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畢業(yè)設(shè)計論文-ca6140車床的數(shù)控化改造-資料下載頁

2025-06-23 23:14本頁面
  

【正文】 轉(zhuǎn)換。四、刀架的工作過程1.刀架的動作順序:電動機(三相異步微型電動機)→減速機構(gòu)(蝸輪蝸桿)→上升機構(gòu)(螺旋機構(gòu))實現(xiàn)刀架抬起→刀架旋轉(zhuǎn)→電器信號確定(霍爾元件)→電機反轉(zhuǎn)→粗定位(反靠攏)→刀架下降→精定位→刀架壓緊→換刀終了信號→執(zhí)行加工程序五、安裝步驟1.拆下原有手動刀架.2.在小拖板上鉆四個安裝孔并公絲.3.手動抬起電動刀架逆時針方向轉(zhuǎn)動電機使上刀體轉(zhuǎn)45度左右時即可覆出高裝孔,然后固定刀架并用墊板來調(diào)其中心高度,再轉(zhuǎn)至原狀態(tài),放下刀架.主裝后,適用MDI功能換刀觀察三相電源有沒有接反運轉(zhuǎn)時要達到輕松靈活無噪音的要求.第四節(jié) 改進機床導(dǎo)軌機床導(dǎo)軌的作用:是使機床運動部件沿一定運動軌跡運動,它是機床主要基本結(jié)構(gòu)要素之一。機床的加工精度和使用壽命很大程度上取決于機床導(dǎo)軌的質(zhì)量。數(shù)控機床使用的導(dǎo)軌,從類型上仍是滑動導(dǎo)軌、滾動導(dǎo)軌和靜壓導(dǎo)軌。為提高機床的伺服進給的精度和定位精度,數(shù)控機床使用導(dǎo)軌都具有較低的摩擦系數(shù)和有利于消除低速爬行的摩擦特性。 機床導(dǎo)軌一般分為:滑動導(dǎo)軌、滾動導(dǎo)軌和靜壓導(dǎo)軌 機床對導(dǎo)軌的要求(1)、導(dǎo)向精度高 導(dǎo)向精度是指機床的運動部件沿導(dǎo)軌移動時的直線性和與有關(guān)基面之間的相互位置的準(zhǔn)確性。無論在空載或切削狀態(tài)下都應(yīng)有足夠的導(dǎo)向精度。影響導(dǎo)軌精度的主要原因除制造精度外,還有導(dǎo)軌的結(jié)構(gòu)形式、裝配質(zhì)量、導(dǎo)軌及其支承件的剛度和熱變形等。(2)、耐磨性好 導(dǎo)軌的耐磨性是指導(dǎo)軌在長期使用過程中能否保持一定的導(dǎo)向精度。因?qū)к壴诠ぷ鬟^程中有磨損,故應(yīng)力求減小磨損量,并在磨損后能自動補償或便于調(diào)整。(3)、足夠的剛度 導(dǎo)軌受力變形會影響部件之間的導(dǎo)向精度和相對位置,故要求導(dǎo)軌應(yīng)有足夠的剛度。為了減輕或平衡外力的影響,數(shù)控機床常采用加大導(dǎo)軌面的尺寸提高剛度。(4)、低速運動平穩(wěn)性 應(yīng)使導(dǎo)軌的摩擦阻力小,運動輕便,低速運動時無爬行現(xiàn)象。(5)、結(jié)構(gòu)簡單、工藝性好 所設(shè)計的導(dǎo)軌應(yīng)使制造和維修方便,在使用時便于調(diào)整和維護。(6)、而對于數(shù)控機床進給運動導(dǎo)軌則應(yīng)有更高要求。高速進給時不振動,低速進給時不爬行,有高的運動靈敏性;能在重載下長期連續(xù)工作,耐磨性好,精度保持性好等。數(shù)控機床使用的導(dǎo)軌,從類型上仍是滑動導(dǎo)軌、滾動導(dǎo)軌和靜壓導(dǎo)軌。為提高機床的伺服進給的精度和定位精度。 第五節(jié) 坐標(biāo)系的建立X、Z軸的限位和參考返回電路 一、機床坐標(biāo)系是機床固有的坐標(biāo)系:它是其它坐標(biāo)系(如工件坐標(biāo)系、編程坐標(biāo)系)的基準(zhǔn)CA6140車床的坐標(biāo)原點,M定在卡盤基座與主軸中心的交點上,如圖23所示,數(shù)控系統(tǒng)是通過檢測參考點的具體位置來確定機床坐標(biāo)系的,我們選用兩個接進開關(guān),X軸方向與Z軸方向各安裝一個在床身上,用于建立參考點,當(dāng)移動刀架,兩個接近開關(guān)都有信號輸出時,刀架的當(dāng)前位置即為參考點R,測量XR及ZR,并將它們寫入機床數(shù)據(jù)314000(參考點位置值),即可在數(shù)控系統(tǒng)中建立機床坐標(biāo)系。