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059酒鋼煉鐵廠小高爐停-資料下載頁

2025-06-19 06:39本頁面
  

【正文】 在高三氧化二鋁(20%),渣溫達(dá)到1400~C的渣系中,堿度大于0.8倍,黏度可在1.0Pa.s等黏度線以內(nèi),滿足高爐生產(chǎn)黏度控制在0.5~2.0Pa.s的要求。3.6其他3.6.1開爐后的強(qiáng)化速度需要在今后的生產(chǎn)實(shí)踐中進(jìn)一步探索。 3座高爐的開爐后強(qiáng)化工作均較快,6號(hào)高爐7天全開風(fēng)口,產(chǎn)量即達(dá)1409噸,爐溫降至0.60%;4號(hào)高爐在出現(xiàn)反復(fù)的情況下7天全開風(fēng)口,產(chǎn)量達(dá)到1414噸,爐溫降至0.50%;3號(hào)高爐5天全開風(fēng)口,第9天產(chǎn)量達(dá)到1431噸,爐溫降至0.45%。高爐開爐的快速強(qiáng)化不利于高爐長壽相關(guān)材料的性能發(fā)揮和應(yīng)力釋放,尤其對(duì)炭磚帶來嚴(yán)重影響(中國金屬學(xué)會(huì)王維興)。 3.6.2冬季送水積累良好經(jīng)驗(yàn)。 針對(duì)4號(hào)高爐冬季低溫下冷卻系統(tǒng)送水難的問題,煉鐵廠專門制定《冬季高爐送水方案》,通過4號(hào)高爐開爐實(shí)踐檢驗(yàn),滿足開爐要求。冬季送水方案的成功告訴我們,首先要對(duì)冬季送水引起高度重視,制定切實(shí)可行的方案,是可以實(shí)現(xiàn)安全送水的;其次,方案實(shí)施的準(zhǔn)備工作必須細(xì)致、到位,困難估計(jì)必須充分,并制定可行的應(yīng)急預(yù)案:第三,設(shè)備的檢修質(zhì)量直接影響送水工作的順行進(jìn)行,必須給予高度重視;第四,冬季送水的相關(guān)方必須在現(xiàn)場組織送水工作,爭取最短時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場解決各類出現(xiàn)的問題;第五,送水方案的實(shí)施必須考慮實(shí)施當(dāng)日的氣溫因素,應(yīng)提前準(zhǔn)備,送水時(shí)間最好安排在當(dāng)日的氣溫最高時(shí)。如果氣溫過低(建議考慮溫度?10℃),必要時(shí)可推遲送水,避免盲目送水造成結(jié)凍事故,影響高爐順利開爐。3.6.3 4號(hào)高爐開爐出現(xiàn)反復(fù)。 分析其原因,高爐開爐方案滿足開爐的要求,但是在方案的落實(shí)出現(xiàn)失誤,如4號(hào)高爐主溝因溝底有陳年積鐵,撇渣器被抬高,角度偏小,在墊制主溝過程,沒有引起足夠重視,造成坡度不足,出現(xiàn)窩鐵,使開爐第一次鐵出鐵不暢;在渣鐵排放不凈的情況下,爐內(nèi)盲目坐料,造成2號(hào)吹管來渣:恢復(fù)過程對(duì)爐缸積渣鐵影響估計(jì)不足,開風(fēng)口后渣鐵連續(xù)燒壞風(fēng)口(115號(hào)風(fēng)口)等,造成高爐開爐出現(xiàn)反復(fù)。在今后的開爐中對(duì)前三次鐵必須給予高度重視,保證爐內(nèi)渣鐵能夠及時(shí)排凈,為高爐強(qiáng)化創(chuàng)造條件:同時(shí),對(duì)爐況的變化應(yīng)綜合各因素做出準(zhǔn)確判斷,必要時(shí)可討論決定,不能盲目操作。 在短短的3個(gè)月中,煉鐵廠組織的3座高爐停、開爐工作均較為順利,并將停、開爐方案不斷在實(shí)踐中總結(jié)、完善,形成了自有、獨(dú)立的停、開爐技術(shù),為今后高爐的停、開爐工作積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),也必須跟蹤國內(nèi)外先進(jìn)的停、開爐技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r,結(jié)合煉鐵廠高爐生產(chǎn)實(shí)際,不斷創(chuàng)新,以改進(jìn)和完善停、開爐技術(shù),適應(yīng)不斷發(fā)展的煉鐵生產(chǎn)。7 / 7
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