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正文內(nèi)容

申報(bào)鍛工技師個人技術(shù)總結(jié)01(編輯修改稿)

2024-11-15 22:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 緊的部位正是變形區(qū),胎具夾不緊要翹曲,如果壓死后無法變形。為了破解這個工藝難題,今年初我向分公司提出了工藝改進(jìn)的合理化建議和具體方案,在領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)科認(rèn)可后,我組織班組技能骨干“自己提、自己改、改自己”馬上開始實(shí)施。首先對成型胎具進(jìn)行改進(jìn):在胎具平臺上將彎尾鉤部位下面挖開一個33mm60mm的閉式凹槽,將手柄扭轉(zhuǎn)部位切開一個320mm446mm開式凹槽,并在在手柄彎曲時在胎具擋板槽內(nèi)插入一個工字型壓板壓緊桿部。接著對操作方法進(jìn)行改進(jìn):先將尾鉤U型成型后再向下翻轉(zhuǎn)90176。放入閉式凹槽中,利用以前的壓緊裝置將尾鉤壓緊,以此為定位開始彎曲各個角度,最后趕到手柄部位,用新加的工字型壓緊裝置將桿部壓緊,在開式凹槽沿桿部縱向直接向下彎曲90176。就完全成型。改進(jìn)的效果:產(chǎn)品完全符合圖樣要求,由原來的兩套模具成型變成了現(xiàn)在的一套模具成型,節(jié)省了一套模具,減少了一道工序,減輕了員工勞動強(qiáng)度,產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上,班產(chǎn)量翻了一番。項(xiàng)目獲得分公司合理化建議一等獎。減少了工件兩次加熱。按照工藝規(guī)程工件要兩次加熱,一次加熱彎尾鈎,二次加熱彎角度。因?yàn)橥ㄟ^對成型工藝的多項(xiàng)改進(jìn)縮短了工件在胎具內(nèi)成型的時間,所以從2010年開始,生產(chǎn)時將尾鈎彎曲后馬上進(jìn)模具成型,然后再利用余熱整形,效率提高30%、煤氣節(jié)省50%。在車鉤提桿的生產(chǎn)中我還進(jìn)行了許多改進(jìn)。譬如,尾鉤整形以前需三個人,我在胎具邊上附加了一個類似虎鉗的整形模,一個人幾秒鐘即可完成整形,鉤子形狀規(guī)矩,省人省力省工;針對車鉤提桿冷卻變形的問題,摸索改進(jìn)冷卻方法,消除了冷卻后二次整形的重復(fù)勞動;等等。幾年來,在技術(shù)人員的指導(dǎo)幫助下和工友們的支持下,現(xiàn)在我已經(jīng)完全掌握了各種類型車鉤提桿的生產(chǎn)技術(shù),對長桿類多角度彎曲件的變形規(guī)律、工藝特點(diǎn)有了更深刻的認(rèn)識。我的這些工藝實(shí)踐也為技術(shù)部門編制工藝、設(shè)計(jì)模具、縮短新產(chǎn)品試制周期提供了經(jīng)驗(yàn)。二、解決了一些影響分公司車輛生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度的“窄口”。幾種典型產(chǎn)品為例。改進(jìn)工裝和操作,使腳蹬體成為免檢產(chǎn)品。C70系列敞車腳蹬體是用截面12mm50mm的扁鋼彎制成寬度為305mm高度550 mm的“門”字型后,分別在“門”左右兩邊的210mm處再扭轉(zhuǎn)90176。成型。在整形時要保證扭轉(zhuǎn)后立面和平面垂直、左右兩平面保持水平且中心距必須在305mm。過去在虎鉗上整形,兩個人費(fèi)時費(fèi)力一個班只能整出四十件、質(zhì)量還不能保證,成了生產(chǎn)的一個窄口。為了解決這個問題08年后半年分公司把任務(wù)轉(zhuǎn)到了我班。經(jīng)過半年多的反復(fù)試驗(yàn),我設(shè)計(jì)和自制了一個整型模具:在20槽鋼上用鋼板先焊一個寬51mm高30mm長200mm、底面夾一塊厚19 mm板的槽子,以槽子中心為基準(zhǔn),間隔50mm再焊一個寬13mm高50mm長200mm的槽子,有了這兩個定位槽,整形時只要立面卡住,再把平面卡在另一端,用手錘稍加修正即可,就是徒工也能操作。有了這個模具,班產(chǎn)一下提高到200件,一次交驗(yàn)合格率達(dá)到100%,并成為了分公司免檢產(chǎn)品。通過工裝保工藝,使控制杠桿不再“超差利用”。產(chǎn)品是用20*75*1090扁鋼熱彎成型,產(chǎn)品長度920mm。成型主要步驟:先將一端彎成長103mm、空間高度70mm的橫臥“門”型鈎,然后距鈎體前端130 mm處下壓與桿身形成30mm的高度差。圖紙要求頭部鈎體的上下面與桿身底面三個平面平行度≦;頭部鈎體與桿身(寬75mm)的錯移量≦1mm,在空氣錘上用簡易胎具成型難以保證,產(chǎn)品一直處于“超差利用”狀態(tài)。