二、X,Z軸的限位輸入端設(shè)置為負(fù)邏輯經(jīng)過分析現(xiàn)有數(shù)控機床的限位控制電路的缺陷,想出一種新的限位控制方式,既負(fù)邏輯控制。其基本思路是:使用限位行程開關(guān)的常閉觸點,當(dāng)限位開關(guān)沒有壓下I/O點與24V斷開,機床限位。這種接法消除因線路開路而產(chǎn)生限位失靈現(xiàn)象,提高了限位電路的可靠性。限位輸入端采用負(fù)邏輯需對系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進行修改。采用負(fù)邏輯的輸入方法,這樣有利害、于提高數(shù)控機床的可靠性和安全性。如果機床的電路采用傳統(tǒng)的繼點器,接觸器等元件實現(xiàn)邏輯功能則不宜采用負(fù)邏輯,因為他會導(dǎo)致部分繼電器,接觸器處于始終接觸狀態(tài)。這會造成損耗大,元件升溫,壽命縮短等問題,并且元件間機械接觸,還會因為震動等因素造成誤動作?,F(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)其控制邏輯由邏輯電子線路實現(xiàn),不會出現(xiàn)以上問題,本次數(shù)控改造使用的數(shù)控西門子802D數(shù)控系統(tǒng),實現(xiàn)負(fù)邏輯輸入要軟件,硬件兩方面配合才能實現(xiàn)。 數(shù)控機床中PLC的輸入點有以下兩中連接方法,其中圖24所示的連接方法是正邏輯輸入,其原理是:當(dāng)機床運動超程時壓下行程開關(guān)SQ1,SQ1閉合PLC內(nèi)的光點歐合器件得點,PLC認(rèn)為該點的邏輯值為“1”,信號有效,PLC執(zhí)行相關(guān)操作。這種方法的缺點在于當(dāng)+叢4V端子到PLC輸入點之間的線路接觸不良或開路則會造成SQ1無效(即使SQ1被牙下閉合),而導(dǎo)致機床出現(xiàn)大事故。圖25所示的是負(fù)邏輯輸入的連接方法,信號輸入使用行程開關(guān)的常閉觸點。當(dāng)正常情況下SQ1是閉合的。該輸入點的邏輯值為(1),當(dāng)SQ1被壓下斷開時輸入點邏輯值為“1”設(shè)為無效狀態(tài),而邏輯值“0”設(shè)定為有效狀態(tài)。如果從+24端子到PLC的輸入點之間的線路出現(xiàn)開或接觸不良時,該點被認(rèn)為有效,機場會立即報警,必須在電路連接良好的情況下才能正常運行。這中方法排除了因限位電路開路而造成的故障的可能性,機床的安全性得到提高。軟件設(shè)置 負(fù)邏輯需要把邏輯“1”改為無效狀態(tài)而邏輯“0”為有效狀態(tài)。其方法有兩種:在PLC編程時通過程序?qū)崿F(xiàn)。通過設(shè)定機床參數(shù)實現(xiàn)。在這兩種方法種,要求數(shù)控系統(tǒng)具有可以對其PLC輸入,輸出端口的邏輯有效狀態(tài)進行修改的功能。西門子的SINUMERIK 802S數(shù)控系統(tǒng)既有此功能。本次改造對限位等影響機床安全的輸入點才用負(fù)邏輯就是采用的第2種方法。采用負(fù)邏輯存在的問題及對策 數(shù)控機床的PLC輸入點采用負(fù)邏輯輸入的方法使輸入電路中的光電藕合器的發(fā)光二極管長期處于通電狀態(tài)。但是由于該發(fā)光二極管的工作電流很?。ㄖ挥袔缀涟?,輸入電路只消耗即使毫瓦)因此系統(tǒng)的消耗增加對功率幾千瓦的機床來說可以忽略不計,同時發(fā)光二極管是冷光源,也不會導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)熱。光點耦合器的工作壽命大于10萬小時,以每臺機床每天工作10小時計,可以保證機床正常工作20多年,對機床壽命也不會造成影響。 第六節(jié) 配置用鍵和變頻器的安裝一、配置用鍵在數(shù)控系統(tǒng)802D的機床面板上有6個可供用戶配置使用的手動鍵,根據(jù)需要,我們分別將KKK配置為主軸點動、手動換刀和冷卻啟動(停止)的手動鍵。在系統(tǒng)中,不管是程序中啟動主軸正轉(zhuǎn),還是按用戶鍵實現(xiàn)主軸點動,控制電動刀架內(nèi)部的正轉(zhuǎn)繼電器(KADN)動作,刀架正轉(zhuǎn),當(dāng)被選刀具到達加工位置時,刀架停止轉(zhuǎn)動。