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啤酒公司動態(tài)低壓煮沸與熱能回收項目可行性研究報告(留存版)

2025-06-15 06:37上一頁面

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【正文】 出的背景ⅩⅩ啤酒(ⅩⅩ)有限公司是一家外資控股企業(yè),生產的產品主要有“雪花啤酒”和“瑞德啤酒”系列產品,產品質量均達到國內先進水平,主要銷往ⅩⅩ及周邊地區(qū),是備受廣大消費者青睞的產品。建成投產后,公司煮沸工序單位產品綜合能耗將降至 128 噸標煤,年運行費用總節(jié)?。ê悾┕浪銥? 萬元,年利潤總額 萬元。3 市場分析及建設的必要性 市場分析啤酒是世界通用性飲品,由于含酒精度低、清涼、解渴,具有豐富的營養(yǎng)物質,被譽為液體面包,深受全球消費者的喜愛。 項目建設的必要性自 1999 年合資以來,公司已投資了 億元人民幣進行了企業(yè)技術改造,并實現了全部生產線的自動控制和微機管理,在降低物耗、能耗及提高產品質量等方面都取得了長足進展,在此基礎上,公司自2022 年以來一直堅持開展清潔生產審核,以發(fā)現企業(yè)存在的資源、能源浪費,以及制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸等問題,通過不斷解決這些問題,來推動企業(yè)的發(fā)展。5 建設規(guī)模及技術特點 建設規(guī)模本技改項目完成后,煮沸鍋的容積基本不變,煮沸時間由原來的每鍋 70 分鐘縮短至每鍋 60 分鐘,麥汁的煮沸能力將得到一定程度提高;但由于糖化生產線的其它工序未變,因此,技改后的煮沸工序實際生產能力仍維持原有能力不變,即每天煮沸麥汁 286m3。(11) 、增加一臺臥式麥汁暫存罐,容積 50 m3,由于現有空間較小,罐基礎臥于 面之下。本技改項目所需能源為電能和蒸汽,其中電來自區(qū)域供電網,蒸汽來自ⅩⅩ北美新熱電環(huán)保有限公司。由于技改后公司無新人員,故無新增生活污水排放。(2)照明電壓照明電源電壓為交流 380/220 伏,三相五線制,工作照明電壓220 伏,光源采用熒光燈,或全鹵燈。廠區(qū)設地下式消火栓,廠房內火災危險點附近設置滅火器材。生產車間的照明按照國家標準設計。 環(huán)保機構、人員工廠設有環(huán)保機構并有專業(yè)人員負責,本項目所在的釀造車間設置 1 名兼職人員負責相關工作。 項目的火災危險性分析本項目生產過程中原料及產品均非可燃、易燃、易爆物品,火災危險性因素主要為明火、雷電、觸電所可能引發(fā)的爆炸及火災。11 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織形式本項目由ⅩⅩ啤酒(ⅩⅩ)有限公司實施并管理?;绢A備費率按 10%、漲價預備費率按 1%計算。 生產成本與費用估算本項目無新增工資、原材料及燃料動力消耗,故無相應新增成本費用;所投資金無銀行貸款,故無利息支付成本費用;固定資產折舊費采用年限平均法計算,殘值率 10%,綜合折舊年限 11 年。從上述指標看出,各項綜合指標均高于行業(yè)平均水平,項目在經濟上可行。詳見項目盈虧分析圖表(附表 9) 。技改后年新增收入稅金及附加估算為 萬元。