為了解決這個問題,從09年開始,我就開始研究通過制作一個胎具整形來消除缺陷方法。帶領(lǐng)班組技能骨干經(jīng)過一年多反復(fù)改進(jìn),一個可以同時校正幾個部位尺寸的整形胎具終于完成,通過工裝保工藝,生產(chǎn)過程中控制杠桿的形位尺寸始終處于可控范圍,使產(chǎn)品一次合格率達(dá)到95%以上,消除了影響車輛質(zhì)量和進(jìn)度的一個“頑癥”,得到了鐵代表、技術(shù)部門和檢驗(yàn)的認(rèn)可。設(shè)計(jì)制作一體化胎具,使杠桿托架檢測整形更為便捷。今年9月份,分公司接到了100輛NX70平板車的試制和生產(chǎn)任務(wù),四種鑒定件﹙車鉤提桿、三種杠桿托架﹚全部交給了我們班。其中有兩種杠桿托架是用φ25圓鋼一端拍出腳爪,然后放在胎具里將桿部90176。彎曲成型,再將腳爪部分向下彎曲132176。產(chǎn)品的特點(diǎn)是桿部90176。彎和腳爪132176。彎不在一個平面上,相錯48176。看似簡單的一個工件,因?yàn)槭嵌嘟嵌取⒍嗥矫鎻澢闷胀烤卟缓脺y量,工件的彈性變形和冷縮引起產(chǎn)品的形位尺寸發(fā)生變化,也必須要進(jìn)行整形。在接到試制任務(wù)時,我就預(yù)見到會出現(xiàn)上述問題,在消化工藝圖紙的同時就開始著手制作檢測、整形一體胎具。產(chǎn)品放在胎具上就處在一個立體空間里,各部尺寸和角度合適與否都直觀的表現(xiàn)出來,不合適的在胎具上得到修正,使產(chǎn)品的制作和檢測更為便捷,順利通過了試制鑒定﹙兩種類似產(chǎn)品可通用﹚,得到了技術(shù)部門和鐵代表的好評,也為后續(xù)100輛批量生產(chǎn)任務(wù)順利完成奠定了基礎(chǔ)。以上是我近三年來從事的主要技術(shù)工作的總結(jié)。如果能取得高級技師資格,將是我職業(yè)生涯的新起點(diǎn),這即是前進(jìn)的動力又是壓力,它時刻鞭策著我要更加自覺的學(xué)習(xí)各種新知識、新技術(shù),適應(yīng)時代發(fā)展的需要,適應(yīng)公司新形勢的發(fā)展要求,為公司發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。二〇一一年十月十日第三篇:申報(bào)技師技術(shù)總結(jié)技術(shù)總結(jié)本人李東偉,今年28歲,2001年9月份開始參加汽車維修方面的工作,工作以來,在各級領(lǐng)導(dǎo)以及同志們的幫助指導(dǎo)下,我以滿腔的工作熱情踏實(shí)工作。思想上積極要求進(jìn)步,工作上兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇。多次參加蘇舜集團(tuán)工作總結(jié)會議及技術(shù)研討會并被評為先進(jìn)個人,先進(jìn)集體,并榮升為技術(shù)總監(jiān)及服務(wù)經(jīng)理一職。平常工作期間,不忘學(xué)習(xí),不斷的積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及理論知識學(xué)習(xí),到相關(guān)院校補(bǔ)習(xí)功課,并相繼取得南工院汽車檢測與國際貿(mào)易大專證書、南京大學(xué)工商管理專業(yè)本科證書?;仡欉@些年的工作,概括地總結(jié)如下:一 努力學(xué)習(xí)車輛理論知識,積極參加技術(shù)革新活動。我全面系統(tǒng)的了解了各種柴油車輛的結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點(diǎn),從而打下了深厚的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。我通過對配件拆卸、檢查、組裝,對每一個配件,都仔細(xì)研究其功能、了解其用途和性能。因而技術(shù)業(yè)務(wù)水平逐步提高,在此基礎(chǔ)上,我還善于思考、勤于動腦,努力鉆研業(yè)務(wù)知識,充分利用學(xué)過的理論知識結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行小革新、小發(fā)明,參與改進(jìn)和制作了多件生產(chǎn)工具,工作中,我發(fā)現(xiàn)依維柯事故車夾縫處打膠總是彎彎曲曲,線條不是太直,看起來比較難看。于是我經(jīng)過仔細(xì)研究,自制了1種小工具。把膠放進(jìn)去后,貼著車身,打出來的膠特別好看,用起來非常輕松,得到了同志們的一直好評和普遍贊譽(yù)。二 刻苦鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)
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