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190ka大型預焙槽技術參數(shù)優(yōu)化研究技術報告-資料下載頁

2025-02-24 04:55本頁面

【導讀】槽,目前產能較小,規(guī)模競爭力較低。行實踐驗證,總結出了一套適合公司電解生產的優(yōu)化技術參數(shù)。經在所有電解槽上推廣應用,取得了良好的效果。月份,實現(xiàn)電流效率%,各項經濟技術指標連續(xù)創(chuàng)造新高。本文從六個方面對這一成果進行了總結。幾乎為零,有的甚至出現(xiàn)嚴重虧損。電解鋁是一項高能耗的產。業(yè),僅氧化鋁和電就占電解鋁錠總成本的85%左右。效,降低電耗,以低成本制勝。原鋁電流效率95%以上,直流電噸鋁單耗13000kwh/t-Al以下,了13038kwh/t-Al,綜合電噸鋁單耗達到了14238kwh/t-Al。,其提高電效的前景十分廣闊。電解槽集氣效率98%;電流強度190KA;電解槽工作電壓~;

  

【正文】 觸壓降、爆炸焊片與母線電壓降等。電壓過高會多消耗電能,同時增加電解槽的熱收入,使電解槽走向熱行程;電壓過低,熱收入減少,維持不了電解槽的熱平衡,會使電解槽走向冷行程。 我們對電解槽進行了電壓平衡測定,各部位壓降統(tǒng)計如下: 26 190KA 中間下料預焙槽電壓平衡數(shù)據測量表 測試內容 項 目 電壓降( v) 備 注 一、陽極母線 斜立柱母線 端部橫母線 陽極軟帶 陽極橫母線 小 計 二、陽 極 卡 具 鋁 導 桿 爆炸焊塊 鋼 爪 陽極炭塊 炭塊為平陰豐源碳素廠產品 鋼 碳間 小 計 三、陰 極 特指爐底壓降 四、陰極母線 陰極軟帶 A 側水平段 陰極連接 小 計 五、電解質 電解質本身 ~ 由經驗數(shù)據得 氣 膜 反電動勢 小 計 合 計 ~ 27 可見, 續(xù)建 新啟槽經過一段時間后期管理后,槽壓 我們 可以 設置 在 ~ , 此時 極距 在 ~ 之間 。 (六)電流強度的強化控制 在電壓較低、鋁水過高的生產過程中,需要解決過熱度低的技術關鍵,只有增加熱供入,其方法主要便是提高槽電壓。而我公司經過試驗摸索,利用強化電流強度提高 電解質過熱度,并結合了系統(tǒng)的理論以及詳細的測量數(shù)據,分析研究了當強化系列電流后,對電解槽運行的各種影響。 一般說來,鋁電解槽強化電流后,槽電壓技術參數(shù)的選擇對電解槽的熱平衡的改變起著最重要的作用,通常電解槽強化電流后,如果保持原有的技術參數(shù),特別是極距不變,槽電壓比強化電流前要提高,但是在操作上一般都不這么作,而是將槽電壓保持和原來一樣或比強化前稍低一些,如果電解槽的極距不低于 4cm,槽電壓比強化前稍低一些為好,這是因為槽電壓的變化比電流的變化對電解槽熱平衡的影響大的多,如: 190KA電解槽,槽電壓從 ,或從 ,由于電解槽槽電壓的提高和降低都是通過提高或降低極距實現(xiàn)的,因此提高和降低槽電壓而使電解槽電熱功率的增加或降低全部發(fā)生在電解槽極間電解質熔體中,此時電解槽單位時間( 1h)內提高和將低的電熱能為: I △ V t= 190KA 1h= 19Kwh 28 現(xiàn)在再分析和估算一下,電解槽電流增加或降低 1000A 對電解槽熱平衡的影響,仍然以電解槽電流 190KA。槽電壓 ,如果選擇陽極上表面氧化鋁和槽殼為電解槽的熱平衡體系,則電解槽熱平衡體系內的電壓 降約為 ,除去電解槽的反電動熱 ,則電解槽平衡體系內的發(fā)熱電壓 Vt= - =。因此電解槽的電流增加或降低 1KA 時。其電解槽熱平衡體系內的熱平衡在單位時間( 1h)內增加或減少為: Vt△ I t= 1KA 1h= 由以上兩式計算結果可以看出,對一個槽電壓為 ,電流為 190KA 的電解槽來說,僅從熱平衡的角度去分析,其槽電壓升高或降低 對電解槽產生的熱效應,與電解槽電流強化或降低 3KA 時對電解槽熱平衡體系產生的熱效應是基本 一樣的。 因此,當電解槽的電流從 190KA 強化到 193KA 后,電解槽內的熱功率要增加 ,為了要維持原有的電解槽熱電平衡不變,可采取如下兩個方法: 1)減少陽極上面保溫層的厚度,增加上部氧化鋁保溫層的散熱。