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正文內(nèi)容

旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷(編輯修改稿)

2025-01-21 22:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ≤ 1μ m,熱態(tài)啟動后,為 6μ m 曲線 2——停機(jī)前 2軸承振動 ≤ 6μ m,熱態(tài)啟動后,為 16~ 18μ m 曲線 3——停機(jī)前 3軸承振動 ≤ 80μ m,熱態(tài)啟動后,為 120~ 140μ m ?(1) 振動趨勢歷史數(shù)據(jù) 在長期運(yùn)行中,該機(jī) l/ 2軸承振動分別為 2μ m及 10μ m, 2軸振為 80~ 90μ m。為便于突出比較,停機(jī)前振動選取 4月 2~ 5日,熱態(tài)起動后數(shù)據(jù)選取 4月 6~ 9日,作該期間的振動趨勢記錄曲線。見圖 63。該趨勢記錄曲線表明長期運(yùn)行時高壓轉(zhuǎn)子的軸及軸承振動均處于優(yōu)秀范圍,熱態(tài)起動后高壓轉(zhuǎn)子軸承及軸振動仍然在優(yōu)良范圍以內(nèi)。 1. (2) 停機(jī)前后數(shù)據(jù) 2. 1998年 4月 5日因處理鍋護(hù)隱患而停機(jī),停機(jī)時主要參數(shù)及振動數(shù)如下: 3. 1) 停機(jī)前各軸承和軸振動數(shù)據(jù)如表 6— 1所示,停機(jī)前各軸承和軸振動均 在良好范圍,其中, 2軸及軸承振動均處于優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi) ,反映 高壓轉(zhuǎn)子停機(jī)前狀態(tài)良好 。 4. 2) 停機(jī)時的臨界振動數(shù)據(jù) 查一周振動趨勢記錄, 3軸停機(jī)臨界振動值均未超過 230μ m,處于良好范圍。 5. 6. 3) 停機(jī)主要參數(shù) (4月 5日 ): 7. 停機(jī)過程的電流、各點振動、溫度等均屬正常。 8. 4) 熱起動 (4月 6日 )主要參數(shù)與振動數(shù)據(jù): 9. 主汽參數(shù):壓力 ,溫度 412℃ ,再熱汽溫度 392℃ ,真空 77kPa,大軸撓度值 30μ m,主機(jī)潤滑油溫 40℃ 。 10. 4: 25沖車:低速 (500 r/ min)、 10min,摩擦檢查。 11. 4: 25升速至 1600r/ min,此時 1軸承振動達(dá) 120μ m, 2軸承振動達(dá) 65μ m, 3軸振動達(dá)到監(jiān)測表的滿量程(即軸振動值已 400μ m),運(yùn)行人員采取緊急打閘措施停機(jī)。 5: 05轉(zhuǎn)子靜止投盤車,大軸撓度值增大為 120μ m,盤車電流 32A。 6: 40再次起動,快速沖車至 3000 r/ min定速,然后并入電網(wǎng)。 從熱態(tài)啟動數(shù)據(jù)知:在起動過程中,機(jī)組 2軸承及 3軸振動異常增大,緊急打閘停機(jī)后,電動盤車時杌組大軸撓度值增加較大,盤車電流略有增加。 5) 熱態(tài)起動運(yùn)行后的振動數(shù)據(jù) 自再次起動并網(wǎng)后,機(jī)組高壓轉(zhuǎn)子軸和軸承振動均未能恢復(fù)歷史振動水平,盡管 2軸承振動均小于 20μ m,仍處于優(yōu)秀振動標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但與歷史數(shù)據(jù)比較均有所增大。尤其是 2軸的振動增大顯著。從頻率成分來看,主要是一倍頻成分增加,其余頻率的振動成分無變化。 6) 運(yùn)行近一月后,停機(jī)時臨界振動數(shù)據(jù) 4月 30日,該機(jī)因電網(wǎng)調(diào)峰轉(zhuǎn)為備用停機(jī)。在機(jī)組停機(jī)惰走降速過程中, 2軸和 l、 2軸承臨界振動值比歷史數(shù)據(jù)有成倍的增加,其振動成分是 1倍頻 。 ?