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正文內(nèi)容

清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(留存版)

  

【正文】 計(jì)規(guī)范》 (GBJ6984) ;2 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB500142022) ;2國(guó)家及地區(qū)相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及條例。因此企業(yè)雖然廢水排放達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)Ⅱ級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)限值,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放,但不能滿(mǎn)足區(qū)域地表水水質(zhì)要求,也不能滿(mǎn)足《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 淀粉工業(yè)》 (HJ 4452022)(2022年9月 )要求,因此清潔生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施是十分必要的。本工程的主要技術(shù)方案采用近年來(lái)玉米淀粉行業(yè)先進(jìn)成熟的生產(chǎn)技術(shù),該技術(shù)具有先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理的特點(diǎn)。截止 2022 年底,公司總資產(chǎn) 萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)為 萬(wàn)元,負(fù)債 萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為 %,2022 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。在社會(huì)發(fā)展的歷程中,人類(lèi)經(jīng)歷了直接排放、稀釋排放、末端治理三個(gè)環(huán)境保護(hù)階段后,逐漸意識(shí)到污染物的排放實(shí)際就是資源未能得到充分利用,從經(jīng)濟(jì)上講,就是未能最大限度地挖掘其潛在的價(jià)值。由于玉米淀粉與煉油、化工、冶金等工業(yè)一樣,屬于高能耗、高物耗(特別是水資源) 、以熱加工為主的過(guò)程工業(yè),能耗費(fèi)占到了生產(chǎn)成本的 20%40%,與國(guó)外先進(jìn)水平還有很大差距???cè)丝?253 萬(wàn)人。 建筑材料土方擬建項(xiàng)目在施工期需在項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)進(jìn)行土方開(kāi)挖,土方開(kāi)挖量可滿(mǎn)足工程土方回填的需要,剩余土方處運(yùn)處理。截止 2022 年底,公司總資產(chǎn) 萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)為 萬(wàn)元,負(fù)債 萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為 %,2022 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 經(jīng)破碎和分離胚芽,由淀粉顆粒、數(shù)質(zhì)、種皮、含有大量淀粉的胚乳碎粒等組成的破碎漿料,需經(jīng)過(guò)一級(jí)和二級(jí)沖擊磨精細(xì)磨碎,目的是最大限度地釋放與蛋白質(zhì)和纖維素相聯(lián)結(jié)的淀粉,為組分的分離創(chuàng)造條件。圖 41 玉米淀粉生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖凈 化浸 泡蛋白分離胚芽分離淀粉洗滌破 碎濃 縮精 磨纖維分離原料玉米制糖車(chē)間洗滌脫水淀粉乳亞硫酸溶液干 燥干 燥濃 縮干 燥洗滌脫水浸泡液 玉米漿碎玉米外賣(mài)外賣(mài)胚芽纖維淀粉 包裝入庫(kù)胚芽纖維蛋白機(jī)械脫水氣流干燥 葡萄糖生產(chǎn)工藝調(diào)乳在調(diào)制淀粉乳池中加入 400C 水,在開(kāi)啟攪拌情況下倒入商品淀粉,配制成 18Be濃度的淀粉乳溶液。