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正文內(nèi)容

危險工藝(合成氨、氧化工藝)(編輯修改稿)

2025-01-17 01:07 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ( 2)高溫、高壓氣體物料從設(shè)備管線泄漏時會迅速膨脹與空氣混合形成爆炸性混合物,遇到明火或因高流速物料與裂(噴)口處摩擦產(chǎn)生靜電火花引起著火和空間爆炸; ( 3)氣體壓縮機(jī)等轉(zhuǎn)動設(shè)備在高溫下運行會使?jié)櫥蛽]發(fā)裂解,在附近管道內(nèi)造成積炭,可導(dǎo)致積炭燃燒或爆炸; ( 4)高溫、高壓可加速設(shè)備金屬材料發(fā)生蠕變、改變金相組織,還會加劇氫氣、氮氣對鋼材的氫蝕及滲氮,加劇設(shè)備的疲勞腐蝕,使其機(jī)械強(qiáng)度減弱,引發(fā)物理爆炸; ( 5)液氨大規(guī)模事故性泄漏會形成低溫云團(tuán)引起大范圍人群中毒,遇明火還會發(fā)生空間爆炸。 事故原因統(tǒng)計: 分析統(tǒng)計大型合成氨裝置開車和操作過程中發(fā)生的事故和故障表明,設(shè)計錯誤占事故總數(shù)的 10~ 15%,施工和設(shè)備安裝錯誤占 14~ 16%,設(shè)備、機(jī)械、管道組成件、控制計量儀表等方面的缺陷占 56~ 61%,操作人員的錯誤占 13~ 15%。多數(shù)事故、火災(zāi)和爆炸( 80%)是由各種工藝設(shè)備泄漏出可燃?xì)怏w造成的。 為保證合成氨裝置安全運轉(zhuǎn),必須對事故和為排除事故而采取的措施進(jìn)行全面分析,以便于采取補(bǔ)充措施,不斷提高設(shè)計、設(shè)備、機(jī)械、管道組成件、控制計量儀表、設(shè)備安裝及安全器材的質(zhì)量。 ● 高壓氣體外泄的常見主要部位及原因 ( 1)合成塔出口到廢鍋這段管子(壓力管道,GC1級),由于目前廣泛使用提溫型內(nèi)件,塔出口溫度達(dá) 350℃ ,如果選用材質(zhì)不當(dāng)或管道、法蘭、螺栓的缺陷,管材焊接質(zhì)量不合格,加之長期使用受到腐蝕和高流速氣體沖刷,均可能發(fā)生設(shè)備管線損壞、氣體外泄。 案例分析:合成塔出口管道斷裂爆炸事故 爆炸時廠區(qū)上空騰起濃煙、火光( 1) 爆炸時廠區(qū)上空騰起濃煙、火光( 2) 爆炸時廠區(qū)上空騰起濃煙、火光( 3) 合成塔出口管道在爆炸中斷裂 爆炸后,附近商鋪卷簾門變形( 1) 爆炸后,附近商鋪卷簾門變形( 2) 事故經(jīng)過: 今年 3月 23日中午 12點 53分,云南省昭通市水富縣,云天化合成氨裝置合成塔出口管道發(fā)生斷裂,高溫、高壓氣體外泄,引起爆炸,形成強(qiáng)烈沖擊波,導(dǎo)致事發(fā)中心現(xiàn)場 7名員工受傷,附近居民 10多人受輕傷,同時造成民房受損,許多門窗的玻璃被震碎,部分商鋪的卷簾門彎曲變形(見圖片)。 合成塔這段出口管線,運行條件比較苛刻,材料易發(fā)生氫脆、氮化等,設(shè)計壓力 15MPa,設(shè)計溫度550℃ ,國內(nèi)目前選用材質(zhì) 10MoWVNb,為高溫抗氫管材,國外采用 10CrMo910,云天化這套裝置為國外引進(jìn), Kellogg流程, 1980年投產(chǎn)。 關(guān)于這根管線,說實在話設(shè)計單位也比較頭痛,目前先進(jìn)的設(shè)計理念,已經(jīng)取消了這根管線,采用氨合成塔出口和換熱器直接相連,例如瑞士卡莎利公司的設(shè)計。 管子材質(zhì)選用:在合成氨高壓管設(shè)計時,GB/T64792023《高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 9種材料可以選用。分別是 20G、 16Mn、12CrMo、 15CrMo、 1Cr5Mo、 12Cr2Mo、 15MoV、10MoWVNb。 當(dāng)工作溫度小于 200℃ 時管子選用 20G;大于 200℃ 而小于等于 300℃ 時管子選用 15CrMo;在溫度高于 300℃ 時管子選用 10MoWVNb。 法蘭材質(zhì)選用:在 50200℃ 時選用 35號鋼,當(dāng)溫度高于 200℃ 時,法蘭的材質(zhì)選用 35CrMo。 螺栓和螺母材質(zhì)選用:在 H1667《管道用雙頭螺栓》標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定材料按 H367選用,即在 50200℃時螺栓選用 40號鋼,螺母選用 25號鋼;當(dāng)溫度高于200℃ 時,螺栓選用 35CrMo,螺母為 20CrMn。 ( 2)氨循環(huán)機(jī)是合成工段主要運轉(zhuǎn)設(shè)備,由于操作不當(dāng), H2/N2波動或塔內(nèi)壓差增大,加之運轉(zhuǎn)部件受震動,管道的腐蝕、閥門及管件的缺陷,加之開、停、倒車操作失誤,均有可能使大量高壓氣體外泄。 ( 3)合成氨冷器,由于它屬低溫設(shè)備(其操作溫度在 10℃ 左右),高壓管道長期受低溫腐蝕,易破裂而產(chǎn)生泄漏。 ( 4)合成塔大蓋上的電極焊蓋,由于更換電爐、經(jīng)常檢查、拆裝,易產(chǎn)生氣體外泄。 ( 5)循環(huán)機(jī)跳閘,發(fā)現(xiàn)處理不及時系統(tǒng)超壓嚴(yán)重,引起局部管道爆裂或容器、法蘭泄漏。 ( 6)合成操作工違章作業(yè)或合成系統(tǒng)溫度下降,處理不及時、不果斷,造成系統(tǒng)超溫超壓,引起局部管道爆裂,設(shè)備法蘭泄漏。 從目前小合成氨廠常見情況來看,以循環(huán)機(jī)操作失誤造成的事故較多。 ● 高壓氣體大量外泄特點及危害性 ( 1)著火 主要部位:合成塔出口,合成塔小蓋,管徑較小的管道如壓力表接管等。 特點:著火快( H2的引燃能量?。粶囟雀?,超過1000℃ ( H2熱值高);火力強(qiáng)(壓力高);不易被撲滅(多數(shù)在氣體燒完后方才熄滅)。 主要危險性:人員被燒傷,甚至死亡。電氣、儀表及設(shè)施燒壞。 ( 2)有毒氣體外泄 主要危險性在:氨冷器放氨。 原因:閥門損壞,氨管線破裂。 特點:短時間不會著火或爆炸,但由于液氨蒸發(fā)速度極快(壓力高更快), 1kg液氨蒸發(fā)后成為 1316L氨氣,迅速占據(jù)空間,使操作人員不能及時處理關(guān)閉閥門,被迫撤離現(xiàn)場,嚴(yán)重時,液氨會灼傷人皮膚,氨氣會使人眼睛和呼吸道受傷。 ( 3)爆炸 主要部位:循環(huán)機(jī)及管道 特點: ,大量高壓氣體沖出后,未及時著火,大量可燃?xì)怏w充滿空間,引起爆炸。 ,或氣體中 N2和 NH3含量相對高一點( N2不燃, NH3爆炸下限比 H2高),或高壓狀態(tài)的液氨突然減壓后,氣體體積迅速擴(kuò)大,使混合氣中氨成分增多,減少了著火的可能性。 ,產(chǎn)生特別巨大的晌聲,使人有恐懼感。 ,對人傷害特別大。 主要危害性:大量高壓氣體外泄,在短時間內(nèi)未著火,如果外泄不能得到及時控制,其發(fā)生空間爆炸的可能性極大。發(fā)生重大爆炸,其車間廠房、設(shè)備、管道等全部被毀,人員如不能及時撤離,性命難保,后果非常嚴(yán)重。 ● 突發(fā)性氣體大量泄漏的預(yù)防 ( 1)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,防止因檢查不周或失誤而造成事故。 ( 2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo),嚴(yán)禁超壓、超溫運行。 ( 3)各設(shè)備的壓力表、安全閥等安全裝置要靈活可靠,定期校驗。 ( 4)壓力容器、設(shè)備不準(zhǔn)使用玻璃管、玻璃板式液位計,應(yīng)使用全封閉磁翻板液位計。 ( 5)合成崗位要有防止高壓氣體串低壓系統(tǒng)的措施。 ( 6)加強(qiáng)設(shè)備管理,認(rèn)真做好設(shè)備、管道、閥門的檢查工作,對不能保證安全生產(chǎn)的設(shè)備、管道、閥門要及時進(jìn)行修理或更換。 ( 7)及時消除設(shè)備管道的振動,防止因振動、摩擦而造成事故。 ( 8)嚴(yán)禁帶壓緊螺栓。 (或設(shè)備) 合成塔、壓縮機(jī)、氨儲存系統(tǒng)。 ( 1)合成塔 氨合成塔是合成氨行業(yè)中最復(fù)雜和最關(guān)鍵的設(shè)備,為三類反應(yīng)容器,任務(wù)是將氫、氮氣在觸媒作用下合成為氨,為重點控制的高風(fēng)險設(shè)備。 案例分析:合成塔內(nèi)件損壞亡人事故 事故經(jīng)過: 1992年 9月 15日 7點 30分,合成塔中心管損壞斷裂,大量鐵觸媒漏入后部工序,被迫停車搶修。在抽出合成塔觸媒的過程中,兩名操作工氮氣窒息,其中一人搶救無效死亡。此次事故造成裝置停產(chǎn) 40天,間接經(jīng)濟(jì)損失 4000萬元。 事故原因: ① 設(shè)備材質(zhì)缺陷 ② 升溫速度過快,造成合成塔中心管斷裂。 ③ 防護(hù)面罩軟管接頭脫落,造成員工氮氣窒息 事故教訓(xùn): ① 定期檢查防護(hù)面罩; ② 教育員工做任何工作都要制定一套完整的方案,并進(jìn)行風(fēng)險評價。 ( 2)壓縮機(jī) 壓縮機(jī)是化肥生產(chǎn)中必不可少的關(guān)鍵設(shè)備之一,有全廠“心臟”之稱,為連續(xù)運轉(zhuǎn)設(shè)備。 案例分析: 2023年 7月 11日 23時 50分,山東省德州市平原縣德齊龍化工集團(tuán)有限公司一分廠 16萬噸 /年氨醇、 25萬噸 /年尿素改擴(kuò)建項目試車過程中發(fā)生爆炸事故,造成 9人死亡、 1人受傷。 事故單位基本情況: 德齊龍化工集團(tuán)有限公司成立于 2023年,系原地方國有的平原縣化肥廠改制后成立的民營股份制企業(yè)。