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基于plc的電動挖掘機變頻調(diào)速系統(tǒng)設計畢業(yè)論文-預覽頁

2024-07-22 18:48 上一頁面

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【正文】 輸出電壓與轉速差一般承線性關系,設為K1 (41) 變頻器模型建立在工程實踐中,可以針對具體情況,將變頻器的傳遞函數(shù)設定為一個小慣性環(huán)節(jié)或一個比例環(huán)節(jié),本文將其處理為慣性環(huán)節(jié),則控制電壓和輸出電壓,之間的傳遞函數(shù)為:取Ts= , (42) 電動機模型建立電機中電流和電壓間的傳遞函數(shù):TL和TC均為小時間常數(shù)。一般可以通過理論計算來確定,但誤差太大。 (1)整定比例控制將比例控制作用由小變到大,觀察各次響應,直至得到反應快、超調(diào)小的響應曲線。 第5章 硬件設計 電路設計 變頻器和PLC的相關接口電路變頻器和PLC的相關接口電路設計作為本設計的核心部分,其合理程度直接關乎到了實驗結果的成敗,所以對于這部分一定要廣泛收集資料,認真考慮每一個細節(jié)問題。再生制動一般是和傳統(tǒng)液壓制動協(xié)調(diào)配合提供制動力的,再生制動力是為了回收能量,再生制動力越大,回收的能量越多,具體再生制動力大小是受速度、電池容量、電機等因素約束的。 變量泵轉速檢測電路變量泵的轉速檢測是否精準決定著PLC給變頻器的輸出值是否妥當,所以對于信號的采集和處理要認真對待。因為FX 2N4AD接受的是電壓值,所以我們必須將頻率值轉化為電壓值,很幸運我們在市面上找到了LM331芯片,此芯片可以將頻率值轉化為電壓值,并且頻率值和電壓值承線性關系,剛好滿足我們實驗中的需要。LM331 采用了新的溫度補償能隙基準電路, 在整個工作溫度范圍內(nèi)和低到 電源電壓下都有極高的精度。 供電電路設計本實驗的動力電源為交流380V,而PLC所需要的電源為直流24V,搭載MCGS的PC機所需電源為220V,為了節(jié)約空間和能源我們將從380V交流電源著手,變換成各部件所需的電源。下圖為交流電源抗干擾的綜合方案。觸摸屏、控制板、USB線之間的連接圖如下:圖56觸摸屏的相關電路設計下面是LTN141AT08觸摸屏的相關參數(shù):(1)操作電壓:10V(2)操作溫度:10176。C(8)表面硬度:3H(9)操作力度:20g到80g上圖為線路圖的連接,按照圖中連接好了之后,還要進行相應的軟件安裝,軟件安裝的作用除了驅(qū)動觸摸屏之外,還要對觸摸屏進行校準。 硬件選型 PLC選型在PLC系統(tǒng)設計時,首先應確定控制方案,下一步工作就是PLC設計選型。選擇CPU首先要考慮所需的存儲器容量,必須確保CPU存儲器容量大于所需。 存儲器容量是可編程序控制器本身能提供的硬件存儲單元大小,程序容量是存儲器中用戶應用項目使用的存儲單元的大小,因此程序容量應小于存儲器容量。綜上所述,我們選擇三菱公司PLC系列中的FX2N48MT。(2)額定頻率為:50Hz.(3)功率:90kw(4)環(huán)境溫度:不超過40℃,最低環(huán)境空氣溫度為15℃。本課題中我們采用電機實際功率確定法,首先測定電機的實際功率,以此來選用變頻器的容量。通過改變電壓的頻率從而改變了電動機的轉速。因為PLC、變頻器同為三菱品牌,所以系統(tǒng)會有良好的兼容性。最大值2047,最小值2048。(7)外接電源為24V,,電流為55mA?;陔妷夯螂娏鞯妮斎?輸出的選擇通過用戶配線來完成,可選用的模擬值范圍是10V到10V DC(分辨率5mV), 20到20mA(分辨率:20μA)。首先給大家介紹一下模擬量模塊的工作原理。數(shù)字量輸入輸出信號就是開關量信號,1或者0。實物圖如下:圖511 JX71C磁電式轉速傳感器技術指標:(1)輸出電壓: 在齒輪模數(shù)齒數(shù)60、材料為G間隙為1mm時 轉速為 1000轉/分 輸出有效值大于5V 轉速為 2000轉/分 輸出有效值大于10V 轉速為 3000轉/分 輸出有效值大于15V(2)直流電阻:低阻200~250Ω;高阻500~600Ω(3)絕緣阻抗:在500V直流時大于50MΩ(4)工作溫度:20℃~120℃(5)重量:約100g(不包括尾部引出線)JX71C磁電式轉速傳感器以磁電感應為基本原理來實現(xiàn)轉速測量的。磁電式轉速傳感器的工作方式?jīng)Q定了它有很強的抗干擾性,能夠在煙霧、油氣、水汽等環(huán)境中工作。當柴油機運行時,觸發(fā)輪與傳感器之間的間隙周期性變化,磁通量也會以同樣的周期變化,從而在線圈中感應出近似正弦波的電壓信號。GX Developer是三菱PLC的編程軟件。