表 42 主要污染物處理排放情況產(chǎn)污環(huán)節(jié) 主要污染物 處理及排放方式玉米浸泡 玉米浸泡液含有可溶性蛋白脂肪 和少量雜質(zhì) 進(jìn)入三效蒸發(fā)器濃縮玉米漿,濃縮后進(jìn)入 污水處理系統(tǒng)后外排,7t/h玉米輸送 排放廢水中含有淀粉、蛋白、雜 質(zhì)及玉米皮,COD 含量較高 8t/h,經(jīng)沉淀處理進(jìn)入污水處理系統(tǒng)后外排部分工藝水 含有可溶性蛋白脂肪和少量雜質(zhì) 10t/h,經(jīng)沉淀處理進(jìn)入污水處理系統(tǒng)后外 排黃粉工段澄清灌 廢水 3t/h 經(jīng)沉淀處理進(jìn)入污水處理系統(tǒng)后外排蛋白分離洗水 廢水排放 4t/h 經(jīng)沉淀處理進(jìn)入污水處理系統(tǒng)后外排脫色過(guò)濾工段 洗濾布廢水與沖刷地板廢水 2t/h洗桶工段 廢水 2t/h離交工段 沖柱廢水, 8t/h糖漿濃縮 糖漿蒸發(fā)冷凝廢水 5t/h17t/h 進(jìn)入污水處理系統(tǒng)處理后外外排管束干燥 廢氣 無(wú)組織排放蒸發(fā)濃縮工段 廢氣 無(wú)組織排放玉米蛋白粉倉(cāng)庫(kù) 粉塵 無(wú)組織排放玉米凈化 雜質(zhì) 清運(yùn)或利用脫色工段 廢活性炭 摻入煤中做燃料污水處理系統(tǒng) 廢活性污泥 污泥脫水曬干后出售該項(xiàng)目生產(chǎn)廢水排放量為 71m3/h(含生活廢水),通過(guò)管路送至廠內(nèi)污水處理站處理,廢水主要污染物 COD:6000mg/L,SS:500mg/L,氨氮 100mg/L。根據(jù)《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 淀粉工業(yè)(玉米淀粉) 》 (HJ4452022)和現(xiàn)有工程對(duì)比分析情況,企業(yè)從原輔材料消耗、工藝技術(shù)選擇、過(guò)程控制、廢物的回收與利用、環(huán)境管理等方面提出清潔生產(chǎn)方案。旋流器使用新水和脫水離心機(jī)回來(lái)的濾液混合水。亞硫酸通過(guò)從干燥器排出的冷凝水加熱后,被送往玉米浸泡灌。經(jīng)氣浮后廢水中懸浮物質(zhì)有顯著下降,同時(shí)可回收淀粉廢水中植物化處理。淀粉與麩質(zhì)的分離在碟式離心機(jī)內(nèi)進(jìn)行,由于淀粉粒的粒徑和比重均比蛋白質(zhì)粒大,它在懸浮液中的沉降速度比蛋白質(zhì)???,采用離心分離機(jī)使淀粉與蛋白質(zhì)分離。沒(méi)有了蛋白水的兩次收集,也就沒(méi)有了發(fā)酵變質(zhì)的可能。設(shè)備應(yīng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,效率高,管理方便,維護(hù)維修工作量少,價(jià)格適中。隨著反應(yīng)器產(chǎn)氣量的不斷增加,由于氣泡上升所產(chǎn)生的攪拌作用日趨激烈,氣體便從污泥床內(nèi)突發(fā)的逸出,引起污泥床表面呈沸騰和流化狀態(tài)。綜上所述,IC 反應(yīng)器有機(jī)負(fù)荷高,抗沖擊能力強(qiáng),投資和運(yùn)行費(fèi)用低,反應(yīng)器內(nèi)不設(shè)填料,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于操作運(yùn)行,便于維護(hù)管理,是目前在世界范圍內(nèi)處理效率最高的厭氧生物反應(yīng)器,故本處理方案中采用 IC 反應(yīng)器。綜上所述,新型的 Sharon(短程硝化)與 Anammox 工藝以及一些物化工藝雖然從不同方面顯示出優(yōu)越性,但我們從運(yùn)行的穩(wěn)定性和是否對(duì)環(huán)境形成二次污染等方面綜合考慮,并針對(duì)該廠綜合廢水的特點(diǎn),擬選用硝化反硝化工藝作為主要處理工藝。高效淺層氣浮系統(tǒng)溶解性 CODcr、BOD 5去除率在 50%以上。工藝流程見(jiàn)下圖 55。(3)單位面積的處理量為 250 m3/(m 2優(yōu)點(diǎn):與傳統(tǒng)生物脫氮相比,此工藝節(jié)省大量能源及化工原料,減少了費(fèi)用支出。