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正文內(nèi)容

畢業(yè)設(shè)計(jì)-海爾洗衣機(jī)面板生產(chǎn)線平衡分析與改善(存儲版)

2025-01-12 18:33上一頁面

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【正文】 均值,如表 31 所示。在平衡生產(chǎn)線的過程中,按照生產(chǎn)線平衡的原則,采用方法研究的分析技術(shù)如:“ 5W1H 提問技術(shù)”、“ ECRS 四大原則”和“動作經(jīng)濟(jì)原則”對各工序作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行分析和改善,對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行重新布局,平衡各 工序作業(yè)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。因此,根據(jù)動作經(jīng)濟(jì)原則,按雙手能同時(shí)動作布置作業(yè)現(xiàn)場,將排水拉帶 1 的原料盒放到右手邊容易 拿 到的位置,如圖 42 所示, 這樣在左手嵌入壓動開關(guān)的同時(shí)右手也可以拿起排水拉帶 1。于是需要考慮這三個工序能否通過進(jìn)行作業(yè)改善來降低作業(yè)時(shí)間,經(jīng)過分析工序 4 可以進(jìn)行作業(yè)改善,因此將穿入分支導(dǎo)線并入工序 4;而經(jīng) 過作業(yè)時(shí)間對比裝脫水拉帶 2 則并入 傳送帶 面板 框架 拉帶 1 傳送帶 面板 拉帶 1 框架 華北水利水電大學(xué)畢業(yè)論文 第 17 頁 共 50 頁 工序 7。對本工序進(jìn)行雙手作業(yè)分析,安裝旋鈕的現(xiàn)行方法如圖 45 所示。 左手 右手 至旋鈕 1 1 旋鈕 3 拿起旋鈕 1 1 至控制盤 2 現(xiàn)行方法 安裝旋鈕 1 2 左手 右手 至旋鈕 2 3 6 0 1 持住 拿起旋鈕 2 3 0 1 至控制盤 4 6 0 安裝旋鈕 2 4 12 1 至旋鈕 3 5 拿起旋鈕 3 5 至控制盤 6 安裝旋鈕 3 6 華北水利水電大學(xué)畢業(yè)論文 第 19 頁 共 50 頁 手 作業(yè)內(nèi)容后的改良方法雙手作業(yè)圖,如圖 46 所示。 表 41 改善后面板生產(chǎn)線工序時(shí)間表 工位 序號 崗位 名稱 作業(yè) 內(nèi)容 動作時(shí)間 (秒) 作業(yè)時(shí)間 (秒) 人員 配置 1 貼防水貼 檢查外觀 1 貼上貼紙 2 擺放 導(dǎo)線 螺孔對置 1 鎖扣導(dǎo)線 3 打螺釘 1 固定洗滌定時(shí)器 1 固定排水開關(guān) 4 打螺釘 2 固定脫水定時(shí)器 1 穿入分支導(dǎo)線 1 5 焊接 壓動開關(guān) 穿入分支帶線 2 1 焊接開關(guān) 6 固定 壓動開關(guān) 固定壓動開關(guān) 1 裝排水拉帶 1 7 安裝旋鈕 裝洗滌定和排水旋鈕 1 裝脫水定時(shí)旋鈕 裝脫 水拉帶 2 8 裝脫水桶蓋 裝脫水桶蓋 1 9 組合 控制面板 組合控制面板 1 成品檢查 根據(jù)改善后各工序作業(yè)時(shí)間表,繪制出改善后面板產(chǎn)品山積表,如 圖 47 所示 。 平衡生產(chǎn)線必須樹立問題和改革意識,不斷的檢討分析,也是一個持續(xù)改善的過程 [15]。因此,要維持這一改善效果,還需要對現(xiàn)場推行 “ 5S” 活動。 華北水利水電大學(xué)畢業(yè)論文 共 50 頁 第 24 頁 第 5 章 結(jié)論與展望 結(jié)論 本文介紹了生產(chǎn)線平衡的相關(guān)理論和改善方法,結(jié)合自己的實(shí)習(xí)工作情況,對海爾洗衣機(jī)面板生產(chǎn)線進(jìn)行了平衡研究。 (3) 對現(xiàn)場 “ 5S” 的推行情況定點(diǎn)拍照,對比改善前后狀態(tài),并設(shè)置 “ 5S” 推行業(yè)績的推移圖,運(yùn)用 PDCA 循環(huán)持續(xù)改善。在平衡生產(chǎn)線的過程中,有些工序存在著物料放置凌亂問題,這個問題在 研究 分析的時(shí)候已經(jīng)加以改善。對面板生產(chǎn)線的平衡改善使平衡損失率降低到了 15%以下,不間斷生產(chǎn)平均小時(shí)產(chǎn)量由 255pcs/h提升至 356pcs/h,提升了 %,生產(chǎn)效率得到了極大的提升,基本達(dá)到了 生產(chǎn)線 平衡改善的目標(biāo)。