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正文內(nèi)容

大壩蓄水安全鑒定施工自檢報告-資料下載頁

2025-08-03 02:40本頁面
  

【正文】 澆筑后的層間縫面處理。,9月21日完成交通橋和啟閉機排架全部混凝土澆筑施工,具備金屬結(jié)構安裝條件。進水塔漸變段及引水隧洞(引)0+,每段分2~3層澆筑層次,混凝土輸送泵入倉,澆筑完畢后提供該段帷幕灌漿施工部位。 實施情況工程主要灌漿項目包括:混凝土面板堆石壩工程;左右岸上、下灌漿平洞防滲帷幕灌漿及上、下平洞帷幕線平面錯開處搭接帷幕灌漿;引水隧洞、溢洪道工程帷幕灌漿、固結(jié)灌漿等。 大壩趾板基礎防滲工程于2008年4月13號由趾板河床水平段開始,至2010年10月31日除輸水放空洞平洞段固結(jié)灌漿外,一級大壩工程基礎防滲及處理工程完成施工完畢。 大壩工程灌漿孔布置及標準①大壩防滲帷幕設計:孔距為2m,河床段主帷幕深入相對不透水層(q≤3Lu)以下5 m,孔深55~70 m;兩壩肩山體,帷幕接地下水位線。副帷幕為相應部位的1/2主帷幕深度。②主帷幕深度以深入相對不透水層頂板(q≤3Lu),副帷幕位于主帷幕的下游側(cè),深度為主帷幕的一半;,排距為2m,梅花型布置??紫蜚U直。③ 固結(jié)灌漿設計:,~ m。 m, m,河床段為6 m,呈梅花形布置。④ 質(zhì)量標準:固結(jié)、帷幕灌漿檢查孔全孔段的透水率均為q≤3Lu。設計圖工程量:帷幕灌漿26150 m,固結(jié)灌漿3190 m(不含設計變更)。 溢洪道灌漿孔布置及質(zhì)量標準① 進水渠左導墻、進水渠右邊墻、閘室及泄槽重力式邊墻基礎均進行固結(jié)灌漿。② 溢洪道進水渠扭面段-直墻段-閘室段沿線是開挖切腳最嚴重的部位,布置深孔固結(jié)灌漿。,~。③ 泄槽及鼻坎部位巖性軟弱,炭質(zhì)頁巖、泥巖在多個層位出露,進行固結(jié)灌漿處理。④ 溢洪道帷幕設單排帷幕孔。、下平洞灌漿孔布置及質(zhì)量標準左岸上層灌漿平洞樁號K0164~左K0+,樁號左K0000~, 右岸上層灌漿平洞樁號為K0+~K0+ 其中K0+~K0+ 、K0+~K0+,其余設單排帷幕孔。,下游副帷幕與上游主帷幕孔深相同,帷幕深入下層灌漿平洞地板以下5m; 左右岸下層灌漿平洞設上下游2排帷幕,,下游副帷幕與上游主帷幕孔深相同,并于下層灌漿平洞處設橫向搭接帷幕,搭接帷幕分為四排,呈梅化型布置,角度為8度與23度。 施工安排及方法 生產(chǎn)性灌漿試驗內(nèi)容包括基巖固結(jié)灌漿、帷幕灌漿,試驗依據(jù)監(jiān)理部批復的試驗大綱在堆石壩Z6號趾板和右岸上層灌漿平洞段(12單元)進行。試驗成果見《一級電站堆石壩Z6號趾板基礎帷幕灌漿生產(chǎn)性試驗報告》(GCZL[200803] 技案一級024)和《一級電站右岸上平洞12單元基礎帷幕灌漿生產(chǎn)性試驗報告》(GCZL[201003] 技案一級003)。固結(jié)灌漿采用“孔口卡塞、自上而下、漿液孔內(nèi)循環(huán)”施工工藝。 固結(jié)灌漿施工順序:孔位放樣→分序鉆孔、灌漿、封孔→質(zhì)量檢查。鉆孔:固結(jié)灌漿孔分序進行施工,鉆機鉆孔,沖洗水采用80%的灌漿壓力,壓力超過1MPa時,采用1MPa;沖洗風壓采用50%灌漿壓力,,裂隙沖洗至回水澄清后10min結(jié)束。壓水試驗:簡易壓水試驗在裂隙沖洗后或結(jié)合裂隙沖洗進行。壓力為灌漿壓力的80%,該值若大于1MPa時,采用1MPa;壓水20min,每5min測讀一次壓水流量。灌漿:灌漿選用灌漿泵,配備立式雙層攪拌桶和灌漿自動記錄儀配套使用。