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技術進步優(yōu)化煉鋼工藝結構降低生產成本-預覽頁

2025-07-16 23:31 上一頁面

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【正文】 集團)有限責任公司煉鋼廠近年來加快技術進步、優(yōu)化生產工藝結構,使企業(yè)獲得顯著的經濟效益,并對轉爐煉鋼的重要技術措施及效益貢獻進行了簡要描述,最后介紹了“十五”期間圍繞調整產品結構、降低生產成本、提高產品質量方面的思路。 前言鋼鐵工業(yè)全球化的市場競爭主要表現在成本競爭、產品質量競爭和銷售競爭,而成本的競爭是最基礎和最關鍵的。22.2 生產工藝流程演變過程(圖1)(1)裝備3座轉爐時生產工藝流程:?。?)裝備4座轉爐時生產工藝流程:主要有兩種生產組織方案(圖2):方案A(4號轉爐裝入量與其他爐座一樣時:)方案B(4號轉爐裝入量增加時):3 19992001年煉鋼廠轉爐連鑄主要技術經濟指標年實際成本/元t1石灰耗/kg次1槍齡/爐爐1連澆時間/h 提高科技貢獻率實現全連鑄生產當年就為企業(yè)創(chuàng)造4080多萬元的直接經濟效益。控制鐵水硅含量為0.45%~0.55%,提高石灰的活性度,要求氣燒窯石灰活性度>280 ml,加強對廢鋼鐵裝斗的管理并嚴格考核;②提高供連鑄鋼水質量和純凈度。 探索濺渣護爐最佳操作工藝降低耐材消耗在15 t轉爐上應用濺渣護爐技術,于1997年7月首先在三鋼集團公司煉鋼廠取得成功,當時國內外尚無先例。如何解決侵蝕爐底和提高爐帽壽命仍是今后研究的主要任務。在鋼鐵料總裝入量增加 3 t的情況下,冶煉時間縮短了1.67min[1],噴濺大大減少,鋼鐵料耗由1999年的1084.35 kg/t降到2001年的 1071.33 kg/t,平均槍齡達 241爐/次。 完善低鐵水耗冶煉操作 確保轉爐增鋼目標由于高爐鐵水不足的制約“瓶徑”,該廠立足現有條件,遵循利用有限的鐵水量達到多產鋼的目的,探索出一套轉爐低鐵水耗冶煉操作制度。 推廣應用小方坯輥道熱送熱裝技術 促進節(jié)能降耗該技術具有簡化工序,節(jié)能降耗,提高產品質量且投資少、見效快的特點。該工藝的實施當年熱裝率即達到61.29%,近二年熱裝率進一步提高,達到85%以上水平。 相關配套實用技術的應用 確保煉鋼生產系統的高效運轉(1)煉鋼靜態(tài)控制技術。(3)整體可更換式出鋼口技術。主要通過現場調度的指揮中心作用,貫徹“以連鑄為中心,轉爐為基礎,設備為保證”的生產組織方針,對4座(或3座)轉爐實行主副爐作業(yè)管理,鋼水、鐵水、鋼坯等物料的運轉實行電子秤計量,物流的去向通過電視監(jiān)控,確保全連鑄生產的爐機匹配。與此同時,條件許可的話也考慮在福建沿海城市建設新區(qū)或通過強強聯合、兼并、收購等措施,采取電爐一爐外精煉一連鑄一連軋短流程工藝路線,生產高附加值產品及產品的精加工,建立沿海的三鋼據點,與三鋼本部形成優(yōu)勢互補。(2)煉鋼生產工藝結構的優(yōu)化,全面改善了生產技術經濟指標,成本進一步下降,為三鋼集團公司創(chuàng)造了可觀的經濟效益,增添了企業(yè)的發(fā)展后勁,拓展了生存
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