freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

精益生產(chǎn)咨詢案例管理(完整版)

  

【正文】 1月份公司成立專門(mén)的驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果如下:生產(chǎn)效率(日產(chǎn)量)提升:%;%%成本降低:%;%該項(xiàng)目之所以能圓滿完成合同指標(biāo)要求,首先是精益生產(chǎn)的推行手法得當(dāng),根據(jù)我公司多年對(duì)流程型產(chǎn)品推行精益生產(chǎn)的總結(jié)和研究,采用三段式推行手法,尤其是生產(chǎn)流程的均衡化突破。第一篇:精益生產(chǎn)咨詢案例管理服裝企業(yè)實(shí)施精益生產(chǎn) 讓服裝更“值錢(qián)”以下資料由谷唐企業(yè)管理咨詢有限公司整理提供龍力生物科技股份有限公司是致力于發(fā)展現(xiàn)代生物工程科研開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。二是全員改善的深入,淀粉和結(jié)晶糖是成熟的傳統(tǒng)產(chǎn)品,降低成本難度很大,車(chē)間員工根據(jù)精益生產(chǎn)的要求和技術(shù)掌握,從細(xì)節(jié)處深入改善。年生產(chǎn)能力達(dá)1000余萬(wàn)桶。管理人員管理的意識(shí)和能力均得到明顯的提升,全體員工學(xué)習(xí)的主動(dòng)性普遍增強(qiáng),員工的積極心態(tài)和自信心等大為增強(qiáng),員工主動(dòng)流失率幾乎為零。計(jì)劃管理缺乏統(tǒng)籌管理,生產(chǎn)計(jì)劃缺乏權(quán)威性,計(jì)劃員多角色:業(yè)務(wù)員、跟單員、計(jì)劃員、采購(gòu)員,信息的及時(shí)有效性差,產(chǎn)能、進(jìn)度,計(jì)劃總體控制能力和細(xì)化不足物流管理方面,供方選擇不充分,采購(gòu)計(jì)劃不明確,到貨質(zhì)量(交期和產(chǎn)品質(zhì)量)不確保嚴(yán)重影響交期,庫(kù)房管理混亂,物料分類、編碼、標(biāo)識(shí)不到位,剩料沒(méi)有及時(shí)處理。2007年,公司在5S的基礎(chǔ)之上,推行“一個(gè)流生產(chǎn)”(一個(gè)流生產(chǎn)的詳細(xì)介紹見(jiàn)下面相關(guān)文章),通過(guò)培訓(xùn)和實(shí)際效果轉(zhuǎn)變?nèi)w員工的生產(chǎn)理念,認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品流程積壓的危害,使生產(chǎn)流程中繡花工序的生產(chǎn)服從后工序縫紉工序的要求;強(qiáng)化拉動(dòng)式計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督;繡花工序推行快速切換技術(shù);優(yōu)先補(bǔ)單安排;最終一個(gè)流生產(chǎn)得以順利推行,產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短明顯。2007年“一個(gè)流生產(chǎn)”實(shí)施的成功,生產(chǎn)流程中在制品的積壓量從5月份的350萬(wàn)元,下降到9月份的170萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)周期明顯縮短,8月份一個(gè)5000打的定單之前的生產(chǎn)周期需要20多天,而現(xiàn)在只需要5天。產(chǎn)品質(zhì)量以“客戶滿意”為標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)信譽(yù)一直受到外商的好評(píng)。取消了“集中清案子”這一行業(yè)痼疾,相當(dāng)于每月增加45個(gè)工作日,在制品積壓由8000把減少到千余把,日產(chǎn)出數(shù)量在人員數(shù)量不變的情況下由每天1500把提高到2000把以上。計(jì)劃管理缺乏統(tǒng)籌管理,生產(chǎn)計(jì)劃缺乏權(quán)威性,計(jì)劃員多角色:業(yè)務(wù)員、跟單員、計(jì)劃員、采購(gòu)員,信息的及時(shí)有效性差,產(chǎn)能、進(jìn)度,計(jì)劃總體控制能力和細(xì)化不足物流管理方面,供方選擇不充分,采購(gòu)計(jì)劃不明確,到貨質(zhì)量(交期和產(chǎn)品質(zhì)量)不確保嚴(yán)重影響交期,庫(kù)房管理混亂,物料分類、編碼、標(biāo)識(shí)不到位,剩料沒(méi)有及時(shí)處理。2007年,公司在5S的基礎(chǔ)之上,推行“一個(gè)流生產(chǎn)”(一個(gè)流生產(chǎn)的詳細(xì)介紹見(jiàn)下面相關(guān)文章),通過(guò)培訓(xùn)和實(shí)際效果轉(zhuǎn)變?nèi)w員工的生產(chǎn)理念,認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品流程積壓的危害,使生產(chǎn)流程中繡花工序的生產(chǎn)服從后工序縫紉工序的要求;強(qiáng)化拉動(dòng)式計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督;繡花工序推行快速切換技術(shù);優(yōu)先補(bǔ)單安排;最終一個(gè)流生產(chǎn)得以順利推行,產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短明顯。