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江蘇安邦綜合利用項目竣工驗收報告終稿-資料下載頁

2025-05-29 23:06本頁面
  

【正文】 經(jīng)專用污水管線收集后入公司污水處理站處理后排至廠區(qū)外污水管線。本項目廢氣主要是元明粉干燥系統(tǒng)含硝粉塵的廢氣,廢氣經(jīng)高效旋風(fēng)除塵器及濕式除塵器回收元明粉粉塵,基本無粉塵廢氣排入大氣。噪聲主要是干燥床的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機產(chǎn)生的噪音,采取設(shè)立單獨機房,裝消聲器,加隔音罩等隔音措施,減輕噪音對環(huán)境的影響。所以本項目實施后因無廢氣、廢渣、廢水等排放,故不會對環(huán)境造成負面影響。 節(jié)約能源本項目是在結(jié)合我公司原有生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上通過優(yōu)化設(shè)計而建設(shè)施工的節(jié)能示范工程,工程在工藝、設(shè)備等方面采用了多種節(jié)能技術(shù)。采用帶外冷卻循環(huán)及細晶消除的芒硝晶體成長型結(jié)晶器對芒硝結(jié)晶的過程進行控制,增大兌鹵循環(huán)槽容積,改進內(nèi)部結(jié)構(gòu),以利于十水硝晶體形成、成長和分級,消除細晶浮硝,確保物料進入沉降器后的分離效果,降低低硝鹵的硫酸根含量。提高冷凍提硝系統(tǒng)的運行效率,降低單位鹵水冷凍處理的電耗。鹵水在鹵水槽內(nèi)利用低硝鹵循環(huán)換熱,降低進冷凍系統(tǒng)的鹵水溫度約2℃。增加換熱器循環(huán)清洗系統(tǒng),解決板式換熱器結(jié)垢問題,降低垢層熱阻。對鹵水槽內(nèi)鹽泥班班清除,解決鹽泥堵塞換熱器,提高換熱效果。以上措施可減少冷凍負荷約10%左右。在冷凍系統(tǒng)采用大型制冷設(shè)備及輔助制冷設(shè)備。冷凍機組為大型螺桿冷凍機,單機制冷量為2900 kW。冷凍機為可變內(nèi)容積比,通過控制壓縮機殼體內(nèi)的滑塊軸向移動來控制排氣口的位置,以此達到最優(yōu)的壓縮行程?;瑝K的移動由一套液壓活塞執(zhí)行機構(gòu)來完成,其運行指令來自壓縮機系統(tǒng)的微電腦控制中心。~??梢员苊膺^壓縮及欠壓縮過程,使機組實際運行的功耗達到最小。冷凍機的能量調(diào)節(jié)通過壓縮機殼體內(nèi)的滑閥的軸向移動來控制壓縮腔內(nèi)旁通至吸氣口的制冷劑量達到壓縮機負荷從10%100%的無級調(diào)節(jié)?;y的移動由一套液壓活塞機構(gòu)自動執(zhí)行,其指令是來自微電腦控制中心的時間比例信號。在壓縮機啟動和加載之前,機組處于低負載狀態(tài);機組在部分效率時能夠保持最高效率。冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器,該產(chǎn)品利用管子外表的水膜蒸發(fā),通過傳質(zhì)和傳熱使管內(nèi)工質(zhì)降溫冷凝,每千克水蒸發(fā)吸收680W的熱量,同時還不用再設(shè)置冷卻設(shè)備,由于其工作原理和濕球溫度有關(guān),夏季冷凝溫度也不會升高,既提高了設(shè)備效能,又達到節(jié)水、節(jié)電,節(jié)約能源的目的。而傳統(tǒng)的水冷冷凝器是利用大量的冷卻水的溫升來提取管內(nèi)工質(zhì)的熱量,每千克水每降低1度只能帶走1.16W的熱量,而且需要大量的冷卻水,即使采用循環(huán)水,還需配置冷卻塔和水泵、水池等,特別是在夏季,隨著環(huán)境溫度的升高使冷卻水溫高,導(dǎo)致冷凝溫度升高,消耗功率增加。