產(chǎn)生的“氣提”帶動(dòng)水流通過(guò)上升管進(jìn)入反應(yīng)器頂部的氣液分離器。UASB 反應(yīng)器的基本構(gòu)造主要包括以下幾部分:污泥床、污泥懸浮層、布水器、三相分離器。 改造前生產(chǎn)廢水排放量為 71m3/h,技改后廢水排放量為 46m3/h。設(shè)備型號(hào):DX3502生產(chǎn)量 T 淀粉/年:50000適用壓力:適用流量(m 3/h):3565串聯(lián)級(jí)數(shù):12匹配功率(KW):37工藝改造前后節(jié)電、節(jié)汽一覽表見(jiàn)下表。由于現(xiàn)有針磨產(chǎn)生細(xì)纖維較多,淀粉收率較低,影響企業(yè)效益。表 54 工藝改造前后設(shè)備及功率一覽表類(lèi)別 改造前 改造后 改造前后節(jié)約量節(jié)電一級(jí)供水泵: 2 臺(tái)二級(jí)供水泵:15KW 1 臺(tái)回 水 泵:15KW 1 臺(tái)一級(jí)進(jìn)料泵: 1 臺(tái)二級(jí)進(jìn)料泵: 1 臺(tái)三級(jí)循環(huán)泵: 1 臺(tái)三級(jí)進(jìn)料泵: 1 臺(tái)冷凝水泵: 1 臺(tái)出 料 泵: 1 臺(tái)給 料 泵: 1 臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī):15KW 1 臺(tái)供 水 泵: 1 臺(tái)回 水 泵: 1 臺(tái)真 空 泵: 1 臺(tái)一級(jí)進(jìn)料泵: 1 臺(tái)二級(jí)進(jìn)泵: 1 臺(tái)三級(jí)循環(huán)泵: 1 臺(tái)三級(jí)進(jìn)料泵: 1 臺(tái)冷凝水泵:3KW 1 臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī):15KW 1 臺(tái)總功率節(jié)約 KW,年節(jié)電 307200=27 萬(wàn) kWh節(jié)汽 16227 噸/年 10720 噸/年 節(jié)汽 5507 噸/年 利用生產(chǎn)廢水回收蛋白飼料淀粉廢水具有有機(jī)物含量多,濃度高、懸浮物含量大等特點(diǎn),采用氣浮工藝回收利用蛋白飼料。該工藝在保證工藝要求的前提下既節(jié)約了蒸汽和大量的水資源、實(shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用,又減少了黃漿水的排放,減少了污染。玉米浸后玉米洗滌采用工藝水,用量 /t 玉米,洗滌后的廢水排入污水處理系統(tǒng)。(4)采用閉環(huán)流程工藝:系統(tǒng)工藝水循環(huán)利用,生產(chǎn)過(guò)程中只從淀粉洗滌的最后一級(jí)加入新鮮水,減輕了污水處理的負(fù)擔(dān)。 圖 42 葡萄糖粉生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖 淀粉乳 液 化結(jié) 晶葡萄糖漿 糖 化離子交換 蒸 發(fā)過(guò)濾脫色蒸 發(fā)離子交換 脫 色干 燥 酶 活性碳葡萄糖粉 清潔生產(chǎn)水平公司玉米淀粉生產(chǎn)工藝采用傳統(tǒng)的濕法生產(chǎn)工藝。剩余污泥經(jīng)脫水干燥后外運(yùn)填埋或資源化利用,對(duì)環(huán)境也無(wú)大的影響。經(jīng)浸泡后,玉米胚芽含約 60%水分,具有很大的彈性,同時(shí)胚芽、表皮和胚乳之間的聯(lián)結(jié)減弱,玉米胚乳中蛋白質(zhì)與淀粉之間的聯(lián)結(jié)減弱,破碎時(shí)易從玉米粒中分離出來(lái)。公司擁有先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)儀器和完備的質(zhì)量管理體系,于2022 年在同行業(yè)中率先通過(guò) ISO9001 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,并擁有自營(yíng)進(jìn)出口創(chuàng)匯權(quán)。一年之中,冷暖交替,四季分明。****市位于伏牛山東麓平原與淮北平原交錯(cuò)地帶,總地勢(shì)西高東低,有少量黃土崗分布。