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正文內(nèi)容

“三抓三創(chuàng)”制度(編輯修改稿)

2024-11-16 01:57 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,傳感器浸沒在油箱內(nèi)檢測(cè)油脂液位,長(zhǎng)期使用中因?yàn)橛拖鋬?nèi)部加熱裝置或溢流閥故障造成油箱溫度異常升高能到7090度左右,液位探頭正常使用最高溫度為60度左右,因溫度升高造成液位計(jì)損壞。經(jīng)過研究查找資料周密計(jì)算決定在油箱外安裝微壓傳感器,因?yàn)閴毫鞲衅魍庵?,徹底解決了箱體內(nèi)溫度過高造成傳感器損壞的問題。運(yùn)行車間還通過在計(jì)算機(jī)監(jiān)控畫面外裝語(yǔ)音報(bào)警提示,為值守人員迅速判斷問題提供了幫助。二、加強(qiáng)二級(jí)庫(kù)房管理,修舊利廢、縮減材料備件費(fèi)用運(yùn)行車間要求專業(yè)對(duì)材料備件的的入庫(kù)驗(yàn)收把好質(zhì)量關(guān),有問題的材料備件堅(jiān)決不能入庫(kù),要求庫(kù)房管理人員和班組長(zhǎng)把好材料備件領(lǐng)用關(guān),加強(qiáng)管理,嚴(yán)格監(jiān)督,領(lǐng)用材料備件時(shí)必須簽字并注明使用位置,并逐漸讓職工養(yǎng)成誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)的習(xí)慣。在材料領(lǐng)用方面比如布頭領(lǐng)用,應(yīng)當(dāng)以實(shí)際使用為標(biāo)準(zhǔn),不能隨意領(lǐng)用,應(yīng)當(dāng)用多少領(lǐng)多少,領(lǐng)用電纜及電線超過三米的班組長(zhǎng)親自簽字,超過10米的要求請(qǐng)示車間主任。備件材料使用方面要嚴(yán)格控制,杜絕浪費(fèi),對(duì)備件材料數(shù)量做到實(shí)時(shí)掌握。運(yùn)行車間時(shí)刻強(qiáng)調(diào)以保設(shè)備穩(wěn)定為首要任務(wù),設(shè)備穩(wěn)定了,才能降低設(shè)備維護(hù)和修理費(fèi)用,如果設(shè)備不穩(wěn)定,電機(jī)燒損、接觸器損壞,直接造成的是備件材料費(fèi)用的增加,間接造成的是生產(chǎn)線各項(xiàng)指標(biāo)的升高,煤耗、電耗、氣耗和水耗指標(biāo)等的增加,如何保證設(shè)備穩(wěn)定,一方面要求各班組在檢修過程中一定要保證檢修質(zhì)量,只有保證了檢修質(zhì)量,設(shè)備才能運(yùn)行穩(wěn)定,才能夠不出設(shè)備事故或少出設(shè)備事故。另一方面應(yīng)當(dāng)掌握設(shè)備的運(yùn)行周期、更換周期,只有掌握了設(shè)備運(yùn)行規(guī)律,才能讓設(shè)備處于最佳運(yùn)行工作點(diǎn),才能降低材料備件費(fèi)用。在材料備件質(zhì)量方面做好把關(guān),要堅(jiān)決做到質(zhì)量不合格的不領(lǐng)用,否則,安裝使用后一旦出現(xiàn)設(shè)備事故,影響的不只是材料備件費(fèi),更重要的是生產(chǎn),這將是最大的浪費(fèi)。只有做好材料備件的合理使用,掌握了設(shè)備的運(yùn)行規(guī)律,才能延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命,最終才能降低中修材料備件費(fèi)用。同時(shí)對(duì)經(jīng)常容易損壞的備件,要求專業(yè)及時(shí)與廠家或相關(guān)技術(shù)人員溝通,從工藝、材料等方面進(jìn)行改進(jìn)或?qū)υM(jìn)行更換,這樣也能降低材料備件的使用降低消耗,也提高了車間人員技能水平。儀表采購(gòu)費(fèi)用占運(yùn)行車間總體材料備件費(fèi)用的一大部分,因此應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把儀表質(zhì)量關(guān)買,做好儀表的領(lǐng)用登記,做好儀表使用過程中的維護(hù)工作,對(duì)在保質(zhì)期內(nèi)的損壞的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,對(duì)損壞的設(shè)備進(jìn)行更換或修復(fù)。同時(shí)由于我公司儀表使用的環(huán)境相當(dāng)惡劣,因此應(yīng)當(dāng)做好儀表使用環(huán)境的改進(jìn),例如外裝水套降溫,外裝防塵盒等,以延長(zhǎng)儀表使用壽命和周期,一定程度上降低了儀表的采購(gòu)費(fèi)用,職工的工作量也會(huì)降低?,F(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不景氣,材料備件購(gòu)買比較困難,更換下來的材料備件要及時(shí)進(jìn)行修復(fù),堅(jiān)持修舊利廢的原則,讓修舊利廢的觀念深入到每一名職工的心理,對(duì)日常損壞的材料備件,必須拆開進(jìn)行檢查能夠修復(fù)的盡量修復(fù),對(duì)檢修后下機(jī)備件應(yīng)拆裝檢查,能夠維修的及時(shí)修復(fù),不能維修的及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢,杜絕隨意丟棄,最終將修舊利廢作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作,將各項(xiàng)消耗指標(biāo)降到最低,杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象,這樣將會(huì)在很大程度上降低材料備件的采購(gòu)費(fèi)用,三、解放思想、集思廣益,控制各項(xiàng)能耗指標(biāo)設(shè)備的穩(wěn)定以及各項(xiàng)能耗的降低只有通過設(shè)備技術(shù)改造才能實(shí)現(xiàn),因此在過去幾年中,運(yùn)行車間針對(duì)所轄設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行了一系列的節(jié)能降耗改造。