冬季干運行時,不啟動水泵同樣能保持設(shè)備的性能不受影響,運行費用降低,達到節(jié)能效果。在元明粉蒸發(fā)工藝上采用四效節(jié)能流程,淘汰三效流程。同時無水硝結(jié)晶罐采用改進型結(jié)晶罐,這種結(jié)晶罐能有效增加晶體停留時間,促進晶體生長,保證產(chǎn)品粒度。元明粉干燥床采用內(nèi)熱式流化干燥床。該干燥器由于大部分熱量是由換熱效率約在90%以上的內(nèi)加熱埋管提供,熱空氣主要起流化作用,所以尾氣量大大減少,而尾氣所夾帶余熱也相應(yīng)較少,所以能耗大大降低,大大提高了能源利用率。同時由于空氣量大大減少,所以風(fēng)機功率相應(yīng)降低,降低電耗。根據(jù)工藝要求結(jié)合不同物理的特點,元明粉生產(chǎn)主體設(shè)備蒸發(fā)罐加熱室選用鈦及鈦合金管,蒸發(fā)罐選用或316L不銹鋼復(fù)合板,對與鹵水接觸的管道、閥門、泵體選用不銹鋼材料,延長設(shè)備使用壽命,減少能源損失。 安全衛(wèi)生本工程在設(shè)計過程中就貫徹執(zhí)行“生產(chǎn)必須安全,安全促進生產(chǎn)”的原則和“安全第一、預(yù)防為主”的安全衛(wèi)生工作方針。在確定工藝方案時,盡量采用先進的生產(chǎn)工藝路線,提高自動化和機械化水平,以減輕操作工人的勞動強度。采用密封性能好的設(shè)備設(shè)施,以減少污染物的擴散,改善勞動環(huán)境。嚴格劃分生產(chǎn)防火區(qū)域,在工藝、設(shè)備、電氣、儀表、土建、給排水、暖通、外管、總圖等設(shè)計中,嚴格按照所定的生產(chǎn)危險區(qū)域防爆防火等級進行設(shè)備選型、管道敷設(shè)和建、構(gòu)筑物等的設(shè)計。本項目礦山開采方面所采用的開采工藝,不產(chǎn)生危害生產(chǎn)人員身體健康的粉塵和有害氣體。生產(chǎn)人員在室內(nèi)和地面操作,勞動強度不大,安全性好。在開采活動中,可能發(fā)生的安全事故是設(shè)備和人員傷亡。在生產(chǎn)中,應(yīng)經(jīng)常對操作工人在設(shè)備和用電方面進行安全教育,嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程,定期檢查、維修開采設(shè)備。礦山可能發(fā)生的主要是火災(zāi),產(chǎn)生火災(zāi)可能是電器設(shè)備和廠房等。應(yīng)配置滅火裝置,在適當(dāng)部位設(shè)置消防管、消防用水,并定期對消防設(shè)施進行檢查。提硝工序冷凍以氟利昂為制冷劑,不會危及操作人員的健康及生命,但對臭氧層有一定的破壞。因此必須嚴格保證設(shè)備與管道的密封,各種傳動機械裝設(shè)必要的安全防護罩。元明粉干燥工序風(fēng)機有噪聲產(chǎn)生,應(yīng)單獨隔開并設(shè)置必要的隔音材料。配電設(shè)計要保證電器安全運行,按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)程設(shè)計安裝。各種消防設(shè)施在20萬噸/年離子膜工程建設(shè)時統(tǒng)一規(guī)劃。 第五章 項目運行及評價 項目運行(試生產(chǎn))情況,開始吹掃、試壓、試漏,10月份完成了單系統(tǒng)調(diào)試,9月30日完成全系統(tǒng)試車,生產(chǎn)出合格的低硝鹵水和元明粉。但由于離子膜燒堿主體工程因220KV變電所供電線路影響,至12月25日電解槽投料送電,所以從2011年開始全系統(tǒng)開始試生產(chǎn)。截止到2011年12月份,累計處理鹵水874892米3,折鹽236221噸,處理淡鹽水約40萬米3,因淡鹽水是在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),所以不計入鹵水處理量。