革除了企業(yè)十多年來(lái)使用袋子和箱子作為周轉(zhuǎn)器具的習(xí)慣,同時(shí)可以有效解決個(gè)人記件和企業(yè)整體效益的矛盾。宏遠(yuǎn)腸衣主要生產(chǎn)鹽漬山、綿羊及豬腸衣的各種規(guī)格產(chǎn)品,產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐洲國(guó)家和地區(qū)及日本,業(yè)務(wù)往來(lái)以“誠(chéng)心誠(chéng)意”為原則。通過(guò)管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù),企業(yè)收效非常明顯。通過(guò)深入調(diào)研,青島前豐制帽在生產(chǎn)管理中存在以下問(wèn)題:生產(chǎn)布局混亂,現(xiàn)場(chǎng)雜物堆積,在制品積壓嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)物流不順暢,現(xiàn)場(chǎng)存在很多讓員工犯錯(cuò)誤的死角?,F(xiàn)場(chǎng)管理以5S作為應(yīng)用技術(shù),制定詳細(xì)可行的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)和員工素養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn);成立廢品回收小組,集中處理以前的現(xiàn)場(chǎng)積壓和生產(chǎn)中廢料的回收利用;在5S實(shí)施取得成效、在制品大量減少的前提下,規(guī)范調(diào)整了生產(chǎn)線的布局,使產(chǎn)品流程更加順暢。生產(chǎn)流程中在制品的積壓量從項(xiàng)目開(kāi)始前的800萬(wàn)元,壓縮到450萬(wàn)元。我們要用正確的思維,分析存在問(wèn)題,是什么原因?然后對(duì)癥下藥,這樣管理就變得好簡(jiǎn)單,接下來(lái)就是行動(dòng)。這樣就減少了品質(zhì)不良的發(fā)生。某企業(yè)有一個(gè)開(kāi)放式的大辦公室,有200人在一起辦公。某酒店想出了一個(gè)好方法:他們?cè)诿课豢腿说姆块g鑰匙上都有一個(gè)卡,這個(gè)卡插進(jìn)去,通過(guò)感應(yīng)電源才能開(kāi)通,只要一鎖門(mén),鑰匙一拿出來(lái),就自動(dòng)斷電了,燈也就滅了。另外,還有一個(gè)好處,就是這里的飛行員、機(jī)師、空姐等非常穩(wěn)定,為什么?因這他們就只熟悉737機(jī)型,到其他航空公司不好找工作。他們?cè)谛”闱疤艘恍┯哪」适拢瑯?biāo)題很大,但內(nèi)容字體很小,須走近才能看得清楚。一開(kāi)始他們把紙放在洗手間便池隔間里,但是這樣用的很快。為了員工成長(zhǎng),他們身體力行,全力付出。第二天班級(jí)長(zhǎng)教員工5S,談體會(huì),放圖片。第三天找問(wèn)題。讓他們想念、懷念這個(gè)曾經(jīng)的家園!六、如何鑒別真改善和假改善?如果我們推動(dòng)精益生產(chǎn),提倡降低成本,就要能夠分辨出哪些改善是真的?哪些是假的?有一家企業(yè)的老板十分困惑,在推動(dòng)精益生產(chǎn)以后,研發(fā)部設(shè)計(jì)的產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題,然后研發(fā)部就進(jìn)行改善,然后就要求獎(jiǎng)勵(lì)。后來(lái),他們就把紙放在隔間外面,這樣由于洗手間人來(lái)人往,有了監(jiān)督,大家就不好意思浪費(fèi),更不好意思私自帶走了。但是在實(shí)際中千萬(wàn)不能搞反了,如果內(nèi)容字體很大,他們就會(huì)離得遠(yuǎn)才看的清楚。利用馬桶節(jié)約用水。通過(guò)這種人性化的管理和提醒,忘記關(guān)燈和空調(diào)的現(xiàn)象終于杜絕了。最近,公司高層也知道了此事,指示行政部必須強(qiáng)化管理,盡快解決此問(wèn)題。但由于是流水線作業(yè),操作工在裝配時(shí),由于疲勞、遺忘等多種原因,可能會(huì)出錯(cuò)。一、自動(dòng)化與防呆、糾錯(cuò)零缺陷最大的竅門(mén):通過(guò)發(fā)掘人的智慧,找到了傻瓜都能做對(duì)的辦法,減少品質(zhì)對(duì)人的依賴。2007年“一個(gè)流生產(chǎn)”實(shí)施的成功,生產(chǎn)流程中在制品的積壓量從5月份的350萬(wàn)元,下降到9月份的170萬(wàn)元,產(chǎn)品生產(chǎn)周期明顯縮短,
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1