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三匯一礦深孔預(yù)裂爆破總結(jié)-文庫吧

2025-03-30 03:08 本頁面


【正文】 品種的選擇以前的瓦斯孔控制爆破技術(shù)之所以不能真正推廣,除了具有安全隱患、操作復(fù)雜工人不接受外,另一個重要的原因是只能使用粉狀的銨梯炸藥,無法使用防水炸藥。這樣無法在眾多有水的煤層中運用,另外新的《煤礦安全規(guī)程》明確規(guī)定在瓦斯突出礦必須使用含水炸藥,這成了以往控制爆破難以突破的障礙。 采用新的裝藥載體和裝藥技術(shù)為使用含水炸藥創(chuàng)造了良好的條件,實踐表明,本課題所采用的裝藥方法不僅可使用任意品種的炸藥,還可解決過去爆破線裝藥密度不可控、只能進(jìn)行滿裝藥,不能調(diào)節(jié)不耦合系數(shù)等一系列問題。為根據(jù)煤層條件選取不同的炸藥量創(chuàng)造了必要條件。第2節(jié) 爆破參數(shù)的確定(鉆孔直徑、炮眼布置、裝藥量、) 一.鉆孔孔徑及抽放工藝抽放孔采用ZY150型鉆機(jī)施工,孔徑ф75mm,由于塌孔嚴(yán)重,部分爆破孔采用ф86孔透孔。二.炮眼布置,每循環(huán)布置11~14個抽放鉆孔(單排布置,中深孔與淺孔相結(jié)合),控制巷道上部5米、下部3米、前方水平距離45~50米范圍。其中選擇1~2孔作為預(yù)裂爆破孔裝藥爆破。為防止爆破孔垮孔影響裝藥,抽放孔施工完并封孔后,才實施爆破孔進(jìn)行預(yù)裂爆破孔。如圖是2132和2428工作面機(jī)巷掘進(jìn)時的深孔控制爆破炮孔布置圖。三.線裝藥密度(裝藥量) 試驗區(qū)間的煤層十分松軟,打鉆后塌孔現(xiàn)象比較普遍。根據(jù)一礦的實際情況,如用雙藥卷會導(dǎo)致裝藥更加困難。因此爆破時常用的裝藥為單藥卷連接,~。四.爆破網(wǎng)絡(luò)由于施工數(shù)量和安全方面的考慮,一般每次爆破的炮孔數(shù)量不多,所以孔與孔之間的連接采用串聯(lián)即可。而孔內(nèi)的爆破為了確保安全準(zhǔn)爆,防止由于起爆網(wǎng)絡(luò)或起爆器材等方面的因素,造成拒爆、半爆或殘爆等安全事故,造成采煤過程中的嚴(yán)重安全隱患,所以孔內(nèi)采用兩組雷管并聯(lián)起爆網(wǎng)絡(luò),一組雷管直接連接到安全導(dǎo)爆索上,另一組雷管安裝到炸藥卷內(nèi)。大量試驗表明,這種網(wǎng)絡(luò)安全性高,可以保證控制爆破的起爆安全。 第四章 試驗過程及爆破效果分析 第1節(jié) 試驗實施過程及應(yīng)用的爆破參數(shù)1.2132工作面試驗情況2005年12月前后,首先在嚴(yán)重突出危險的K1煤層2132機(jī)巷掘進(jìn)工作面試驗,共試驗3個循環(huán)。第1循環(huán):抽放鉆孔11個,孔徑75mm,,有效控制面積566m2。對其中5??走M(jìn)行預(yù)裂爆破,孔徑86mm,。第2循環(huán):共施工抽放孔12個,其中7進(jìn)行預(yù)裂爆破,孔深38m,裝藥深度18m,爆破控制深度為7~25m。第3循環(huán):抽放鉆孔14個,孔徑75mm,。對其中5#、7??走M(jìn)行預(yù)裂爆破,孔徑86mm,孔深分別42m、38m,、6m。2.2428工作面試驗情況:2006年1月開始,在一井K4突出煤層2428掘進(jìn)工作面預(yù)裂爆破轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)活動,至7月已進(jìn)行了7個循環(huán)。第1循環(huán)實施情況: 抽放孔20個。預(yù)裂爆破孔2個,孔徑75mm,孔深45m,、16Kg,、16m,、5m。