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正文內(nèi)容

平?jīng)鏊闹泄?jié)能減排工作報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-21 00:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 系人及電話: 呂志平(***)全廠發(fā)電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模: 212MW 電廠類型(發(fā)電/供熱): 發(fā)電 督 查 時(shí) 間: 督 查 組 長 簽 字:電力企業(yè)確認(rèn)(簽字、蓋章):一、企業(yè)概況、廢棄農(nóng)作物處理、灰渣綜合利用的生物質(zhì)環(huán)保電廠。利用生物質(zhì)可再生能源發(fā)電是節(jié)約一次性儲(chǔ)備能源、解決能源短缺的最好途徑之一。本企業(yè)位于鄱陽縣蘆田工業(yè)園區(qū),廠區(qū)占地面積215畝,,設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量212MW,每年可利用稻殼、農(nóng)林秸稈、樹皮等農(nóng)林廢棄物20萬噸以上。,每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7萬噸,產(chǎn)生的灰渣又可生產(chǎn)復(fù)合肥,減少粉煤灰、粉塵的排放,并大大減少燃煤電廠帶來的SO2對(duì)大氣的污染,既提高了經(jīng)濟(jì)效益又保護(hù)了環(huán)境,屬循環(huán)經(jīng)濟(jì)中降低資源消耗、循環(huán)利用資源、合理延長產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目。本公司可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8415萬元,完成利稅830萬元,可為本地區(qū)農(nóng)民增收7000萬元以上,同時(shí)能直接或間接帶動(dòng)就業(yè)1400人,為周邊農(nóng)民解決一部分就業(yè)問題。對(duì)改善鄱陽縣地方環(huán)境、提高資源綜合利用率、優(yōu)化地域能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有積極的促進(jìn)作用。另外,我公司向聯(lián)合國申請(qǐng)的CDM項(xiàng)目已于2011年1月注冊(cè)成功,按照每噸CO2減排量9~10歐元的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,預(yù)計(jì)至2012年底鄱陽凱迪電廠每年可增加135~150萬歐元的碳匯收益。二、電廠運(yùn)行情況鄱陽縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司成立于2007年2月8日,項(xiàng)目于2008年2月21日獲得了江西省發(fā)展和改革委員會(huì)的核準(zhǔn)。工程于2008年3月20日開工建設(shè),1機(jī)組于2009年12月19日首次成功并網(wǎng),2010年1月3日通過“72+24”小時(shí)試運(yùn)行,2010年3月15日開始投入試生產(chǎn)。2機(jī)組于2011年6月9日獲得江西省能源局批準(zhǔn),同意在補(bǔ)辦核準(zhǔn)手續(xù)的同時(shí)先并網(wǎng)運(yùn)行,并于2012年3月30日獲得了江西省發(fā)展和改革委員會(huì)的核準(zhǔn)。2機(jī)組于2011年10月23日首次并網(wǎng),2011年11月5日通過“72+24”小時(shí)試運(yùn)行,2011年11月17日開始投入試生產(chǎn)。兩臺(tái)機(jī)組自投產(chǎn)以來,運(yùn)行情況良好。2011年,鄱陽凱迪電廠,,。,%,%,%,%,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗539 g/KWh,供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗626 g/KWh。20111機(jī)組實(shí)現(xiàn)兩次連續(xù)“100天安全運(yùn)行”,機(jī)組各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均日益優(yōu)化和提高。三、企業(yè)節(jié)能降耗管理情況鄱陽縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司作為陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司的全資子公司,在節(jié)能減排工作方面,始終按照集團(tuán)公司的能源管理目標(biāo)開展工作,根據(jù)國家節(jié)能減排工作要求,制定節(jié)能管理目標(biāo)。