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車間生產(chǎn)工作總結(jié)模板4篇與車間生產(chǎn)月度工作總結(jié)匯編-免費閱讀

2024-11-23 03:04 上一頁面

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【正文】 就這樣,我從無限繁忙中走進這一年,又從無限輕松中走出這一年,當XX年來到我面前,我只想說,來吧,我已從工作中長大!還有,在工作的同時,我還明白了為人處事的道理,也明白了,一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。二、 日常工作方面我的工作崗位是車間統(tǒng)計主要負責統(tǒng)計并匯報車間每天的生產(chǎn)情況。六、明年工作思路繼續(xù)抓好車間安全生產(chǎn)管理工作,設(shè)備管理工作和車間各項經(jīng)營指標工作,加大安全隱患排查力度,結(jié)合公司“降成本增效益從我做起”活動,加強對設(shè)備的檢查維護和保養(yǎng),確保廠下達的各項經(jīng)濟指標的順利完成。結(jié)合車間實際開展車間員工理論集中培訓和現(xiàn)場培訓,全年共開展車間員工集中培訓5期,培訓內(nèi)容包括:①電工基本知識理論培訓;②配電工、電氣試驗工安全知識培訓;③變電所班組典型違章事故案例分析;④電工作業(yè)事故預(yù)防預(yù)測與控制經(jīng)驗交流。完成我們管轄的變電所避雷器、地網(wǎng)、公司范圍內(nèi)民用變壓器地網(wǎng)、公司各二級單位工業(yè)建筑物避雷針、避雷網(wǎng)等防雷設(shè)備設(shè)施的檢測工作和廠范圍內(nèi)安全用具每半年一次的檢測工作。在“安全生產(chǎn)月”活動當中,制定了活動方案,車間成立了活動領(lǐng)導小組,認真組織,制定措施,落實到班組和個人,把開展好活動擺在重要位置上,使活動有條不紊的開展。設(shè)備可開動率98%,設(shè)備完好率98%,設(shè)備一級率98%,高峰甲級率100%,故障率1%。二、配合生產(chǎn)部完善車間工人薪資方案,確保新老工人收入有差距,實現(xiàn)同崗位人員按照工作業(yè)績收入差異化。XX年我們的主要工作重點:一、狠抓生產(chǎn)安全工作。第二篇:車間生產(chǎn)工作總結(jié)生產(chǎn)車間年度工作總結(jié)尊敬的公司各級領(lǐng)導:你們好!踩著XX年的尾巴,展望XX年的發(fā)展,我代表生產(chǎn)車間對本年度的工作做一個簡單的匯報,并對來年的打算做一個初步的規(guī)劃,希望得到你們更多的支持和幫助。整體來看清洗機大的問題已經(jīng)沒有,主要還是門升問題急需解決。5;車間出現(xiàn)在鍍膜工序的過程損比較大,原因出在裝管車及潛送線上。產(chǎn)量能夠確保在10000支上下。 12 年的目標對我們來說是艱巨的,如何才能完成目標是生產(chǎn)部工作的重點。并對生產(chǎn)線機頭料分揀進行優(yōu)化,徹底解決生產(chǎn)線機頭料現(xiàn)行。去年經(jīng)常出現(xiàn)打空料停車、大膜無電暈、大膜疊邊等因巡檢不及時造成生產(chǎn)損失,加強各崗的巡檢,增加對關(guān)鍵控制點巡檢頻次,提高巡檢質(zhì)量將是生產(chǎn)部一項長期的工作。 7 、針對突出的、長期存在的降等問題,加強技術(shù)培訓、組織相關(guān)的課題小組,并制定專項的考核制度及時有效地控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。黃圈問題主要為擠出系統(tǒng)帶出老化降解料或上料系統(tǒng)進入異物所致,通過將換料時間調(diào)整與清模唇同步,減少換料頻次,提高破碎質(zhì)量,嚴格控制回收料顏色變化等方法,有效抑制黃圈的產(chǎn)生。 