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煅燒過程異常情況與故障處理-資料下載頁(yè)

2025-05-10 03:51本頁(yè)面
  

【正文】 在停機(jī)過程中如喂料系統(tǒng)采用提升機(jī)入預(yù)熱器并安裝有分料閥,應(yīng)及時(shí)調(diào)整分料閥使物料回到均化庫(kù); 在停車后調(diào)整窯頭負(fù)壓時(shí),應(yīng)先關(guān)小余風(fēng)風(fēng)閥。 第 75頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車 問題: 造成窯系統(tǒng)主排風(fēng)機(jī)停車的 原因 ? 風(fēng)機(jī)軸承溫度高于設(shè)定值; 高壓電機(jī)線圈溫度過高; 液力耦合器進(jìn)口油溫過高; 液力耦合器出口油溫過高; 稀油站供油壓力超過上限; 稀油站供油壓力低于下限; 液力耦合器供油溫度超過上限; 液力耦合器供油溫度低下于限; 油泵全部停止工作; 主排風(fēng)機(jī)過負(fù)荷; 控制系統(tǒng)故障; 電氣故障; 第 76頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車 ? 當(dāng)回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車時(shí)應(yīng)立即停止生料喂料、停止分解爐喂煤、窯頭喂煤,并及時(shí)將窯輔助傳動(dòng)開啟,通知有關(guān)人員對(duì)電器設(shè)備、回轉(zhuǎn)窯設(shè)備進(jìn)行檢查。 應(yīng)急措施 第 77頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 回轉(zhuǎn)窯主機(jī)停車 電氣故障; 控制系統(tǒng)故障; 回轉(zhuǎn)窯設(shè)備故障導(dǎo)致主機(jī)過載。 導(dǎo)致 停車的原因 第 78頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 高溫風(fēng)機(jī)跳閘 高溫風(fēng)機(jī)跳閘后,窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)會(huì)很快出現(xiàn)正壓、緊接著窯頭會(huì)正壓返火、進(jìn)入窯頭收塵器的氣體溫度急劇升高,嚴(yán)重危及現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員的人身安全和設(shè)備安全;此時(shí)如不采取及時(shí)有效的措施,會(huì)造成預(yù)熱器堵塞、燒壞窯頭電收塵器、燒傷巡檢人員等事故。 高溫風(fēng)機(jī)跳閘導(dǎo)致的現(xiàn)象 第 79頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 高溫風(fēng)機(jī)跳閘 通知現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員緊急避險(xiǎn); 停止分解爐喂煤和入窯生料喂料,防止預(yù)熱器堵塞; 打開點(diǎn)火煙囪帽,關(guān)小篦冷機(jī)低溫段風(fēng)機(jī)入口閥,加大窯頭風(fēng)機(jī)入口閥; 通知余熱發(fā)電操作員,讓其做相應(yīng)調(diào)整; 適當(dāng)降低窯速,防止跑生料; 減小窯頭用煤量,必要時(shí)止煤; 適當(dāng)打開收塵設(shè)備入口管道上的冷風(fēng)閥; 查清跳閘原因并聯(lián)系相關(guān)人員,關(guān)閉高溫風(fēng)機(jī)入口閥門,做好啟動(dòng)準(zhǔn)備。 需采取的應(yīng)急措施 第 80頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 窯尾主排風(fēng)機(jī)( EP風(fēng)機(jī))停車 需采取的應(yīng)急措施 停料、停分解爐煤粉,必要時(shí)停窯頭喂煤,注意保溫,關(guān)閉三次風(fēng); 窯筒體間隔或連續(xù)慢轉(zhuǎn),酌情拉出噴煤管,防止彎曲變形; 減低冷卻機(jī)篦速直至停止,減少冷卻風(fēng)量,注意窯頭負(fù)壓的變化; 加強(qiáng)預(yù)熱器系統(tǒng)監(jiān)測(cè),嚴(yán)防堵料,定期清理; 查明故障原因,盡快進(jìn)行處理 第 81頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 全系統(tǒng)停電 ? 全系統(tǒng)停電后,中控室人員應(yīng)立即開啟備用電源供電,并開啟窯輔助傳動(dòng)將窯轉(zhuǎn)起來,然后通知有關(guān)人員將主排風(fēng)機(jī)輔助傳動(dòng)開啟。 ? 在供電恢復(fù)之后,應(yīng)盡早開啟窯尾排風(fēng)機(jī)、窯頭喂煤系統(tǒng)、熟料輸送系統(tǒng)及篦冷機(jī)系統(tǒng)、主排風(fēng)機(jī),開啟相關(guān)設(shè)備之后,應(yīng)檢查預(yù)熱器各管道是否有堵塞,各排灰閥是否靈活。 第 82頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 后續(xù)工藝斷電 ? 