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燃機(jī)事故案例匯編(已修改)

2025-04-21 04:58 本頁(yè)面
 

【正文】 .. .. .. ..燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組安全生產(chǎn)典型事件匯編中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部二O一二年十二月.. .. .. ..前 言天然氣發(fā)電作為優(yōu)質(zhì)、高效的清潔能源,對(duì)于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)環(huán)境、提高能源利用效率具有重要作用。2003年國(guó)家首次打捆招標(biāo)引進(jìn)了23臺(tái)F型重型燃機(jī),到2011年底國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)到了3265萬(wàn)千瓦,%。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量將達(dá)2300億立方米,發(fā)電用天然氣可滿(mǎn)足7000萬(wàn)千瓦機(jī)組,給天然氣發(fā)電建設(shè)帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。“前事不忘,后事之師”,為推動(dòng)集團(tuán)公司天然氣發(fā)電安全發(fā)展,從源頭消除影響機(jī)組運(yùn)行的各類(lèi)隱患,指導(dǎo)“優(yōu)化設(shè)計(jì)、提高效率、降低造價(jià)”、“優(yōu)化運(yùn)行、確保安全、降本增效”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的深入開(kāi)展,保證機(jī)組“即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即盈利、即達(dá)設(shè)計(jì)值”,集團(tuán)公司收集、整理了全國(guó)E型、F型各類(lèi)在役燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組投運(yùn)以來(lái)發(fā)生的安全生產(chǎn)典型事件,匯編成冊(cè)。本匯編共收集了典型事件73個(gè),其中燃機(jī)系統(tǒng)引起的故障停機(jī)29例,%;天然氣調(diào)壓站系統(tǒng)引起的故障停機(jī)13例、發(fā)電機(jī)及電源系統(tǒng)引起的故障停機(jī)12例、汽機(jī)系統(tǒng)引起的故障停機(jī)8例、余熱鍋爐系統(tǒng)引起的故障停機(jī)6例、其他因公用系統(tǒng)、熱工等缺陷引起的機(jī)組故障4次、人身傷亡事故1次。本匯編為內(nèi)部資料,供學(xué)習(xí)參考。浙江大唐國(guó)際紹興江濱熱電有限責(zé)任公司為本匯編做了大量工作,在此表示感謝。本匯編在燃?xì)獍l(fā)電尚屬首次,不妥之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正。 目 錄第一篇 燃機(jī)系統(tǒng)(一) 9F燃機(jī)典型事件 5案例1:葉片通道溫差大自動(dòng)停機(jī) 5案例2:葉片通道溫度趨勢(shì)變化大自動(dòng)停機(jī) 5案例3:電機(jī)風(fēng)機(jī)故障停機(jī) 6案例4:空濾壓差大致使燃燒器壓力波動(dòng)大停機(jī) 7案例5:伺服閥故障處理不當(dāng)燃燒器壓力波動(dòng)大跳機(jī) 10案例6:人為誤動(dòng)停機(jī) 12案例7:燃機(jī)燃燒不穩(wěn)停機(jī) 12案例8:伺服閥故障停機(jī) 13案例9:天然氣泄漏停機(jī) 18案例10:機(jī)組提前進(jìn)入BPT溫控 20案例11:機(jī)組調(diào)壓段SSV閥故障關(guān)閉 21案例12:主燃料流量控制閥前后壓差頻繁波動(dòng) 21案例13:機(jī)組軸承振動(dòng)大 22案例14:進(jìn)口導(dǎo)葉IGV和旁路閥控制偏差大 20案例15:機(jī)組停機(jī)過(guò)程模式切換時(shí)分散度大跳閘 20案例16:機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程因天然汽溫度低負(fù)荷迫降 