魚眼問題在上半年表現(xiàn)依舊突出,上半年其產(chǎn)生原因主要在于岳陽母粒、岳陽原料質(zhì)量不穩(wěn)定,導致大面積的小魚眼產(chǎn)生;切粒機頻繁故障、造粒開停車較多,廢膜破碎分揀不仔細,對造粒質(zhì)量影響較大;回收料添加量過多,極易出大魚眼;為此生產(chǎn)部加強了廢膜分揀破碎的管理,在源頭加大控制,加強開停車的管理控制,根據(jù)生產(chǎn)實際情況將停車清理造粒系統(tǒng),控制在一周清理一次,減少開停車次數(shù),并要求內(nèi)檢加大黑點料抽檢頻次,配合技術(shù)部繼續(xù)優(yōu)化開停車工藝、操作流程;在保證收率的情況下嚴格控制回收料的添加量,密切關(guān)注岳陽原料、母粒的對質(zhì)量造成的影響,減少不同原料間的更換頻次,發(fā)現(xiàn)問題及時停用。再此從生產(chǎn)管理角度出發(fā)總結(jié)以下幾個方面工作: 一、那么只有制訂有效地計劃才能有效地完成任務(wù)。通過以上措施明年外賣機頭料目標控制在 15 噸以內(nèi)是完全可以達到的。 盡管生產(chǎn)工作總產(chǎn)量在 XX 年創(chuàng)歷史最高,但產(chǎn)品成本、生產(chǎn)效率仍有很大提升的空間,員工的潛能沒有得到最大的釋放。 三、   生產(chǎn)控制與現(xiàn)場管理 作為兩步法生產(chǎn)線,要想完成全年產(chǎn)量目標,重點就是提高產(chǎn)品收率,發(fā)揮其速度快產(chǎn)能高的潛在優(yōu)勢,通過今年對調(diào) mdo 縱拉比、 tdo 定型區(qū)風管等工藝調(diào)整、設(shè)備改造,大家對兩步法的生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場控制、設(shè)備工況認識逐漸加深;由于客戶的需求生產(chǎn) 12 、 10 微米特種產(chǎn)品時,積極的對工藝進行有效地調(diào)整并取得了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗;全年一二線在確保產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)連續(xù)性的情況下,以實現(xiàn)線速度 168m/min 平穩(wěn)運行,共 破膜 727 次, 較去年同期減少破膜 1512 次,為全年總產(chǎn)量的完成提供了有力保證;但我們發(fā)現(xiàn)產(chǎn)量提高的同時,確實掩蓋了一些問題,降等率居高不下,說明產(chǎn)品的質(zhì)量還存在很多問題,生產(chǎn)線控制中的問題也很多。 11 月份突然出現(xiàn)斷面顏色色差現(xiàn)象著實得給生產(chǎn)部帶來了很多麻煩,生產(chǎn)部組織召開了專題會議重點分析了色差現(xiàn)象的產(chǎn)生原因并找到了相應(yīng)的對應(yīng)措施,現(xiàn)已能有效的控制色差的出現(xiàn),對此生產(chǎn)部根據(jù)分析原因已出臺了相關(guān)的規(guī)定并對其進行專項考核。 還有就是對不同原料進行不同工藝優(yōu)化,對擠出機工藝優(yōu)化后效果明顯現(xiàn)場分切從每車都剝到現(xiàn)在偶爾出現(xiàn)剝掉現(xiàn)象?;厥走^去的一年,或許沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也確實經(jīng)歷了不平凡的考驗和磨礪。比如:(舉一些檢驗過程中要嚴格控制的質(zhì)量點的例子,13個左右)??偨Y(jié)下來:在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。近一年來,通過每天對質(zhì)量記錄的整理、分析基本上能及時的向上級領(lǐng)導匯報各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)。除此以外,就是收集各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)對生產(chǎn)成本進行核算,這事一項長期而艱巨的工作。在日常的工作中,我時刻要求自己從實際出發(fā),堅持高標準、嚴要求,力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。