抬動變形觀測采用千分表進行觀測。 帷幕灌漿施工程序及施工方法施工順序:物探孔→抬動觀測孔→先導孔→Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→質(zhì)量檢查孔。施工方法:①鉆孔采用XY2PC型回轉(zhuǎn)鉆機鉆孔,先導孔徑、抬動觀測孔、質(zhì)量檢查孔為φ91mm,孔口段為φ91mm,以下各段為φ76mm鉆孔沖洗及裂隙沖洗:采用壓水沖洗,裂隙沖洗沖洗至回水澄清后10min結(jié)束,且總的時間要求不少于30min方可合格。②壓水試驗在裂隙沖洗后進行,根據(jù)監(jiān)理人指示,采用 “三點法”進行壓水試驗。透水率全部達到設計q≤3Lu要求。③灌漿壓力按設計值要求控制,~3MPa④灌漿采用自下而上灌漿法施工,灌漿使用灌漿泵,配備立式雙層攪拌桶和灌漿自動記錄儀配套使用。、溢洪道、上下平洞灌漿工程 灌漿施工① 趾板巖基固結(jié)、帷幕灌漿自2008年4月開始,平洞的帷幕灌漿也于2008年12月開始, 2010年10月全部(除部分輸水放空洞固結(jié)及導流洞堵頭段的帷幕)完成。② 鉆孔采用重慶鉆探機械廠產(chǎn)的XY2PC地質(zhì)巖芯鉆,制漿采用高速攪拌機(轉(zhuǎn)速1180r/min),灌漿采用SGB610三柱塞泥漿泵,灌漿記錄采用JGYⅣ自動記錄。 主要灌漿設備表設備名稱型號數(shù)量(臺)功率(kw)備注鉆機XY2242212灌漿記錄儀NW1106灌漿泵3SNSA1218拌漿桶JSB12高速攪拌機ZJ4004③ 固結(jié)灌漿共劃分31個單元工程。已完工的帷幕灌漿劃分了31個單元工程。趾板部位每個單元工程內(nèi)先固結(jié)灌漿且待檢查合格后,再進行帷幕灌漿。④ 固結(jié)、~%范圍。⑤ ~,且其混凝土達到設計強度后施灌。 固結(jié)灌漿① 技術要求次序—分排序、排內(nèi)分兩次序施工;方法—自上而下分段灌漿;段長—;壓力—, ;水灰比—采用3:2:1::1四級水灰比;結(jié)束條件—在設計壓力下,注入率不大于1L/min,繼續(xù)灌注30min結(jié)束;質(zhì)量檢查—灌漿結(jié)束3~7d后鉆檢查孔進行“單點法”壓水試驗。② 完成工作量左岸趾板的固結(jié)灌漿已全部結(jié)束,共完成九個單元灌漿孔153個,,灌入水泥15701kg。③ 成果分析固結(jié)灌漿施工成果見表。:灌前17個孔、33段壓水資料表明,巖石透水率q≤%,q≥%,說明巖石表層具有中等透水性。Ⅰ,Ⅱ,%,說明灌漿效果明顯。每個灌漿單元的Ⅱ序孔平均單位注入量均小于Ⅰ序孔,符合灌漿正常規(guī)律,說明設計參數(shù)合理,施工工藝得當。④ 質(zhì)量檢查:左岸趾板共布設固結(jié)灌漿檢查孔9個,%,進行了18段次壓水試驗,其中18段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。灌漿質(zhì)量達到了DL/T 51482001《灌規(guī)》規(guī)定,滿足了設計要求。 帷幕灌漿帷幕灌漿孔采用孔口封閉灌漿法施工。即采用自上而下分段鉆灌,不沖洗夾泥,不待凝(溶洞部位耗漿量大的灌漿段除外),漿液孔內(nèi)循環(huán)的工藝。固結(jié)灌漿采用孔口卡塞、自上而下、孔內(nèi)循環(huán)的施工方法。先導孔及檢查孔采用分段卡塞、自下而上、孔內(nèi)循環(huán)的施工方法。各灌漿孔段不論灌前透水率大小均按設計要求進行灌漿。灌漿過程采用灌漿自動記錄儀對灌漿壓力、及流量進行記錄,并輔以人工記錄,保證灌漿記錄真實可靠。