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承德建龍廢水處理初步設計04(文件)

2024-09-24 09:52 上一頁面

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【正文】 跨度 8m,起吊高度 6m, N=3KW+ 2 2 改造作 1泵房起重機 改造作 2泵房起重機 廢水調(diào)節(jié)池及泵站等 全部設備、設施 1 套 全部利用,管網(wǎng)走線改造 格瑞化工 造福企業(yè) 22 工程工藝流程總框圖 圖 1 工程工藝流程總框圖 煙氣脫硝除塵器 處理、壓濾 吹氨尾氣治理回收塔 二級吹氨塔 粉塵送釩回收 補充工業(yè)水 回轉(zhuǎn)窯、熔化爐煙氣 焦化硫銨 H2SO4 吹氨尾氣達標排空 過濾 硫銨飽和液送沉釩回用 過濾 約 300℃ 廢水 送燒結 脫硫或 高爐沖渣 一級塔下段吹氨 下段吹氨水池 一級塔上段吹氨 蒸汽換熱器 熱空氣 尾氣達標排 空 V2O5生產(chǎn)系統(tǒng) 除釩分離 固體 Fe2(SO4)3 釩濾餅粗APV生產(chǎn) 除鉻分離 還原劑 初級氫氧化鉻售鉻鹽廠 除鈣鎂錳硅酸 石灰、碳酸氫銨 濃漿外送脫硫 溶解槽 部分水 渣進釩回收 空氣 氨氣 循環(huán)吹氨 廢水 廢水 氨水 廢水 氣液分離器 二級塔進水池 蒸汽 冷凝水復用 格瑞化工 造福企業(yè) 23 沉釩廢水、熔化爐煙氣、回轉(zhuǎn)窯煙氣技術參數(shù)確定 1)、釩 渣參數(shù): 由于 承德 建龍公司 V2O5 生產(chǎn)線處于 試生產(chǎn) 階段 , 所 提供的釩渣數(shù)據(jù)太少 、波動較大 , 因此, 本技術方案采用釩渣組成與 俄羅斯釩渣、 承鋼 釩渣 相近似的威鋼實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)為依據(jù) 。 廢水外排量按每噸 V2O5 40m3。 24h247。 7200h/a 100%=% 根據(jù)我們的經(jīng)驗,在各系統(tǒng)節(jié)點要分別就近建設事故應急池,保證整各工藝過程暢通和事故應急非常重要,可有效減少事故引發(fā)的 沉釩 廢水增加量。俄羅斯釩鈦磁鐵礦鉻含量與紅格礦區(qū)鉻含量相近(約為攀枝花礦區(qū)的 4 倍),項目 沉釩 廢水中 鉻( Cr6+) 含量參照主要以紅格礦冶煉釩渣的川威 V2O5生產(chǎn)實際指標 ,沉釩 廢水中 鉻( Cr6+) : 450~ 920 mg/l(最高達 1640 mg/L)。 格瑞化工 造福企業(yè) 28 序號 項目名稱 指標 煙氣治理減排 SO2/SO3:噸, HCl 噸, Cl2 噸, NOx:噸 10 裝置能源動力消耗 總裝機容量 3400Kw(含 4 400Kw電加熱器) 耗電 5796605Kw 廢水 耗 蒸汽( ) 1850 噸 氮氣 少量(壓濾機中心管吹掃) 11 原輔料消耗 片堿( 99%) 噸 硫酸( 98%) 噸 焦化硫酸銨( N : %) 噸 袋裝石灰粉( CaO≥ 80%) 2560 噸 碳酸氫銨(農(nóng)用級 N≥ %) 892 噸 聚丙烯酰胺干粉 噸 固體聚合硫酸鐵( Fe ≥ %) 噸 HPF脫硫廢液提鹽 (( NH4) 2S2O3 ≥ 70%) 噸 12 裝置投資 13 裝置占地 ( 車間和 池區(qū) ) m2 14 裝置定員 操作工 4 9人 =36人(四班三運轉(zhuǎn)) 輔助工 9(白班) 格瑞化工 造福企業(yè) 29 第三章 工藝及設備 A 單元 :沉釩 廢水釩鉻分別分離回收治理裝置 工藝原理 釩的最高氧化態(tài)為+ 5 價,由于五價釩具有較高的電荷半徑比,所以在沉淀廢水中不存在簡單的 V5+ 離子,而弱酸介質(zhì)溶液中主要以含氧酸根VO VO43等形式存在。 分離后的含鉻溶液加入亞硫酸鹽,利用 SO32離子將 Cr2O72或 CrO42中六價鉻還原成 Cr3+,反應式如下: Cr2O72+3HSO3+5H+=3SO42+2Cr3++4H2O 2Cr42+3HSO3+7H+=3SO42+2Cr3++5H2O 然后加入堿溶液,則不發(fā)生反應: Cr3++3OH=Cr(OH)3↓ 這樣在沉淀分離釩后還原沉淀鉻,從而達到釩鉻分離。