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銅冶煉污酸污水處理工藝流程的優(yōu)化(完整版)

2025-07-13 05:55上一頁面

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【正文】 二段石灰鐵鹽沉砷的處理工藝,取得了很好的效果,并對所有中和渣進(jìn)行了無害化處理。 waste acid。 wastewater。1 原污酸、污水處理工藝我公司冶煉煙氣制酸采用二轉(zhuǎn)二吸工藝,煙氣凈化降溫洗滌過程中產(chǎn)生的含砷污酸量可達(dá)60 m3/d,污酸主要成分:H2SO4 6%~8%,As 3~25 g/L,Cu 25 mg/L,Pb 150 mg/L,Zn 305 mg/L。經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,硫化處理前液主要成分:H2SO4 6%~8%,As g/L,Cu 11 mg/L,Pb 122 mg/L,Zn 285 mg/L;二級分段硫化處理后液主要成分:pH 1~2,As 25 mg/L,Cu mg/L,Pb mg/L,Zn 20 mg/L。一段中和除酸石膏后液主要成分:pH 5~6,As 20 mg/L,Cu mg/L,Pb mg/L,Zn 18 mg/L。幾年來的實際運行表明,污酸含砷質(zhì)量濃度最高達(dá)到32 g/L時,出水水質(zhì)都能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。同高濃度的污酸相比(含砷質(zhì)量濃度20~25 g/L),硫化后排出液含砷質(zhì)量濃度從原來的100 mg/L以上降至30 mg/L以下,~。這樣通過改造,不僅提高了砷等重金屬的去除率,確保處理后污酸、污水的達(dá)標(biāo)。3)一段中和后液pH接近中性,此中水可作為備料工序用水,每天可消耗15 t,從而減少了后道工序的處理量。溶解于污水中的Fe2+被氧化成Fe3+并發(fā)生水解反應(yīng)生成Fe(OH)3膠體,而As3+氧化成As5+。圖2 硫化工藝流程示意圖 Schematic diagram of vulcanization process采用一級、二級分段硫化工藝處理污酸,硫化處理后液中含砷濃度一般低于30 mg/L,為污水處理站達(dá)標(biāo)排放和回用創(chuàng)造了條件。圖1原污酸污水處理工藝流程圖 Original process
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