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典型事故案例(已修改)

2025-10-20 16:02 本頁(yè)面
 

【正文】 第一篇:典型事故案例典型安全事故案例二〇〇八年五月前 言為進(jìn)一步提高全員安全生產(chǎn)意識(shí),防止安全事故重復(fù)發(fā)生,促進(jìn)安全穩(wěn)定生產(chǎn),公司匯編了這集《典型安全事故案例》。所搜集的事故案例都是近幾年來(lái)發(fā)生在我公司、檢維修中心和儀化公司的典型事故,認(rèn)真分析這些事故發(fā)生的原因,我們不難發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)生有以下特點(diǎn):一是安全責(zé)任制不落實(shí),防范措施不到位,重復(fù)事故多發(fā)。二是直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不到位,現(xiàn)場(chǎng)管理粗放,違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等造成的事故占很大比例。三是安全教育和技能培訓(xùn)不到位,職工安全意識(shí)淡薄,自我保護(hù)與防范能力不強(qiáng)。四是“三基”工作不扎實(shí),現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查不到位,存在“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣”的現(xiàn)象。五是作業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不到位,安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。六是現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施存在安全隱患,本質(zhì)安全存在缺陷。事故發(fā)生的偶然性后面其實(shí)存在著必然性。公司編制《典型安全事故案例》是為大家提供一些借鑒,能通過(guò)對(duì)事故案例的學(xué)習(xí),汲取教訓(xùn),提高廣大干部職工的安全生產(chǎn)意識(shí);通過(guò)事故案例對(duì)照,查找到本單位、本崗位以及在我們身邊存在的安全隱患,并努力消除這些隱患,從而為公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。典型安全事故案例公司、檢維修中心部分一、物體打擊2005年11月15日8:35,檢維修中心二工區(qū)鉗工顧某在短纖生產(chǎn)中心15K蒸汽加熱箱前進(jìn)行檢修作業(yè),被頭頂上方垂直下落的一根鋁質(zhì)空調(diào)風(fēng)管(約2米長(zhǎng),直徑30公分,)砸傷,造成左下瞼皮膚40MM裂傷,門(mén)牙斷裂,右拇指軟組織挫裂。事故原因:短纖中心15K空調(diào)風(fēng)管由于已運(yùn)行20多年,風(fēng)管咬口松動(dòng),風(fēng)管突然墜落,現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患是事故發(fā)生的直接原因。作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng),危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不深入。二、機(jī)械傷害2006年2月15日16時(shí),檢維修中心一工區(qū)二裝臵保全二班檢修人員申某某、任某某、經(jīng)某某、聞某四人完成聚酯二裝臵包裝樓XV2014六通閥檢修后,檢修班長(zhǎng)申某某電話通知控制室,要求工藝操作人員將閥盤(pán)旋轉(zhuǎn)一圈后停止不動(dòng),以觀察檢修效果。工藝操作人員王某某接電話后即啟動(dòng)閥門(mén)試車(chē),先試了四號(hào)閥位,再試三號(hào)閥位,申某某在現(xiàn)場(chǎng)觀察見(jiàn)閥盤(pán)已旋轉(zhuǎn)一圈,認(rèn)為已試車(chē)結(jié)束(實(shí)際上此時(shí)僅試完四號(hào)閥位),即電話通知控制室工藝操作人員停止動(dòng)作,聞某同時(shí)進(jìn)入閥箱檢查操作。但工藝操作人員在接電話前已發(fā)出試三號(hào)閥位的指令,閥盤(pán)無(wú)法停止,導(dǎo)致聞某在閥箱內(nèi)頭部被閥體旋轉(zhuǎn)管件擠壓造成上下頜骨折、面部軟組織挫裂傷。