通過鐵鹽除釩后, 廢水中的釩~ 95%、鉻約 5%被去除(主要是廢水中的Cr3+,如果要進一步分離 Cr3+鉻,采用添加雙氧水將 Cr3+氧化成 Cr6+ 不與釩共沉淀,在下步除鉻工序中以 Cr(OH)3形式 沉淀 去除 )。 表 3 兩步化學分離法處理釩鉻廢水 實效及參照指標 mg∕ L 污染物 廢水源 V5+ Cr6+ 總 Cr 最高 平均 最高 平均 最高 平均 威鋼 V2O5 207 129 920 700 1120 750 一步除釩后 9 4 874 665 1064 712 兩步除鉻后 釩工業(yè) 排放 標準 < < < 沉釩 廢水釩鉻處理效果:均大大優(yōu)于國家環(huán)保標準 ,裝置長期運行無一次超標。 格瑞化工 造福企業(yè) 31 表 4 釩濾餅組成分析數(shù)據(jù)(%) V (V2O5) Cr Fe SiO2 SO42 Na+ H2O 其它 ( ) 表 5 鉻濾餅物料全分析 元素 含量 % 元素 含量 % 元素 含量 % O S Cr Na Cl Fe Mg K Ni Al Ca Cu Si Ti Zn Sr Nd Eu V Sum Compton Rayleigh 釩回收利用工藝: 釩濾餅(干基 V2O5含量平均 10%)卸入壓濾機接料盤,加入攪拌酸解槽,同時加入提釩浸出加氯化鈣除磷時的除磷沉淀濾餅( V2O5含量 15%~ 23%),一級吹氨濾餅(含可溶釩),用 洗滌水 加硫酸溶解濾餅, 過濾去除酸性不溶物雜質(zhì),該雜質(zhì)濾餅加入攪拌洗滌罐,用廢水進行攪拌洗滌,再次進行壓濾,濾渣送水泥廠,濾液為洗滌水返回酸溶罐溶解含釩濾餅。每噸市場 價格 1500 元, 本項目按 500 元 /噸計價, 則年產(chǎn)生經(jīng)濟效益: 萬元 鉻濾餅(干基) 357 噸, 生產(chǎn)含水 ≤ 30%、 Cr( OH) 3≥ 60%的粗氫氧化鉻粉 510 噸, 按 每噸售價 2020 元, 則年產(chǎn)生經(jīng)濟效益: 510 噸 2020=102萬元 。 年運行費用: 萬元。 每噸廢水處理盈利: 元 /m3。 A 單元工程概況 : 工程方案中,首先考慮對甲方已建部分廢水處理設備設施全部利用,建構筑物改造利用,降低工程造價。 廠房 2 層框架結構,裝機容量 ,各級工藝儲存調(diào)節(jié)池 :廢水調(diào)節(jié)池 400m3 1+300m3格瑞化工 造福企業(yè) 36 2+200m3 1(已建) , 除釩待過濾液池 170 m3 2, 待除鉻水池 205 m3 1,除鉻待過濾液池 110 m3 2, 聚硅酸鐵液儲池 205 m3 1。 B 單元 : 石灰 —— 碳酸氫銨 法分解 廢水固定銨鹽和 去除鈣、鎂、錳、硅酸根離子 工藝原理: 除鉻后廢水 PH8~9,廢水中的氨氮主要是以固定銨鹽(硫酸銨 、 少量 氯化銨 )形式存在。 其它氨氮脫除工藝采用價格昂貴的氫氧化鈉 (燒堿) 作為堿源,為了降低廢水處理藥劑成本,采用廉價的石灰替代。 通過石灰 —— 碳酸 氫 銨法工藝, 已 去除 99%以上的鈣、鎂、錳離子和殘存硅酸, 有效避免了 吹氨塔形成碳酸鹽和復鹽沉淀 生成而 造成塔內(nèi)填料 結垢 。 H2O+CaSO4 2H2O MnSO4+ Ca( OH) 2+2 H2O Mn( OH) 2 + CaSO4 除鈣離子: 格瑞化工 造福企業(yè) 38 Ca( OH) 2+2NH4HCO3 CaCO3 +2NH3?H2O+ H2O 2 NH3 格瑞化工 造福企業(yè) 39 圖 4 B 單元:工程廢水固定銨鹽分解、離子去除的工藝路線框圖 運行費用:參照威鋼(年產(chǎn) 4000 噸 V2O5)月產(chǎn) 360噸 V2O5,廢水處理量 萬 m3實際消耗 計算 。 每噸 V2O5 產(chǎn)品廢水處理成本: 548 元 /噸 ?V2O5。工程設計詳見初設總圖。 工藝儲存調(diào)節(jié)池 : 石灰乳銨鹽分解 進 水 池205m3 1, 工藝管網(wǎng)、泵閥、 原料 存儲及加 料 系統(tǒng)、電力儀表控制。