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正文內(nèi)容

江蘇安邦綜合利用項目竣工驗收報告終稿(編輯修改稿)

2025-06-25 23:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,并形成一個有效的投資控制責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。以相關(guān)法規(guī)為依據(jù),審核投資費用,控制費用支出,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,規(guī)范開支行為。為了控制項目投資,項目涉及的設(shè)備、物資、工程承包等全部按總公司的相關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)采購。在施工過程中,嚴格按施工圖及合同對項目進行投資控制,通過有效的合同管理來督促各方面嚴格履行合同責(zé)任,進而保證項目的順利進行。對于付給施工單位的工程款、設(shè)備款,按合同及工程形象進度進行撥付。另外,我們還嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金制度,保證工程質(zhì)量受控。 專項資金使用與管理項目的資金管理嚴格按照相關(guān)的財經(jīng)制度執(zhí)行,項目建設(shè)資金??顚S?。在項目建設(shè)過程中,每月向農(nóng)化總公司上報項目建設(shè)情況及投資完成情況。財政專項補助(支持)資金體現(xiàn)了上級主管部門對本項目的關(guān)心和支持,具有鮮明的導(dǎo)向意義和嚴格的使用要求,公司及項目辦對此極為重視,按照指定用途、專款專用、專戶管理的原則,全力做好專項資金的使用與管理工作。為提高本項目的工藝水平和運行效果,公司將專項資金主要用于元明粉生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備P60離心機及新型干燥系統(tǒng)的設(shè)備購置方面,以降低干燥系統(tǒng)的能源消耗,提高元明粉的回收率,實現(xiàn)礦產(chǎn)資源綜合利用,充分發(fā)揮專項資金的引導(dǎo)和促進作用,提高資金使用效益。省級地勘基金項目會計核算表序號工程或費用名稱數(shù)量金額(萬元)備注1P60雙級推料離心機12內(nèi)熱式流化床干燥器1合 計 第三章 項目建設(shè) 工程組織和施工進度 工程組織和合作單位為加強對本項目工程建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),保證項目順利實施,我公司在項目前期就組成了以季玉祥副董事長為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,并從生產(chǎn)管理系統(tǒng)中抽調(diào)了各專業(yè)技術(shù)骨干,成立了項目建設(shè)辦公室,公司副總經(jīng)理劉家華為項目建設(shè)負責(zé)人。項目辦公室共18人,其中工藝專業(yè)8人,設(shè)備專業(yè)2人,電氣專業(yè)3人,儀表專業(yè)2人,土建專業(yè)2人,資料管理1人。自2009年9月份項目重新啟動后,為了確保2010年底項目建成投產(chǎn)計劃目標(biāo)的實現(xiàn),項目辦分別從土建、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)制定了詳細的工作進度計劃,全力推進項目建設(shè)。為了保證項目實施后的技術(shù)先進,保證項目工程的質(zhì)量優(yōu)良,我公司對參與本項目建設(shè)的合作單位進行了招標(biāo)篩選,并最終選擇了以下合作單位:(1)設(shè)計單位:①中國輕工業(yè)長沙工程有限公司中國輕工業(yè)長沙工程有限公司負責(zé)本項目的工程設(shè)計。該單位為國家甲級設(shè)計院,有甲級工程設(shè)計和甲級工程咨詢資格證書,編號分別為180009SJ和工咨甲2031623001。長期從事輕工、鹽化工設(shè)計工作,具有雄厚的技術(shù)力量,在制鹽行業(yè)擁有較好的工作業(yè)績。該單位充分汲取融合了由其承擔(dān)設(shè)計的其他元明粉項目的生產(chǎn)、技術(shù)改造經(jīng)驗,以保證本項目的設(shè)計質(zhì)量優(yōu)良,為項目施工提供了有力保障。②天津科技大學(xué)天津科技大學(xué)為本項目提供基礎(chǔ)設(shè)計。天津科技大學(xué)在制鹽與鹽化工、海洋化工、海洋化學(xué)資源開發(fā)利用等方面已形成自己的特色與優(yōu)勢,先后承擔(dān)和完成國家863項目、973項目、國家自然科學(xué)基金等重點項目。在工業(yè)結(jié)晶過程控制研究領(lǐng)域處于國內(nèi)一流水平。(2)施工單位:中國化學(xué)工程第十四建設(shè)公司中國化學(xué)工程第十四建設(shè)公司負責(zé)本項目的設(shè)備、管道、電氣、儀表的安裝及防腐保溫的施工。該安裝施工單位具有化工工程施工總承包壹級、機電安裝工程施工總承包壹級、防腐保溫總承包貳級、壓力容器Ⅲ類、壓力管道C1級的資質(zhì),技術(shù)力量雄厚,在本行業(yè)擁有良好的工作業(yè)績。(3)監(jiān)理單位:北京華旭工程項目管理有限公司該單位技術(shù)力量雄厚,為化工、石油工程監(jiān)理甲級單位,在化工行業(yè)擁有良好的工作業(yè)績。