實(shí)施清潔生產(chǎn)可使企業(yè)改善管理、改進(jìn)技術(shù)工藝,提高資源利用率、減少?gòu)U棄物產(chǎn)生,從而為企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益??萍际堑谝簧a(chǎn)力。公司連續(xù)多年被農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評(píng)為 AA 級(jí)信用企業(yè),并被河南省授為“最佳信用民營(yíng)企業(yè)” 。項(xiàng)目建設(shè)期為 16 個(gè)月。玉米淀粉生產(chǎn)采用濕法工藝,以玉米為原料,生產(chǎn)玉米淀粉和葡萄糖。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家以及地方政府關(guān)于淮河流域污染治理的相關(guān)文件。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本工程項(xiàng)目建設(shè)包括以下三個(gè)方面內(nèi)容:清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目:主要包括玉米淀粉生產(chǎn)閉環(huán)流程工藝改造,浸泡工藝改造和回收生產(chǎn)廢水中的蛋白飼料。綜上所述,本項(xiàng)目是國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的需求,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策。清潔生產(chǎn)是指將綜合預(yù)防的環(huán)境策略持續(xù)地應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品中,以便減少對(duì)人類(lèi)和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性。與此同時(shí),淀粉行業(yè)排放的廢水?dāng)?shù)量也是極為驚人的。因此,企業(yè)有必要進(jìn)行清潔生產(chǎn),使淀粉生產(chǎn)加工從原料開(kāi)始,使用先進(jìn)的工藝生產(chǎn)技術(shù),配套使用性能優(yōu)良的專(zhuān)業(yè)設(shè)備,分別將各工序的指標(biāo)控制在最佳狀態(tài),使生產(chǎn)全過(guò)程在一種科學(xué)的程序中運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約與綜合利用,從而實(shí)現(xiàn)排出的廢水、廢氣、廢物最少,原材料消耗最低。地下水資源埋藏淺,水質(zhì)良好,便于開(kāi)采,單井出水量 60m3/h 左右,淺層地下水位在10—15m 之間,可為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供足夠的水資源。給水公司用水為深井水。未來(lái)玉米淀粉市場(chǎng)隨著全球集團(tuán)化、規(guī)?;?、精細(xì)化的不斷深入,玉米淀粉的下游產(chǎn)品的生產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)將進(jìn)一步加強(qiáng),全球玉米淀粉深加工的應(yīng)用更趨廣泛。洗滌后淀粉用臥式刮刀離心機(jī)進(jìn)行機(jī)械脫水,要求脫至濕淀粉的含水量為38%40%。蒸發(fā)來(lái)自脫色和離子交換后的精制糖液,進(jìn)入一效蒸發(fā)器頂部,閃蒸后通過(guò)分配裝置,進(jìn)入加熱管中,以降膜形式進(jìn)行蒸發(fā),物料離開(kāi)一效,再進(jìn)入二效進(jìn)行蒸發(fā),物料從二效底部出來(lái),蒸發(fā)過(guò)程即告完成。