公司立足現(xiàn)有基礎(chǔ),依靠科學(xué)技術(shù),加速淘汰和改造落后工藝裝備,以工藝現(xiàn)代化和設(shè)備新進(jìn)化為手段,促進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,注重節(jié)能降耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、環(huán)境保護(hù)和資源回收與綜合利用,不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和整體競(jìng)爭力,具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:供電標(biāo)煤耗: 電廠在2010年試運(yùn)行調(diào)試初期,1機(jī)組運(yùn)行不正常,機(jī)組負(fù)荷率偏低,啟停機(jī)頻繁,鍋爐熱量損耗率相對(duì)增大,影響鍋爐效率,且綜合廠用電率偏高,導(dǎo)致供電標(biāo)煤耗偏高。2010年供電標(biāo)煤耗為730g/KWh,隨著生產(chǎn)趨于正常,到2011年供電標(biāo)煤耗下降到626g/KWh,節(jié)能效果明顯,力爭在2012年達(dá)到設(shè)計(jì)值(496g/KWh)。綜合廠用電率:電廠在2010年試運(yùn)行初期,1機(jī)組運(yùn)行不正常,停運(yùn)時(shí)間長,在停機(jī)期間電廠的基本用電都納入了綜合廠用電量,以及機(jī)組調(diào)試期負(fù)荷率偏低,所以綜合廠用電率偏高。%,隨著生產(chǎn)趨于正常,%,節(jié)能效果明顯,力爭在2012年達(dá)到設(shè)計(jì)值(%)。機(jī)組平均年利用小時(shí)數(shù):2011年,鄱陽凱迪電廠, 小時(shí),超過了7500小時(shí),達(dá)到了一個(gè)極高的水平,對(duì)降低綜合廠用電率,提高機(jī)組設(shè)備利用效率,節(jié)約能耗等方面有著非常積極的意義。一次水耗量:,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于江西省水利廳批準(zhǔn)值()。電廠大力倡導(dǎo)節(jié)能減排,在循環(huán)水排污、酸堿再生用水、轉(zhuǎn)機(jī)冷卻用水,以及生活污水排放等方面嚴(yán)格按設(shè)計(jì)方案執(zhí)行,95%廢水全部回收利用,余下5%廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。粉煤灰綜合利用:電廠2010年、2011年灰渣產(chǎn)生量分別為2200噸、7400噸,現(xiàn)所有灰渣全部免費(fèi)送給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶做肥料,取得了良好的社會(huì)效益。節(jié)能技術(shù)改造:①、兩臺(tái)鍋爐共投資250萬元進(jìn)行爐前給料系統(tǒng)項(xiàng)目改造,節(jié)省了大量的人力和物力,同時(shí)最大限度地保障了操作人員的人身安全;②、兩臺(tái)鍋爐共投資80萬元實(shí)施一次風(fēng)機(jī)變頻器項(xiàng)目改造,%。③、兩臺(tái)汽輪機(jī)共投資20萬元實(shí)施軸封加熱器系統(tǒng)、均壓箱系統(tǒng)、射水抽氣器系統(tǒng)等項(xiàng)目技改。改造后,對(duì)減少蒸汽消耗和漏氣,延長設(shè)備運(yùn)行周期都取得了很好的效果。④、料場(chǎng)投資400萬元實(shí)施20畝防雨鋼棚安裝,增加燃料倉庫面積,增加干料存儲(chǔ)量,避免入爐燃料淋雨,可以保證鍋爐 燃燒穩(wěn)定,降低供電標(biāo)煤耗,減少廢水排放。⑤、投資20萬元,安裝灰?guī)旒訚駭嚢铏C(jī),增加飛灰濕度和密度,避免揚(yáng)塵,提高飛灰運(yùn)輸效率。⑥、投資300萬元購臵美國進(jìn)口大型威猛破碎機(jī),替代原國產(chǎn)破碎機(jī),對(duì)整料進(jìn)行破碎,不僅有效的提高了50%破碎率,而且工作人員安全也更有保障,還擴(kuò)大了燃料收購品種。四、環(huán)保和清潔生產(chǎn)鄱陽凱迪生物質(zhì)能發(fā)電廠1機(jī)組在建設(shè)前,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià),認(rèn)真履行環(huán)境影響審批文件,建立健全有關(guān)檔案資料。