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風力發(fā)電機組齒輪箱故障分析-預覽頁

2025-04-10 18:14 上一頁面

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【正文】 實時風速的原因: ?采用便攜式振動監(jiān)測儀,僅兩個記錄通道,無法同時測量多點的數(shù)據(jù),必須保證各點測量時機組轉速較接近; ?雙饋機組在 8- 10m/s區(qū)段轉速變化較快,為保證測量的準確性,記錄功率和風速可以在對轉速的變化值進行校驗; 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 8 振動監(jiān)測分析 ?測點布置如圖,共 11點; 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 9 振動監(jiān)測分析 ?各采集點理論上均應位于軸承座 6點鐘位置(承載區(qū))上,可是個別位置由于傳感器安放不方便只能做到盡可能接近承載區(qū)。 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 12 振動監(jiān)測分析 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 13 振動監(jiān)測分析 ?從上圖中可以看到齒輪箱故障已經(jīng)影響到機艙大幅度軸向振動。 ?分析其原因一方面是制造工藝不良、材質選用不當、裝配工藝差等制造裝配問題;另一方面風力機緊急剎車時會使行星輪承受較大的扭力矩,頻繁緊急剎車會在齒輪受力疲勞損傷后,發(fā)生行星輪斷齒、輪齒剝光、外齒圈斷齒等故障,進而損壞行星輪軸承。 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 17 修復方案 ?根據(jù)故障分析結果,制定了修復方案: ?對可能的故障點進行進一步檢查; ?更換備用齒輪箱,盡快恢復機組運行; ?對損壞齒輪箱進行解體檢查; ?落實軸承損壞的具體原因 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 18 檢查結果 ? 檢查點:主軸箱體 ? 檢查結果: ? 塞尺檢查主軸箱安裝側隙不大于安裝要求 ,外觀和力矩檢查地腳螺栓無松動,安裝標記線清晰完整; ? 外觀和力矩檢查主軸與輪轂連接螺栓無松動,輪轂連接法蘭無明顯裂紋和缺損; ? 外觀和力矩檢查主軸箱端蓋螺栓無松動,螺栓彈簧墊圈完好無斷裂 ,主軸箱軸承端蓋無裂紋和漏油。 和轉速達到 570rpm時風力機組發(fā)出 GeneRotor Discrepancy(轉速不匹配)故障兩次; ? CCU X111( Encoder)端子排 01端子接線松動; ? 緊固端子排接線后在重復 RPM TEST時通過測試,機組未報故障; ? 啟動機組,齒輪箱軸向躥動消失,運行平穩(wěn),未見振動和異音,機組并網(wǎng)運行 。外觀和力矩檢查主軸箱前后軸承端蓋螺栓無松動,軸承端蓋無裂紋和漏油現(xiàn)象,主軸箱殼體無裂紋和其它缺陷。 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 36 故障分析 ? 緊急剎車造成行星輪齒輪和軸承的分析不成立 ? 現(xiàn)場檢查確認行星輪齒輪和外齒圈完好無異常; ? 解體檢查行星輪齒輪與外齒圈嚙合良好無卡澀; ? 運行中的緊急剎車并沒有引起行星輪和外齒圈斷齒損壞。 北京中能聯(lián)創(chuàng)-夏暉 45 故障分析 ? 端子接線松動分析: ? CCU X111( Encoder)端子排 01端子接線在原齒輪箱振動發(fā)生時未檢查到,新齒輪箱振動發(fā)現(xiàn)松動緊固后故障消除。軸承座內(nèi)徑磨損變大后軸承外圈隨軸轉動且損壞軸承。 ? 定期檢查齒輪油及液壓油,定期更換濾芯,確保油質穩(wěn)定,定期對油進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)早期故障征兆; ? 比例閥的清洗要使用酒精沖洗,不應該用煤油清洗; ? 對所有機組的接線端子進行緊固檢查,更換損壞的元器件;
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