我們的車型在國產(chǎn)化的過程中進行了較多的設(shè)計變更,在較多的設(shè)計變更的情況下,工人師傅們有時就會遺漏了一些需要更改的地方,我們就必須將這些設(shè)計變更熟記于心,時刻特別關(guān)注變更項目的生產(chǎn),一旦出現(xiàn)遺漏馬上提出來改進,否則流入下一道工序就得返工,不但浪費人力物力,還可能影響車輛對客戶的按期交付——工人師傅可能出現(xiàn)的疏忽,我們不允許出現(xiàn)。在這辭舊迎新之際,對本部門一年來的工作做以總結(jié),同時祈愿我們公司明年會更好。 2. 上半年生產(chǎn)線暴筋軟皺、無電暈點問題凸顯, 此類降等完全可控,多為現(xiàn)場清理、調(diào)整不到位造成;生產(chǎn)部對此組織了平整度調(diào)整討論會議多次并成立平整度課題小組,要求各部總控應(yīng)及時與分切溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整;重點做好模唇清理工作強調(diào)清理質(zhì)量,將人為原因降到最低,以上工作落實后下半年的降等有了較大幅度的提高。 從以上問題可以看出德州東鴻在產(chǎn)品質(zhì)量上還存在較大缺陷諸多問題有待解決,尤其高溫高濕季節(jié)對連續(xù)性、質(zhì)量影響較大。受產(chǎn)品外觀質(zhì)量及產(chǎn)品厚度制約一二線清模唇周期短,模唇清理頻繁;各種原因造成的二次分切較多沒能得到有效控制;對此生產(chǎn)部會對以上問題采取專項考核制度,提高員工對以上問題的關(guān)注程度,每月進行相對應(yīng)的工藝調(diào)整將以上問題控制住,明年降量等就會大幅度減少對完成全年目標完成提供好的條件。為此生產(chǎn)部工作還要圍繞著提高效率,降低產(chǎn)品成本、加強員工責任感培訓等進行工作。 a1 級回收料控制, 11 年外賣不能回添 a1 級回收料 噸,如果將 a1 級原料質(zhì)量提高回添后生產(chǎn)成本也會大幅度降低。有了計劃就有了行動的方向和目標;有了計劃就有了檢查工作改進工作的依據(jù);有了計劃就有了衡量每個單位、每個職工工作成果的尺度。 還有就是對不同原料進行不同工藝優(yōu)化,對擠出機工藝優(yōu)化后效果明顯現(xiàn)場分切從每車都剝到現(xiàn)在偶爾出現(xiàn)剝掉現(xiàn)象。 11 月份突然出現(xiàn)斷面顏色色差現(xiàn)象著實得給生產(chǎn)部帶來了很多麻煩,生產(chǎn)部組織召開了專題會議重點分析了色差現(xiàn)象的產(chǎn)生原因并找到了相應(yīng)的對應(yīng)措施,現(xiàn)已能有效的控制色差的出現(xiàn),對此生產(chǎn)部根據(jù)分析原因已出臺了相關(guān)的規(guī)定并對其進行專項考核。 三、 盡管生產(chǎn)工作總產(chǎn)量在 XX 年創(chuàng)歷史最高,但產(chǎn)品成本、生產(chǎn)效率仍有很大提升的空間,員工的潛能沒有得到最大的釋放。通過以上措施明年外賣機頭料目標控制在 15 噸以內(nèi)是完全可以達到的。那么只有制訂有效地計劃才能有效地完成任務(wù)。2;質(zhì)量方面,小管出現(xiàn)質(zhì)返損比較多,原因是小管市場需求量比較大,車間開啟了4個鍍膜機應(yīng)急,臨時改裝拼湊了小管轉(zhuǎn)架,出現(xiàn)上下高度不一,顏色不一致和圓頭劃膜的現(xiàn)象居多。首先現(xiàn)有內(nèi)管裝管車需要改造,計劃已經(jīng)提報,10月15日,加工件能夠到位。8;工藝性能方面,XX年生產(chǎn)一車間共計投料****.噸,生產(chǎn)成品****噸,成品率**%,共計耗電***萬度,噸成品單耗電***度;消耗無煙煤***噸,噸成品用無煙煤(熱風爐)**公斤;消費有煙煤***噸,噸成品消耗有煙煤(鍋爐蒸汽用煤)**公斤?!鞍踩亲畲蟮墓?jié)約,事故是最大的浪費。三、按照iso9001質(zhì)量管理體系和iso14001環(huán)境管理體系和卓越績效管理體系的要求,真正實現(xiàn)持續(xù)改進生產(chǎn)工作的目的,把5s管理方法引進車間管理工作,打造安全
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