本項目投資主要用于:(1)購置工藝設備費為 萬元(含設備安裝及運雜費) 。10kV 電氣裝置采用接地保護,變壓器中性點直接接地,接地電阻不大于 4Ω。(2)冷麥汁被預熱至 98℃后,大大縮短了煮沸鍋的升溫時間,減少結焦,從而減少了煮沸工序的設備沖洗次數,按目前的生產規(guī)模,年可減少沖洗次數 186 次,節(jié)約用水 298 噸/年,節(jié)省費用 298 噸 元/噸= 萬元,加上節(jié)省的清洗藥劑及動力等費用,合計約 萬元。 綠化設計綠化是工廠環(huán)境保護的重要內容之一,綠化即能調溫、調濕遮蓋塵土,降低噪聲凈化空氣,改善勞動條件,又能美化廠容,為職工創(chuàng)造必要的戶外的活動場所,有利于文明生產,增進職工的身心健康。廠房內設男、女廁所,男、女更衣室,休息室及辦公室等。給水采用低壓給水系統(tǒng),本次設計在原廠區(qū),增設貯水池一座,有效消防容積 252 米 3 ,并設消防水泵2臺,一備一用。 照明項目所在糖化生產廠房的照明系統(tǒng)在技改前后不變,可滿足生產要求。室內為枝狀管網,生產、生活、消防合用,管材為熱鍍鋅鋼管。新增設備明細表 序號 名稱 型號 功能 數量(臺) 合計(萬元) 備注煮沸 冷凝器熱能儲罐熱麥汁蒸汽啤酒花二次蒸汽 冷凝水冷水78℃低溫水98℃高溫水98℃高溫水項目生產工藝流程圖 第 14 頁1 不銹鋼二次蒸汽冷 凝器 加熱面積:136m 2 回收煮沸鍋產生 的二次蒸汽 1 儲存熱能2 薄板熱交換器 加 熱 面 積 :水進出口:102/78℃、麥汁進出口:72/98℃1 熱水麥汁預熱 薄板3 熱水蒸汽加熱薄板 加熱面積:15m 2蒸汽進出口120℃、熱水進出口溫度:97/102℃1 儲能罐熱水蒸 汽加熱薄板4 加裝內封頭 厚度 6mm 直徑 4600mm,鍋內耐壓 1 鍋蓋加裝立筋,外加 3mm 不銹鋼板更新底封頭及筒體 底厚度 8mm,筒5mm直徑 4600mm,增加筒體高度,全容積不變,增加四只支腿1 5 碳鋼熱能儲罐 Φ3300、 123Ohl 97/78℃ 1 能量儲存(水 做介質)6 排氣筒 Φ600*6000 煮沸鍋與二次蒸 汽冷凝器連接 1 直角連接7 改造部分管道主材 設備之間連接 1 8 導流筒及導流帽改 造 雙層 加熱麥汁分配 1 螺栓調節(jié)高度9 儲能罐進蒸汽預熱 薄板泵 160m3 熱交換 1 天長江淮泵.含法蘭、底座10 儲能罐進二次蒸汽 冷凝器泵 80m3 熱交換 1 天長江淮泵.含法蘭、底座11 原系統(tǒng)內未包括閥 門,管件 系統(tǒng)連接 1 氣動蝶閥采用 凱斯通閥門12 設備及管道保溫 1 13 不銹鋼酒花添加罐 Φ600 酒花分兩次添加 3 含相應的附件14 酒花添加泵及管路、 管件 45 m3 酒花添加 1 天長江淮泵.含法蘭、底座15 安全閥 DN100 防止鍋內壓力超 出設計壓力 2 碳鋼16 肪真空閥 DN100 防止鍋內負壓 1 重錘式17 更換原常壓人孔為 低壓人孔 d600 密閉煮沸 1 帶視鏡 第 15 頁18 更換原常壓照明燈 為耐壓照明燈 Φ200 1 19 增加一臺暫存麥汁 泵 120m3 滿足麥汁預熱要 求 1 天長江淮泵20 增加一臺暫存罐 50m3 滿足暫存一次糖 化麥汁 1 21 弱麥汁罐系統(tǒng) 6m3弱麥汁回收,并作為洗槽水打回過濾槽1 含罐、泵、閥門、管道等,天長江淮泵合計 含運費及安裝費 人員本項技改工程完成后,所有生產及管理人員均由該工序原有人員擔任,無需新增人員。