現(xiàn)象: 高溫風(fēng)機(jī)、窯尾排風(fēng)機(jī)機(jī)械停機(jī);各級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度高;分解爐出口溫度急劇升高,其它后面窯尾溫度升高速度較小;窯頭罩回火嚴(yán)重,二三次風(fēng)溫升高;窯頭收塵器進(jìn)、出口溫度升高;窯尾溫度降低;旋風(fēng)筒、窯頭罩負(fù)壓呈正壓。 第 83頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 后續(xù)工藝斷電 ? 原因: 供電系統(tǒng)故障;高溫風(fēng)機(jī)發(fā)生故障;窯尾排風(fēng)機(jī)故障。 ? 處理: 窯尾止煤、止料;窯頭止煤;窯速逐漸降低,直至停窯;增濕塔噴水加大,防止布袋收塵器濾袋損壞;及時(shí)打開點(diǎn)火煙囪帽。迅速通知有管部門檢查配電系統(tǒng)及排風(fēng)設(shè)備。 第 84頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 生料喂料突然中斷 原 因 生料輸送系統(tǒng)故障;庫(kù)內(nèi)生料量不足,料位低;棚料;羅茨風(fēng)機(jī)故障跳閘。 第 85頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 生料喂料突然中斷 現(xiàn)象 生料喂料量顯示為 0;各級(jí)旋風(fēng)筒出口溫度急劇升高,出口負(fù)壓減??;分解爐內(nèi)無料后,分解爐出口溫度急劇升高,出口負(fù)壓減??;窯尾廢氣系統(tǒng)溫度升高,負(fù)壓減小;窯尾煙室溫度升高,負(fù)壓增大;窯頭罩內(nèi)負(fù)壓增大;窯尾煙室及 C1出口 O2濃度增大, CO濃度降低;高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度升高,增濕塔噴水量自動(dòng)增加(投自動(dòng)時(shí))。 第 86頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 生料喂料突然中斷 處理步驟 停分解爐噴煤;適當(dāng)減少窯頭噴煤;降窯速至低速慢轉(zhuǎn)窯;注意控制增濕塔出口氣體溫度;調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量,迅速組織人員進(jìn)行檢查生料輸送系統(tǒng)及生料均化庫(kù),及時(shí)排除故障。若短時(shí)間內(nèi)無法排除故障,則停窯保溫待處理。 第 87頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落 原 因 冷卻機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行、磨損等造成篦板掉落,篦床運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)被卡死。 第 88頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落 主要表現(xiàn) 冷卻機(jī)篦下一 ~三室壓力升高,四 ~六室壓力降低;二、三次風(fēng)溫升高;窯頭罩至主排風(fēng)機(jī)之間各處溫度略有升高,負(fù)壓略有增大;出冷卻機(jī)熟料溫度減低;出窯熟料溫度升高;窯頭收塵器進(jìn)、出溫度降低;窯尾及預(yù)熱器后風(fēng)管 O2濃度減小,CO濃度增大。 第 89頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 篦冷機(jī)一段篦床篦板掉落 故障排除 停止分解爐噴煤,止料,逐漸減少窯頭噴煤量,直至全停,逐漸降低窯速,直至停窯;燒成系統(tǒng)各機(jī)械設(shè)備按操作規(guī)程依次停車,通知相關(guān)部門迅速檢修冷卻機(jī)篦板,及時(shí)排除故障。 第 90頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 分解爐斷火 原 因 喂煤系統(tǒng)故障(電氣故障、羅茨風(fēng)機(jī)故障跳停、煤粉稱故障停運(yùn)等);人員誤操作;分解爐噴煤嘴故障;分解爐溫度低致使噴入煤粉不能燃燒;窯尾煤粉倉(cāng)粉位低。 第 91頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 分解爐斷火 主要表現(xiàn) 各級(jí)旋風(fēng)筒和分解爐出口溫度降低;預(yù)熱器后風(fēng)管、高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)口、增濕塔進(jìn)口、窯尾收塵器進(jìn)口及窯尾排風(fēng)機(jī)入口溫度降低;增濕塔噴水量減少;窯尾煙室溫度降低;窯頭高溫帶溫度降低;出窯熟料溫度及出冷卻機(jī)熟料溫度降低;二、三次風(fēng)溫降低;預(yù)熱器后風(fēng)管氣體 NOX濃度降低;窯尾及預(yù)熱器后風(fēng)管氣體 CO濃度及 O2濃度增大。 第 92頁(yè) 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 任務(wù) 3 系統(tǒng)突發(fā)故障的處理 ? 分解爐斷火 故障排除 停止分解爐噴煤,逐漸減少生料喂料量,直至全停,適當(dāng)降低窯速運(yùn)行,查明分解爐斷火的原因,排除故障,重新點(diǎn)火,若排除時(shí)間較長(zhǎng),則停窯處理。
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