21案例17:壓氣機(jī)損壞事故 21(二) 9E燃機(jī)典型事件 23案例18:模式切換時(shí)振動(dòng)大燃機(jī)停運(yùn) 23案例19:燃機(jī)振動(dòng)高跳機(jī)事故 24案例20:燃機(jī)壓力低丟失火焰跳機(jī)跳機(jī) 25案例21:發(fā)電機(jī)故障停機(jī) 26案例22:卡件損壞自動(dòng)停機(jī) 28案例23:電機(jī)故障停機(jī) 28案例24:排氣分散度高跳機(jī) 30案例25:燃機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉IGV故障 30案例26:檢修維護(hù)不到位,運(yùn)行中因異常二次停機(jī) 32案例27:燃燒模式由貧貧模式向預(yù)混模式切換失敗,進(jìn)入擴(kuò)展貧貧模式 34案例28:燃機(jī)在滿(mǎn)負(fù)荷預(yù)混 模式下運(yùn)行時(shí)一區(qū)回火,造成燃燒模式保護(hù)切換 34案例29:火焰筒燒損事故 35第二篇 汽機(jī)系統(tǒng)案例30:低壓排汽溫度高停機(jī) 38案例31:中壓主汽門(mén)泄漏停機(jī) 39案例32:低壓與中壓排汽溫差大保護(hù)停機(jī) 40案例33:汽輪機(jī)振動(dòng)測(cè)量卡件故障停機(jī) 41案例34:高壓旁路閥卡澀故障 43案例35:中壓旁路閥動(dòng)作異常 44案例36:控制油泵電流異常 45案例37:頂軸油管接頭漏油故障 45第三篇 發(fā)電機(jī)及電源系統(tǒng)案例38:中性點(diǎn)電流畸變跳機(jī) 46案例39:發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)故障3機(jī)停運(yùn) 47案例40:燃機(jī)380V電源MCC段失電,事故油壓低跳機(jī) 47案例41:繼保動(dòng)作停運(yùn) 49案例42:主變差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)停運(yùn) 54案例43:電機(jī)風(fēng)機(jī)葉片損壞 56案例44:燃機(jī)勵(lì)磁碳刷故障 57案例45:廠(chǎng)高變壓力釋放保護(hù)動(dòng)作 61案例46:柴油發(fā)電機(jī)蓄電池老化 62案例47:自動(dòng)電壓控制AVC裝置故障 62案例48:勵(lì)磁開(kāi)關(guān)遠(yuǎn)方無(wú)法合閘故障 62案例49:定子接地跳機(jī)故障 63第四篇 余熱鍋爐系統(tǒng)案例50:高壓汽包水位低保護(hù)動(dòng)作停機(jī) 64案例51:水位保護(hù)動(dòng)作停運(yùn) 66案例52:高壓汽包水位低跳閘 67案例53:高壓過(guò)熱器連接管泄漏 68案例54:高壓給水主調(diào)節(jié)閥故障 69案例55:再熱器膨脹節(jié)處保溫冒煙著火 71第五篇 天然氣增壓機(jī)系統(tǒng)案例56:增壓站1高壓變端子箱進(jìn)雨水,重瓦斯保護(hù),停機(jī) 72案例57:變頻器故障快速停機(jī) 73案例58:燃機(jī)燃料供應(yīng)壓力低保護(hù)動(dòng)作停機(jī) 73案例59:供氣壓力低跳閘保護(hù)動(dòng)作停機(jī) 74案例60:增壓機(jī)入口管線(xiàn)氣動(dòng)閥跳閘停運(yùn) 75案例61:天然氣品質(zhì)不合格跳機(jī) 76案例62:溫度卡件故障造成增壓機(jī)跳閘停機(jī) 77案例63:控制卡件故障致使增壓機(jī)跳閘 77案例64:儀用空氣壓力低造成增壓機(jī)跳閘停機(jī) 78案例65:控制卡件故障造成增壓機(jī)跳閘停機(jī) 79案例66:熱控卡件故障增壓機(jī)跳閘停機(jī) 81案例67:增壓機(jī)出口天然氣溫度測(cè)點(diǎn)故障停機(jī) 82案例68:增壓機(jī)喘振跳閘燃機(jī)停運(yùn) 84第六篇 公用系統(tǒng)案例69:雷雨天氣導(dǎo)致線(xiàn)路和輔機(jī)運(yùn)行異常 86第七篇 熱工控制案例70:下載數(shù)據(jù)時(shí)熱控模塊故障 87案例71:VPRO控制卡件故障跳閘 88案例72:DCS系統(tǒng)通訊故障 88第八篇 人身傷亡事故案例73:燃?xì)庹{(diào)壓站控制室發(fā)生氣體爆炸 91.. .. .. ..