用戶編程界面左右兩端為母線,在母線中間編寫PLC程序,事件發(fā)生的條件表示在左面,事件發(fā)生的結果在右面,為了便于檢查和日后的修改,可以對程序添加注釋以便日后的更改和調(diào)試。還包括為了聯(lián)鎖非聯(lián)鎖等切換處理的有關信號。表61 軟元件使用列表軟元件號功能軟元件號功能X000前進Y0前進電機X001后退Y1后退電機X002踏板壓力檢測M2怠速觸發(fā)X003操作桿壓力監(jiān)測M3轉速過小X004高速M4轉速適中X005中速M5轉速過大X006低速D0轉速給定值X007自動模式D1轉速瞬時值X010手動模式D2轉速輸出值Y2快速Y3中速Y4慢速 程序模塊 轉速控制本課題中轉速調(diào)節(jié)涉及到了自動調(diào)節(jié)和手動調(diào)節(jié),以適應不同條件下駕駛員對轉速的自由控制,手動調(diào)節(jié)主要是調(diào)節(jié)變頻器的相關參數(shù)給高速、中速、低速賦予相應的數(shù)值,而自動調(diào)節(jié)運用到了區(qū)間比較和PID的相關知識,對電動機的轉速控制有著更加良好的控制效果。其中手動模式對高速、中速、低速三種速度進行了互鎖,保證只有一種命令被執(zhí)行,防止操作和程序出錯。圖63 轉速自動控制程序觸發(fā)MMM5分別對應著給PID參數(shù)賦不同的值,以便根據(jù)瞬時轉速與輸入轉速的大小關系對轉速進行調(diào)整。自動怠速的思想是:對油門踏板和操作桿進行壓力檢測,如果都沒有壓力施加并且保持60秒則怠速觸發(fā),給轉速值賦值1200轉/分,發(fā)動機進入自動怠速狀態(tài)。前進和后退進行互鎖,防止出現(xiàn)故障。選擇通道一,開始AD轉換,最后將轉換結果送到D2存儲單元,程序如下?!翱撮T狗”程序為PLC內(nèi)部的一個定時器,默認定時為500 ms,在程序開始運行時清零。圖611 “看門狗”程序 MCGS程序設計將MCGS的變量與PLC中的軟元件一一對應起來,然后再實現(xiàn)變量與軟元件相互間的讀出和寫入。本設計中的主要程序如下所示:Write(X000=前進)Write(X001=后退)Write(X007=自動控制)Write(X010=手動控制)Write(DB0=轉速給定值)Write(X004=高速)Write(X005=中速)Write(X006低速)Read(DB1=轉速瞬時值)Read(M2=怠速觸發(fā)) MCGS操作界面設置MCGS的引入是獨創(chuàng)性成果之一,雖然成本要比觸摸屏高一點,但是它具有更好的擴展性和更低的后期維護升級費用,長遠來講還是比較經(jīng)濟劃算的。設定方法如下。SC09 編程電纜為 RS232 接口(俗稱 COM 口)到 RS422 接口的轉換電纜,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信協(xié)議,用于電腦與 PLC 的編程通信和各種上位機監(jiān)控軟件,該電纜的 RS422 端口和 RS232 端口均內(nèi)置保護電路,可帶電任意帶電插拔。串口父設備用來設置通信參數(shù)和通信端口。初始工作狀態(tài):用于設置設備的起始工作狀態(tài),設置為啟動時,在進入MCGS運行環(huán)境時,MCGS即自動開始對設備進行操作,設置為停止時,MCGS不對設備進行操作,但可以用MCGS的設備操作函數(shù)和策略在MCGS運行環(huán)境中啟動或停止設備。當?shù)谝淮螁釉O備工作時,把PLC中的數(shù)據(jù)讀回來,之后本設備會將變化的值往下寫,這種操作的目的是,用戶PLC程序中有些通道的數(shù)據(jù)在計算機第一次啟動,或計算機中途死機時不能復位。(5)設置一次連續(xù)增加多少個PLC通道。(4)檢查對某一寄存器的操作是否超出范圍。事實證明使用基于PLC的變頻調(diào)速系統(tǒng)對電動機控制效果良好,滿足實驗要求。本實驗中我想到了將搭載MCGS軟件的PC機移植到挖掘機的操作系統(tǒng)當中,這就大大提高了控制系統(tǒng)的可擴展性,如果有需要的話我們可以用功能更加強大的上位機軟件替換MCGS,同時也便于操作系統(tǒng)的更新?lián)Q代,要知道觸摸屏的更新?lián)Q代是硬件上的投入,而PC機是軟件上的更新和維護,經(jīng)濟性比較而言就可想而知了,而且軟件上的更新和維護可以最大限度地保持硬件系統(tǒng)的完整性和封閉性,長遠來說可以延長挖掘機的使用壽命,降低維護費用。電動液壓挖掘機,采用變頻調(diào)速節(jié)能技術,讓運行成本降的更低,帶來超值的效益。現(xiàn)在以每小時耗電量80千瓦時來分析,花費61元。由于大型機的保養(yǎng)費更高,每小時所需的養(yǎng)護費用也更高。 