當(dāng)按下時,使冷卻繼電器(KAL)得電,接通冷卻泵的電源,有噴嘴對準(zhǔn)工件的加工部位實行冷卻,再按下K6時關(guān)閉冷卻泵。二、變頻器的安裝圖10 611UE與安川變頻器的硬件連接圖在主軸電路上安裝主軸變頻器,通過在程序中指令設(shè)定,調(diào)整變頻器輸出頻率,從而達到改變運行頻率和速度的目的,采用的變頻器的型號是CIMRG7A4015D 安川變頻器裝置。611UE與安川變頻器的硬件連接與下圖10。第七節(jié) 機床的安裝、調(diào)試、精度檢驗機床的安裝、調(diào)試是設(shè)備改造的一個重要環(huán)節(jié)。數(shù)控機床的安裝主要包括電路安裝、機械部分安裝和機床基礎(chǔ)部分的安裝。按照安裝步驟,首先是機床總體安裝,然后是線路連接。數(shù)控機床的調(diào)試與精度檢驗是機床交付使用前的必被步驟,調(diào)試與精度檢驗主要是保證機床的各項性能指標(biāo)達到國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。主要包括幾何精度檢驗、運動精度檢驗、位置精度檢驗和試切加工,以檢驗機床的切削精度,只有各項精度都達到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時,才能交付使用。同時,經(jīng)過試切檢驗?zāi)K化數(shù)控程序的使用性,再通過機床的運行操作,檢驗負(fù)邏輯控制的穩(wěn)定性和可靠性。對于機床調(diào)試我們主要針對以下幾個部分:系統(tǒng)檢查。系統(tǒng)通電前應(yīng)檢查機箱內(nèi)的各種接插件是否插緊,固件是否有松動,應(yīng)保證緊固件不松動,線路接觸良好。通電調(diào)試。按線路圖和總裝圖將電源,電動機插頭插好,并將功放開關(guān)置于開管位置,接通系統(tǒng)電源開關(guān)。 檢查顯示及風(fēng)機運轉(zhuǎn)狀況。電源接通后,數(shù)控單元應(yīng)正常工作,數(shù)碼管顯示應(yīng)正常,同時檢查軸流風(fēng)機是否正常運轉(zhuǎn)。檢查功放部分。將功放開關(guān)置接通位置,利用手動方式檢查系統(tǒng)的伺服驅(qū)動單元和步進電機工作是否正常。查編輯功能并聯(lián)機調(diào)試。按步驟輸入零件加工程序,檢查各功能,正常后方可聯(lián)機調(diào)試。完成以上步驟后,確認(rèn)無誤,則可安裝工件進行加工檢測,當(dāng)試切完后,檢查零件精度基本合格,只是發(fā)現(xiàn)零件粗糙度不太好,應(yīng)認(rèn)真檢查刀具等相關(guān)因素,發(fā)現(xiàn)拖板壓板調(diào)整的有些緊,經(jīng)處理便解決。致謝畢業(yè)設(shè)計這一兩個月來收獲頗豐,畢業(yè)設(shè)計讓我對書本上的知識有了更深的理解,也讓我把書本上學(xué)到的知識更好的應(yīng)用到實際上來。這些對于我以后的工作或?qū)W習(xí)都會起到很大的促進作用!具體的來說,在畢業(yè)設(shè)計中我知道了如何從接到一個新課題到一步一步分析,提出解決方案。再執(zhí)行提出的方案,最后形成成果。也知道了如何在遇到難題時調(diào)動自己的知識儲備來分析解決難題。還讓我知道了怎樣獲取想要的急需的信息和知識。在做設(shè)計的過程中,我學(xué)會運用AutoCAD軟件,并按時完成了所要完成的任務(wù)。在本次設(shè)計過程中最應(yīng)該感謝的是我們的指導(dǎo)老師沈建明老師!這一兩個月來老師一直不辭辛苦的耐心的給我們講解,給我們演示,多方面給予我們支持。在他的幫助下,我克服了設(shè)計中遇到許多難題,也少走了許多彎路。從沈老師身上我們不僅僅是獲取到專業(yè)知識,更重要的是我們學(xué)到了誨人不倦、盡職盡業(yè)、一絲不茍的工作態(tài)度,這對一個工科學(xué)生來說是非常寶貴的!同學(xué)們也給了我很大的幫助和啟發(fā),在此一并對他們表示深切的謝意。 參考文獻[1].《機床設(shè)計手冊》.[2].《機械設(shè)計手冊》. 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