格柵 初沉淀 調(diào)節(jié)池 UASB 預(yù)曝氣池曝氣池二沉池污泥濃縮池污泥脫水外運(yùn)填埋 達(dá)標(biāo)排放氣柜排空干化場(chǎng) 廢水處理存在的主要問(wèn)題****公 司 現(xiàn) 有 的 2022m3/d 污 水 處 理 裝 置 建 于 2022 年 年 初 , 存 在 著 設(shè) 計(jì) 規(guī)模 偏 小 , 厭 氧 處 理 工 段 運(yùn) 轉(zhuǎn) 不 穩(wěn) 定 等 缺 陷 ,COD 去 除 率 僅 為 40%左 右 , 造 成 整 個(gè) 污水 處 理 裝 置 運(yùn) 轉(zhuǎn) 不 穩(wěn) 定 , 處 理 廢 水 和 出 水 水 質(zhì) 波 動(dòng) 較 大 , 主 要 污 染 物 COD 排 放 濃度 在 120150mg/L 之 間 , 不 能 滿(mǎn) 足 新 的 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 。設(shè)備改進(jìn) 精磨工序改造 采用高速針型磨等節(jié)能設(shè)備,改造兩級(jí)普通針磨。表 52 技改前、后生產(chǎn)用水和排放情況 單位:m 3/h技改前 技改后生產(chǎn)環(huán)節(jié) 取水量 主要生產(chǎn)廢水排放 取水量主要生產(chǎn)廢水排放玉米浸泡 7t/h 0玉米輸送放料 8t/h 8t/h部分工藝水 10t/h 6t/h黃粉工段澄清灌 3t/h 0蛋白分離洗水 4t/h 0冷凝、冷卻水 4t/h 0散失 / /淀粉生產(chǎn)其它2t/h2t/h脫色過(guò)濾工段 3t/h 3t/h洗桶工段 2t/h 2t/h離交工段 8t/h 8t/h糖漿濃縮 5t/h 5t/h散失 / /葡萄糖生產(chǎn)其它305t/h305t/h總量 85 71t/h 46工藝改造新增循環(huán)水泵 4 臺(tái),循環(huán)水泵總功率由 28 kw 增加到 37kw,新增電機(jī)功率 9kw,新增電力消耗萬(wàn) kwh/a。改進(jìn)后,真空度高,運(yùn)行穩(wěn)定,在處理量相同的情況下,電機(jī)功率大幅降低。項(xiàng)目年回收蛋白飼料 467200m3/a1/1000= 噸。最后以較大的濃度底流,比重小的粒子則在中心附近旋轉(zhuǎn)向上運(yùn)動(dòng),以較低的濃度溢流。由于工藝技術(shù)落后原因,存在著運(yùn)行穩(wěn)定性差和運(yùn)行費(fèi)用高等特點(diǎn),其工藝上主要存在下列問(wèn)題。厭氧生物濾器由池體、濾料、布水設(shè)備及排水設(shè)備等組成。③IC 反應(yīng)器厭氧內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器是荷蘭帕克公司在 20 世紀(jì) 80 年代中期開(kāi)發(fā)的新型高效厭氧生物反應(yīng)器,其進(jìn)水 COD 容積負(fù)荷高達(dá) 20~30kgCOD/(m3而且由于基質(zhì) NH3 等對(duì)于生物(尤其硝酸細(xì)菌)有較強(qiáng)的抑制效應(yīng),因而針對(duì)氨濃度較高的廢水,傳統(tǒng)工藝就顯現(xiàn)出其不足。污水深度處理的目的,是去除二級(jí)處理水中的懸浮物(SS) 、溶解性有機(jī)物、氮、磷等污染物質(zhì)。淀粉污水 pH 較低并且含有一部分不溶性蛋白質(zhì),為避免堵塞 UASB 布水系統(tǒng),必須預(yù)先去除污水中的 SS,預(yù)處理系統(tǒng)可削減部分污染負(fù)荷,如 COD、BOD 5等,同時(shí)投加石灰調(diào)節(jié)污水的 pH 值,這樣可以降低后續(xù)處理負(fù)荷和保證后續(xù)處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)本處理系統(tǒng)采用獨(dú)特的剩余活性污泥回流共絮凝技術(shù),即將后段生化處理產(chǎn)生的剩余污泥回流至初沉池作為生物絮凝劑對(duì)污水中的懸浮物質(zhì)和膠體物質(zhì)進(jìn)行吸附絮凝作用,在初沉池中進(jìn)行沉淀去除,顯著提高初沉池的有機(jī)物去除率,從而節(jié)省工程運(yùn)行費(fèi)用。  高效淺層氣浮系統(tǒng)是一個(gè)先進(jìn)的快速氣浮系統(tǒng),改傳統(tǒng)氣浮的靜態(tài)進(jìn)水、動(dòng)態(tài)出水為動(dòng)態(tài)進(jìn)水、靜態(tài)出水,即把含有附有微氣泡懸浮顆粒的混合污水進(jìn)入氣浮池內(nèi)的時(shí)候,使出流裝置移動(dòng),混合廢水的水平流速相對(duì)出流裝置為零,從而抑制了槽內(nèi)的
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