對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行重新布局,物料定置擺放到易于工人夠到的位置,確定規(guī)范的作業(yè)方法,實(shí)現(xiàn)作業(yè)人員、作業(yè)對象、作業(yè)工具科學(xué)合理的布置和安排,降低了在制品累計(jì)的數(shù)量,減少了等待時(shí)間和作業(yè)工時(shí)的消耗。 傳送帶 開始:雙手空閑,待裝控制盤在傳送帶上。 圖 43 改善前工位 4 布置圖 圖 44 改善后工位 4 布置圖 (2) 工序 7 的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)內(nèi)容是依次安裝洗滌定時(shí)器旋鈕、排水開關(guān)旋鈕和脫水定時(shí)器旋鈕。 對作業(yè)時(shí)間較短工序進(jìn)行改善 經(jīng)過上一步對作業(yè)時(shí)間較長工序進(jìn)行改善,分割出了兩個作業(yè):穿入分支導(dǎo)線 1 和裝脫水拉帶 2,因此在對作業(yè)時(shí)間較短的工序進(jìn)行改善時(shí),首先需要考慮的是在這些工序中加入這兩個作業(yè)。通過對該工序進(jìn)行作業(yè)分析,作業(yè)人員先將面板框架從左側(cè)拿起放到生產(chǎn)線上,然后將壓動開關(guān)嵌入框架,最后再穿入排水拉帶 1。如果能將瓶頸工序 5 的作業(yè)時(shí) 間降低并且解決工序生產(chǎn)能力過剩的問題,那么面板生產(chǎn)線的平衡率將會大大提升。 (4) 面板產(chǎn)品產(chǎn)量不足影響整體生產(chǎn)速度,車間效率經(jīng)理經(jīng)常批評面板生產(chǎn)線班組,導(dǎo)致班組人員整體士氣下降 。 華北水利水電大學(xué)畢業(yè)論文 第 11 頁 共 50 頁 1 1 2 3 4 5 6 7 2 工作物名稱:面板工藝程序圖 統(tǒng)計(jì) 編號: 01 方法:現(xiàn)行 內(nèi)容 符號 次數(shù) 研究者: 日期: 加工 7 審核者: 日期: 加工并檢查 2 合計(jì) 9 控制盤 檢查外觀、貼防水貼 導(dǎo)線 擺放導(dǎo)線 螺釘 固定洗滌定時(shí)器及排水開關(guān) 螺釘 固定脫水定時(shí)器 壓動開關(guān) 焊接壓動開關(guān) 框架、拉帶 1 固定壓動開關(guān)、裝入拉帶 1 旋鈕 安裝旋鈕 桶蓋、拉帶 2 連接拉帶 2 和脫水桶蓋并安裝桶蓋 組合控制面板、成品檢查 圖 31 面板工藝程序圖 生產(chǎn)過程中的問題分析 如圖 32 洗衣機(jī)組裝生產(chǎn)線布置圖所示,面板生產(chǎn)線 是整條洗衣機(jī)生產(chǎn)線的一個支線,在生產(chǎn)的過程中面板產(chǎn)品的生產(chǎn)速度需要與主生產(chǎn)線相匹配才能保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行。 將脫水拉帶穿入脫水桶蓋卡扣。所需物料:洗滌、排水、脫水旋鈕各 1 個 ① 裝洗滌定時(shí)旋鈕 。 ③ 焊接壓動開關(guān) 。 華北水利水電大學(xué)畢業(yè)論文 共 50 頁 第 10 頁 (4) 工序 4 打螺釘 2。 將導(dǎo)線上洗滌定時(shí)器、脫水定時(shí)器和排水開關(guān)的螺釘孔分別 與 控制盤螺釘孔對齊。圖 31 是面板工藝程序圖,整條面板生產(chǎn)線被設(shè)置為 9 個工序。這就需要平衡生產(chǎn)線各工序作業(yè)負(fù)荷,平均化工序作業(yè)時(shí)間,從而減少在制品的數(shù)量,向一個流的生產(chǎn)目標(biāo)靠近。 所謂的“一個流”生產(chǎn)是指各工序都只有一個工件在流動,理想狀態(tài)下,各工序間的在制品為 零,是一種工序間在制品向零挑戰(zhàn)的改善型生產(chǎn)管理方式 [13]。它決定了整個生產(chǎn)線的作業(yè)時(shí)間和產(chǎn)出速度。 秒表測時(shí)法是利用秒表對遵照規(guī)定的作業(yè)程序和方法進(jìn)行作業(yè)的生產(chǎn)過程,按照工序的操作過程順序進(jìn)行循環(huán)的觀測、記錄和分析,從而確定其作業(yè)時(shí)間的方法。 “ ECRS 四大原則”是指對已經(jīng)弄清楚問題現(xiàn)狀,進(jìn)行改善時(shí)需要遵循的四大原則。