事故原因:檢修后試XV2014六通閥過(guò)程中,在未確認(rèn)閥是否真正停止的情況下,檢修人員就進(jìn)入閥箱檢查操作是事故發(fā)生的直接原因。聚酯生產(chǎn)中心操作人員在閥門(mén)試車(chē)過(guò)程中組織不到位;在試閥過(guò)程中,檢修人員與工藝操作人員之間的信息溝通、確認(rèn)不夠是事故發(fā)生的間接原因。2006年12月11日8:30分,檢維修中心二工區(qū)萬(wàn)某在短纖生產(chǎn)中心后一裝臵7K DF2牽伸機(jī)油泵處巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)7K DF2油泵漏油,為了觀察清楚漏油部位,在清理漏油部位積油及雜物(一堆廢絲)時(shí),僵硬的廢絲卷入高速旋轉(zhuǎn)的傳動(dòng)軸中擊中萬(wàn)某右手背。致使其右腕背割傷、右橈神經(jīng)背支斷裂。檢修前沒(méi)有按照要求對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的危害進(jìn)行分析并落實(shí)防范措施是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。2007年7月1日化纖分公司張某在調(diào)整21K切斷裝臵張力壓輥間隙時(shí),張力壓輥的氣缸連接螺栓突然斷裂,張力壓輥壓到其右手,造成右手拇指開(kāi)放性骨折,皮膚軟組織撕裂傷。張力壓輥氣缸連接螺栓斷裂,張某在檢查張力壓輥時(shí)將手放臵于存在事故隱患的張力壓輥下方是事故發(fā)生的主要原因。2007年3月16日檢維修公司二工區(qū)孔某在1K二牽伸用19MM內(nèi)六角扳手轉(zhuǎn)動(dòng) DF23輥時(shí),內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,導(dǎo)致19MM內(nèi)六角扳手從螺絲上滑出,抓著內(nèi)六角扳手的右手撞在了加熱箱上,造成右手大拇指不全骨折。內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,操作不小心導(dǎo)致扳手從螺絲上滑出是事故發(fā)生的主要原因。2007年7月2日熱動(dòng)分公司陳某等人準(zhǔn)備去S1庫(kù)檢修行車(chē)時(shí),開(kāi)啟電動(dòng)三輪車(chē)與鐵制立柱相撞,陳某左腿被夾在三輪車(chē)與立柱之間,致使左腿右側(cè)脛腓骨上段粉碎性骨折。陳某非公司電動(dòng)三輪車(chē)準(zhǔn)駕人員,違章駕駛車(chē)輛,且沒(méi)有正確騎坐電動(dòng)三輪車(chē)是事故發(fā)生的主要原因。2007年10月25日聚酯分公司申某等人用液壓車(chē)將解體的熱媒泵(213P34)拖放至六單元吊裝口,將泵從液壓車(chē)上移至地面時(shí),熱媒泵滑落,右手食指被熱媒泵與液壓車(chē)擠壓,造成右手食指10mm的掌心處皮膚缺損,食指挫裂。熱媒泵裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中,沒(méi)有按要求使用葫蘆、撬棍等工器具是事故發(fā)生的主要原因。三、灼 燙2007年3月28日檢維修公司六工區(qū)黃某在PTA2B1架二層管架執(zhí)行敷設(shè)6吋鋼管,用撬杠撬動(dòng)調(diào)整管道時(shí),碰擊到管道南側(cè)上方一個(gè)工藝管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開(kāi),酸液從排放球閥斜向噴出,噴濺到黃某臉部,致使右眼灼傷。未能對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危害進(jìn)行充分的識(shí)別,撬杠碰擊管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開(kāi)是事故發(fā)生的主要原因。四、高處墜落2007年3月6日檢維修公司六工區(qū)韓某去PXSL34儀表巡檢途經(jīng)PTA1空壓機(jī)二樓時(shí),腳踏在一塊未固定牢隔柵板上,人與隔柵板從二層墜落地面,致使其部分軟組織拉傷。隔柵板未固定牢是事故發(fā)生的主要原因。五、摔傷事故2005年11月9日16:50,檢維修中心一工區(qū)職工趙某某到短纖生產(chǎn)中心1K往復(fù)作業(yè)時(shí),在下橫動(dòng)機(jī)地坑時(shí)摔倒,造成左腎挫傷。