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優(yōu)化工藝、確保碳鋼氧氣管道脫脂100合格-資料下載頁

2025-10-29 09:55本頁面

【導讀】動強度大、污染環(huán)境、費時、不經(jīng)濟、清除不徹底。本項目的碳鋼氧氣管。新工藝,確保氧氣管道脫脂質量,確保氧氣管道安全供氧。米,而Φ34×道占70%。中是否把銹蝕、焊渣、油污等有害物質處理的干干凈凈。工,場地緊張,且脫脂后的管件易被二次污染。為了滿足工藝的質量要求,所以,根據(jù)現(xiàn)狀調查。不了解,新工藝開展的難度加大。能脫脂100%合格。根據(jù)要因分析,本QC小組制訂了解決問題的對策表。及驗收規(guī)范》HG20202-2020。責任,加強過程控制;針對首次實踐利用高溫蒸汽對碳鋼氧氣管道進行脫脂新工序的情況,QC小組成員做了以下工作來實現(xiàn)目標。料以及有關脫脂方面的資料,組織QC小組成員學習。

  

【正文】 15 日 如圖接好管道,依次開蒸汽對碳鋼氧氣管道進行 脫脂 , 根據(jù)相關規(guī)范要求, 蒸汽必須從接冷凝水端處 流 出 。一次接 3 根 碳鋼管,保證 管道預制長度不要超過 20 米 ,并且保證 預制管道不 能 有 U 型彎 。 檢驗 待目測管道 脫脂 干凈后 , 關閉蒸汽, 20 分鐘后開始接蒸汽冷凝水進行檢驗,若合格,脫脂結束 ; 若不合格, 重新進行 脫脂 , 每隔 30 分鐘檢驗一次。 檢驗方法: 用無油潔凈器皿取一定數(shù)量吹洗脫脂管道的蒸汽冷凝液 ,待冷凝液溫度降至 40 度以下時,放入一小粒(直徑 1mm 以下)純樟腦,以樟腦粒不停旋轉為合格。 封閉 待脫脂檢查合格后,及時將管道內部的冷凝水排放干凈,然后用氮氣吹除管道內的水汽,防止管道返銹;管道內部經(jīng)氮氣吹干并檢驗合格后,用塑料布封閉并綁扎牢固 管口,堆放整齊后將 轉運 工程施工現(xiàn)場進行焊接安裝。 10 九、效果檢查 通過前面幾個 步驟的實施,取得了一定的成果。 ㈠直接效果 從管道的最終 脫脂 結果表明,管道 脫脂 干凈;從管道安裝好供氧結果表明, 脫脂的 氧氣管道 完全滿足安全供氧的要求, 表明 了 利用蒸汽對碳鋼氧氣管道 脫脂 結果合格,也證明了實踐新工藝 的 效果是良好的 。全線 碳鋼氧氣 管道 脫脂 合格率 100%,實現(xiàn)了本次活動目標 。 ㈡社會 效應 安全:使用高溫蒸汽,溫度高 、 操作不便, 但小組完善了安全措施,確保了安全施工,本次活動中, 未發(fā)生任何安全事故。 質量:首次 運用 碳鋼氧氣管道 蒸汽 脫脂 技術, 脫脂 結果符合要求,保證了氧氣管道 供氣系統(tǒng) 安全供氧。 按時高質保證安全供氧 ,得到 建設單位 好評,為公司贏得信譽 ;也為公司節(jié)省了成本,達到社會、經(jīng)濟效益“雙優(yōu)” 。 同時進一步提高了我公司類似工程的 技術 水平 。 ㈢其它效果 鍛煉了施工隊伍,增加了 小組成員解決實際問題的 信心。 十、鞏固措施 碳鋼管道蒸汽 脫脂 技術 程序化、標準化,已被我們小組所掌握和運用, 并編寫了 本公司 碳鋼管道蒸汽 脫脂 工藝規(guī)程 。 總結編制碳鋼管道蒸汽 脫脂 操作方法和質量控制流程圖。 強化質量意識,嚴格 按質量保證體系運行;堅持 脫脂 全過程的質量 11 控制。 十一、遺留問題和今后打算 ⑴遺留問題 對于新 工藝 的嘗試,技術掌握的還不是很全面,需要進一步的探索; 本小組經(jīng)驗還不太成熟,還需進一步加強和努力,增加鍛煉機會。 ⑵今后打算 繼續(xù)探索,不斷總結,提高新技術的運用; 嚴格實行工序管理,樹立“全面質量”的概念; 繼續(xù)開展 QC 活動,鞏固 成果 。
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