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軋鋼車間三切分軋制總結-預覽頁

2025-10-14 08:14 上一頁面

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【正文】 輥縫相等等安裝正確),KKK5進口的松緊程度直接影響中線差。b、K3出口切分輪間隙4—6mm。中線差長、短、彎頭的調整方法。關注K2孔型軋槽的充滿度、寬展情況:對成品質量的影響;對3活套的影響。關注3活套的起套延時,保證切分出來的鋼順利咬入K2軋機。二、生產日期:2010年4月10日。穿水冷卻設備成套上線安裝調試。中軋10軋機更換調整。四、檢修前生產準備工作。精軋增壓水管路及電控裝置鋪設和安裝完畢,泵組安裝連接到位。其余軋機提前1天裝配完畢。1軋機準備組4月5日前對所有的新橫梁進行安裝調試,潤滑,組裝培訓。1導衛(wèi)班提前2天將所有四切分備件擺放到軋機備件區(qū),并做好標識。1設備口提前做好活套的調試工作,并做好新活套上線的一切準備工作。五、生產及設備調試分工負責。邢**負責精軋機增壓水泵組安裝,管路安裝連接,壓力測試。李**負責15電機改造的施工和調試。陳**負責全線導槽、活套、軋機、各冷卻水、軋機準備、穿水調試等準備工作和檢修調試工作。1各值班區(qū)按照要求進行鋼溫控制、料形調整、速度調整、活套設定等工作。調試期間安排各值班區(qū)主控臺主調、精軋主調、工長、值班長參與并處理故障。軋機準備組對所準備軋機嚴格把關,所準備軋機具備上線軋鋼條件。**公司在倍尺剪處必須有最少1套割槍準備,以及時處理堆鋼故障。在各相關部門的通力配合下,設備作業(yè)率不斷提高,產品成材率和外觀質量穩(wěn)步提升。并順利完成部門質量目標:生產計劃完成率達xx以上;設備完好率xx以上;產品一次交驗合格率xx以上,無二次交驗不合格;工藝規(guī)程執(zhí)行抽查合格率xx以上;員工培訓優(yōu)秀率xx以上;設備保養(yǎng)檢查覆蓋率達xx,完好率達xx以上;產品最終評審通過率xx以上;糾正/預防措施落實率xx以上;受控文件管理到位率(發(fā)放、回收)xx。同時通過現場定置管理也提高工人的整體素質,增強了企業(yè)的整體形象。使用每個員工都有質量意識保證我們才品在現有條件下做到最好,為型材銷售打下良好的基礎。,打鬧,睡覺。,操作室,財務室,倉庫等重地禁止閑雜人員出入。設備啟動運轉時人體不得靠近。十五、車間機動車輛、天車、均由專人操作,嚴禁帶障作業(yè)。在帶領徒弟王xx的這段時間里,經歷了他由學生到職工的成功轉變的過程,指引徒弟對自己的工作是一個新的挑戰(zhàn)。棒材軋鋼車間產品規(guī)格從20mm圓鋼到90mm圓鋼,尺寸跨度較大,圓鋼輸送輥道只能按適應最大規(guī)格圓鋼尺寸來設計,這就造成在生產小規(guī)格時容易出現劃傷、頂鋼等事故,尤其是在倍尺剪處,現有的標準輥道在生產小規(guī)格圓鋼時容易晃動較大引起頂鋼,師徒二人和產線技術員一起去現場研究解決辦法,對幾個方案反復探討研究,最后確定利用廢舊的鋼板焊接出一個小規(guī)格圓鋼專用通過輥道,確定了規(guī)格尺寸,交由焊工完成了輥道的制作。彈簧鋼的基本組織屬于亞共析鋼(珠光體+鐵素體),因此生產工藝上與中碳鋼或中碳合金結構鋼沒有太大的區(qū)別。因此,表面除輕微擦傷外,肉眼可見任何表面缺陷(例如裂紋、折疊、耳子、結疤、氣泡、夾雜、分層和凹坑等)都不允許存在,彈簧鋼成品尺寸要
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