)約地表水萬噸,可能的環(huán)境影響 減少冷卻水排放,節(jié)約用水,對環(huán)境影響有利表 方案F20說明表33方案名稱 生產(chǎn)過程自動化改造要點 對部分電鍍鍍種的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行自動化改造,保證工藝的準(zhǔn)確性,提高工效和產(chǎn)品質(zhì)量,減少人工,減少廢水的產(chǎn)生量,改善了生產(chǎn)環(huán)境。主要設(shè)備 電鍍自動生產(chǎn)流水線主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),費用及效益一條自動流水線改造費用約65萬元。可提高工效,減少操作人員5名,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,合格率可提高,減少廢水量約,污水處理費約人均工資則全年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益可能的環(huán)境影響 減少廢水的產(chǎn)生量,對環(huán)境影響極為有利確定方案基本內(nèi)容F16廢水收集管網(wǎng)改造和污水處理后部分循環(huán)回用方案為實現(xiàn)處理后的污水回用作為生產(chǎn)補(bǔ)充水,在回用水深度處理中,根據(jù)污水水質(zhì)要選用降低暫硬和永硬的處理工藝以及過濾、殺菌等處理技術(shù)環(huán)節(jié)。污水循環(huán)回用流程如圖圖污水處理循環(huán)回用工藝流程 F18冷卻水循環(huán)方案34用戶其他損失冷卻塔投藥裝置循環(huán)水池排污循環(huán)水泵圖冷卻水循環(huán)工業(yè)流程圖 F20生產(chǎn)過程自動化改造方案在生產(chǎn)過程自動化技術(shù)出現(xiàn)之前,工廠操作員必須人工監(jiān)測設(shè)備性能指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量,以確定生產(chǎn)設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài),而且必須在停機(jī)時才能實施各種維護(hù),這降低了工廠運(yùn)營效率,且無法保障操作安全。生產(chǎn)過程自動化技術(shù)可以簡化這一過程。通過在工廠各個區(qū)域安裝數(shù)千個傳感器,自動化系統(tǒng)可以收集溫度、壓力和流速等數(shù)據(jù),然后利用計算機(jī)對這些信息進(jìn)行儲存和分析,再用簡潔明了的形式把處理后的數(shù)據(jù)顯示到控制室的大屏幕上。操作人員只要觀察大屏幕就可以監(jiān)控整個工廠的每項設(shè)備。生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)能夠優(yōu)化生產(chǎn)。在必要時,工廠操作員可以中止自動化系統(tǒng),進(jìn)行手動操作。進(jìn)行技術(shù)評估方案F16(1)由于本公司為八十年的老企業(yè),長期以來的酸性腐蝕導(dǎo)致污水存折滲漏現(xiàn)象,也存在著地表水、雨水滲入污水收集池,因此該方案中對污水收集管網(wǎng)進(jìn)35行系統(tǒng)改造,徹底雨污分流,增加污水回用處理裝置,使污水能穩(wěn)定達(dá)到回用要求和排放要求,回用量為33%,即減少廢水排放量40噸/天。(2)該方案的技術(shù)符合本公司的實際情況,通過對公司區(qū)內(nèi)的污水管網(wǎng)徹底改造,使污水全部收集到位,避免跑、冒、滲、漏,也阻斷了地表水、雨水進(jìn)入污水設(shè)施所帶來的潛在危險。應(yīng)用該技術(shù)后,年減少廢水量12000噸,同時污水經(jīng)處理后那3%回用,能節(jié)約用水12000噸,降低了生產(chǎn)成本,也節(jié)約了資源,減少了污染物的排放。(3)該方案技術(shù)設(shè)備操作上更安全、可靠、方便。(4)該方案技術(shù)成熟。方案F18(1)該方案中新建3臺5t/h冷卻塔,使隔套冷卻水循環(huán)利用,達(dá)到節(jié)水減排要求。本方案工藝成熟、經(jīng)濟(jì)合理。(2)該方案的技術(shù)符合我公司實際情況,且實施難度不大。(3)該方案技術(shù)設(shè)備操作上安全、可靠、更為方便,不僅減少了用水,也節(jié)約了成本,有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。(4)該方案技術(shù)成熟。