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正文內(nèi)容

三匯一礦深孔預(yù)裂爆破總結(jié)(文件)

 

【正文】 392m,工作面距地表垂深732~775m,地面位于茶園一帶以東。~38176。煤層為單一結(jié)構(gòu);~。5412采煤工作面運(yùn)輸巷走向長(zhǎng)392m,工作面距地表垂深732~775m,地面位于茶園一帶以東。4412(+100Scc5SK4)運(yùn)輸巷位于+100m水平南五石門至南六石門之間。K4煤層在此傾角34040176。煤層為單一結(jié)構(gòu);。第2節(jié) 鉆孔參數(shù)及爆破孔布置一.+20m南五石門K4運(yùn)輸巷鉆孔參數(shù)及爆破孔布置在深孔預(yù)裂爆破試驗(yàn)中,采用ZF100型風(fēng)煤鉆機(jī)或ZYG150鉆機(jī),φ80mm鉆頭施工,預(yù)裂爆破鉆孔設(shè)計(jì)施工深度為45m左右并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整,施工方位與巷道走向一致,位于抽放鉆孔之間。)22181410621458深度(m)15323033454540422316+20mScc5NK4深孔預(yù)裂爆破鉆孔竣工圖2(6號(hào)爆破孔)孔號(hào)12345678910層面夾角(176。)222613952161114深度(m)20264237464545304116孔號(hào)12345678910開(kāi)口坐標(biāo)。爆破后立即進(jìn)行了接管抽放。第三次試驗(yàn):2005年11月10日夜班開(kāi)始在+20mScc5NK4施工預(yù)抽鉆孔,至11月12日中班施工完畢,13日夜班對(duì)抽放孔進(jìn)行了封孔,早班接著開(kāi)始擴(kuò)深爆孔,當(dāng)班鉆孔施工完畢。:在+100mScc5風(fēng)門以北300米的茅口大巷中放炮后未聽(tīng)到爆破聲,位于預(yù)裂爆破孔上、下的抽放孔瓦斯涌出量有明顯的增加,雷管無(wú)電阻,爆破成功。第三次試驗(yàn)::2006年3月5日早班開(kāi)始用ZF100型風(fēng)動(dòng)鉆機(jī),φ80mm鉆頭在+20mScc5SK4施工了9個(gè)預(yù)抽鉆孔,鉆孔深度為17m~39m,至7日夜班施工完畢。 第2循環(huán)K1max=(2)。,爆破后抽放量較爆前增加了130%,效果顯著。爆破后的K1值降低,具有較明顯的防突效果。3.確定了適合三礦實(shí)際情況了裝藥長(zhǎng)度和裝藥密度、堵塞材料及長(zhǎng)度、爆破網(wǎng)絡(luò)、鉆孔布置、爆破孔徑等相關(guān)參數(shù)。5.需要改進(jìn)之處:對(duì)于爆破塌孔的解決是下一步重點(diǎn)解決的問(wèn)題;堵塞工藝需進(jìn)一步完善,要研究改進(jìn)壓風(fēng)裝藥器實(shí)施機(jī)械封孔的工藝。4.每次爆破前必須作地面炸藥和導(dǎo)爆索性能實(shí)驗(yàn),充分掌握導(dǎo)爆索和炸藥的匹配關(guān)系,嚴(yán)格規(guī)范裝藥、連線和封孔的方式、方法。瓦斯抽放量、掘進(jìn)速度等均較不采用爆破技術(shù)的有明顯的提高,今后應(yīng)作為煤巷掘進(jìn)的一個(gè)常備安全手段加以落實(shí)。2.第二階段三個(gè)循環(huán)抽放總量分別為:1868m1577m1620 m3,作為對(duì)比,+,三個(gè)爆破循環(huán)較對(duì)比的非爆破循環(huán)抽放量分別增加了48%、25%、29%?,F(xiàn)分述如下。:在+20mScc5風(fēng)門外以北300米的茅口大巷中放炮,放煤后未聽(tīng)到爆破聲,但在磧頭聞到了炮煙味,且位于預(yù)裂爆破孔上、下的抽放孔瓦斯涌出量明顯的增加,爆破后測(cè)定孔內(nèi)爆破網(wǎng)路的電阻為∞。:當(dāng)班鉆孔施工完畢進(jìn)行了深孔預(yù)裂爆破,選擇5為爆破孔,裝藥時(shí)使用雙股導(dǎo)爆索與單藥圈的方式,裝藥深度為30m。二.