以上單位均經(jīng)過嚴格的資質(zhì)審查,特別是施工單位及監(jiān)理單位均是委托農(nóng)化總公司在中國化工裝備總公司進行公開招標(biāo)確定的單位。優(yōu)質(zhì)的施工監(jiān)理單位不但保證了本工程的施工質(zhì)量及施工安全,而且也是工程在2010底按期完成的有力保障。 施工進度項目于2007年隨公司年產(chǎn)20萬噸離子膜燒堿項目同時開工建設(shè),原計劃于2009年建成,但受金融危機的影響,項目于2008年三季度緩建。根據(jù)總公司的要求,項目建設(shè)于2009年11月重新啟動,2010年5月份完成了設(shè)備的制作安裝,8月份完成了工藝管道以及電氣儀表的安裝并開始進行試壓、試漏、吹掃的工作。但由于項目配套的220KV變電所建設(shè)進度的影響,項目于2010年12月建成投產(chǎn)。 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案(元明粉)規(guī)模建設(shè)。產(chǎn)品方案如下:(1)、粗鹵水產(chǎn)量230萬立方/年規(guī)格:NaCl≥270g/l SO42≤5g/l(2)元明粉:質(zhì)量符合GB600992標(biāo)準(zhǔn) Ⅰ類一等品占80%以上。主要指標(biāo)項目指 標(biāo)Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類優(yōu)等品一等品一等品合格品Na2SO4 %≥氯化物 %≤水份 %≤白度 ≥8080 項目工藝技術(shù)方案目前國內(nèi)鹵水除硝工藝主要有:鋇法、鈣法、冷凍法除硝工藝,國外也有采用膜法除硝。比較鋇法、鈣法、冷凍法除硝工藝年經(jīng)濟運行費用,按230萬立方米/年鹵水產(chǎn)能計算,鋇法除硝年運行費用約8000萬元、鈣法除硝年運行費用約3700萬元、冷凍法除硝年運行費用約2800萬元,所以冷凍法除硝與鋇法,鈣法除硝運行費用相比要低很多。另外鋇法使用的氯化鋇為劇毒,并產(chǎn)生大量的硫酸鋇需處理,過量的鋇進入鹽水后會影響后道工序離子膜裝置的運行。鈣法產(chǎn)生大量的石膏需處理。而冷凍法除硝副產(chǎn)元明粉,資源得到綜合利用,不生產(chǎn)“三廢”物質(zhì)對環(huán)境無污染,具有較高的經(jīng)濟效益與社會效益。江蘇安邦電化有限公司從1995年就開始用冷凍法除硝工藝,經(jīng)過十幾年的生產(chǎn)摸索,冷凍法除硝工藝日趨成熟,因此公司燒堿擴產(chǎn),進一步綜合利用鹵水資源采用冷凍法除硝是首選的除硝工藝方法。來自鹽礦的鹵水、隔膜法燒堿蒸發(fā)洗鹽的高芒母液、離子膜淡鹽水和元明粉蒸發(fā)的離心機母液及洗效水進入鹵水槽。槽內(nèi)鹵水同低硝鹵換熱降到一定溫度后,靜止沉降少量鹽泥,鹽泥送往鹽泥處理工序,清液經(jīng)預(yù)冷器降溫后進入循環(huán)結(jié)晶器,槽內(nèi)鹵水經(jīng)氟蒸發(fā)器換冷后回入循環(huán)結(jié)晶器,達到規(guī)定溫度后,經(jīng)泵送入沉降器,沉降器底部十水芒硝排入硝漿槽,上部低硝鹵水流入低硝鹵槽,低硝鹵經(jīng)換冷后,去鹽水處理工序進行精制以去除鈣鎂離子等。十水芒硝漿從硝漿槽經(jīng)泵打入硝漿高位槽增稠器,從槽底部進入離心機分離,分離出的十水芒硝進入熱熔槽,由蒸汽熱熔為十水硝溶液,經(jīng)泵送入元明粉工序硝鹵槽生產(chǎn)元明粉。十水硝溶液依次進入四效、三效、二效、一效蒸發(fā)器去除水分,并經(jīng)增稠器產(chǎn)出無水芒硝硝漿進入離心機,由離心機分離出含濕無水芒硝進入干燥機。含濕無水芒硝在干燥機內(nèi)與熱空氣接觸,水份得到去除,成為元明粉,包裝后進入庫房。鹵水脫硝工藝流程圖采用具有專利技術(shù)的循環(huán)結(jié)晶器對芒硝結(jié)晶的過程進行控制,改進結(jié)晶器內(nèi)部結(jié)構(gòu),以利于十水硝晶體形成、成長和分級,消除細晶浮硝,確保物料進入沉降器后的分離效果,降低低硝鹵的硫酸根含量。提高冷凍提硝系統(tǒng)的運行效率,降低單位鹵水冷凍處理的電耗。為了降低系統(tǒng)的制冷量,原料鹵水在鹵水槽內(nèi)利用低硝鹵循環(huán)換熱,降低進冷凍系統(tǒng)的鹵水溫度約2℃。增加換熱器循環(huán)清洗系統(tǒng),解決板式換熱器結(jié)垢問題,降低垢層熱阻。以上措施可減少冷凍負荷約10%左右。在元明粉蒸發(fā)工藝上采用四效節(jié)能流程,淘汰原來采用的三效流程,以進一步降低蒸汽消耗。同時無水硝結(jié)晶罐采用改進型結(jié)晶罐,這種結(jié)晶罐能有效增加晶體停留時間,促進晶體生長,保證產(chǎn)品粒度。在元明粉干燥床采用內(nèi)熱式流化干燥床。該干燥器由于大部分熱量是由換熱效率約在90%以上的內(nèi)加熱埋管提供,熱空氣主要起流化作用,所以尾氣量大大減少,而尾氣所夾帶余熱也相應(yīng)較少,所以能耗大大降低,大大提高了能源利用率。同時由于空氣量大大減少,所以風(fēng)機功率相應(yīng)降低,降低電耗。本項目設(shè)計采用先進的儀器儀表控制系統(tǒng)。采用DCS系統(tǒng)對工藝操作進行自動化控制,采集各關(guān)鍵工藝控制點數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)信號傳輸至控制室電腦上,可隨時觀察涉及工藝和安全的關(guān)鍵指標(biāo)。大大減低工人勞動強度,提高設(shè)備運行的安全性以及系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。采用DCS系
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