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化工能源管理資料-wenkub

2023-04-27 12:16:17 本頁面
 

【正文】 12萬噸,工業(yè)總產(chǎn)值4千多萬元。項目建成后每年從排出的廢汽中收回硫酸280噸,回收廢水5萬方/月。始終把握節(jié)能減排、資源重復(fù)利用、產(chǎn)品與市場需求主線,夯實公司發(fā)展基礎(chǔ),多產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化肥,支援農(nóng)民朋友多產(chǎn)糧食,發(fā)展壯大自我為目標?,F(xiàn)已成為內(nèi)江市磷肥生產(chǎn)的重點企業(yè),縣重點規(guī)模企業(yè),獲重合同守信用、省質(zhì)量A級、質(zhì)量無投訴、內(nèi)江明星企業(yè)等多種榮譽。公現(xiàn)擁有在冊職工162名,建于威遠縣高石鎮(zhèn)楊家灣。利潤300余萬元。現(xiàn)已經(jīng)形成年產(chǎn)工業(yè)硫酸60000噸;普通過磷酸鈣15萬噸;精鐵粉20000噸的生產(chǎn)能力。這種新型的硫鐵礦燒渣復(fù)選鐵工藝是由四川威遠石牛化工(集團)研制、四川威遠石牛三力化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)使用的一項新技術(shù)?!椒ǎ簩⒘蛩嵘a(chǎn)燒渣分選為高鐵含量渣和粗渣,高鐵含鐵渣經(jīng)過螺旋各搖床兩級分選,分選得到的精鐵粉進入水力運輸管線,與含鐵量高的精渣分選的同時,粗渣進入跳汰機進行粗渣精選,精選得到的精鐵粉又進入水力運輸管線,通過管線運入沉降池后,再用鏟車挖入堆場。四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“四川省企業(yè)質(zhì)量信譽等級A級企業(yè)”?,F(xiàn)有產(chǎn)精鐵粉2萬噸/年,硫酸6萬噸/年,過鈣15萬噸/。由于SO2氧化SO3這一過程中,即不能使氧過量,又不能使氧濃度降得過多,因此只能從降低生成物上考慮,那就是不斷移走生成物,加速其生成SO3,從而到提高轉(zhuǎn)化率。我公司根據(jù)實際情況,%,%,本目標在制酸行業(yè)都是較好的。三是投資省,四是便于設(shè)備安裝。出一吸塔中的氣體回至轉(zhuǎn)化工段,自轉(zhuǎn)化二次轉(zhuǎn)化后來的SO3氣體進入二吸塔 ,吸收SO3后,尾氣經(jīng)Ca(OH2吸收后55m煙囪放空。本生產(chǎn)工藝主要消耗的能源為電力、水。在普鈣車間與硫酸車間同時運行時還從電網(wǎng)下部分電能。上圖是改造后的廢水循環(huán)利用系統(tǒng)。鍋爐為東方鍋爐廠制造,主要設(shè)計參數(shù)見下表: 鍋爐設(shè)計參數(shù)表 項目單位參數(shù)蒸發(fā)量t/h過熱蒸汽壓力Mpa過熱蒸汽溫度oC450給水溫度oC104鍋筒工作壓力MPa進氣溫度oC900出氣溫度oC370鍋爐效率%80汽輪機組為杭州汽輪機廠制造,N135 型抽凝式汽輪機組主要設(shè)計參數(shù)見表:項目單位參數(shù)額定功率KW1000蒸汽壓力Mpa蒸汽溫度oC435抽汽壓力Mpa抽汽量t/h45/排汽壓力Mpa額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分6500循環(huán)水溫度oC104812400 企業(yè)能源管理812420 能源管理機構(gòu)示意圖三力公司股東會技術(shù)科搬運上渣組轉(zhuǎn)運庫房司稱放酸質(zhì)檢中心應(yīng)急分隊門衛(wèi)、巡夜物管科安全保衛(wèi)科辦公室普鈣車間篩分班生產(chǎn)2班生產(chǎn)1班維修班土建組精工財務(wù)部總經(jīng)理助理總經(jīng)理秘書 供應(yīng)科銷售部生產(chǎn)部取樣質(zhì)管科副總經(jīng)理生產(chǎn)1班維修班出渣班生產(chǎn)2班生產(chǎn)3班硫酸車間監(jiān)事會董事會總經(jīng)理812410 能源管理機構(gòu)現(xiàn)狀我公司的能源管理系統(tǒng)實行公司、車間和科室、班組三級能源管理體系。