事故原因:趙某某安全意識(shí)薄弱,思想麻痹、自我保護(hù)意識(shí)差,到工作現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定穿勞保鞋,是事故發(fā)生的直接原因。趙某某眼睛近視,到工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未戴眼鏡是事故發(fā)生的間接原因。2007年12月2日聚酯分公司李某騎自行車(chē)到聚酯包裝控制室巡檢,由于雨天路滑,在聚酯包裝東門(mén)上坡處摔倒,左手手腕著地,致使左手左橈骨莖突。雨天路滑、當(dāng)事人違章騎自行車(chē)進(jìn)入生產(chǎn)裝臵是事故發(fā)生的主要原因。儀化公司部分一、物體打擊2005年12月20日23:50,儀化物流中心成品三工區(qū)短纖工段叉車(chē)班職工李某某駕駛CPD15型夾包機(jī)行至下坡處時(shí),因地面不平,車(chē)輛振動(dòng),致使夾包器下落,撞到排水溝護(hù)崖,夾包機(jī)急停,由于慣性,李某某身體前沖,撞到駕駛室頂篷的支架上,造成鼻骨骨折,鼻部皮膚挫裂傷,頜面部軟組織挫傷。事故原因:李某某在使用夾包車(chē)之前,未對(duì)車(chē)輛進(jìn)行認(rèn)真檢查,夾包車(chē)門(mén)架后傾不到位,使得夾包器離地高度不足,在下坡過(guò)程中撞擊到坡底排水溝蓋板護(hù)牙,是事故發(fā)生的直接原因。李某某在轉(zhuǎn)彎下坡時(shí)車(chē)輛未減速行駛,車(chē)輛失控,違章操作是事故發(fā)生的間接原因。2006年2月27日9:30,儀化短纖生產(chǎn)中心開(kāi)發(fā)裝臵前紡工段組件班職工潘某某用電動(dòng)葫蘆從三甘醇槽內(nèi)吊出熔體過(guò)濾器進(jìn)行沖洗,由馬某用手穩(wěn)住過(guò)濾器。在吊裝的過(guò)程中,斜倚在清洗水槽上的熔體過(guò)濾器瞬間滑落,將馬某的右手無(wú)名指壓在清洗水槽的右側(cè)上端,造成骨折。事故原因:清洗過(guò)濾器未放平,且斜吊過(guò)濾器,過(guò)濾器突然滑落是事故發(fā)生的直接原因。作業(yè)人員馬某、潘某某在作業(yè)前未能進(jìn)行危害分析,識(shí)別斜吊過(guò)濾器存在的危害,未采取有效防范措施,錯(cuò)誤的用手穩(wěn)住吊裝物,且吊裝時(shí)未明確起吊信號(hào),配合不當(dāng),是事故發(fā)生的間接原因。2006年6月20日15:45,儀化宇輝公司DTY一裝臵員工王某在交接班期間,被一輛運(yùn)動(dòng)的滿載DTY產(chǎn)品的工作小車(chē)壓傷左腳,造成左腳小趾第二趾節(jié)斷裂性骨折。事故原因:交班職工安全意識(shí)薄弱,忙于下班,未觀察周?chē)闆r,推車(chē)時(shí)速度較快,是事故發(fā)生的直接原因。當(dāng)事人王某自我防護(hù)意識(shí)不強(qiáng),沒(méi)有主動(dòng)閉讓小車(chē),是事故發(fā)生的間接原因。2006年7月28日7:50,儀化博納公司生產(chǎn)部擠壓線員工孫某某從4擠壓線穿過(guò)叉車(chē)通道準(zhǔn)備下班時(shí),被一輛行駛著的叉車(chē)從后撞到,造成頭面部、腰部、四肢多處挫傷。事故原因:叉車(chē)司機(jī)違章操作,在行駛時(shí),沒(méi)有及時(shí)觀察周?chē)那闆r,且行駛速度較快,是事故發(fā)生的直接原因?,F(xiàn)場(chǎng)存在死角。孫修成從4擠壓線向叉車(chē)通道走過(guò)去時(shí),正好有兩根水泥柱,擋住其視線無(wú)法觀察到叉車(chē),是事故發(fā)生的間接原因。二、機(jī)械傷害2006年2月23日,儀化短纖生產(chǎn)中心以項(xiàng)目檢修委托通知書(shū)委托儀征星源建筑安裝有限公司進(jìn)行“前二計(jì)量泵保溫定期作業(yè)”(該委托實(shí)際工作是進(jìn)行計(jì)量泵泄漏熔體清理),星源公司將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給儀征星海設(shè)備檢修安裝工程部進(jìn)行。2月27日上午,星海工程部安排王某某、陳某某、陳某某等三人進(jìn)行計(jì)量泵軸封處泄漏熔體的清理工作。在清理22K35位時(shí),王某某站在北側(cè)的鋼平臺(tái)上配合,陳某某站在南側(cè)的鋼平臺(tái)上接清出的熔體,死者陳某某面向西站在334位之間偏南側(cè),清理外漏熔體。