該公司現(xiàn)有總資產(chǎn)約 20億元,職工約 2800人,有 2個生產(chǎn)分廠。主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力為:合成氨 75萬噸,尿素 100萬噸,甲醇 30萬噸,碳酸氫銨 24萬噸,三聚氰胺3萬噸。 事故發(fā)生在一分廠 16萬噸 /年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線試車過程中,該生產(chǎn)線由造氣、脫硫、脫碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序 2號壓縮機(jī)七段出口管線。 事故簡要經(jīng)過: 該公司一分廠 16萬噸 /年氨醇、 25萬噸 /年尿素生產(chǎn)線,于 2023年 6月開始單機(jī)試車, 7月 5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項目驗收。 7月 10日 2號壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓 (試壓至 18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月 11日 15時 30分,開始正式投料試車,先開 2號壓縮機(jī)組,引入工藝氣體( N H2混合氣體),逐級向 2號壓縮機(jī)七段(工作壓力 24MPa)送氣試車。 23時 50分,2號壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成 8人當(dāng)場死亡,一人因大面積燒傷搶救無效于 14日凌晨 0時 10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤燒毀。 經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對事故現(xiàn)場進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點是在 2號壓縮機(jī)七段出口油水分離器之后、第一角閥前 1米處的管線,另一處爆炸點是在 2號壓縮機(jī)七段出口兩個角閥之間的管線(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開啟狀態(tài))。 事故原因初步調(diào)查分析: ( 1)事故發(fā)生的直接原因 事故發(fā)生后,山東省德州市人民政府組成事故調(diào)查組對事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是 2號壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒有試壓等嚴(yán)重問題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。 ( 2)管理上存在的主要問題 ① 建設(shè)項目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將 16萬噸 /年氨醇、 25萬噸 /年尿素改擴(kuò)建項目(總投資 9724萬元),拆分為“化肥一廠造氣、壓縮工序技術(shù)改造項目(投資 4868萬元)”和“化肥一廠合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項目(投資 4856萬元)”兩個項目,分別于 2023年 4月 26日和 5月 30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會備案后即開工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門申請建設(shè)項目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項目。 ② 建設(shè)項目工程管理混亂。該項目無統(tǒng)一設(shè)計,僅根據(jù)可行性研究報告就組織項目建設(shè),有的單元采取設(shè)計、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計、市場采購、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的 2號壓縮機(jī)由沈陽金博氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線設(shè)計。項目沒有按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車前沒有制定周密的試車方案,高壓管線投用前沒有經(jīng)過水壓試驗。
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