具體建立的制度有:◎ 能源管理制度和節(jié)能規(guī)劃能源管理制度為加強能源管理工作,提高企業(yè)的節(jié)能意識自覺性,合理節(jié)能降耗減少浪費,更好保障生產(chǎn)、辦公、生活需要,制定本辦法。 ③ 公司辦負責(zé)企業(yè)能源的綜合管理。 3) 工作結(jié)束后,由專人負責(zé)各能源開關(guān)的檢查。 明確公司能源計量表所支配的區(qū)域、較準確的顯示各車間能源用量,提供準確的能源記錄數(shù)據(jù)并為準確反應(yīng)各車間能源耗損提供有效的保障。 根據(jù)企業(yè)實際情況制定相應(yīng)的管理制度,加強車間和生產(chǎn)部的監(jiān)督力,加大企業(yè)節(jié)能的宣傳力,讓企業(yè)每個職工養(yǎng)成“節(jié)能”的好習(xí)慣。 ,采用局部照明,選用高效率燈具,省電。換用適當(dāng)容量的電動機可提高效率節(jié)省電費支出。改善用電方法,用電設(shè)備可選用高功率設(shè)備,并在靠近負載端的地方,加裝電容器,以提高功率因素。裝置大修時間:安排在枯水期(12月內(nèi))為了更為經(jīng)濟合理使用谷電,硫酸并網(wǎng)發(fā)電區(qū)間,普鈣車間可24小時開一臺硫酸發(fā)電機停,硫酸生產(chǎn)班長應(yīng)電話告訴普鈣生產(chǎn)班長,普鈣生產(chǎn)班長根據(jù)情況應(yīng)停車,硫酸發(fā)電運行正常后,硫酸生產(chǎn)班長應(yīng)電話告訴普鈣車間生產(chǎn)班長恢復(fù)生產(chǎn).采用先進技術(shù),合理調(diào)整負荷,優(yōu)化用電方式,既可以節(jié)約能源,又可以降低企業(yè)成本,這是一個一舉多得的舉措。按照目標,近年來,我公司高度重節(jié)能降耗和資源的綜合利用,投入了大量資金用于節(jié)能降耗技術(shù)改造。并根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀髼l件,對裝置進行合理布置,并以設(shè)計為準。后一種主要適應(yīng)國外觸媒活性溫度,換熱面積分配不夠均勻,(Ⅲ換熱器特別大),進一吸和二吸氣體也較適中,后者溫度較高,可回收余熱。 工藝流程 見附圖12 兩轉(zhuǎn)兩吸治理廢氣裝置的工藝流程圖。本工藝流程是目前從綜合指標較為先進的流程,它的優(yōu)點在于換熱穩(wěn)定,系統(tǒng)熱量容易平衡,轉(zhuǎn)化率比較高,運行費用低,觸媒耗量少,廢氣排放完全能夠標準要求。材料可選用δ=8mm的Q235鋼板制換熱器和工藝管道,結(jié)構(gòu)不會有多大的問題。非標設(shè)備全部自制。硫酸廢水處理技術(shù)大體分為兩類:一類是化學(xué)沉淀法,一類是物理處理法。它有工藝流程較簡單,運行費用相對低,原材料好采購等優(yōu)點,國內(nèi)工業(yè)硫酸生產(chǎn)企業(yè)一般處理廢水首選本方法。石灰治理廢水的方法被普遍采用,其原因是原料價廉、流程簡單、硫酸廢水中的鐵鹽比較高,不必再加鐵鹽。從沉清池上面得到的清水再經(jīng)過加藥、次冷卻再澄清即可運入硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)使用。這一個工序看來是廢水到另一個工序卻可以作為“好水”來用。其他各路水和所有廢水全部匯入廢水處理站,處理后用泵輸送到廢水池再送往各用水工序。