(3) 數(shù)據(jù)分析 綜合圖 6一 表 6— 1至表 6— 3數(shù)據(jù)及起動前后運(yùn)行參數(shù)分析,可得出下列分析結(jié)論: 1) 探頭所在處的轉(zhuǎn)子跳動值從 30μ m增加至 120μ m,比起動前增大了 4倍,反映出高壓轉(zhuǎn)子撓曲程度加劇,提示可能已產(chǎn)生轉(zhuǎn)子彎曲。 2) 從振動頻率以及振值隨轉(zhuǎn)速變化的情況來看。其癥狀和轉(zhuǎn)子失衡極為相似。但停機(jī)前運(yùn)行一直很正常,只是在機(jī)組停車后再次起動中振動異常,且在并網(wǎng)后一直維持較大振值,缺乏造成轉(zhuǎn)子失衡的理由或轉(zhuǎn)子零部件飛脫的因素,故可排除轉(zhuǎn)子失衡的可能。 3) 綜合二次起動及并網(wǎng)運(yùn)行一個月后停機(jī)惰走振動情況,表明機(jī)組在第一次起動時即存在較大的熱彎曲,而停車后間隔 ,盤車時間不足,極易造成轉(zhuǎn)子永久性彎曲。 ① 在第一次熱態(tài)起動時,高壓轉(zhuǎn)子的軸及軸承振動急劇增加 (轉(zhuǎn)速剛達(dá) 1600r/ min時,軸振動即已超滿量程值,即至少已大于 400μ m,表明在第一次起動時,轉(zhuǎn)子存在較大的熱彎曲, 而停車 次起動,盤車時間嚴(yán)重不足,極易造成轉(zhuǎn)子永久性彎曲 。 ② 機(jī)組起動并網(wǎng)連續(xù)運(yùn)行近一月,其振動一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。 2軸承和 2軸振幅在熱態(tài)起動后比歷史數(shù)據(jù)有明顯的增大。并且 振幅增大的主要原因是一倍頻振幅增大 。工頻振幅的增大反映出轉(zhuǎn)子彎曲程度的增大,振幅的穩(wěn)定反映出彎曲量的大小基本恒定。 ③查起動后運(yùn)行近一月的頻譜圖,除一倍頻振動和 2軸處的少量二倍頻振動成分外,無其它振動頻率成分。少量二倍頻振動成分的產(chǎn)生,則分析認(rèn)為是高壓轉(zhuǎn)子彎曲后與中壓轉(zhuǎn)子的對中性變差所造成的。 ④中、低壓轉(zhuǎn)子各軸承及各軸的振動與歷史數(shù)據(jù)相比基本無變化,反映出故障的發(fā)生部位主要是在高壓轉(zhuǎn)子。 診斷結(jié)論 盡管該機(jī)高壓轉(zhuǎn)子振動仍在良好范圍以內(nèi),但從各種參數(shù)的綜合分析來看,均表明高壓轉(zhuǎn)子上已發(fā)生了轉(zhuǎn)子彎曲故障。而無論是轉(zhuǎn)子彎曲引起機(jī)組過臨界振動過大或是存在圍帶損傷等事故隱患,均對該機(jī)組安全運(yùn)行構(gòu)成極大的威脅。因此,診斷分析的結(jié)論是:該機(jī)立即進(jìn)行提前大修,解體查明故障并予以消除。 解體大修檢查情況: 5月 4日,該機(jī)提前轉(zhuǎn)入大修。經(jīng)揭缸解體檢查證實,高壓轉(zhuǎn)子前汽封在距調(diào)速級 180mm處彎曲 ,中壓轉(zhuǎn)子在 19級處彎曲 . ,高壓汽封、圍帶、隔板汽封和中壓汽封、隔板汽封及圍帶均有不同程度的摩擦損傷,其中,中壓 19級近半圈圍帶前緣已磨壞,為此,高壓轉(zhuǎn)子采取直軸、中壓轉(zhuǎn)子采取低速動平衡處理,同時對損傷的圍帶也進(jìn)行了相應(yīng)的處理,經(jīng)大修處理后高壓轉(zhuǎn)子振動重新恢復(fù)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。 6. 4 不對中分析案例 ?例 1:主風(fēng)機(jī)對中不當(dāng)造成的故障 某冶煉廠一臺新上的煙機(jī)一主風(fēng)機(jī)組于 1997年 5月中旬投用。機(jī)組配置及測點如圖 6— 4所示。 首先,該機(jī)組在不帶負(fù)荷的情況下試運(yùn)了 3天,振動約 50μ m, 5月 20日 2: 05開始帶負(fù)荷運(yùn)行,各測點振值均有所上升,尤其是 2測點的振動由原來的 55μ m上升至 70μ m以上,運(yùn)行至 16: 54機(jī)組發(fā)生突發(fā)性強(qiáng)振,現(xiàn)場的本特利監(jiān)測儀表指示振動滿量程,同時機(jī)組由于潤滑油壓低而聯(lián)鎖停機(jī)。停機(jī)后,惰走的時間很短,大約只 l~ 2min,停車后盤不動車。 