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鉆井工程事故及井下復雜的預防和處理-資料下載頁

2025-01-07 04:53本頁面
  

【正文】 件允許時,盡可能大力上提。 ③用震擊器上擊,若不能解卡,再下壓或下擊,反復就 可解卡。 ④若是水泥塊造成的卡鉆,可泵入酸液浸泡,并配合震擊器震擊解卡。 ⑤倒扣、套銑。處理時間長,可考慮側鉆。 在起鉆時發(fā)生的落物卡鉆 ①猛力下壓。 ②用震擊器下擊。 ③下壓、震擊無效時,可倒扣、套銑。 ④若是水泥塊造成的卡鉆,可泵入酸液浸泡,并配合震擊器震擊解卡。 落物卡鉆案例分析 一、基礎數據 井身結構 Φ 437m Φ 508mm 435m Φ 1725m Φ Φ 層位 :寒武系 鉆頭位置 : 1817m 鉆具組合 Φ 鉆頭( ) +隨鉆撈杯( )+ 731 630 接頭( ) +Φ 鉆鋌 2 根( ) +631 730 接頭( )川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 44 +Φ 311mm 扶正器( ) +731 630 接頭( )+Φ 鉆鋌 1 根( ) +Φ 305mm 扶正器( ) +Φ 鉆鋌 1 柱( ) +621 630 接頭( )+Φ 鉆鋌 2 柱( )+631 410 接頭( )+Φ 1 柱( )+Φ 127mm鉆桿 鉆井液性能 密度 , 粘度 50s, 失水 4ml, 泥餅 , 初切 5Pa,終切 23Pa, PH 9, 含砂 %。 二、 發(fā)生經過 該井換Φ 鉆頭下鉆,下鉆至井深 1817m遇阻。倒單根接方鉆桿后上提鉆具,在用鉤子提出起鉆用的鉆桿小補心時,小補心突然裂為兩半,其中半塊落入井內。 根據落井小補心的尺寸分析,小補心可能卡在鉆桿接頭上。為此控制噸位不超過原懸重 10t起鉆。起出接頭有 掛痕,并隱約見小補心可能在井口下 30m左右。開始起鉆時比較順利,起至井深 1428m時遇卡,在 80t~ 40t范圍反復活動(原懸重 68t),鉆具可以下行。在鉆具活動至井深 1422m 時(上提懸重 80t),下放鉆具遇卡,在懸重 70t~10t 反復活動鉆具未解卡。 三、原因分析 小方補心質量原因。 小補心長期疲勞破壞,鉆具井控公司未作到定期質檢。 四、 處理經過 震擊解卡。 上下活動鉆具無效( 60t~ 10t),接Φ 180mm地面下擊川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 45 器震擊無效。 倒扣。 上提鉆具至 70t,下放坐卡瓦至 16t,倒轉 圈,上提 鉆具懸重 46t(原懸重 72t),起出鉆桿 441/3柱,落魚長 ,魚頂井深 。 下下擊器對扣震擊。 考慮到落魚被卡在套管內,向上起出難度很大,而向下活動難度相對較小,為此決定下下擊器將落魚下送到盡可能深的深度進行處理。接Φ 162mm 安全接頭+Φ 下擊器 下鉆魚頂, 對扣成功,震擊解卡??紤]到要起出鉆具困難,決定將鉆具送至井底處理。采用下壓、震擊和方鉆桿開泵送等措施下送鉆具至井深 2731m,后循環(huán)下沖到井底(井深 )。 倒扣。 在鉆具已被順利送至井底的情況下 ,考慮到下步處理的難度,決定放棄處理實施倒扣。倒扣退出安全接頭,落魚長 ,魚頭井深 。 打水泥塞。 