針對工業(yè)硫酸生產(chǎn)企業(yè)使用冷卻水特點,國內(nèi)目前采用Ca(OH)2中和酸根的辦法作為一級加藥處理水;在進入沉淀之前,二級加藥采用明礬,在加入藥的同時,為解決SS速沉問題,加入了絮凝劑。經(jīng)過污水站處理后送來的水完全能夠滿足工藝要求。如表34所示。而目前該公司傳統(tǒng)的方法都是將硫酸生產(chǎn)產(chǎn)生的含鐵廢渣堆放在公司路邊,不僅晴天塵土飛揚,雨天砂滿遍地,造成溝渠堵塞和污染地表及地下水資源,而且還嚴重浪費了可用資源。為了綜合利用資源,并解決資源不足的供需矛盾,實現(xiàn)礦資源的可持續(xù)利用,同時又減輕環(huán)境污染。 設(shè)備安裝(32見布置圖)采用本工藝方案洗選精鐵礦設(shè)備選型及投資,, 精選鐵粉主要設(shè)備及投資一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)臺數(shù)單價(萬元)備注1螺旋選礦床GBLX22玻鋼22泥漿泵2PLHT23搖床LYN(S)6003850玻鋼14砂漿泵H=50m Q=100m3合金265沉淀池412m3(含輔助設(shè)施分如???6跳汰機025組合2127脫吸水澄降池自制158工藝管線合計9. 廢氣治理工程的規(guī)模根據(jù)四川威遠石牛三力化工有限責(zé)任公司現(xiàn)有硫酸60kt/a生產(chǎn)能力,廢氣治理工程與之配套,%,排放的19000m3/h廢氣中SO2含量僅占300PPM.10.. 廢水治理工程規(guī)模按年產(chǎn)60kt/t硫酸裝置各系統(tǒng)用水量配套設(shè)計:本工程廢水處理站處理能力按250m3/h設(shè)計施工,系統(tǒng)工藝排放廢水原為136m3/h,設(shè)備安裝后實際排放水為28m3/h,重復(fù)利用廢水達80%.11. 廢渣綜合利用工程按年處理含鐵尾渣42kt/a,即回收精鐵粉22kt/a。收益率達15。在改造中,投資建設(shè)了冷卻塔,提高了水資源的循環(huán)利用率,少排廢水92噸/年,節(jié)約水資源92萬噸/年;在廢氣治理改造中新增購了空心環(huán)管式換熱器和低溫觸媒,年節(jié)約硫鐵礦260噸,提高了資源的再利用率。為加強節(jié)能管理,降低電、水、油及燃料制品等能源消耗,提高能源使用效率和經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》,特制定本規(guī)定。做好生產(chǎn)和工程建設(shè)能源消耗統(tǒng)計工作,按規(guī)定向上一級主管部門報送能源消耗統(tǒng)計報表和分析報告。嚴格按定額實行逐級考核。加強能源計量管理,配備必要的能源計量器具。1開展節(jié)能培訓(xùn)和群眾性的節(jié)能宣傳活動。對設(shè)備用能實行定額考核和經(jīng)濟核算,同時要合理運行,減少設(shè)備的非生產(chǎn)運轉(zhuǎn),按施工生產(chǎn)任務(wù)和耗能定額分配指標用能。凡超過規(guī)定能源限制指標的機械設(shè)備,要限制購進、制造,杜絕使用高耗能設(shè)備。1 重點耗能設(shè)備的節(jié)能技術(shù)改造必須通過有關(guān)節(jié)能技術(shù)部門的節(jié)能技術(shù)檢測、鑒定,并提出報告,能耗指標達到規(guī)定要求的,方可用于施工。812510 能源計量管理與統(tǒng)計能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作。812520 能源計量裝置統(tǒng)計公司能源計量系統(tǒng)由電力、蒸汽、自來水、三大塊組成,其中電力和自來水的使用部門較多,消耗量較大,蒸汽自產(chǎn),電力還包括自產(chǎn)和外購兩部分,因此其計量范圍也較大。