方案F20(1)該方案設(shè)計中對部分鍍種實現(xiàn)生產(chǎn)的自動化控制,保證工藝的準(zhǔn)確性,提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量,減少人工,減少原輔材料的使用量,也減少了廢水的產(chǎn)生,減少廢水產(chǎn)生量2400噸/年,從而也減少了廢水的排放量。(2)該方案的技術(shù)符合本公司的實際情況,應(yīng)用該技術(shù)后能有效控制因人工操作而產(chǎn)生的隨意性及個性差異,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,提高了工效。(3)該方案技術(shù)設(shè)備操作上更安全、可靠、方便。(4)該方便技術(shù)成熟。36進(jìn)行環(huán)境評估方案F16該方案每年減少廢水排放量16590噸,且廢水經(jīng)處理后33%循環(huán)回用,大大降低了環(huán)境風(fēng)險,每年可減少新鮮水用量2254噸方案F18該方案每年可節(jié)約用水321萬噸,減少冷卻水排放量12萬噸,有明顯的環(huán)境效益。方案F20該方案預(yù)計每年可減少廢水產(chǎn)生和排放365噸,有明顯的環(huán)境效益。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評估公式:總投資費用(I)=總投資補(bǔ)貼新增折舊費(D)=I/n年新增利潤(P)=項目前年經(jīng)營成本項目后年經(jīng)營成本年凈現(xiàn)金流量(F)=年新增利潤+年新增折舊費F=P(PD)R表方案財務(wù)評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與評估指標(biāo)匯總表財務(wù)評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)用(I指)標(biāo)方案:F16方案:F18方案:F20336(n) 15 15 15(D) 37(P) (F) (NPV)(IRR(應(yīng)表明所采用的折)現(xiàn)率)1286566248(Pt) 1 1 2推薦可實施方案表F16方案簡述及可行性分析結(jié)果表方案名稱/類型:廢水收集管網(wǎng)改造和污水處理后部分循環(huán)回用方案的基本原理:被處理的廢水沿軸向進(jìn)入鼓內(nèi),以徑向輻射狀經(jīng)篩網(wǎng)流出,水中雜質(zhì)即被截留于鼓筒上濾網(wǎng)內(nèi)面。當(dāng)截留在濾網(wǎng)上的雜質(zhì)被轉(zhuǎn)鼓帶到上部時,被壓力沖洗水反沖到排渣槽內(nèi)流出。方案簡述:生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水呈酸性(濃度約為1%),用于沖灰水后即可以節(jié)省地表水的用量,又達(dá)到了廢水綜合利用的目的,符合清潔生產(chǎn)的要求。并且由于該廢水呈酸性,用作沖灰水比較有利,酸與堿性的灰混合后可以起到中和的作用,減小堿性灰對周圍環(huán)境的影響獲得何種效益:以減輕管道的結(jié)垢,減少對管道清洗國內(nèi)外同行業(yè)水平:一樣方案投資:10萬元影響下列廢棄物:酸液影響下列原料和添加劑:水的使用可減少38影響下列產(chǎn)品:無技術(shù)評估結(jié)果簡述:可行環(huán)境評估結(jié)果簡述:可行經(jīng)濟(jì)評估結(jié)果簡述:可行表F18方案簡述及可行性分析結(jié)果表方案名稱/類型:冷卻水循環(huán)回用方案的基本原理:低溫低壓的液態(tài)冷媒在蒸發(fā)器里面與周圍介質(zhì)進(jìn)行熱交換蒸發(fā)器吸收熱量,蒸發(fā)成低溫低壓的氣態(tài),蒸發(fā)過程中冷媒溫度不變,體積發(fā)生變化,低溫低壓氣態(tài)的冷媒進(jìn)入到壓縮機(jī),經(jīng)壓縮機(jī)壓縮,被壓縮成高溫高壓的氣態(tài),進(jìn)入冷凝器,在冷凝器里與室內(nèi)的介質(zhì)進(jìn)行熱交換,高溫高壓的氣態(tài)的部份熱量被介質(zhì)吸收,介質(zhì)溫度升高,介質(zhì)的高溫被冷卻水/散熱風(fēng)扇排出冷凝器,冷媒放熱冷凝器變成高溫高壓液態(tài)流出,經(jīng)過干燥過濾器干燥過濾后,流入膨脹閥進(jìn)行節(jié)流、降壓,節(jié)流是迅速降溫的過程,冷媒變成低溫低壓的液態(tài),冷媒再進(jìn)入到蒸發(fā)器進(jìn)行換熱蒸發(fā),從而實現(xiàn)制冷系統(tǒng)的整個過程;方案簡述:使用冷卻水循環(huán)系統(tǒng)獲得何種效益:減少燃料的使用 