第一篇 燃機(jī)系統(tǒng)(一) 9F燃機(jī)典型事件案例1:葉片通道溫差大自動(dòng)停機(jī)一、事件經(jīng)過(guò)2006年8月3日,1燃機(jī)按中調(diào)令于8:12啟動(dòng),8:24點(diǎn)火,8:45并網(wǎng);8:49負(fù)荷升至50MW時(shí)℃,超過(guò)設(shè)計(jì)值25℃,時(shí)間超過(guò)30秒,觸發(fā)“BPT溫度偏差大”,機(jī)組自動(dòng)停機(jī)。二、原因分析7葉片通道溫度高現(xiàn)象,報(bào)警值由20℃調(diào)到23℃,自動(dòng)停機(jī)值、跳閘值未做改動(dòng)。其他葉片通道溫度報(bào)警值維持20℃不變。,考慮不周,設(shè)定值偏低(自動(dòng)停機(jī)BPT溫差定值實(shí)際是25℃,定值最高可小于40℃),導(dǎo)致自動(dòng)停機(jī)。三、防范措施,修改燃機(jī)負(fù)荷35MW65MW階段的120BPT溫差定值(尤其7BPT在啟動(dòng)期間報(bào)警由原來(lái)的23℃提高到30℃,自動(dòng)停機(jī)由原來(lái)的25℃提高到33℃,跳閘由原來(lái)的30℃提高的35℃)。,在燃機(jī)負(fù)荷35MW65MW啟動(dòng)期間報(bào)警由原來(lái)的20℃提高到25℃,自動(dòng)停機(jī)由原來(lái)的25℃提高到30℃,跳閘保持原來(lái)的35℃。案例2:葉片通道溫度趨勢(shì)變化大自動(dòng)停機(jī)一、事件經(jīng)過(guò)2007年8月20日,1機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)后DCS上發(fā)“GT BLADE PATH TEMP TREND CHANGE LARGE AUTO STOP”機(jī)組自動(dòng)停機(jī);18:00啟動(dòng)帶負(fù)荷至20MW檢查處理,未發(fā)現(xiàn)異常;但隱患仍然存在,需要進(jìn)一步觀察。2008年6月28日,DCS上出現(xiàn)2機(jī)組“GT BLADE PATH TEMP TREND CHANGE LARGE AUTO STOP”報(bào)警,機(jī)組自動(dòng)停機(jī),當(dāng)時(shí)負(fù)荷52MW。二、原因分析這兩次事件均在并網(wǎng)之后不久發(fā)生,三菱公司分析認(rèn)為是由于并網(wǎng)時(shí)機(jī)組初始負(fù)荷太高所致。三、防范措施出現(xiàn)這種情況,運(yùn)行人員一般無(wú)法處理。三菱公司分析認(rèn)為,一般要求并網(wǎng)后,等待機(jī)組控制模式CSO由“GOVERNOR”切換至“LOAD LIMIT”,并且機(jī)組并網(wǎng)初始負(fù)荷降低至約20MW之后,再投入ALR ON,自動(dòng)升負(fù)荷。案例3:電機(jī)風(fēng)機(jī)故障停機(jī)處理一、事件經(jīng)過(guò)2010年1月23日,機(jī)組二拖一運(yùn)行,AGC投入,總負(fù)荷650MW;2燃機(jī)負(fù)荷均為230MW,汽機(jī)負(fù)荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監(jiān)盤(pán)人員發(fā)現(xiàn)1燃機(jī)MARKⅥ界面發(fā)報(bào)警(排氣框架風(fēng)機(jī)風(fēng)壓低),“EXH FRAME OR 2 BRG COOLING TRBLUNLOAD(排氣框架或2軸承區(qū)冷卻風(fēng)機(jī)故障)”,立即派人至就地檢查該風(fēng)機(jī)并點(diǎn)擊MARKⅥ風(fēng)機(jī)界面“2 LEAD”和主復(fù)位按鈕,該風(fēng)機(jī)仍無(wú)法啟動(dòng)。14:01分1燃機(jī)開(kāi)始自動(dòng)減負(fù)荷,運(yùn)行人員手動(dòng)退出AGC,降低熱網(wǎng)負(fù)荷,機(jī)組維持低負(fù)荷運(yùn)行。15:06負(fù)荷下降至3MW,調(diào)度通知停機(jī),15:09分1燃機(jī)停機(jī)。二、原因分析檢查發(fā)現(xiàn)1燃機(jī)88TK2風(fēng)機(jī)電機(jī)停運(yùn),開(kāi)關(guān)就地報(bào)“接地保護(hù)”動(dòng)作。將電機(jī)本體動(dòng)力電纜接線(xiàn)拆開(kāi)后,測(cè)量電機(jī)本體絕緣,手動(dòng)盤(pán)電機(jī)風(fēng)扇可以盤(pán)動(dòng)。