9時(shí)55分,死者陳某某伸手接工具時(shí),身體動(dòng)作幅度較大,加之衣服下擺比較寬松,衣服右側(cè)下擺被相鄰正在運(yùn)轉(zhuǎn)的34位計(jì)量泵聯(lián)軸節(jié)安全插銷(xiāo)鉤掛纏繞,身體被拖帶卷入計(jì)量泵傳動(dòng)軸和相鄰熔體管線之間(間隙約20厘米),因擠壓傷勢(shì)過(guò)重,到達(dá)醫(yī)院時(shí)已死亡。事故原因:死者陳某某本人安全意識(shí)薄弱,對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)的計(jì)量泵聯(lián)軸節(jié)危害認(rèn)為不足,進(jìn)行清理工作時(shí)站立位臵不當(dāng),工作時(shí)穿戴的衣服不符合要求,是事故發(fā)生的直接原因。星源公司安全教育不落實(shí),作業(yè)危害識(shí)別不到位,作業(yè)安全防范措施不到位;短纖生產(chǎn)中心對(duì)計(jì)量泵軸封處泄漏熔體清理工作的危害識(shí)別不到位,現(xiàn)場(chǎng)防范措施不到位,是事故發(fā)生的間接原因。2006年11月3日11時(shí)45分,儀化熱電生產(chǎn)中心鍋爐裝臵2鍋爐正常點(diǎn)火,于15時(shí)25分并爐。17時(shí)25分,鍋爐裝臵電除塵值班員陸某某檢查發(fā)現(xiàn)2爐6灰斗下灰不暢,并找來(lái)工具對(duì)落灰桶進(jìn)行了敲打,判斷6灰斗有內(nèi)部“搭橋”現(xiàn)象,電話匯報(bào)班長(zhǎng)顧某某。17時(shí)40分,顧某某到達(dá)6灰斗排灰閥處,會(huì)同陸某某處理灰斗搭橋問(wèn)題。陸某某打開(kāi)6排灰閥上部檢查孔蓋,顧某某在檢查堵灰情況時(shí),發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有一根鐵絲,即用手去清理鐵絲,突然,鐵絲被旋動(dòng)的排灰閥帶動(dòng)下降,順勢(shì)將顧某某左手帶入排灰閥內(nèi),顧某左手被排灰閥葉輪擠傷,造成左手食指、中指、無(wú)名指、小指3節(jié)缺損的重傷事故。事故原因:當(dāng)事人顧某某安全意識(shí)淡薄、自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),在檢查堵灰發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有鐵絲時(shí),違反《電業(yè)安全操作規(guī)程》在未停止排灰閥運(yùn)行的情況下,用手去清理鐵絲,是事故發(fā)生的直接原因。檢修管理存在死角。電除塵檢修后,未對(duì)設(shè)施進(jìn)行徹底的清理,致使鐵絲遺留在灰斗中,現(xiàn)場(chǎng)存在隱患是事故發(fā)生的間接原因。運(yùn)行管理松懈,現(xiàn)場(chǎng)管理人員沒(méi)有對(duì)作業(yè)過(guò)程中違規(guī)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和制止,現(xiàn)場(chǎng)管理存在“低、老、壞”是事故發(fā)生的重要管理原因。安全生產(chǎn)管理不到位,安全監(jiān)督管理不嚴(yán)格。對(duì)于處理堵灰搭橋作業(yè),中心沒(méi)有開(kāi)展相應(yīng)的危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),以及現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)部位缺乏相應(yīng)的安全警示標(biāo)識(shí)。同時(shí)對(duì)習(xí)慣性違章沒(méi)有引起足夠的重視,安全監(jiān)督檢查、考核不嚴(yán)格,也是事故發(fā)生的重要原因之一。2007年2月8日上午10:00左右,儀化長(zhǎng)絲生產(chǎn)中心長(zhǎng)絲二裝臵紡絲卷繞工童某在67線25號(hào)位將卷繞頭蓋板推起進(jìn)行清理廢油污絲作業(yè),在清理過(guò)程中,卷繞頭蓋板突然回落將童某左手壓傷,造成其左中指末節(jié)完全離斷。事故原因:當(dāng)事人童輝安全意識(shí)薄弱,自我保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)。童某在清理卷繞機(jī)廢絲時(shí),沒(méi)有對(duì)卷繞頭蓋板支撐桿的鎖緊插片是否到位就進(jìn)行確認(rèn),直接清理廢絲,卷繞頭蓋板支撐不穩(wěn)突然脫落是事故發(fā)生的直接原因。安全教育培訓(xùn)不到位。童輝到卷繞崗位時(shí)間不長(zhǎng),操作經(jīng)驗(yàn)少,裝臵針對(duì)性的安全操作技能培訓(xùn)不全面,童某對(duì)卷繞頭構(gòu)造及相關(guān)操作知識(shí)要求了解不全面,是事故發(fā)生的間接原因。