環(huán)境利益 排熱減少國內(nèi)外同行業(yè)水平:一般影響下列廢棄物:煤渣影響下列原料和添加劑:無影響下列產(chǎn)品:鋅錠39技術(shù)評估結(jié)果簡述:可行環(huán)境評估結(jié)果簡述:可行經(jīng)濟(jì)評估結(jié)果簡述:可行表F20方案簡述及可行性分析結(jié)果表方案名稱/類型:生產(chǎn)過程自動化改造方案的基本原理:自動化生產(chǎn)技術(shù)主要是通過工程學(xué)、信息科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)等多個方面的措施綜合性運(yùn)用,通過這方面的措施有效的形成了自動化軟硬體系以及控制系統(tǒng),利用生產(chǎn)過程的自動化,促使工業(yè)生產(chǎn)達(dá)到了降低成本、提高產(chǎn)量、提高質(zhì)量、減少耗損等方面的目的方案簡述:電鋅廠安裝自動化設(shè)施獲得何種效益:減少人力使用國內(nèi)外同行業(yè)水平:一般影響下列廢棄物:無影響下列原料和添加劑:無影響下列產(chǎn)品:無技術(shù)評估結(jié)果簡述:可行環(huán)境評估結(jié)果簡述:可行經(jīng)濟(jì)評估結(jié)果簡述:可行40該三種方案均技術(shù)可行,環(huán)境效益明顯,在經(jīng)濟(jì)效益方面也有明顯的收益。由于本公司位于禁止使用高污染燃料區(qū)域內(nèi),燃料鍋爐須強(qiáng)制淘汰,這三種方案都同時推薦實施。第六章方案實施方案實施是清潔生產(chǎn)的第六個階段。該階段的主要目的是通過推薦方案(經(jīng)分析可行的中/高費方案的最佳方案)的實施,使企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步,獲得顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益;通過評估已經(jīng)實施的清潔生產(chǎn)方案成果,激勵企業(yè)推行清潔生產(chǎn)。本階段的工作重點是:總結(jié)前幾個審核階段的已經(jīng)實施的清潔生產(chǎn)方案成果,統(tǒng)籌規(guī)劃推薦方案的實施。組織方案實施統(tǒng)籌規(guī)劃審核小組討論并報告企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門,對于所有無低費方案考慮優(yōu)先實施,并對中高費方案作出實施計劃。計劃與進(jìn)度見表表20142015年度實施方案進(jìn)度表內(nèi)容 78月9月10月11月12月1月月設(shè)計 專業(yè)設(shè)計院設(shè)備考察 標(biāo)準(zhǔn)辦41設(shè)備選型 生產(chǎn)一部原輔材料的準(zhǔn)備 專業(yè)安裝隊設(shè)備安裝 技術(shù)中心人員培訓(xùn) 人力資源部試生產(chǎn) 車間正常生產(chǎn) 車間上述三個項目均按照上表的進(jìn)度同時進(jìn)行。資金籌措中高費方案合計所需費用,根據(jù)處理廠自有資金的實際情況,結(jié)合處理廠的投資規(guī)劃,實施資金由處理廠自籌解決,從方案提出之后按照計劃陸續(xù)安排資金予以實施。實施方案三種中高費方案分別按照表61中的部門按照時間依次進(jìn)行,由公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織各個部門之間的交流。三個方案分別涉及改建和新建。需要向環(huán)保部門重新提交環(huán)評報告,等到環(huán)保部門審批通過方可正式開工。跟蹤統(tǒng)計并匯總已實施方案效益所實施的無/低費方案,有很大的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。在經(jīng)濟(jì)效益方面取得了一定的直接經(jīng)濟(jì)效益,另外由于技術(shù)的革新,設(shè)備的更換,使得生產(chǎn)效率大大提高,能源的消耗大大減少,產(chǎn)品的質(zhì)量也得到了很大的改善,進(jìn)而帶來了很大的間接的經(jīng)濟(jì)效益。在環(huán)境效益方面,在資源有效利用的同時,也保證了企業(yè)對于環(huán)境保護(hù)的職責(zé),避免了對于廠區(qū)環(huán)境的污染,減少有害有毒物質(zhì)的排放,同時也優(yōu)化了員工的工作環(huán)境,提升
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