在建設(shè)過程中落實(shí)了環(huán)境保護(hù)設(shè)施和主題工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”制度,項(xiàng)目運(yùn)行中環(huán)保設(shè)施、環(huán)保措施、環(huán)保監(jiān)測(cè)制度等全部按照環(huán)評(píng)文件付諸實(shí)施。大氣污染防治方面(1)嚴(yán)格以稻殼、秸稈等生物質(zhì)為燃料,沒有混燒煤、矸石及其它礦物質(zhì)燃料。(2)NOx防治對(duì)策:本工程充分采用循環(huán)流化床鍋爐特有的分級(jí)送風(fēng)低溫、低氮燃燒技術(shù),嚴(yán)格控制爐溫在850900℃之間,有效地抑制熱致NOx的形成,使NOx排放濃度小于標(biāo)準(zhǔn)限值450mg/m3。,%,滿足排 放標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)預(yù)留有脫銷脫氮裝臵空間。(3)二氧化硫治理:本工程采用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品稻殼和秸稈為燃料,含硫量很低,%。經(jīng)監(jiān)測(cè),,%。,低于江西省環(huán)保局下達(dá)的二氧化硫總量要求(SO2≤385T/A)。(4)煙塵防治控制:本工程鍋爐設(shè)備選用高效布袋除塵器,并且不受粉塵比電阻的影響,具有除塵效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、安全等特點(diǎn),%,,滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB132232003)的要求,低于江西省環(huán)保局下達(dá)的煙塵排放總量要求(煙塵≤40T/A)。(5)高煙囪排放:本工程兩臺(tái)65t/h循環(huán)流化床鍋爐合用一座高100m,充分利用大氣自身稀釋、擴(kuò)散、自凈能力降低煙氣中污染物落地濃度。(6)監(jiān)控:本期工程在煙囪附近的主煙道上安裝一套在線煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),設(shè)備技術(shù)要求符合HJ/T752007《火電廠煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》要求。在工程師站設(shè)臵儀器分析室,在線監(jiān)測(cè)并記錄煙氣中二氧化硫、氮氧化物、以及煙塵的排放狀況,監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)可遠(yuǎn)程輸送,煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)留有與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局聯(lián)網(wǎng)的接口。灰渣治理(1)除灰系統(tǒng)采用稀相正壓氣力輸送系統(tǒng)。干灰落入布袋除塵器灰斗下,在壓縮空氣的作用下,輸送至干灰?guī)欤規(guī)旃矁勺?,總體積1000立方米,在灰?guī)煜略O(shè)臵兩臺(tái)干灰散裝機(jī)和一臺(tái)濕式攪拌機(jī),干灰通過干灰散裝機(jī)裝入密封式罐車,然后運(yùn)走綜合利用。(2)每臺(tái)爐設(shè)兩臺(tái)冷渣器,渣經(jīng)冷卻到150℃以下排出,在大氣中自然冷卻到常溫。因渣產(chǎn)量僅為灰產(chǎn)量的五分之一,故沒有安裝儲(chǔ)渣庫,其中一部分篩選后回收利用,另一部分進(jìn)行袋裝或裝入密封式罐車,然后送至用戶進(jìn)行綜合利用。(3)燃料堆場(chǎng)、輸料揚(yáng)塵防治對(duì)策:燃料稻殼用密封式汽車或袋裝運(yùn)至主廠房南面的儲(chǔ)料棚,儲(chǔ)料棚四周設(shè)有8m高的擋風(fēng)墻,既能擋住稻殼外泄污染環(huán)境又可保持棚內(nèi)的物料充分通風(fēng),廠外露天儲(chǔ)料場(chǎng)建在儲(chǔ)料棚附近,遇到大風(fēng)極端天氣立即用防水帆布將燃料蓋牢。燃料輸送皮帶全封閉,且安裝濕式除塵,入爐給料系統(tǒng)采用全密封式給料輸送系統(tǒng)。經(jīng)采取以上防范措施后,燃料堆場(chǎng)、輸料系統(tǒng)的揚(yáng)塵基本可消除。水資源綜合利用本期采用干除灰工藝,無沖灰、沖渣水排放。同時(shí),生產(chǎn)過程產(chǎn)生的少量酸堿廢水由化水處理車間中和處理達(dá)標(biāo)后回收利用。生活污水由供水專業(yè)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897896)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后,復(fù)用于廠區(qū)綠化;循環(huán)冷卻排
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