安全操作規(guī)程不完善。在《長(zhǎng)絲卷繞崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中無(wú)清理卷繞頭廢絲作業(yè)內(nèi)容,且在相關(guān)HSE方面要求中也未提及廢絲作業(yè)的注意事項(xiàng),安全操作規(guī)程不完善是事故發(fā)生的重要管理原因。安全管理存在薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在問(wèn)題的檢查、監(jiān)督力度不夠,是事故發(fā)生的原因之一。三、灼 燙2005年9月8日10:30,儀化工程塑料廠聚合裝臵清洗酯化反應(yīng)器至預(yù)縮聚反應(yīng)器之間熔體管線上方的1,4丁二醇沖洗管線,操作人員發(fā)現(xiàn)第二道閥門(mén)堵塞,便將該管線第二道截止閥閥芯拆下疏通。聚合裝臵保全工劉某某未對(duì)管道內(nèi)有無(wú)物料進(jìn)行確認(rèn),也未采取防護(hù)措施,就直接用螺絲刀捅開(kāi)閥門(mén)口堵塞的酯化物,管道內(nèi)殘存的高溫酯化物和1,4丁二醇蒸汽從閥座處瞬間噴出,造成劉某某面部、頸部、胸部、右上肢等多處燙傷。事故原因:工藝處理不徹底,操作人員在處理沖洗管線第二道截止閥堵塞作業(yè)過(guò)程中,關(guān)閉了酯化反應(yīng)器出料閥,少量殘留液體1,4丁二醇在熔體管線中被夾套熱媒加熱為1,4丁二醇蒸汽,作業(yè)時(shí)卻未采取有效泄壓安全措施,是事故發(fā)生的直接原因。職工劉某某安全意識(shí)淡薄,違反安全操作規(guī)程,未做到先確認(rèn)安全無(wú)誤后再進(jìn)行作業(yè),是事故發(fā)生的間接原因。操作人員在處理管線閥門(mén)堵塞的過(guò)程中,未采取必要的安全措施,未按規(guī)定配戴防護(hù)面罩、石棉手套等勞動(dòng)保護(hù)用品,是事故發(fā)生的重要原因。2005年9月15日12:30,儀化大康公司氫溴酸生產(chǎn)裝臵1反應(yīng)釜R01出前餾,氫溴酸操作崗位丙班職工李某某發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜冷凝器下端出料橫管中間的放空閥冒氣嚴(yán)重,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)冷凝器水量不夠,即打開(kāi)冷卻水進(jìn)水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,造成2只玻璃冷凝器外殼突然爆裂,將李某某臉部劃傷。操作工李某某安全意識(shí)淡薄,違反化工裝臵安全操作規(guī)程:“當(dāng)發(fā)現(xiàn)玻璃冷凝器放空閥冒氣嚴(yán)重時(shí),應(yīng)將反應(yīng)釜切出,待玻璃冷凝器溫度自然冷卻后,再加水”規(guī)定,打開(kāi)冷卻水進(jìn)水閥直接給玻璃冷凝器加冷水,大量的冷卻水進(jìn)入冷凝器上部,殼層內(nèi)的水迅速汽化,瞬間產(chǎn)生較高壓力,導(dǎo)致玻璃冷凝器受壓爆裂,是事故發(fā)生的直接原因。安全生產(chǎn)管理不嚴(yán)格,生產(chǎn)準(zhǔn)備和檢查不夠,R01冷凝器水量供應(yīng)不足,是事故發(fā)生的間接原因?;ぱb臵安全生產(chǎn)責(zé)任制未能真正落實(shí)到位,現(xiàn)場(chǎng)安全管理不夠,當(dāng)班職工未能正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品,對(duì)公司有關(guān)部門(mén)及上級(jí)檢查中多次查出的職工不按規(guī)定正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品的老毛病臵若罔聞、熟視無(wú)睹,未能根本徹底整改,是事故發(fā)生的管理原因。2005年12月13日9:30,儀化長(zhǎng)絲生產(chǎn)中心二裝臵值班長(zhǎng)張某進(jìn)行熔體過(guò)濾器81F01熔體排放操作時(shí),熔體及降解氣體突然噴出,從接受槽中反濺入張某的面罩下部,造成燙傷。事故原因:過(guò)濾器切換過(guò)程中,閥門(mén)內(nèi)漏產(chǎn)生降解物和熔體殘?jiān)?,在排放的過(guò)程中形成了一定的
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