方法研究主要運(yùn)用程序分析、作業(yè)分析、動作分析分別針對工序、操作、動作三個層次進(jìn)行研究和改善,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程和作業(yè)方法,消除人員和設(shè)備無效勞動產(chǎn)生的浪費(fèi)。為了達(dá)到這個目的,在改善的過程中就必須準(zhǔn)確測定各工序的作業(yè)時(shí)間,通過對作業(yè)時(shí)間的分析識別出瓶頸工序。 第 5 章得出論文研究海爾洗衣機(jī)面板生產(chǎn)線平衡的結(jié)論,指出本文的局限之處以及對推廣 IE 技術(shù)的前景展望。運(yùn)用工業(yè)工程的研究方法平衡生產(chǎn)線相對于數(shù)學(xué)分析法、啟發(fā)算法等方法具有計(jì)算簡單、容易推行等優(yōu)點(diǎn),因此這種方法受到了許多企業(yè)的重視,但是這種方法同時(shí)也要求管理人員具有扎 實(shí)的工業(yè)工程專業(yè)基礎(chǔ)。 1955 年 Salveson 首先運(yùn)用線性規(guī)劃建立了生產(chǎn)線平衡問題的模型,并給出了詳細(xì)的求解過程。平衡生產(chǎn)線可以縮減產(chǎn)品的節(jié)拍和生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率,降低了單位產(chǎn)品的勞動力成本; (3) 減少產(chǎn)線在 制品數(shù)量,向“一個流”的目標(biāo)靠攏。然而海爾洗衣機(jī)雖然披著鮮艷的外表,但內(nèi)部生產(chǎn)線由于產(chǎn)品品種的頻繁 更換,沒有明確各品種生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化,造成工位負(fù)荷分布不均,生產(chǎn)效率低下。對作業(yè)的細(xì)化分割和標(biāo)準(zhǔn)化使作業(yè)的難度得到了簡化,更容易培養(yǎng)員工的熟練度,達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。s manufacturing industry rely solely on cheap labor to get the price advantage is gradually lost. In order to meet the increasingly fierce market petition, China39。首先說明了生產(chǎn)線平衡研究的背景、意義、研究現(xiàn)狀以及本文研究的內(nèi)容。對本文的研究做出重 要貢獻(xiàn)的個人和集體,均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。特授權(quán)華北水利水電大學(xué)可以將畢業(yè)論文的全部或部分內(nèi)容公開和編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫提供檢索,并采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段復(fù)制、保存、匯編以供查閱和 借閱。運(yùn)用 方法研究的各種 優(yōu)化分析技術(shù),對各工序進(jìn)行作業(yè) 分析和改善,根據(jù)動作經(jīng)濟(jì)原則和雙手作業(yè)分析對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行重新布局,消除生產(chǎn)線的瓶頸工序,平衡各工序作業(yè)負(fù)荷,使該生產(chǎn)線的平衡率由 %提高到 %,節(jié)拍時(shí)間由 秒降低到 秒, 不間斷生產(chǎn)平均小時(shí)產(chǎn)量由 255pcs/h 提升至 356pcs/h,大大提高了生產(chǎn)效率。我國人口眾多擁有大量的廉價(jià)勞動力,因此吸引了許多知名的制造企業(yè) 來中國尋求發(fā)展。因此,對各工序進(jìn)行綜合分析,調(diào)整各工序作業(yè)負(fù)荷,均衡各工序的作業(yè)時(shí)間,從而平衡生產(chǎn)線,才能解決這些問題,最終提高生產(chǎn)效率。 研究生產(chǎn)線平衡的意義 提高生產(chǎn)率是所有生產(chǎn)制造型企業(yè)共同追求的目標(biāo)。 生產(chǎn)線平衡的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 生產(chǎn)線平衡問題最早是在 1954 年由 Benjamin Bryton 在他的論文中提出的,
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