拆出風(fēng)機(jī)后,風(fēng)機(jī)葉輪本體扇葉端部有不規(guī)則坑狀損壞,電機(jī)本體驅(qū)動(dòng)端軸承小蓋及擋油環(huán)明顯過(guò)熱且有缺損。風(fēng)機(jī)葉輪拆下后發(fā)現(xiàn)電機(jī)本體驅(qū)動(dòng)端軸承小蓋及擋油環(huán)處明顯損壞,將擋油環(huán)及甩油環(huán)拆下后,發(fā)現(xiàn)軸承保持架粉碎,滾珠過(guò)熱變形,軸承外環(huán)與電機(jī)大蓋之間有摩擦,軸承內(nèi)擋油環(huán)與轉(zhuǎn)子軸明顯摩擦,轉(zhuǎn)子軸被內(nèi)擋油環(huán)啃出環(huán)狀溝道。電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端未見(jiàn)任何異常。將轉(zhuǎn)子抽出發(fā)現(xiàn)定子端部有短路放電痕跡,端部線(xiàn)圈過(guò)熱痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛現(xiàn)象,電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端定子端部未見(jiàn)任何異常。如圖所示: 圖1 軸承小蓋及擋油環(huán)明顯過(guò)熱且有缺損 圖2 軸承保持架粉碎圖3 轉(zhuǎn)子軸被內(nèi)擋油環(huán)啃出環(huán)狀溝道 圖4 定子端部有短路放電痕跡,伴有輕微掃膛現(xiàn)象從故障現(xiàn)象看,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承因長(zhǎng)期處于高溫下工作,導(dǎo)致軸承油脂乳化后流失,軸承處于干澀狀態(tài)下運(yùn)行;因摩擦逐漸導(dǎo)致軸承區(qū)域明顯過(guò)熱,引發(fā)定子端部區(qū)域過(guò)熱,絕緣老化降低,最終定子繞組匝間短路產(chǎn)生高溫?zé)裏龘p;缺潤(rùn)滑脂是本次故障的直接原因。三、防范措施,對(duì)失去備用的運(yùn)行設(shè)備制定防范措施,加強(qiáng)檢查,同時(shí)盡快修復(fù)被用設(shè)備,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。,將加、排油孔引至電機(jī)外側(cè),加裝軸承測(cè)溫元件,上傳到集控室監(jiān)視。,同安裝形式電機(jī)進(jìn)行普查,確認(rèn)設(shè)備健康水平,對(duì)不能滿(mǎn)足運(yùn)行要求的電機(jī)安排檢修。,更換軸承,補(bǔ)充油脂。,做好備品備件工作,定期進(jìn)行更換檢修。,認(rèn)真點(diǎn)檢,及時(shí)消除缺陷,使備用設(shè)備處于良好備用狀態(tài)。案例4:空濾壓差大致使燃燒器壓力波動(dòng)大停機(jī)一、事件經(jīng)過(guò)2010年3月14日,1燃機(jī)帶供熱運(yùn)行,負(fù)荷365MW。9:56:57由于雨雪天氣,燃機(jī)壓氣機(jī)入口空氣濾網(wǎng)差壓增大,10:08:07發(fā)出“19燃燒器HH2頻段壓力波動(dòng)越限”報(bào)警;10:08:11發(fā)出“18燃燒器HH2頻段加速度越限”報(bào)警;10:08:12發(fā)出“燃燒器壓力波動(dòng)大降負(fù)荷”信號(hào);10:08:13又發(fā)出“2燃燒器HH2頻段壓力波動(dòng)越限”報(bào)警;10:08:14因燃燒器壓力波動(dòng)大跳閘保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。二、原因分析,其燃燒器是通過(guò)調(diào)整燃料流量和空氣流量來(lái)控制燃燒狀態(tài)。其中擴(kuò)散燃燒(值班噴嘴)與預(yù)混合燃燒(主噴嘴)的燃料比通過(guò)值班燃料控制信號(hào)(PLCSO)進(jìn)行控制;進(jìn)入燃燒器的空氣量通過(guò)通過(guò)燃燒器旁路閥(BYCSO)進(jìn)行控制。為了抑制燃燒振動(dòng)增加,保持燃燒器最佳連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),三菱公司設(shè)計(jì)了燃燒振動(dòng)自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng),由自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)(ACPFM)和燃燒振動(dòng)檢測(cè)傳感器組成。