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正文內(nèi)容

攀鋼高爐釩鈦磁鐵礦冶煉的技術(shù)進步(編輯修改稿)

2024-08-19 12:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 要為1.5,以后為了保證燒結(jié)礦強度,堿度降至1.2;1980年在配加普通礦冶煉以后,燒結(jié)礦堿度提高到了l.7左右,并維持了20年,至2001年開始逐漸提高,攀鋼燒結(jié)礦的堿度變化見圖4。由圖4可見,1999年以前,由于高爐冶煉的爐料結(jié)構(gòu)變化不大,燒結(jié)礦的堿度均在1.7左右,以后隨著爐料結(jié)構(gòu)的變化,燒結(jié)礦品位的增加以及高爐使用球團礦配比的增加,燒結(jié)礦的堿度在逐漸提高,特別是2004年高爐開始大量使用球團礦以后堿度提高較明顯,最高達到了2.4。燒結(jié)礦堿度提高后,顯著改善燒結(jié)礦的強度和冶金性能,為高爐強化冶煉打下了堅實的基礎(chǔ)。3.3燒結(jié)礦粒度燒結(jié)礦的人爐粉末對高爐冶煉有很大的影響,特別對高爐的透氣性影響比較顯著。投產(chǎn)以來由于釩鈦燒結(jié)礦強度差,粉末多,特別是在1987年以前入爐粉末平均在15%以上,1988年以后降至10%以下。為了改善高爐的入爐原料條件,主要采取了改變礦槽出料口的方向;增大振動篩的激振力;調(diào)整雙層篩上下層料的負荷分配;加長上層篩的篩底長度;改造礦槽下料口,嚴格控制篩分時間等措施。使篩分效率大大提高,燒結(jié)礦的入爐粉末也大大減少,從1995年的8.45%逐漸下降到2003年的1.91%。顯著地改善了高爐的透氣性,為高爐強化冶煉提供良好的原料基礎(chǔ)。1990年以來高爐人爐粉末的變化見圖5。由圖5可見,攀鋼高爐入爐粉末從1994年開始逐漸下降,通過優(yōu)化了燒結(jié)原料結(jié)構(gòu),隨著燒結(jié)礦強度的提高并加強了溝下過篩,使入爐礦粉末呈顯著降低的趨勢,2000年以后高爐的入爐粉末降低到2%以下,入爐粉末的降低,顯著改善高爐的透氣性,強化高爐冶煉。4技術(shù)措施4.1爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理的爐料結(jié)構(gòu)能獲得高產(chǎn)、低耗、長壽的冶煉效果。高爐配加酸性氧化球團礦是較為合理的爐料結(jié)構(gòu),國內(nèi)許多鋼鐵企業(yè)的爐料均配加了一定量的球團礦。攀鋼高爐長期使用的爐料結(jié)構(gòu)為“高堿度燒結(jié)礦(90%~93%)+普通塊礦(7%~10%)”。隨著對高爐爐料結(jié)構(gòu)認識的不斷深化,采用“高堿度燒結(jié)礦+酸性球團礦”的爐料結(jié)構(gòu)對強化高爐冶煉、提高煉鐵生產(chǎn)水平起到了顯著的作用。攀
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