元明粉生產(chǎn)14107噸。系統(tǒng)運行基本平穩(wěn),各項消耗指標(biāo)趨于穩(wěn)定。2011年3月1日至2011年3月3日,本項目裝置進行了連續(xù)72小時生產(chǎn)運轉(zhuǎn)考核,共處理原料鹵水18720m3,日平均6240m3,鹵水成份為NaC1270g/l、Na2SO426g/l,連續(xù)72小時運轉(zhuǎn)生產(chǎn)低硝鹵折鹽5054噸,元明粉450噸,元明粉產(chǎn)量比設(shè)計產(chǎn)量374噸增加20%。考核期間裝置運行平穩(wěn)、正常,低硝鹵SO42小于6g/l,元明粉產(chǎn)品質(zhì)量按《GB600992》標(biāo)準(zhǔn),合格率100%,鹵水折鹽冷凍耗電65度/噸、元明粉電耗89度/噸、各項消耗指標(biāo)達到設(shè)計要求。試生產(chǎn)情況表明,本項目各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達到了設(shè)計生產(chǎn)能力,低硝鹵質(zhì)量符合燒堿生產(chǎn)要求,元明粉產(chǎn)品質(zhì)量達到元明粉國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/6009—2003),工藝穩(wěn)定、操作方便、節(jié)能效果顯著。但由于2011年氯堿市場影響,主體工程產(chǎn)能未達到年產(chǎn)20萬噸的規(guī)模,全年離子膜堿實際產(chǎn)量僅為81826噸,為裝置能力的40%,所以影響了低硝鹵及元明粉的產(chǎn)量。 效益分析本項目的主要產(chǎn)品為低硝鹵水,而低硝鹵是供主體工程作為生產(chǎn)離子膜燒堿的原料使用,副產(chǎn)品元明粉對外銷售。項目的效益主要體現(xiàn)在降低燒堿用鹽生產(chǎn)成本。2011年本項目累計生產(chǎn)低硝鹵水874892米3,折鹽236221噸,(不含稅)。,詳細見下表:成本項目成本明細萬元備注采輸鹵折舊采鹵耗水860108t861元/t采輸鹵用電2916355kwh制造費用人員工資10人34544元/人*年資源稅費等小計鹵水脫硝設(shè)備折舊4004萬元折舊年限8年廠房折舊875萬元折舊年限20年冷凍用電16583117kwh元明粉用電1821035kwh元明粉用汽32864t脫硝制造費用100人員工資25人34544元/人*年小計合計全年生產(chǎn)元明粉14107噸,(不含稅)。,經(jīng)濟效益十分顯著。 綜合評價,該項目的建成投產(chǎn)為公司燒堿生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)廉價的用鹽成本,增加了燒堿產(chǎn)品的市場競爭力,同時對巖鹽資源進行綜合利用,副產(chǎn)無水芒硝,消除了“三廢”污染。本項目采用了多種節(jié)能工藝技術(shù),鹵水冷凍用電及元明粉用電及蒸汽消耗與老裝置比較均有明顯下降。特別是元明粉蒸汽消耗。節(jié)能效果顯著。該項目建成投產(chǎn),不但可以充分發(fā)揮淮安市的地下巖鹽優(yōu)勢和公司科技成果的優(yōu)勢,推進地方鹽化學(xué)工業(yè)的發(fā)展,而且為國內(nèi)燒堿行業(yè)科學(xué)合理地利用鹵水資源,大規(guī)模降低燒堿產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,為整個行業(yè)“節(jié)能減排”起到了良好的示范帶頭作用。
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