特別是熱力、自來水等方面的計量,其二、三級計量也相對較差,如部分用能單位的用能單元或主要用能設(shè)備尚未配備能源計量器具,給能源考核帶來一定的難度。計量只有地級計量。送往居民家也只有二級計量。目前公司制定了節(jié)能管理制度,組建了節(jié)能管理機構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò),對能源消費情況建立健全了原始記錄和統(tǒng)計臺帳,配備合理的能源計量器具、儀表;實行了電腦網(wǎng)絡(luò)化管理。針對上述能源管理方面存在的問題,建議在完善各工序及主要耗能設(shè)備(、工藝水、對主要耗用蒸汽的熱設(shè)備等)的三級計量儀表的配置的前提下,加強能源統(tǒng)計、細化定額考核。)因此,應(yīng)盡快建立并完善工序及產(chǎn)品單耗考核管理體系,實施分級考核,進一步探索不同機器考核定額指標的合理性,細化工序及產(chǎn)品的能耗定額,嚴格節(jié)獎超罰,以推動企業(yè)在生產(chǎn)管理、設(shè)備運行、過程控制等方面的節(jié)能潛力,達到節(jié)能降耗和降低成本的目的。(3)所發(fā)電力直接供應(yīng)公司內(nèi)部兩個生產(chǎn)車間使用、少量外供。供用水系統(tǒng)我公司對水資源的使用主要以自菜子溝水庫供應(yīng)為主,無自取水。其空氣壓縮機主要是檢修工自控,電焊機、電風(fēng)扇與前項相同。其中:、自來水65萬立方米,詳見下兩表。1. 硫酸和普鈣2006年公司生產(chǎn)成品工業(yè)硫酸52751噸,各類能源消耗狀況為:電力633萬kWh、水65萬噸,電力單耗為120千瓦時。晚上有部分外供。5..供配電系統(tǒng)目前公司各部門生產(chǎn)所用電量除由自備熱電廠提供外,主要依靠供電部門供應(yīng)。這種運行方式雖然可補償主變壓器本身的無功損耗,減少配電室以上輸電線路的無功電力,從而降低供電網(wǎng)絡(luò)的無功損耗,但由于終端用電設(shè)備所需要的無功主要通過配電室以下的低壓配電線路輸送,因此,集中補償?shù)姆绞綗o法降低公司內(nèi)部配電網(wǎng)絡(luò)的無功損耗。為了有效地降低統(tǒng)計誤差,要加強對計量儀表的維修校驗工作,并堅持每月2~3次與供電部門的計費表進行同步抄表比對,特別是每月的月底,應(yīng)與供電部門的計費表同步比對,及時掌握儀表的計量狀況,進行線損分析,科學(xué)分攤損耗,以便于細化考核。3)由于各車間對各臺機器沒有單獨抄表計量考核,使得該部分設(shè)備的運行難以做到合理調(diào)配、達到經(jīng)濟運行狀態(tài),因而增大了電力消耗。3)加強對設(shè)備的定、巡檢管理及潤滑管理,堅持預(yù)防為主、維修為輔的原則,采取動態(tài)維修的設(shè)備維護維修模式,及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障隱患。經(jīng)檢測,公司必須作好如下工作:從現(xiàn)場調(diào)查的情況來看,該公司部分蒸汽管網(wǎng)缺少維修,存在裸露和漏汽現(xiàn)象,管網(wǎng)的保溫,特別是分支管網(wǎng)的保溫情況較差,增大了管網(wǎng)的散熱損失;由于蒸汽表配置不合理(如小流量配大口徑表)及維護校驗不及時等原因,造成表計誤差偏大;由于管理不到位而計量不全、少計量或因汽費難收而少統(tǒng)計等原因,造成汽損偏高;由于用汽負荷波動較大、蒸汽調(diào)節(jié)閥門位置不合理及疏水閥質(zhì)量不高等原因,造成疏水量過大而增大了管網(wǎng)的熱損失。其中:%,%.2006年大致相同。建議企業(yè)積極采用凝結(jié)水回收技術(shù),盡可能的對所產(chǎn)生的凝結(jié)水及疏水
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