第二階段試驗(yàn)第一次試驗(yàn)::2006年1月20日中班開(kāi)始采用ZF100型風(fēng)動(dòng)鉆機(jī),φ80mm鉆頭在+100mScc5SK4施工了5個(gè)預(yù)抽鉆孔,鉆孔深度為22m~45m,至21日早班施工完畢, 21日中班施工了預(yù)裂爆破孔3(孔深40m)。在10月5日中班進(jìn)行了深孔預(yù)裂爆破,在風(fēng)門外300米處放炮后未聽(tīng)到爆破聲,爆破后測(cè)定爆破網(wǎng)路的電阻為∞,證明已成功爆破。)242015942491215深度(m)32353239363435362817第3 章 深孔預(yù)裂爆破應(yīng)用情況及效果第1節(jié) 研究過(guò)程一.第一階段試驗(yàn)第一次試驗(yàn):2005年9月7日中班開(kāi)始在+20mScc5SK4施工預(yù)抽鉆孔,至9月9日夜班施工完畢,早班對(duì)抽放孔進(jìn)行了封孔,9日中班開(kāi)始施工深爆孔,當(dāng)班鉆孔施工完畢。)12913712深度(m)454540454122+20mScc5SK4深孔預(yù)裂爆破鉆孔竣工圖圖2孔號(hào)12345678910開(kāi)口坐標(biāo)。+20mScc5SK4深孔預(yù)裂爆破鉆孔竣工圖(6號(hào)爆破孔)鉆孔參數(shù)表孔號(hào)123456789層面夾角(176??拷鼉A伏端及構(gòu)造地段,瓦斯賦存豐富。煤層走向?yàn)镹41176。以南南六石門K4煤層沿未揭露,以上3412工作面尚未開(kāi)采。E,傾向SE。構(gòu)造及煤層變厚地段瓦斯賦存較豐富,應(yīng)加強(qiáng)防突工作。煤層走向?yàn)镹41176。工作面煤層較穩(wěn)定,局部地段有所變薄。二.試驗(yàn)區(qū)情況試驗(yàn)在5410(+20mScc5NK4)運(yùn)輸巷、5412(+20mScc5SK4)運(yùn)輸巷、4412(+100Scc5SK4)運(yùn)輸巷進(jìn)行。歷年來(lái)礦井共發(fā)生煤與瓦斯突出70次,最大突出強(qiáng)度為899t。全礦共布置有8~10個(gè)掘進(jìn)頭和4~6個(gè)備用掘進(jìn)頭。礦井現(xiàn)有水平劃分為+363m、+310m、+240m、+170m、+100m和+20m,延深水平劃分為60m、140m和200m水平。三礦含煤地層為上二迭系龍?zhí)睹簩?,共含煤?層,其中KKKK4分布于第一段(P2l1),KKKK10煤層分布于第三段(P2l3),含煤系數(shù)為3%。在18線附近還有F14F142斷層切割破壞了煤層。在15線以北被F8斷層破壞,其形狀難已辯認(rèn),在15線以南背斜形態(tài)轉(zhuǎn)完整,且向南西方向傾伏,其傾角5176。背斜東翼地層傾角20176。06″15′;平硐標(biāo)高為+;主斜井坐標(biāo):X=,Y=,標(biāo)高+。礦井地理坐標(biāo):東經(jīng)106176。、噴孔現(xiàn)象,超標(biāo)位置4m,K1=,S=,施工排放10個(gè),檢驗(yàn)超標(biāo)噴孔,補(bǔ)6個(gè)排放,檢驗(yàn)超標(biāo),排放8小時(shí),檢驗(yàn)合格。 ml/,有噴孔、夾鉆現(xiàn)象,檢驗(yàn)孔4m處超標(biāo),施工超前排放鉆孔10個(gè)合格。第7循環(huán)施工超前排放鉆孔10個(gè)合格,第6循環(huán)施工超前排放鉆孔2次才合格,每次10格鉆孔。 ml/,有噴孔、卡鉆、吸鉆現(xiàn)象,檢驗(yàn)孔8m處超標(biāo),施工超前排放鉆孔10個(gè)合格。 ml/,有噴孔現(xiàn)象,檢驗(yàn)孔10m處超標(biāo),施工超前排放鉆孔10個(gè)合格。二. 2428機(jī)巷爆破效果1.第1循環(huán)本次預(yù)裂爆破措施批掘27m,共5個(gè)循環(huán)。3.第3循環(huán),共掘進(jìn)六個(gè)小循環(huán)。第3節(jié) 爆破后防突效果分析一.2312工作面效果1.第1循環(huán),共掘進(jìn)五個(gè)小循環(huán),掘進(jìn)前,均先實(shí)
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