電動機(jī) 增速箱 風(fēng)機(jī) 煙機(jī) 6 5 4 3 2 1 圖 6—4 機(jī)組配置及測點圖 機(jī)組事故停機(jī)前振動特點如下: 1) 20日 16: 54之前,各測點的通頻振值基本穩(wěn)定,其中煙機(jī) 2軸承的振動大于其余各測點的振動。 20日 16; 54前后,機(jī)組振值突然增大,主要表現(xiàn)為聯(lián)軸器兩側(cè)軸承 ,即 3軸承振值顯著增大,如表 6— 4所示。 表 6— 4 強(qiáng)振前后各軸承振動比較 注意: 2軸承與 3軸承變化最大,約 3倍,說明最接近故障點。 2) 20日 14— 31之前,各測點的振動均以轉(zhuǎn)子工頻、二倍頻為主,同時存在較小的 3 、 4 、 5 、 6 等高次諧波分量, 2測點的合成軸心軌跡很不穩(wěn)定,有時呈香蕉形,有時呈“ 8”字形,圖 65是其中一個時刻的時域波形和合成軸心軌跡 (1 、 2 )。 部位 1軸承 2軸承 3軸承 4軸承 強(qiáng)振前振值 26 76 28 20 強(qiáng)振時振值 50 232 73 22 圖 65 2測點的合成軸心軌跡圖 (1 、 2 ) 3) 20日 14: 31時,機(jī)組振動狀態(tài)發(fā)生顯著變化。從時域波形上看,機(jī)組振動發(fā)生跳變,其中 3軸承的振動由大變?。ㄈ纾瑹煓C(jī)后 H方向由 m降至 m,如圖 66所示),而 1與 4的振動則由小變大(如煙機(jī)前 V方向由 m升至 m,如圖 67所示),說明此時各軸承的載荷分配發(fā)生了顯著的變化,很有可能是由于聯(lián)軸器的工作狀況改變所致。同時, 2軸承 V方向出現(xiàn)很大的 成分,并超過工頻幅值, H方向除有很大的 成分外,還存在突出的 78Hz成分及其它一些非整數(shù)倍頻率分量,如圖 6— 8所示。煙機(jī)前 78Hz成分也非常突出。這說明此時機(jī)組動靜碰摩加劇。 圖 6—8 2軸承振動頻譜圖 頻譜圖及故障現(xiàn)象 4) 機(jī)組運(yùn)行至 20日 16: 54前后,機(jī)組振值突然急劇上升,煙機(jī)后 V方向和 H方向的振值分別由 45μ m、 71μ m上升至 153μ m和 232μ m,其中工頻幅值上升最多。且占據(jù)絕對優(yōu)勢( V方向和 H方向工頻幅值分別為 120μ rn和 215μ m),同時 及高次諧波幅值也有不同程度的上升。這說明,此時煙機(jī)轉(zhuǎn)子已出現(xiàn)嚴(yán)重的轉(zhuǎn)子不平衡現(xiàn)象。 5) 開機(jī)以來,風(fēng)機(jī)軸向振動一直較大, . 一般均在 80μ m以上,煙機(jī)的軸向振動也在 30~ 50μ m之間。 20日 16: 54達(dá)最大值 115μ m,其頻譜以 1 為主,軸向振動如此之大,這也是很不正常的。不對中故障的特征之一就是引發(fā) 1X倍頻的軸向竄動。 故障分析結(jié)論 綜上所述,可得出如下結(jié)論: ?1) 機(jī)組投用以來,風(fēng)機(jī)與煙機(jī)間存在明顯不對中現(xiàn)象,且聯(lián)軸器工作狀況不穩(wěn)定。 ?2) 20日 14: 31左右,一聯(lián)軸器工作狀況發(fā)生突變,呈咬死狀態(tài),煙機(jī)氣封與軸套碰摩加劇。其 直接原因是對中不良 ,或聯(lián)軸器制造缺陷。 ?3) 20日 16: 54,由于煙機(jī)氣封與軸套發(fā)展為不穩(wěn)定的全周摩擦,產(chǎn)生大量熱量,引起 氣封齒與軸套熔化 , 導(dǎo)致 煙機(jī)轉(zhuǎn)子 突然嚴(yán)重失衡 ,振值嚴(yán)重超標(biāo)。 因此分析認(rèn)為造成本次事故的主要原因是機(jī)組對正曲線 確定不當(dāng)。 解體檢查情況 事故后解體發(fā)現(xiàn): ?1) 煙機(jī)前瓦 (1測點 )瓦溫探頭導(dǎo)線破裂; ?2) 付推力瓦有磨損,但主推力瓦正常; ?3) 二級葉輪輪盤裝配槽部位法蘭過熱,有熔化痕跡及裂紋; ?4) 氣封套熔化、嚴(yán)重磨損,熔渣達(dá)數(shù)公斤之多; ?5) 上氣封體拆不下來; ?6) 煙機(jī) —— 主風(fēng)機(jī)聯(lián)軸節(jié)咬死,煙機(jī)側(cè)有損傷。 機(jī)
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