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米泉市鐵廠溝鎮(zhèn)大草灘水庫大壩安全鑒定綜合評價報告(留存版)

2025-04-05 15:56上一頁面

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【正文】 以 種植 業(yè)為主, 大草灘 水庫 對 大草灘 村農業(yè)生產區(qū)經濟的開發(fā)建設 , 農 民定居起巨大作用 ; 1989由米泉縣水電局 進行 勘察 設計,在前期的設計中設計人員對庫區(qū)、壩區(qū)的工程地質、水文地質條件作詳 細勘探 ,與 1989年年 底 完成技術設計, 計劃工期 1年 ; 新設計的水庫大壩為 均質土 壩,設計庫 40 萬 m3,最大壩高 。 水庫工程 未 建前,春洪及冬閑水利用率不到 10%,水庫蓄水受益后,生產面貌 大 變 。 壩基巖性為粉土、卵石,卵石層部分壩段出露壩基表層,且滲透性較強,水庫建成初期,庫水延卵石層向外滲漏,但經過多年運行后,水庫淤積嚴重,淤積層厚 ,為天然隔水層,壩基滲漏減少,經本次勘察在壩后未發(fā)現(xiàn)滲漏出露點。 上壩料的相對密度 Dr= 壩體碾壓質量未達到設計要求,不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。左壩段 0+3300+430 段繞壩滲漏,是小羊圈溝滲漏溢出點的原因之一。溢洪道基礎全部坐落在基巖上。該段應進行防滲加固處理。 壩體整體較好,防滲面板的表層焦油塑料部分脫落, 同時也有 個別 面板斷裂, 影響面板防滲 ;嵌縫止水個別有分離現(xiàn)象 。公式如下: Y=R+E+A+地震涌浪高 +地震附加沉陷值 式中: Y—— 水庫靜水位以上的超高( m); R—— 波浪爬高( m); 14 E—— 庫水位因風浪引起的壅高( m); A—— 安全加高( m);根據(jù)規(guī)范取值。 如果發(fā)生潰壩洪水, 其淹沒范圍和損失,不僅是 大草灘 鄉(xiāng) 、 大石頭鄉(xiāng) 、 照壁山鄉(xiāng) , 而且 影響下游 雀仁鄉(xiāng) 牧民定居的安全 , 其危害程度將大大增加。 50 1 107 大草灘 水庫 大壩穩(wěn)定計算成果表 表 242 項目 狀況 上游壩坡 安全系數(shù) 下游壩坡 安全系數(shù) 規(guī)范最小 安全系數(shù) 樁號 0+ 0+ 0+ 0+ 正常蓄水位 穩(wěn)定滲流期 正常蓄水位至死水位 非常工作條件 通過大壩穩(wěn)定計算得出的數(shù)據(jù)來看,原壩體正常水位上游 、下游均 滿足規(guī)范規(guī)定的安全系數(shù),水位降落期上游滿足規(guī)范規(guī)定的安全系數(shù)。 壩基的滲流穩(wěn)定性分析 根據(jù)滲流程序計算得出的流網(wǎng)計算,壩基的滲透比降 i=, i< J 允許 , 在允許的滲透比降范圍,因此,壩基的滲流是穩(wěn)定的。 35 1 106 砂石料墊層 33176。 對大壩采取防滲加固措施; 對面板斷裂、面板表層焦油塑料脫落 、面板嵌縫分離 及周邊縫鉚固螺栓脫落,進行加固處理 。在重建的過程中,計劃工期 3 年, 1987 年冬季招標, 1988 年春天 5 月開工, 1991 年 11 月壩體主體完工,1992 年 10 月壩體面板完工,涵洞泄洪為 44 m3/s,設計標準為 20 年一遇。