①灌漿孔分段a 第一段、第二段段長為2m,第三段為3m,第四段及以下各段均為5m,終孔段段長最長不得大于10m。b ,且在下一段消除差數(shù)。②灌漿壓力見下表 帷幕灌漿段長及相應的最大灌漿壓力表分 段(m)第一段(接觸段)第二段第三段第四段及以下各段2235灌漿壓力(MPa)Ⅰ序孔Ⅱ、Ⅲ序孔灌漿過程中,若灌漿孔開始吸漿量小于30L/min時,則盡快達到設計壓力,反之如開始時由于吸漿量大(注入率大于30L/min)或灌漿產(chǎn)生抬動等原因,不能立即達到設計壓力,則在正常操作條件下,盡快達到設計壓力。③灌漿次序按逐排逐序加密的原則進行施工,先施工下游排再施工上游排。每排孔按照設計要求分為三序施工。④漿液水灰比水泥漿液水灰比采用5:3:2:1:::1(:1)六個比級,開灌水灰比一般采用5:1。若壓水試驗時出現(xiàn)無壓無回現(xiàn)象,可根據(jù)實際情況直接采用3:1或2:1開灌,若灌前壓水試驗透水率較大或在灌漿過程中發(fā)生流量陡增等現(xiàn)象時,可越級變濃。⑤漿液變換a灌漿漿液遵循由稀到濃原則,逐級改變。b當灌漿壓力保持不變,在注入率持續(xù)減少時,或當注入率保持不變而灌漿壓力持續(xù)升高時,不改變水灰比;當某一比級漿液注入量達300L以上,或灌注時間達1h,而灌漿壓力和注入率均無顯著改變時,換濃一級水灰比漿液灌注;當注入率大于30L/min時,越級變濃。⑥結(jié)束條件在該灌段設計壓力下,當注入率不大于1L/min后,繼續(xù)灌注60min后結(jié)束灌漿。⑦封孔各孔在終孔段灌漿結(jié)束并經(jīng)驗收后立即封孔。封孔采用“全孔灌漿封孔法”::1的濃漿,而后將鉆桿分段上提出孔口,上提過程中,:1的濃漿,保證孔內(nèi)回填密實。鉆桿全部提出后,將孔口封閉,:1的漿液進行純壓式灌漿封孔,灌漿壓力為該孔最大灌漿壓力,灌漿持續(xù)時間1h。⑧特殊情況處理a灌漿中斷在施工過程中,因泵故、機故、停電、停水、記錄儀故障、抬動以及人為等原因?qū)е鹿酀{中斷時,快速排出故障,恢復灌漿,如中斷時間超過30分鐘,采用沖孔或掃孔復灌。b串冒漿情況處理灌漿過程中發(fā)生冒漿、漏漿時,一般采用低壓、濃漿、限流、待凝及對滲漏點進行封堵等措施進行處理。c注入量大、長時間無法結(jié)束灌段施工過程中,部分灌漿孔段出現(xiàn)孔內(nèi)注入量大,孔口無回漿,但在鉆孔過程中未發(fā)現(xiàn)明顯巖溶現(xiàn)象,分析可能是通過裂隙與周邊巖溶通道連通。對于此類灌段,采取限流、限量灌注后待凝、間歇灌注等方法進行處理。待凝后間隔24小時再行掃孔復灌。d夾泥層灌漿段在施工過程中,部分孔段遇到了夾泥層灌段,主要伴隨斷裂及層間結(jié)構面出現(xiàn),且泥化夾層段相對透水,采取了置換、屏漿等措施。⑨左岸大壩趾板灌漿資料整理分析a完成工作量左岸趾板的帷幕灌漿已全部結(jié)束,共完成九個單元灌漿孔129個,。右岸趾板的帷幕灌漿已全部結(jié)束, , T。b成果分析帷幕灌漿施工成果見表。:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,遞減明顯,說明灌漿效果顯著。每個灌漿單元的Ⅲ序孔平均單位注入量均小于Ⅱ序孔,Ⅱ序孔平均單位注入量均小于Ⅰ序孔,符合灌漿正常規(guī)律,說明設計參數(shù)合理,施工工藝得當。C 質(zhì)量檢查:左岸趾板共布設帷幕灌漿檢查孔9個,%,進行了154段次壓水試驗,其中154段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。