運行效率分析柴油機的維修較為復雜,且通用件少,費用高。 第9章 結論與展望通過這段時間論文的寫作對我國的電動挖掘機的發(fā)展也有了初步了解,分析了電動挖掘機工作的過程和原理,確定了系統(tǒng)的總體設計方案,對實驗中用到的各個器件進行了嚴格的選型,設計了相應的硬件電路,認真編譯了PLC程序,最后在實驗室搭建了基于PLC的電動挖掘機變頻調(diào)速系統(tǒng)。所以我國電動挖掘機的變頻調(diào)速技術還有很大的提升空間。采用 PLC 設計后的挖掘機結構緊湊、維修簡單、故障率低。 參考文獻[1] [M].北京:中國電力出版社,2008:144~153[2] [M].北京:人民郵電出版社,2010 :1~7[3] [M].北京:人民郵電出版社,:27~34[4] [M].北京:機械工業(yè)出版社,:17~18[5] 宋志安,. 北京:國防科技出版社,2007:38~41[6] [M].北京:機械工業(yè)出版社,1998:7083.[7] [M].(第五版)北京:機械工業(yè)出版社,1999:96~101[8] GX Developer Version 8 使用說明.[M] 2007:1~80[9] [M].北京:機械工業(yè)出版社,2008:26~28[10] [M].沈陽:遼寧科學技術出版社, :5~6[11] FX2N4AD Special Functionblok User’s .[12] Programming Controller Melsec FX series Programming electric,1994 . 附錄附錄A: 外文資料翻譯。通過構建一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡的逆系統(tǒng),并結合變頻調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)被完成了,并且為了得到性能優(yōu)良的系統(tǒng)采用了一個線性閉環(huán)調(diào)節(jié)器。變頻調(diào)速系統(tǒng),包括一個異步電動機和通用逆變器,用來代替直流調(diào)速系統(tǒng)。但是工業(yè)控制計算機在工業(yè)應用上也有一些不足,比如運行不穩(wěn)定,不可靠及更惡劣的通信能力。因此,如何加強系統(tǒng)的控制性能是非常迫切的事情。該方法的優(yōu)點是在工程上很容易實現(xiàn)。在這篇文章中,首先對神經(jīng)網(wǎng)絡反饋方法進行了介紹,并且描述了采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)的數(shù)學模型。隨后,一個線性閉環(huán)調(diào)節(jié)器運行并將達到較高的控制性能。反饋系統(tǒng)控制在工程應用中不能達到期望值。反饋系統(tǒng)的控制方法只需要較少的系統(tǒng)信息,比如與系統(tǒng)相關的命令,并且容易獲得運行網(wǎng)絡的反饋模型。該模型簡化為一個三級非線性模型。原系統(tǒng)簡化為一個輸入和輸出系統(tǒng)訂立的(2)。參考信號應該包括原始系統(tǒng)所有的工作范圍,并確保近似。 網(wǎng)絡的建設靜態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡和動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡的完美組合將能構建一個反饋系統(tǒng)。運行數(shù)據(jù)是這些速度的開環(huán),閉環(huán)的相對應速度和設置的參考的速度。5. 實驗和結果 系統(tǒng)硬件硬件系統(tǒng)包括上層監(jiān)督計算機安裝,,西門子S7300PLC,變頻器,異步電動機和光電編碼器。這個逆變器的類型是西門子的MMV。在WinCC與PLC之間的數(shù)據(jù)轉換不是很大,所以選擇MPI協(xié)議。OPC能有效的提供完整的數(shù)據(jù)和通信能力。矩陣實驗室的神經(jīng)網(wǎng)絡運行需要系統(tǒng)各種各樣數(shù)據(jù)的時候,這些數(shù)據(jù)不能從PLC或WinCC直接讀取。通常用STEP7 ,數(shù)據(jù)采集和控制算法進行編程,速度采樣程序和存儲程序被編程為有規(guī)律的中斷程序A,中斷周期為100毫秒。結果表明,神經(jīng)網(wǎng)絡控制的跟蹤性能均優(yōu)于傳統(tǒng)的常規(guī)PI控制。并給出了一個變頻調(diào)速系統(tǒng)的數(shù)學模型,且其可逆轉性得
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