以上滲水點隨庫水位的升高而增大。 沖洪積物:主要發(fā)育在一級階地及現(xiàn)代河床中,組成物質為砂及礫卵石,結構松散,沉積厚度達 30余 m。 1996 年 10 月,原昌吉州水電設計院對水庫砼面板強度采用聲波檢測。 ( 2) 0+100— 0+330 河床段 壩體坐落在河床卵礫層上,厚度 815m 不等。該斷裂在壩下形成一條寬約 20m 的深溝。滲流在溢洪道出口下游 處的右岸坡角處溢出。 ( 2) 防滲砼面板澆筑質量差,面板砼強度保證率為 %,達不到 80%的要求。 大草灘 水庫 是 山區(qū) 水庫,蓄水期多在冬春季,一般情況下每年 4月上旬為年最高水位,灌溉期末為最低水位,灌溉期后以攔蓄 河 水和 冬閑水 為主。無泥質物充填,無地下水影響,可開采厚度 3~9m 不等,采集量約 15 104m3。溢洪道基礎全部坐落在基巖上。左壩段 0+3300+430 段繞壩滲漏,是小羊圈溝滲漏溢出點的原因之一。 上壩料的相對密度 Dr= 壩體碾壓質量未達到設計要求,不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。其結果如下 。 、地層巖性 庫區(qū)出露地層主要為上石炭紀沙雷寒爾克第一亞組的下部地層、局部分布的第四系地層。 混凝土面板:水庫經過重建后壩體上游采用防滲混凝土面板,混凝土面板澆筑后表層用焦油塑料防滲,由于面板采用分離式結構,面板縫的種類和數(shù)量較多;面板縫施工只采用一道 止水,經過多年的運行,面板表面的焦油塑料已經大部分脫落,防滲效果差。多年平均流量約 ,最小流量僅 ,暴雨時最大流量可達 ,年徑流量分配極不均一。 根據(jù)以上資料鑒定, 大草灘 水庫 安全級別為 C 級,屬于三類壩,急需進行除險加固處理;分析結果見表 271。 計算程序采用北京理正軟件設計研究所編制的《邊坡穩(wěn)定設計軟件》中的邊坡抗震軟件,壩體的邊坡抗震穩(wěn)定性按有效應力瑞典法進行計算。 50 1 107 通過滲流程序計算 結果見表 253,計算過程見附表 71 712。 35 1 106 砂石料墊層 33176。 溢洪道流量 復核 計算表 表 513 m ξ H B Q 最大泄量 ,經復核溢洪道基本能滿足泄洪要求,但溢洪道后部的 16 55m 泄槽未做, 這樣導致溢洪道后部排水不暢,目前的出口離壩體太近,如果溢洪道工作,泄槽洪水直接威脅后壩腳和放水涵洞的安全;溢洪道進口控制閘門沒有施工,水庫蓄水水位最高只能達到溢洪道堰頂高程 ,使水庫不能正常發(fā)揮效益 。并從下列 四 種情況中選擇最大壩頂高程。 ( 2) 溢洪道和 放水涵 洞 均存在安全隱患, 在溢洪道基礎開挖時,發(fā)現(xiàn)一個斷層,位置 在駝峰堰下,當時由于資金問題,未做灌漿處理,只是簡單的用 C15 混 12 凝土填充,填充深度只有 3~ 4m,這樣溢洪道基礎存在滲漏問題 ; 同時,溢洪道后部的 55m 泄 槽未做,這樣導致溢洪道后部排水不暢;涵洞出口未做控制閘門,閘門槽只做了一期混凝土,二期混凝土未做,閘門啟閉機未放在啟閉機平臺上,閘門無法檢修 , 影響建筑物的正常運行。干容重最大值為 g/cm3 ,干容重最小值為 g/cm3,平均值為 g/cm3,相對密度 ,壩體填筑質量總體未達到設計要求。其下為冰磧堆積物,滲透系數(shù)為 10 3cm/s,圖 05 顯示, 0+4300+460 段冰磧堆積物埋深約為 左右。 