側鉆。 下鉆探得塞面 2484m,鉆水泥塞至井深 2530m。 用 Φ 216mm螺桿, 2176。彎接頭下鉆至 2530m 開始側鉆。 第八節(jié)干鉆卡鉆 一、干鉆卡鉆的原因 鉆具刺漏。隨時間增長漏點越刺越大。 地面管線間的閘閥刺漏或未關死。 川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 46 鉆井泵上水不好 ( 1)上水罐液面低; ( 2)上水管有堵塞; ( 3)鉆井泵活塞、缸套、凡爾刺漏; ( 4)鉆井液粘度高、氣泡多。 井底有較大滾石 ,有意識地停泵壓住磨碎,掌握不好造成干鉆卡鉆,水眼堵死。 二、干鉆卡鉆的現象 鉆具刺漏,泵壓逐漸下降,但下降接近鉆頭水功率則不在下降。 鉆井泵上水不好、地面閘閥、管線刺漏,泵壓下降,井口返出鉆井液量減少,溫度不高。 機械鉆速明顯下降。 轉盤扭矩逐漸增大。 干鉆初期泥包上提有掛卡現象。 開泵困難,水眼不通。 三、干鉆卡鉆的預防 注意觀察泵壓和鉆井液返出情況。 認真分析機械鉆速下降、轉盤扭矩增大、蹩鉆、打倒車等情況。 若長時間停止循環(huán),應提離井底上下活動為主,也可間斷轉動轉盤 。 鉆井液中如氣泡多,可加消泡劑,提高泵上水功率。 壓磨滾石采用小排量,或縮短頂泵時間。 川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 47 鉆臺與泵房要密切配合,修泵或停泵要及時通知司鉆。 四、干鉆卡鉆的處理 在條件允許下,可高壓試憋通水眼。 震擊器上擊; 爆炸切割; 原鉆具直接倒扣,或爆炸松扣; 擴眼、套銑; 填井側鉆。 第九節(jié)水泥卡鉆 一、水泥卡鉆的原因 注水泥漿前,未作水泥和外加劑混合物的理化試驗。 注水泥設備或鉆具提升設備有故障,使其不能連續(xù)施工,或延長了施工時間。 施工措施不當,造成頂替不到位;或操 作失誤鉆具掉入井底。 候凝時間不到 48h,過早下鉆探水泥塞面;或操作不當,遇阻后不立即上提鉆具和開泵。 二、水泥卡鉆的現象 隨著時間增長,鉆具活動越來越來困難,直至鉆具卡死;泵壓越來越高,直至憋泵。 三、水泥卡鉆的預防 在裸眼井段注水泥,按實際井徑計算水泥量,附加不超過 30%。 井漿和添加物作混合試驗,掌握水泥漿的稠化、初凝、終凝時間,川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 48 施工時間要控制在稠化時間的一半以內。 打水泥塞鉆具結構簡單,只下光鉆桿。 井下正常不得有垮塌現象。 檢查提升設備和注水泥設備,保證連續(xù)施工。 注水 泥期間保持活動鉆具。如發(fā)生意外能上提則立即起鉆,能循環(huán)則立即開泵循環(huán)出水泥漿。 在替泥漿頂水泥漿時,不得隨意停泵或倒泵,并不停轉動或上下活動鉆具。 在鉆具提離水泥塞,井口操作忙而不亂,不得操作失誤。 探水泥面塞要在終凝時間后。 四、水泥卡鉆的處理 在直井中,如鉆具不能提離水泥面,應盡可能上提噸位凝固,使鉆具居中便于套銑。 爆炸松扣。 套銑(套管內防損傷套管)。 倒扣。 磨銑(套管內防損傷套管)。 側鉆。 水泥卡鉆案例分析 一、基本情況 井身結構 Φ 22m Φ 508mm Φ 300m Φ 川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 49 Φ 3150m Φ Φ 層位 :長興組 鉆頭卡鉆位置 : 鉆具組合: Φ 160mm 銑齒( ) +Φ 127mm鉆桿。 