實際上隨著電流強化后陽極、陰極、陽極鋼爪、陰極鋼棒電流密度的增加和溫度的提高都會使電解槽的散熱量增加。幾個方面的共同作用,使電解槽散熱增加 是可以實現(xiàn)的。調整其他技術條件同樣可以實現(xiàn)對溫度的調節(jié)。 2)可根據現(xiàn)場實際情況適當?shù)慕档碗妷?。不減少保溫層的 29 356 376 292 273 318 309 348 368 389 340 326 332 300 285 265 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 26 28 30 33 36 40 散熱孔溫度 下降到 265~ 330℃ 厚度,其它技術條件不變,適當降低槽電 壓,將槽電壓從目前的 193KA 時的 ,可使電解槽輸入的電能功率減少 ,加上電解槽陽極、陰極、陽極鋼爪、陰極鋼棒由于強化電流強度后,電流密度的增加,溫度的提高,散熱量的增加,可以保證電解槽在電流強化到 193KA后,電解槽的熱電平衡不變。 五、結果分析 散熱孔溫度變化:(如下圖) 結果表明,散熱孔溫度保持平穩(wěn),側部散熱量減少 。 30 爐幫形成厚度跟蹤測量 我們選取了 9臺電解槽對其側部爐幫進行了及時測量, 爐幫平均厚度 ,最厚處達到 15cm,最薄處不低于 5cm,結果表明爐幫已經形成,牢固可靠。 槽號 測點 233 236 239 241 145 142 158 161 132 均值 A 12 15 11 14 12 10 14 13 12 B 9 12 8 10 7 5 7 5 11 C 6 8 5 7 6 5 6 5 均值 9 8 9 備 注 ABC 是沿著側部炭塊上中下取的三個測點。 技術參數(shù)控制情況 我們 對四臺 電解槽的各項 技術參數(shù)進行了全面測量,如下表所示( 2021年 6月~ 9月份平均值): 內容 槽號 槽溫(℃) AL水平 E 水平 電流效率( %) 散熱孔溫度(平均值) 分子比 出鋁端 煙道端 A 面 B 面 133# 945 25 21 302 326 308 327 156# 950 22 323 318 311 322 238# 942 23 286 298 338 305 249# 938 22 301 321 313 319 31 四臺電解槽各項技術參數(shù)控制在目標范圍內,電流效率平均達到 %。 2021 年 6~ 9 月份 電流效率 我們又統(tǒng)計了 2021 年 6~ 9月份,電解一車間、電解二車間一期續(xù)建電解槽電流效率,結果表明啟動后的電解槽經過運行,平均獲得 %以上的電流效率,如下表所示 : 月 份 單位 7 8 9 平均 值 電一續(xù) 建 % % % % 電二續(xù) 建 % % % % 平均 值 % % % 2021 年 9 月份經濟指標 指 標 電解一車間 電解二車間 電流效率 效應系數(shù) 炭素單耗 氟化鹽單耗 氧化鋁單耗 1957 1937 直流電單耗 13699 13727 綜合電單耗 32 總和 以上看出,優(yōu)化后的各項技術參數(shù)保持平穩(wěn),電流效率突破了設計值 93%, 6~ 9月份 平均達到了 ; 九月份 各項經濟指標 取得良好,其中直流電耗由平均 降到均值 。 六、效益分析及結論 ( 1) 電流效率提高至少 %, 62 臺電解槽每年可多生產鋁錠 噸。鋁錠價格 15000 元 /噸,則每年可創(chuàng)直接經濟效益達到 245 余萬元。 ( 2)直流電耗由均值 ,以電費 元計算,可降低噸鋁成本 元 /。全年生產鋁錠 6萬噸,計算,可創(chuàng)經濟效益 280 余萬元。 合計,創(chuàng)直接經濟效益 525 余萬元。 結論,該優(yōu) 化技術參數(shù)在 190KA 大型預焙槽上應用,取得了客觀的經濟效益,可在以后的生產中推廣。
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