而且左壩段 0+3500+440 段,壩體為冰磧堆積物,滲透系數(shù)為10 3cm/s,為中等透水性巖層。 根據(jù)新疆昌吉州水利科學技術研究所 1991 年 11 月完成的檢測結果,對 50組堆石干容重結果分析顯示,達到設計要求的占 %,未達到設計要求的占 %。 卵石位于粉土層之下,(其中樁號 0+2500+100 卵石出露于壩基表層)呈青灰色,可見最大粒徑 300mm,粒徑多在 4060mm 之間,磨圓度較差,骨架交錯排列,部分接觸,孔隙由中粗砂充填,較密 中密狀??刂乒喔让娣e 萬畝。 1989 年米泉縣水利局為解決大草灘村居民和牲畜用水計劃 在澇 壩基礎上 設計 擴建 大草灘水庫 。年降水量 毫米,其中作物生長期( 4~ 9月)降水量 毫米。 1 前 言 我院于 2021年 3月受 米泉市水利局 水管總站 的委托,對 米泉市鐵廠溝鎮(zhèn)大草灘 水庫進行大壩安全鑒定。年平均風速 ,春末夏初多大風,大風日數(shù) 11天,瞬間最大風速 30m/s。工程于 1989 年底開工, 1990 年 7 月 26 日昌吉州水利局尹局長一行四人對水庫工地檢查 ,對于大草灘水庫工程不按技術要求進行施工提出建議停工整頓,并形成米水( 90) 031 號文件未果。 水庫的主要效益 由于 米泉市 是資源性缺水地區(qū), 無大的河流 ,水利工程調蓄能力低,地表水還有開發(fā)潛力,可增加引用水量;水庫雖然不大,但在攔蓄 春夏洪水 、冬閑水、調節(jié)水量、灌溉供水、補給地下水源均起到不容忽視的作用;水庫的經濟和社會效益顯著,尤其是對下游灌區(qū)的水資源的充分利用起到調節(jié)作用,提高了水資源的利用率。壩基土巖性主要為卵石,根據(jù)顆分試驗成果分析:土體為非連續(xù)級配土,不均勻系數(shù) Cu 在 之間,判定土的滲透變形類型為管涌型,土的滲透管涌破壞臨界水力坡度 Jcr 可用下列方法確定: ( 1)根據(jù)土中細粒含量確定(粒徑< 1 mm 的顆粒含量) 根據(jù)顆分試驗資料,壩基土中細粒含量在 13%16%之間,根據(jù)臨界水力坡度與細顆粒含量關系曲線分析確定:臨界水力坡度 Jcr 在 之間。干容重最大值為 g/cm3 ,干容重最小值為 g/cm3,平均值為 g/cm3。當水頭蓄至 1700m時,西岸壩下游 700 余米處的小羊圈溝有滲漏溢出點。當水位升到 1700m 高程時,滲流通過冰磧堆積物向下游滲漏。 ( 2) 防滲砼面板澆筑質量差,面板砼強度保證率為 %,達不到 80%的要求。 大壩安全監(jiān)測 大壩沒有 完整的 安全監(jiān)測設備,水庫大壩壩址地處 Ⅶ 度地震區(qū),氣候嚴寒,風浪較大,而大壩缺少必備的安全監(jiān)測設備,同時也就缺少可供鑒定的資料;根據(jù)大壩的現(xiàn)狀情況,威脅壩體安全的壩基 滲漏 等 問題有發(fā)展的趨勢。 設計洪水位加正常運行情 況的壩頂超高; 正常蓄水位加正常運用情況的壩頂超高; 校核洪水位加非常運行情況的壩頂超高; 正常高水位加非常運行情況的壩頂超高,加地震安全加高( ~ ),取 。 潰壩洪水下游淹沒范圍與損失評估 大草灘 水庫 大壩質量較好 ,一般情況下不會存在潰壩的危險。 103 壩體戈壁填筑 37176。 大壩斷面滲流計算結果 表 253 樁號 計算水位 ( m) 壩坡出逸高 度 ( m) 壩體溢出點滲透坡降 允許滲透比降值 J允許 滲流量( m3/) 0+ 正常運行水位 0+ 正常運行水位 0 大壩 0+ 與 0+ 斷面有限元計算滲流結果繪制的相關圖件見滲流計算附圖 ~ 。 