(9) 、增加一臺儲能罐高溫水進蒸汽補償薄板水泵,流量235m3/h,將儲能罐熱水泵入麥汁預熱薄板。 氣候條件廠區(qū)所在地氣候屬于暖溫帶半濕潤氣候區(qū),夏季受黃海、渤海氣候影響較大,溫和多雨,南風偏多,冬季受北方冷高壓氣候干擾,氣候寒冷干燥,冬長夏短??偟膩砜矗凑罩袊娜丝谟嬎?,人均啤酒消費量約 升,與人均 26 升的世界消費水平仍有差距,所以,中國的啤酒市場龐大。合資雙方注入ⅩⅩ啤酒(ⅩⅩ)有限公司的資金總額為 億元,擴建投資額為 億元,包括具有國際一流水準的兩條每小時 24000 瓶的罐裝生產線;引進了全自動的糖化、發(fā)酵設備;投資 150 萬元用于引進和購買國內外先進檢驗儀器用來嚴把質量關;投資 1015 萬元新建 5500 立方米的污水處理系統(tǒng)等,勾勒出了一個實力雄厚、年生產能力達 18 萬噸的現代化啤酒企業(yè)。項目建設總投資 萬元,其中設備購置費(設備原價+安裝調試費) 萬元(含原有設備作價 萬元) ,其他費用 萬元。為了進一步提高公司的產品質量和檔次,降低產品生產過程中的物耗和能耗,并減少生產過程中污染物的排放,在ⅩⅩ市環(huán)境保護局的組織和指導下,自 2022 年以來,公司每年都在堅持開展持續(xù)清潔生產審核工作,以發(fā)現企業(yè)在物耗、能耗等方面存在的問題,努力挖掘企業(yè)自身潛力,并不斷加以改進;審核中發(fā)現,企業(yè)生產在煮沸工序存在較大的能源浪費現象,該工序產生的大量熱蒸汽在生產過程中被白白流失掉,未能加以回收利用,為此,公司領導組織全體審核小組成員進行了認真研究,決定對煮沸工序進行全面改造,將該工序產生的熱能進行全面回收,并將現常壓煮沸工藝改為動態(tài)低壓煮沸工藝,以最大限度的實現節(jié)能降耗的目的。投資回收期(稅后) 年,財務內部收益率%(稅后指標) 。隨著人民生活質量的提高,我國已經成為世界上啤酒生產和消費大國。通過審核發(fā)現,目前企業(yè)在糖化煮沸工序存在如下兩個問題:(1)在麥汁煮沸過程中,有大量的蒸汽產生,其中潤含著巨大的潛熱,這些熱能都被白白的排放掉。 技術特點(1)動態(tài)脈沖低壓煮沸工藝:在煮沸階段維持一種壓力變化過程,使麥汁在降壓過程中,利用閃蒸的原理,使整個煮沸鍋產生劇烈的沸騰和蒸發(fā),而不同于常規(guī)煮沸只在液體表面產生蒸發(fā),這樣不僅加劇了蛋白質與聚多酚之間的聚合,還原類物質的形成,和酒花的浸出,而且加速了二甲基硫等不良氣味的蒸發(fā),這樣可以縮短煮沸時間,減少蒸汽耗量,達到節(jié)能降耗的目的。(12)增加一臺暫存罐至煮沸鍋泵,流量 200 m3/h,以滿足暫存罐麥汁加熱要求。 總平面布置及運輸 總平面布置原則ⅩⅩ華潤啤酒有限公司位于ⅩⅩ高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(西區(qū)) ,公路、鐵路交通運輸十分便捷,地下水資源充沛,地理位置相當優(yōu)越。(2)排水管網排水出口處:廠內雨、污水均排至廠區(qū)西北側的污水處理站,經處理后排入廠區(qū)外的排水干線。(3)照明燈具選擇廠房均采用配照型工廠燈。 