右岸趾板共布設帷幕灌漿檢查孔23個,占灌漿總孔數(shù)的8%,所有段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。灌漿質(zhì)量達到了DL/T 51482001《灌規(guī)》規(guī)定,滿足了設計要求。⑩ 左岸上層平洞灌漿資料整理分析a完成工作量左岸上層平洞的帷幕灌漿已全部結(jié)束,共完成10個單元灌漿孔210個,。右岸上層平洞的帷幕灌漿已全部結(jié)束,共完成21個單元灌漿孔297個,。b成果分析帷幕灌漿施工成果見表。:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,遞減明顯,說明灌漿效果顯著。每個灌漿單元的Ⅲ序孔平均單位注入量均小于Ⅱ序孔,Ⅱ序孔平均單位注入量均小于Ⅰ序孔,符合灌漿正常規(guī)律,說明設計參數(shù)合理,施工工藝得當。c質(zhì)量檢查:左岸上層平洞共布設帷幕灌漿檢查孔20個,%,進行了289段次壓水試驗,其中289段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。右岸上層平洞共布設帷幕灌漿檢查孔29個,%,所有段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。灌漿質(zhì)量達到了DL/T 51482001《灌規(guī)》規(guī)定,滿足了設計要求。左岸下層平洞灌漿資料整理分析a完成工作量左岸下層平洞的帷幕灌漿已完成灌漿孔266個。穿過導流洞的8孔未完成(涉及3兩個單元工程), m。右岸下層平洞的帷幕灌漿已完成灌漿孔415個。 T。b成果分析帷幕灌漿施工成果見表。:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,遞減明顯,說明灌漿效果顯著。每個灌漿單元的Ⅲ序孔平均單位注入量均小于Ⅱ序孔,Ⅱ序孔平均單位注入量均小于Ⅰ序孔,符合灌漿正常規(guī)律,說明設計參數(shù)合理,施工工藝得當。c質(zhì)量檢查:左岸下層平洞共布設帷幕灌漿檢查孔25個,%,進行了300段次壓水試驗,其中299段次的透水率q≤3Lu,%。只有九單元1號檢查孔第3段(~),透水率值()壓水稍偏大,未達到設計防滲標準外,其余299段均達到或滿足防滲標準,結(jié)合檢查孔鉆孔取芯情況,絕大多數(shù)孔均鉆取了水泥結(jié)石或水泥砂漿結(jié)石,灌漿效果是明顯的。右岸下層平洞共布設帷幕灌漿檢查孔41個,占灌漿總孔數(shù)的10%,進行了279段次壓水試驗,其中279段次的透水率q≤3Lu,合格率為100%。灌漿質(zhì)量達到了DL/T 51482001《灌規(guī)》規(guī)定,滿足了設計要求。左岸固結(jié)灌漿完成情況及檢查孔壓水成果見下表。學習參考 左岸固結(jié)灌漿完成情況及檢查孔壓水成果表施工部位單元編號孔數(shù)個鉆孔進尺m灌漿長度m水泥注入量kg單位注灰量 kg/m檢查孔壓水成果備注Ⅰ序孔Ⅱ序孔孔數(shù)個壓水段數(shù)合格段數(shù)合格率%不合格段的透水率Lu大壩趾板Z113122100%  Z216122100%  Z310122100%  Z410122100%  Z521122100%  Z621122100%  Z720122100%  Z821122100%  Z921122100%  合計9個單元15391818100%   左岸 帷幕灌漿完成情況及檢查孔壓水成果表施工部位單元編號孔數(shù)個鉆孔進尺m灌漿長度m水泥注入量kg單位注灰量 kg/m檢查孔壓水成果備注
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