計算參數(shù) 水平向設計地震加速度代表值 ah=, g=,特征周期 Tg=。 大草灘 水庫 大壩安全性分級表 表 271 鑒定項目 安全級別 主要論據(jù) 運行管理 差 缺乏安全監(jiān)測設備和維修資金,管理設施落后 防洪復核 C 溢洪道、涵洞 不滿足 防洪 要求 滲流 安全分析 B 壩 基 最大滲透坡降 小于允許滲透坡降 抗滑穩(wěn)定安全分析 正常運 用條件 瑞典圓弧法 B 上游、 下游壩坡安全系數(shù)滿足規(guī)范要求 非常運 用條件 瑞典圓弧法 B 上游、 下游壩坡安全系數(shù)滿足規(guī)范要求 抗震安全分析 B 上游、 下游壩坡安全系數(shù)滿足規(guī)范要求 22 綜合鑒定 C級,三類壩 大壩的防洪安全級別 評價為 C級 綜合建議 通過本次大壩安全鑒定, 綜合評價 米泉市水利局 縣 大草灘 水庫 為三類壩, 根據(jù)《水庫大壩安全評價導則》中的要求,應 盡快 立項,安排計劃,進行除險加固;同時,在未除險加固前,建議 大草灘 水庫 的主管部門及時制定保壩應急措施,密切監(jiān)測壩體的運行,確保大壩安全。 工程概況 工程簡介 米泉市水利局大草灘 水庫始建于 1972 年,連續(xù)施工 12 年尚末修到溢洪道高程,施工期的防汛渡汛,一直沒有解決,原設計庫容 450 104m3,灌溉面積 萬畝,最大壩高 37m,壩頂長 466m,壩型為均質土壩。壩肩巖體和壩體接觸的周邊縫的鉚固螺栓已有部分脫落, 25 趾板周邊未灌漿; 壩基灌漿未按原設計方案完成,僅對面板趾墻 1687m高程以下即死水位以下部分做了固結灌漿處理,灌漿深度 。由老到新分述如下: 石炭紀沙雷寒爾克第一亞組地層 在庫區(qū)由南向北可分作 14 個巖性段;主要巖性為灰、灰黑色中厚層狀凝灰質細砂巖;灰、灰黃色含礫粗 — 中粒雜色砂巖;灰黑色薄層狀炭質泥巖;層狀棕黑色凝灰質砂礫巖; 灰紫紅色中厚層狀凝灰質粗砂巖;灰黑色薄層狀粉砂質泥巖與砂巖互層。 砼強度保證率、離差系數(shù)實測值及判定標準 表 311 實測砼強度保證率 P(t) 實測離差系數(shù) Cu 70% 規(guī)范規(guī)定 P(t)≦ 80% 規(guī)范規(guī)定 Cu≧ 均勻度等級與離差系數(shù) Cu 關系表 表 312 等級標號 標號 優(yōu)秀 良好 一般 較差 < 200 — — > ≥ 200 — — > 根據(jù)表 ,按《水工砼施工規(guī)范》,實測砼強度保證率 P(t)為 70%,未 28 達到規(guī)范規(guī)定砼強度保證率 P(t)不得小于 80%的要求。 建筑物地基處理質量評價 大壩堆石體地基處理質量評價 ( 1) 0+000+100 段、 0+3300+430 段; 壩體座落在長石中細粒砂巖與泥質巖互層之上,巖層走向同壩軸線夾角 200。 ( 5) 0+1000+330 段趾板固結灌漿區(qū); 該段基礎基巖為粉砂質泥巖與長石中 — 細粒砂巖互層,破碎較嚴重,清基最深處可達 m,基礎在死水位以下,對此段基巖,基礎以下平均 范圍,進行固結灌漿。巖性為 0+004段為中粒長石砂巖; 0+0040+007 左右為斷層破碎帶,寬度約為 ,推斷為層間滑動斷層, 0+0070+134 段粉砂質泥巖與長石中細砂巖互層。 31
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