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焦化液化氣纖維液膜脫硫醇裝置生產(chǎn)運行分析(已修改)

2025-09-04 15:56 本頁面
 

【正文】 焦化液化氣纖維液膜脫硫醇裝置生產(chǎn)運行分析許建東 中國石化高橋分公司煉油事業(yè)部 200137摘要:本文對焦化液化氣纖維液膜脫硫醇裝置投產(chǎn)后的開工、生產(chǎn)運行和標定情況進行了分析,對設計和操作中存在的問題進行培析,提出相應有效的解決措施,確保了精制液化氣質(zhì)量穩(wěn) 定,并結(jié)合目前的實際情況提出了可行性建議。關(guān)鍵詞: 焦化液化氣 纖維液膜脫硫醇  開工  標定 總硫   1 前言中國石化高橋分公司煉油廠110kt/a焦化液化氣(LPG)脫硫醇裝置,采用蘭州石油機械研究所研究開發(fā)的LPG纖維液膜脫硫工藝,由中石化工程建設公司負責設計,安慶設計院做施工圖,2008年3月19日投產(chǎn),目前運行良好,經(jīng)纖維液膜脫硫醇后精制液化氣總硫低于民用液化氣對部硫不大于343mg/m3質(zhì)量要求。2 纖維液膜脫硫醇工藝 纖維液膜技術(shù)脫硫基本原理纖維液膜反應器是一種全新的傳質(zhì)設備,兩相在纖維膜接觸器內(nèi)的接觸方式不是常規(guī)的混合分散式霧滴之間的球面接觸,而是特殊的非分散式液膜之間的平面接觸。 當液化氣和堿液分別順著纖維向下流動時,因兩相表面張力不同,堿液通過反應器時均勻分布于親水性纖維液膜表面,為LPG提供了極大的接觸面積,增加了LPG中的硫醇、二氧化硫、硫化物在膜面與附著在其上的堿液相的混合程度,使得LPG中的硫醇等硫化物與堿液充分反應,提高了堿液利用效率,達到高效脫除LPG中硫化物的目的。 在液化氣的液膜反應器中脫硫醇的主要化學反應如下:(1)H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O (2)RSH + NaOH →NaRS + H2O  工藝流程高橋石化分公司煉油事業(yè)部的LPG總硫含量較高,最高達8000mg/m3以上,為此,本裝置設有三級脫硫醇和堿液氧化再生工藝流程見圖一,脫硫化氫后的LPG經(jīng)過過濾器后,依次進入一、二、三級堿抽提脫硫醇纖維液膜接觸器中,其中的硫醇和堿劑在此反應,硫醇被脫除后,LPG經(jīng)水洗后出裝置。在纖維液膜接觸器內(nèi)反應生成的硫醇鈉,經(jīng)加熱后與空氣混合后進入氧化塔,硫醇鈉被氧化為二硫化物和氫氧化鈉,并與部分汽油混合后進入劑堿分離罐進行氣液液的沉降分離,尾氣從劑堿分離罐頂部排出,含有二硫化物的溶劑從劑堿分離罐中分離后排出,再生的堿液循環(huán)使用。1—液化氣原料罐 2—一級纖維液膜反應器 3—二級纖維液膜反應器 4—三級纖維液膜反應器5—水洗水維液膜反應器 6—空壓機 7— 氧化塔 8—二硫化物罐 9— 溶劑洗反應器 10—尾氣水洗罐3 開工過程中存在的問題與分析   開工情況介紹 焦化液化氣脫硫醇裝置11萬噸/年,設計運行時數(shù)8400小時。該裝置于2007年6月6日打樁結(jié)束,經(jīng)過226天施工,于2008年1月18日中交。2008年1月19~24日全部吹掃完畢,試壓、氣密結(jié)束、保壓,2月16日焦化液化氣脫硫醇裝置水聯(lián)運。2月17日收精制液化氣和裝堿液,2月18日建立液化氣和堿液循環(huán),2008年2月19日進焦化液化氣,2008年2月20日至3月
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