第2循環(huán)情況:施工抽放孔20個。預(yù)裂爆破孔2個,孔徑75mm,孔深分別38m、42m,裝藥分別64Kg、36Kg,裝藥長度分別32m、18m,封孔長度分別6m、。第3循環(huán)情況:抽放孔13個。預(yù)裂爆破孔1個,5#鉆孔,孔徑75mm,孔深40m,裝藥21Kg,裝藥長度13m,封孔長度12m。第4循環(huán)情況:施工抽放孔15個。預(yù)裂爆破孔2個,8#、9#鉆孔,孔徑75mm,孔深分別38m、42m,裝藥分別10Kg、18Kg,裝藥長度分別10m、18m,封孔長度12m。第5循環(huán)情況:施工抽放孔14個。預(yù)裂爆破孔2個,6#、7#鉆孔,孔徑75mm,、20Kg,、20m,封孔長度12m。第6循環(huán)情況施工抽放孔15個。預(yù)裂爆破孔2個,7#、8#鉆孔,孔徑75mm,孔深分別43m、46m,裝藥分別12Kg、裝藥長度分別12m、封孔長度6m。第7循環(huán)情況:施工抽放孔13個。預(yù)裂爆破孔1個,7#鉆孔,孔徑75mm,孔深40m,,封孔長度6m。第2節(jié) 爆破后抽放效果分析一.爆破前后自排量變化爆破前后部分孔的測試數(shù)據(jù)如下:1.2132工作面爆破前后瓦斯自排量對比表:表1. 2132工作面掘進(jìn)深孔爆破前后瓦斯自排量對比表 循環(huán)次數(shù)考察孔號考察孔自排瓦斯量(m3/min)(m3/min)爆破前爆破后一7二32.2428工作面爆破前后瓦斯自排量對比表:表2. 2428工作面掘進(jìn)深孔爆破前后瓦斯自排量對比表 循環(huán)次數(shù)考察孔號考察孔自排瓦斯量(m3/min)(m3/min)爆破前爆破后二1未考察2四710五4六8未考察9七7未考察二.爆破前后瓦斯抽放數(shù)據(jù)的對比1.2132工作面瓦斯抽放(1)2132工作面第一循環(huán)預(yù)裂爆破后抽放瓦斯?jié)舛燃傲髁孔兓闆r見表、直接預(yù)抽和預(yù)裂爆破后預(yù)抽瓦斯流量變化見圖。抽放12天,抽放瓦斯量18312m3,%。2132預(yù)裂爆破后預(yù)抽瓦斯流量變化情況表時間抽放瓦斯?jié)舛?%)抽放瓦斯量(m3/min)第一天42第二天40第三天38第四天38第五天38第六天38第七天38第八天36第九天30第十天26第十一天20第十二天10 從以上圖表及有關(guān)數(shù)據(jù)分析,采取深孔預(yù)裂爆破措施后,附近鉆孔自排瓦斯量明顯增大;始抽瓦斯流量比直接預(yù)抽高;瓦斯流量衰減更快;相同時間內(nèi),抽放瓦斯總量更多。(2)2132工作面第三循環(huán)考察鉆孔自然排放瓦斯量。3??鬃鳛榭疾炜???疾祛A(yù)裂爆破后預(yù)抽效果。抽放6天,抽放瓦斯量7785m3,%。預(yù)裂爆破后,采用了移動抽放泵實施抽放,由于負(fù)壓過大未有效調(diào)控,多次導(dǎo)致鉆孔堵塞、膠管被吸扁等,瓦斯?jié)舛燃傲髁孔兓療o規(guī)律,不具有指導(dǎo)意義,但其預(yù)抽效果較好。2.2428工作面瓦斯抽放1.爆破各循環(huán)瓦斯抽放的總體情況預(yù)裂爆破后抽放相關(guān)參數(shù)表循環(huán)次數(shù)抽放時間(d)抽放瓦斯量(m3)抽放率(%)一9781240二6567342三6278732四58560五108260六10432032七未抽放2.第一循環(huán)預(yù)裂爆破后抽放瓦斯?jié)舛燃傲髁孔兓闆r第一循環(huán)爆破后流量隨時間變化如表所示??疾祛A(yù)裂爆破后預(yù)抽效果。抽放9天,抽放瓦斯量7812m3/min。利
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