燃燒振動(dòng)檢測(cè)傳感器共24個(gè),包括安裝于120燃燒器的壓力波動(dòng)檢測(cè)傳感器和分別安裝于118燃燒器的加速度檢測(cè)傳感器。自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)(ACPFM)根據(jù)燃燒振動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)和燃機(jī)運(yùn)行參數(shù),對(duì)燃燒器穩(wěn)定運(yùn)行區(qū)域進(jìn)行分析,并根據(jù)分析結(jié)果自動(dòng)對(duì)PLCSO和BYCSO進(jìn)行修正,從而實(shí)現(xiàn)燃燒調(diào)整優(yōu)化。2.1燃機(jī)控制系統(tǒng)對(duì)燃燒器壓力波動(dòng)傳感器和加速度傳感器檢測(cè)數(shù)據(jù)分為9個(gè)不同的頻段進(jìn)行分析,分別為L(zhǎng)OW(1540 HZ),MID(5595 HZ),H1(95170 HZ),H2(170290 HZ),H3(290500 HZ),HH1(5002000 HZ),HH2(20002800 HZ),HH3(28003800 HZ),HH4(40004750 HZ)。在不同頻段針對(duì)燃燒器壓力波動(dòng)傳感器和加速度傳感器,分別設(shè)置了調(diào)整、預(yù)報(bào)警、降負(fù)荷、跳閘限值,其中,調(diào)整功能由ACPFM系統(tǒng)完成;預(yù)報(bào)警、降負(fù)荷、跳閘功能由燃機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)24個(gè)傳感器中任意2個(gè)檢測(cè)數(shù)值超過(guò)降負(fù)荷限值時(shí),觸發(fā)燃機(jī)降負(fù)荷;當(dāng)24個(gè)傳感器中任意2個(gè)檢測(cè)數(shù)值超過(guò)跳閘限值時(shí),燃燒器壓力波動(dòng)大跳閘保護(hù)動(dòng)作。此次燃機(jī)跳閘即是由于19壓力波動(dòng)傳感器HH2頻段檢測(cè)數(shù)值均超過(guò)跳閘限值引起。,在燃燒器壓力波動(dòng)HH2頻段數(shù)值出現(xiàn)越限報(bào)警時(shí),H1頻段數(shù)值也出現(xiàn)異常升高。此外,由于該天降雪天氣的影響,壓氣機(jī)入口空氣濾網(wǎng)差壓在原有基礎(chǔ)上出現(xiàn)異常增大。壓氣機(jī)入口空氣濾網(wǎng)差壓增大,進(jìn)入燃機(jī)的空氣流量減少。在空氣流量減少的情況下,燃機(jī)運(yùn)行區(qū)域非常接近燃燒器壓力波動(dòng)H1和HH2頻段越限報(bào)警區(qū)域。該臺(tái)燃機(jī)日計(jì)劃出力曲線(xiàn)于10:00從360MW升到370MW,由AGC自動(dòng)控制。燃機(jī)負(fù)荷上升燃料閥打開(kāi),此時(shí)要求進(jìn)口空氣量同時(shí)增大,以滿(mǎn)足合適的燃空比;但由于壓氣機(jī)入口空氣濾網(wǎng)差壓大致使進(jìn)入燃機(jī)的空氣流量減少,造成燃燒不穩(wěn)定,引起燃燒振動(dòng)。燃燒振動(dòng)出現(xiàn)后燃機(jī)控制系統(tǒng)ACPFM已動(dòng)作并進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)振動(dòng)值達(dá)到報(bào)警值時(shí)RUNBACK功能也啟動(dòng),但是由于振動(dòng)值升高太快,在調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)發(fā)揮調(diào)作用前,燃燒振動(dòng)達(dá)到跳機(jī)值,導(dǎo)致燃機(jī)因燃燒器壓力波動(dòng)越限跳閘。,紙纖維遇潮膨脹使得過(guò)濾器差壓升高。遇雨雪天氣(尤其是小雨雪),空氣濕度大時(shí)空濾器差壓升高,雨雪停止,空氣濕度降低,差壓會(huì)快速下降。入口空氣過(guò)濾器濾芯于2009年10月更換,進(jìn)入冬季供熱后機(jī)組長(zhǎng)周期高負(fù)荷運(yùn)行,空氣濾芯差壓上升較快。冬季大霧及雨雪天氣較多,紙質(zhì)空氣濾芯處于惡劣運(yùn)行工況下。機(jī)組在供熱季必須連續(xù)運(yùn)行,而空氣濾芯又
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