在電氣節(jié)能改造方面,隨著前幾年設(shè)備的不斷改造,精整區(qū)利用變頻器進(jìn)行調(diào)速的設(shè)備逐漸增多,但只是局限在簡(jiǎn)單的改造,沒有從整體上考慮輥道速度的工藝匹配問題,輥道速度之間存在與生產(chǎn)節(jié)奏不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象,沒有完全充分利用變頻調(diào)速節(jié)能降耗的功能,運(yùn)行車間利用檢修時(shí)間在生產(chǎn)和工藝允許的情況下對(duì)輥道進(jìn)行了降頻,將一些輥道速度由原來的50HZ調(diào)整到34HZ,調(diào)整完后滿足生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的同時(shí)也在很大程度降低了機(jī)械磨損以及鋼板下表面劃傷的問題,項(xiàng)目改造完成后預(yù)計(jì)每年節(jié)約電能15萬度左右;主軋機(jī)電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)電機(jī)為變頻器控制,不能根據(jù)電機(jī)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)頻率,人為調(diào)節(jié)不及時(shí)會(huì)造成風(fēng)機(jī)供風(fēng)量過大,在冬季外界環(huán)境溫度較低時(shí),會(huì)引起電能嚴(yán)重浪費(fèi),車間組織人員對(duì)主軋機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)行溫度自動(dòng)控制變頻改造,依據(jù)軋機(jī)運(yùn)行溫度進(jìn)行自動(dòng)頻率調(diào)節(jié),項(xiàng)目改造完成后預(yù)計(jì)每年節(jié)約電能10萬度左右;高壓除鱗供水系統(tǒng)自2008年改為變頻器控制后,通過調(diào)試未能實(shí)現(xiàn)變頻自動(dòng)控制,變頻器一直以滿頻運(yùn)行,增荷與卸荷變頻器頻率都為50HZ,運(yùn)行車間經(jīng)過深入挖潛,長(zhǎng)期觀察和研究發(fā)現(xiàn)高壓除鱗電機(jī)空載運(yùn)行時(shí)間占整個(gè)運(yùn)行時(shí)間的55%以上,決定對(duì)其進(jìn)行深入挖潛改造,在不能完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變頻控制的情況下,可以根據(jù)水罐液位控制水泵增荷和卸荷時(shí)的頻率,卸荷時(shí)電機(jī)低頻運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制避免電能浪費(fèi)。運(yùn)行車間通過修改高壓除鱗泵PLC程序和WINCC界面,實(shí)現(xiàn)了卸荷時(shí)電機(jī)低頻運(yùn)行,改造前原電機(jī)空載時(shí)頻率為50Hz,電壓380V左右,改造完成后電機(jī)空載運(yùn)行頻率降至15Hz,電壓190V左右。由此可見改造完成后,除鱗泵電機(jī)空載損耗降低1/3左右,同時(shí)也大大降低了除鱗泵機(jī)械磨損,每年節(jié)約電費(fèi)20萬度左右。聯(lián)合泵站濁環(huán)泵變頻改造,濁環(huán)泵電機(jī)為135KW電機(jī),一直以接觸器控制工頻運(yùn)行,當(dāng)檢修時(shí)濁環(huán)水用量減少,濁環(huán)泵一直滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成能源浪費(fèi),為此利用水幕系統(tǒng)不使用的變頻器,對(duì)濁環(huán)控制進(jìn)行變頻改造,從而減少了檢修時(shí)能源消耗。原3加熱爐運(yùn)行時(shí)要求沖渣泵24小時(shí)開啟,運(yùn)行車間通過觀察渣量及沖渣時(shí)間,認(rèn)為可以進(jìn)行調(diào)整沖渣泵工作時(shí)間以節(jié)約能源,減少損耗。通過程序設(shè)定將沖渣泵運(yùn)行時(shí)間改為每2小時(shí)運(yùn)行20分鐘,檢修及其它情況接調(diào)度室指令隨時(shí)啟停。改造完成后大大減少電能消耗。通過該項(xiàng)目的實(shí)施,原來135kw電機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行該為供水改為每2小時(shí)運(yùn)行20分鐘。每天節(jié)電1400度左右??諌簷C(jī)作為工礦企業(yè)中最常用的空氣動(dòng)力提供設(shè)備,它負(fù)責(zé)為工廠所有氣動(dòng)元件提供氣源,成為生產(chǎn)工藝流程中的核心設(shè)備,同時(shí)作為長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,其每年的電能消耗也相當(dāng)可觀,在2009年運(yùn)行車間組織鍋爐房人員對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備跑冒滴漏進(jìn)行了專項(xiàng)治理,取得了很好的效果,即停運(yùn)100立空壓機(jī)啟動(dòng)20立空壓機(jī),并滿足了生產(chǎn)用氣的需求。2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻,運(yùn)行車間針對(duì)節(jié)能需求迫切的現(xiàn)狀,再次組織車間技術(shù)人員經(jīng)過深入研究和探討,決定對(duì)空壓機(jī)傳統(tǒng)控制方式進(jìn)行改造,制定了完整的空壓機(jī)恒壓變頻控制改造方案。整套控制系統(tǒng)由普傳PI7800變頻器、PLC S7300、壓力傳感器和電機(jī)組成閉環(huán)恒
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