鉆井液性能 密度 ,粘度 61s(所測性能為篩悼橋堵物及鉆屑后的性能)。在鉆進 的 進尺時,鉆屑沒有經過振動篩。井漿中含有大量鉆屑,實際全井井漿為 7%的橋漿,井漿極稠,流動度極差。 二、發(fā)生經過 發(fā)生事故前的井下情況 該井在Φ 井眼鉆進中,多次發(fā)生井漏,分別采用隨鉆堵漏劑、水泥堵漏、高效堵漏劑進行堵漏作業(yè)。鉆至井深 4326m時,密度提至 ,單泵失返。先后 7 次注水泥堵漏, 2 次隨鉆堵漏劑堵漏, 1 次高效堵漏劑堵漏, 1 次橋漿堵漏。 鉆進至井深 ,用 7%的橋漿鉆進中仍發(fā)生井漏,漏速達24m3/h,決定停鉆準備注水泥堵漏。 第一次注水泥堵漏失敗 下光鉆桿 到井底,正注水泥漿 m3(嘉華 G級純水泥 5t)后,因水泥車壞,無法繼續(xù)注水泥。 被迫將水泥漿替出鉆具,起鉆至井深3107m 候凝。此次注水泥未達到堵漏目的。下鉆至井深 ,未探到水泥塞。 第二次注水泥堵漏 川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 50 先泵替密度 ,粘度 52s 的抗鈣鉆井液 m3,排量 13 l/s, 漏速 , 注前隔液 m3,排量 11 l/s,漏失橋漿 m3。用二臺水泥車正注水泥漿 m3(嘉華 G 級水泥 20t) , 水泥漿 平均密度 ,漏失橋漿 m3, 漏速 17m3/h。 注后置液 m3。正替 密度 ,漏失橋漿 m3,平均 漏速。 施工作業(yè)中為防止卡鉆,始終讓鉆具處于旋轉狀態(tài)。替漿時在從2罐倒 5罐碟閥時,泵上水不好,此時轉盤負荷增加,摘轉盤,打倒轉,上提鉆具遇卡。 卡鉆后的應急處理 在施工過程中出現復雜情況時,現場關井反擠鉆井液 m3,希望能將水泥漿推入漏層,套壓 0MPa↑ 。與此同時,上下活動鉆具,懸重由 124t 逐漸上提至 180t,未能解卡。關井正擠鉆井液 m3,立壓 0MPa↑ ,說明水泥漿已無法推動。此時,上下活動鉆具,懸重 124t~ 200t,未能解卡,應急處理失敗。 三、 原因分析 注水泥堵漏施工準備不充分 本井井漿為 7%的橋漿,循環(huán)時平均漏速仍達 注水泥堵漏施工的。在井下比較復雜的情況下, 7次注水泥堵漏施工作業(yè)都比較順利,使施工雙方都產生了麻痹思想,沒有對注水泥存在的風險進行充分分析,使注水泥堵漏施工準備不充分,先后兩次注水泥均以失敗告終。 川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 51 施工設計不完善 注水泥施工作業(yè)單位注水泥施工前,沒有合格的注水泥堵漏施工設計,沒有向井 隊提供水泥試驗數據。在水泥中沒有加降失水劑,沒有做污染試驗,沒有在現場做水泥試驗。盡管在施工前召集各方人員召開了一個施工作業(yè)交底會,但施工步驟過于簡單,其中沒有注抗鈣鉆井液這一步驟。 設備狀況差,無備用車 第一次注水泥注入 5t 后,水泥車壞,無法連續(xù)施工,現場修車15 分鐘,卻無法修好,但又無備用車,只好將水泥漿替出鉆桿外,替至井底,并起鉆候凝。 