電氣安全所有高壓電氣設備均進行保護接地,低壓電力和照明設備在正常情況下不帶電的金屬外露部分均予接零,各用電設備帶電體與其它物體的安全間距符合規(guī)定要求,局部照明及臨時檢修采用 24V 安全電壓,高壓電氣設備的保護接地和變壓器中性點線接地采用共用式接地,其接地電阻不大于 4Ω,在電氣設備漏電時確保人身、設備安全。 人員機構車間內設專職人員負責職業(yè)安全衛(wèi)生工作。 環(huán)境影響初步分析與技改前相比,本技改項目通過改進工藝與設備,降低了工序單位產品生產的水耗和能耗,在取得了較大的經濟效益同時,還取得了較大的環(huán)境效益,年減排生產廢水 268 噸。 消防措施 總圖消防本技改項目無基礎設施建設,公司廠區(qū)現有總圖布置均已嚴格執(zhí)行了建筑防火規(guī)范 GBJ1687,各建筑物單體間距均超過 10 米以上、滿足消防要求。公司實行董事會領導下的總經理負責制,企業(yè)人員實行全員聘用制。項目建設期 年,所有固定資產投資均由企業(yè)自籌,其中含申請環(huán)保專項資金 80 萬元。 第 36 頁本項目的生產總成本費用估算為 萬元(計算期第 7 年) 。15 結論與建議 結論經過調查研究、分析論證,本報告可得出以下結論:a) 必要性本項目的實施,可以將原煮沸工序損失的大量熱能回收,并減少煮沸時間和清洗次數,進而降低大量水耗和能耗,符合國家大政方針, 第 38 頁使企業(yè)在獲得較大經濟效益的同時,獲得較大的環(huán)境效益,因此,本項目的建設是十分必要的。 不確定性分析 盈虧平衡分析由項目盈虧分析圖表可知,BEP=%,即當生產能力達到設計 第 37 頁能力的 %時,項目可實現保本,說明項目具有較強的抗風險能力。技改后年增值稅估算為 萬元。 第 34 頁本估算參照《投資項目經濟咨詢評估指南》 。事故照明燈和疏散指示標設有玻璃保護罩,事故照明燈和疏散指示標采用蓄電池作備用電源,連續(xù)供電時間為 20min。(2)由于冷麥汁被預熱至 98℃,大大縮短了煮沸時間;同時,由于采取了低壓動態(tài)煮沸工藝,使麥汁在壓力的變化下產生劇烈沸騰,也在一定程度上縮短了麥汁煮沸時間,綜合上述兩種作用,每鍋麥汁煮沸時間可縮短 15 分鐘,節(jié)約蒸汽約 1 噸,則技改后因節(jié)省煮沸時間年可節(jié)約蒸汽 2045 噸,節(jié)省費用 2045 噸115 元/噸= 萬元。對于項目各噪聲源產生的噪聲,采取的控制措施如下:(1)選用低噪聲的優(yōu)質水泵設備;(2)對所有噪聲設備設置減振基礎;(3)將所有噪聲源均置于室內,通過隔聲作用削減噪聲傳播;采取上述治理措施后,本工程的廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GB1234890)中的 II 類標準要求。 工業(yè)衛(wèi)生及防范措施生產線的噪聲在連續(xù)工作 8 小時內均不超過 75dBA。廠區(qū)消防給水采取生活、消防合一制,室內外消防用水總量為35L/S。(5)控制方式工作的電力設備采用集中控制與就地控制相結合的方式。廠區(qū)內現設生活管網,消防管網,聯成環(huán)狀,干管直徑為 DN150,管材為給水鑄鐵管。本項目選擇的主要生產設備詳見下表(含安裝費) 。(8) 、增加一臺儲能罐低溫水進二次蒸汽冷凝器水泵,流量133m3/h,以冷凝二次蒸汽,實現換熱。
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