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全廠能量系統(tǒng)優(yōu)化-中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司(專業(yè)版)

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【正文】 13:11:4313:11:4313:112/11/2023 1:11:43 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023年 2月 11日星期六 下午 1時 11分 43秒 13:11: 1比不了得就不比,得不到的就不要。 ( 3)穩(wěn)定汽油余熱回收不充分,進空冷前的溫度仍有90℃ 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company 二催化裝置優(yōu)化 優(yōu)化方案 ( 1)優(yōu)化除鹽水換熱流程,原除鹽水流程只與分餾塔頂油氣換熱,現(xiàn)改為與穩(wěn)定汽油、柴油、頂循油換熱,見圖 。 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company 原料油, 140℃ E503B E503ACD D508 D503 D504 A501 A502 NE505 177℃ 冷低分油 130℃ 反應(yīng)產(chǎn)物 44℃ E502 E501 360℃ 321℃ 干氣 含硫污水 去 D505 含硫污水 去 C601 循環(huán)氫, 67℃ 117℃ 冷低分油 D509 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company 硫化氫汽提塔 C601塔 熱低分油 75℃ 175℃ 173℃ A601 去 FCC裝置 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company ? 優(yōu)化效果 – 優(yōu)化后,節(jié)約反應(yīng)爐及分餾爐燃料約 710kg/h; – 減少 6t/h,但也提高供催化熱輸出溫度,從 136℃ 提高至 172℃ ,預(yù)計將增加催化裝置 3 t/h, 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company ? 主要有兩個問題,一是裝置仍有大量余熱未回收利用,二是換熱流程未能完全做到溫位匹配,梯級利用,具體如下: ( 1)除鹽水流量大( 180t/h),溫度低( 30℃ ),需要加熱至 112℃ 進除氧器,在裝置內(nèi)吸收了大量高溫位的熱量,吸收熱量達 1470 104 kcal/h ( 2)頂循油、分餾塔頂油氣仍有大量低溫?zé)嵛椿厥?,與氣分熱媒水換熱后的溫度分別為 108℃ 和 82℃ ,未回收的熱量約 1950 104 kcal/h,同時氣分熱媒水輸出溫度偏低( 97℃ )。 該廠承擔(dān)社區(qū)供暖任務(wù),但原流程只有二催化頂循油余熱加熱采暖水,供熱量有限,約 750 104kcal/h,社區(qū)另外還有五臺燃燒鍋爐供熱。 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company 2023 2023 2023 2023 序號 單因耗能 煉油能耗 千克標油 /噸 ?因數(shù) 千克標油 /噸 集團平均能耗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company ? 進入當前節(jié)能的瓶頸期,是時代發(fā)展的必然結(jié)果,因為在前一段時期,企業(yè)在單元、設(shè)備等局部的優(yōu)化做了大量的工作,取得了很好的效果,但再往前進一步卻很困難了。 ( 2)熱高分氣熱量回收不充分。增設(shè)解吸塔中間再沸器,增加穩(wěn)定塔進料換熱器面積,減少除鹽水換熱量,可以節(jié)省一中的熱量 ( 5)提高原料油進料溫度,增加原料油與一中換熱匹配,增加油漿 。 ( 3)裝置低溫余熱未得到合理利用:預(yù)分餾汽提塔頂汽溫度為 118℃ ,脫 C6塔 C304塔頂氣溫度約為 83℃ ,脫戊烷塔頂氣溫度約為 118℃ ,以上分餾塔余熱總量達800 104 kcal/h ,未回收利用。 , February 11, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果,但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 2月 11日星期六 下午 1時 11分 43秒 13:11: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 。 , February 11, 2023 雨中黃葉樹,燈下白頭人。 ? 優(yōu)化方案: – 將循環(huán)氫分離流程改為熱高分流程,取消冷低分油 /反應(yīng)產(chǎn)物換熱器,該換熱器改為反應(yīng)進出料換熱,提高反應(yīng)進料換熱終溫。 ( 2)取消分餾塔。 ? 其次,需要掌握運算的工具,如 Aspen、 PRO/II等流程模擬軟件,夾點分析軟件等。只有這樣,才能深入分析裝置中存在的用能瓶頸。 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company ? 優(yōu)化方案 ( 1)取消摻煉焦化汽油,焦化汽油改為進柴油加氫裝置。 E101/14 反應(yīng)產(chǎn)物 216℃ 53℃ 182℃ 141℃ EC101 E102 直餾航煤 100℃ 循環(huán)氫 140℃ 分餾塔進料 精制航煤 229℃ 175℃ 50℃ 熱媒水 中石化節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司 Sinopec EnergySaving Technology Service Company 柴油加氫裝置優(yōu)化 ? 存在問題: – ( 1)加氫反應(yīng)產(chǎn)物循環(huán)氫分離流程為冷高分流程,反應(yīng)熱未充分回收利用; – ( 2)裝置將摻煉焦化汽油,反應(yīng)熱將增加,若反應(yīng)產(chǎn)
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