設置 3 座熔化爐,每座熔化爐產(chǎn)生 約550~600℃煙氣約 3700Nm3/h,采取絕熱保溫措施, 通過高溫煙氣引風機送至煙氣 脫硝除塵器前混合口。 工藝過程: 吹氨系統(tǒng)采用 雙塔三級 串聯(lián)吹脫裝置,確保吹氨效果長期穩(wěn)定達到 25mg/L。 一級 塔 吹氨后廢水氨氮確保150mg/L, 塔底部 含塵廢水泵送 至 1~2再處理反應釜, 對 溶于廢水中的可溶釩 進行 藥劑處理 ,形成含釩沉淀 ,該沉淀 和釩塵煙塵等(煙氣帶來) 隨廢水 泵送壓濾機進行過濾去除 ,實現(xiàn)廢水釩鉻達標 。 格瑞化工 造福企業(yè) 43 直接利用爐窯煙氣吹氨及。 為了實現(xiàn)國標氨氮 ≤25mg/L 指標 , 設計 獨立 運行的 熱空氣 二 級吹氨塔 ,采用一定的循環(huán)比 循環(huán)吹脫氨氮 , 確保二級塔吹氨效果長期穩(wěn)定達到≤25mg/L。 熔化爐和回轉(zhuǎn)窯煙氣混合進入 煙氣 脫硝 除塵 器, 為適應熔化爐和回轉(zhuǎn)窯開停工況變化造成煙氣熱量不足, 煙氣進口處 設置 4 400Kw 電 加熱器進行 溫度 控制調(diào)節(jié) , 在熔化爐高溫煙氣引風機前匯合管道上 加裝空氣補充格瑞化工 造福企業(yè) 42 電動調(diào)節(jié)閥 ( DN600) ,進行一級吹氨塔風量調(diào)節(jié), 電加熱器后設置氨水噴入裝置,實現(xiàn)有選擇性的還原脫硝( SCR 工藝), 除塵器收集的含塵含釩粉塵進入粗 APV 制備。 工藝原理: 吹氨 NH3 生產(chǎn)定員 2 4 人,作業(yè)方格瑞化工 造福企業(yè) 41 式 4 班 3 倒 ,白班裝卸輔助工 3 人 。主要設備為:常溫常壓反應釜 110m3 2 臺, 反應釜含氨廢氣抽吸系統(tǒng) 送吹氨尾氣治理塔 ,利用已建 1濃縮池 (濃縮池加蓋密封,增設 廢氣負壓抽風送 吹氨尾 氣治理塔), 將已建 2 個 還原槽 ( Ф )移位到 增設的 2濃縮池平臺 上 , 增設攪拌裝置 作 2濃縮池 PAM 溶解加藥槽 , 濃縮池管網(wǎng)改線 ,增加 1濃縮池地上溢流集 水 槽 ,集 水 槽上清液泵送 2濃縮池,集 水 槽底部設管閥接至地下濃漿槽 。其次,工程設計充分考慮 嚴冬氣候, 保障工人作業(yè)環(huán)境, 減輕工人勞動強度,設備布置和工藝操作以室內(nèi) 為主。年運行費用: 萬元。 1濃縮池底部濃漿匯集入已建的地下濃漿槽,泵送 燒結 煙氣石灰脫硫的漿液系統(tǒng) , 2濃縮池上 部新建鋼平臺連接,安放 已有 2個還原槽( Ф )增配攪拌器作 2濃縮池共用的 PAM 溶解加藥槽 ,安放已有 2 個焦亞硫酸鈉儲罐( Ф N=)移位到該濃縮池上作碳酸氫銨溶解加藥槽。 2H2O 可溶性硅酸鹽和可溶性鈣鹽反應,生成硅酸鈣沉淀,其反應 式為: R2O?nSiO2+CaX2+mH2O 2CaO?3SiO2?mH2O + RX 其中, R 為 Na+, K+, X 為 Cl, NO3和 OH等能和 Ca 生成鹽和堿的陰離子。 H2O 2NH3 + 2H2O (固定銨鹽分解和除鈣反應釜攪拌產(chǎn)生 ,氨氣抽入 吹氨 尾氣塔治理 生產(chǎn)硫酸 銨 ) Na2SO4+Ca( OH) 2+2 H2O 2NaOH+ CaSO4通過調(diào)試和試生產(chǎn)觀測運行效果和結垢情況,再決定是否 還 加入少量精密脫鈣、鎂藥劑(幾千元 /噸) 或阻垢劑 。 在 混凝絮凝過程中,廢水格瑞化工 造福企業(yè) 37 經(jīng)除釩除鉻后殘存的硅酸根離子被進一步吸附混凝, 濃漿泵送 燒結 煙氣石灰脫硫的漿液系統(tǒng) 。 提高 廢水 PH值 使 廢水中氨氮全部以揮發(fā)性銨鹽(氫氧化銨)形式存在, 是使氨氮從廢水中吹脫的前提條件。 建構筑物及設備 保溫和重度防腐、相應的公輔設施。工程進行集成化系統(tǒng)優(yōu)化設計, 以降低投資 和占地面積 ,提高勞動作業(yè)率 。 工藝特點 : 釩和鉻分別去除, 釩鉻去除率高,可確保廢水中釩、鉻達標;
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