沒做好水泥試驗,盲目施工 第二次注水泥施工前,已經配好的藥水被連續(xù)兩夜暴雨污染,井下作業(yè)川東分公司往藥水中加入 5Kg的 SD21,而沒有做復查試驗,也沒有征求 相關方面的意見就開始施工。注完水泥漿后,在替鉆井液過程中,沒有經施工組織者同意,就提前撤出水泥車,使得井隊在用泥漿泵泵替 ,無法用水泥車繼續(xù)保持連續(xù)施工。 井隊準備工作不充分 井隊未對地面及井漿均是橋漿且鉆屑未過振動篩的情況下,有可能對鉆井液泵的上水管線、循環(huán)罐蝶閥造成的影響進行充分評估。施工作業(yè)前未仔細檢查上水管線及循環(huán)罐各蝶閥,泵替鉆井液 3時, 2罐倒蝶閥 5罐時,蝶閥被堵,無法上水,導致無法連續(xù)施工,川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 52 被迫中停,待重新啟動時已無法進行。 施工雙方協調配合性差 注水泥施工作業(yè)前,井隊向井下作業(yè)公司提供了井下井漏的情況,鉆井液性能及井下橋漿情況,井下作業(yè)公司未對井隊提出鉆井液處理意見,井隊不清楚水泥試驗人員什么時間到達井場,水泥試驗人員沒有在井場做水泥試驗,井隊也未過問。井隊未見到水泥試驗數據、水泥試驗曲線、注水泥施工設計,就與井下作業(yè)分公司一道共同施工作業(yè)。在井下作業(yè)分公司自作主張無故撤出水泥車時,井隊未制止,未作任何要求,導致無法用泥漿泵泵替井漿時,無應急水泥車備用。 卡鉆的直接原因 在注水泥過程中,鉆井液中橋漿含量達 7%的情況下,一直在發(fā)生井漏,平均漏速 已高達 17m3/h。水泥漿達到井底,返到鉆桿與井眼環(huán)空后,水泥漿在這種漏層中大量失水,縮短了稠化時間及初凝時間。水泥漿與井漿中的橋塞物及鉆屑聚積在一起,降低了水泥漿流動性,并最終導致流不動并卡鉆。 四、處理經過 倒扣。 上提鉆具至 134t(原懸重 124t),倒扣成功。落魚長 ;魚頂井深, 。起出最后 3柱鉆桿外粘附物為稠狀物, PH 值為 13。下 Φ 鉆頭至套管鞋循環(huán)處理井漿,篩出橋塞,探魚頭,未能探到水泥塞 . 第一次打側鉆用水泥塞 換 光鉆桿 下鉆至 探到魚頭 , 用一臺水泥車正注水泥漿川慶鉆探工程有限公司 石油鉆井司鉆達標培訓 課件開發(fā) 53 (嘉華 G 級純水泥 8t) 。 換鉆頭 及 鉆具 組合, 下鉆至 。循環(huán)處理井漿 (降密度 :~)。 下鉆 至井深 探得水泥塞 , 鉆塞至 井深 3485m, 返出 水泥 鉆屑強度較低 。 鉆塞至 井深 3525m, 起鉆下光鉆桿 ,準備第二次注水泥施工。 第二次打側鉆用水泥塞 下鉆至井深 3525m, 正注水泥漿 。憋 壓候凝 , 套壓↘ ,立壓 ↘ 。下鉆至 井深 3385m 探到水泥塞面 , 鉆塞至 井深 3434m, 返出 水 泥 鉆屑強度較低 , 起鉆至管鞋候凝 。繼續(xù) 鉆塞至 井深 3457m, 返出 水泥 鉆屑強度 仍 較低 。 候凝 后 下鉆至 井深 3457m, 間斷鉆塞至 井深 3470m,觀察返砂 , 強度 較好。 起 鉆下定向鉆具至水泥塞面 3470m, 鉆水泥塞拉槽至 3480m(側鉆口 )。 側鉆。 側鉆至原井深 4465m,事故結束。 D:落物卡鉆 一、落物卡鉆原因分
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