【正文】
通過改造,不僅提高了砷等重金屬的去除率,確保處理后污酸、污水的達(dá)標(biāo)。5)通過對污酸、污水的達(dá)標(biāo)治理,處理后的中水可作為熔煉渣沖渣及轉(zhuǎn)爐渣緩冷循環(huán)冷卻補(bǔ)充用水,實(shí)行閉路循環(huán)利用,徹底實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放[4]。3)一段中和后液pH接近中性,此中水可作為備料工序用水,每天可消耗15 t,從而減少了后道工序的處理量。可見處理后的出水可以達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。溶解于污水中的Fe2+被氧化成Fe3+并發(fā)生水解反應(yīng)生成Fe(OH)3膠體,而As3+氧化成As5+。圖3 污水處理工藝流程示意圖 Schematic diagram of treating process on wastewater1)一段中和除酸污水中硫酸與石灰乳反應(yīng)生成石膏沉淀而除去,污水中砷與石灰乳反應(yīng)生成的Ca3(AsO3)2具有一定的溶解度,且形成的Ca3(AsO3)2沉淀顆粒細(xì),較難沉淀分離,一段中和沉淀很難做到將砷除去。圖2 硫化工藝流程示意圖 Schematic diagram of vulcanization process采用一級、二級分段硫化工藝處理污酸,硫化處理后液中含砷濃度一般低于30 mg/L,為污水處理站達(dá)標(biāo)排放和回用創(chuàng)造了條件。用該流程處理后,%,出水水質(zhì)符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),可全部回用于生產(chǎn)。圖1原污酸污水處理工藝流程圖 Original process flowsheet on treating waste acid and wastewater生產(chǎn)實(shí)踐表明,該工藝流程存在下列問題:1)在污酸含砷比較高(一般質(zhì)量濃度超過5 g/L)時(shí),一級硫化反應(yīng)后出水含砷仍比較高(質(zhì)量濃度在100 mg/L以上),給后期鐵鹽除砷帶來很大的壓力。我公司原來處理含砷污酸采用一級硫化、石灰—鐵鹽二段中和法處理工藝,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)諸多弊端很難滿足環(huán)保要求。