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號鍋爐燃燒器改造可研報告-文庫吧

2025-06-20 18:17 本頁面


【正文】 ,于 1996 年 8 月由哈工大將原燃燒器改造為水平濃淡燃燒器,保持二次風(fēng)噴口不 動,一次風(fēng)噴口改成水平濃縮煤粉燃燒器,一次風(fēng)速平均風(fēng)速降為 26m/s。考慮到所燃用的煙煤著火性能比較好,采用濃、淡不等風(fēng)速設(shè)計,濃縮比為 PQ=,濃一次風(fēng)流速30m/s,淡一次風(fēng)流速 22m/s。二次風(fēng)噴口中間采用直隔板隔開,各噴口距離不變。一次風(fēng)噴口與二次風(fēng)噴口以反切的方法布置,兩者的中心線夾角為5176。34′,其目的是利用一次風(fēng)射入爐后偏轉(zhuǎn)使煤粉更加密集,保證在高一次風(fēng)速下的穩(wěn)燃性能。二次風(fēng)四角反向相切,假想切圓直徑為 φ600mm。每組噴燃器噴口由兩層二次風(fēng)夾一層一次風(fēng)噴口,分三層共計六個二次風(fēng)噴口,三個 一次風(fēng)噴口,在第一、二層下二次風(fēng)噴口裝有自動點火裝置。各二次風(fēng)噴口均設(shè)置單獨的風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置。一次風(fēng)噴口面積 F1= 12,二次風(fēng)口截面積 F1= 24。 原鍋爐各參數(shù) 見表 1~表 5。 遼陽石化分公司熱電廠鍋爐裝置 5 號 爐燃燒器改造項目工程 可行性研究報告 遼寧電力勘測設(shè)計院 20xx 年 08 月 4 表 1 各噴口的標(biāo)高 層數(shù) 噴口 標(biāo)高( mm) 第三層 上二次風(fēng) 16760 上一次風(fēng) 16350 下二次風(fēng) 15940 第二層 上二次風(fēng) 15160 中一次風(fēng) 14750 下二次風(fēng) 14340 第一層 上二次風(fēng) 13560 下一次風(fēng) 13150 下二次風(fēng) 12740 表 2 燃燒器主要設(shè)計參數(shù) 名稱 一次風(fēng) 二次風(fēng) 漏風(fēng) 風(fēng)率( %) 30 風(fēng)溫( ℃ ) 57 312 風(fēng)速( m/s) 30 45 風(fēng)口面積(單角) 風(fēng)口數(shù)量(個) 12 24 表 3 設(shè)計煤質(zhì)分析 序號 名稱 符號 單位 數(shù)值 1 收到基碳 Car % 2 收到基氫 Har % 3 收到基氧 Oar % 4 收到基氮 Nar % 5 收到基硫 Sar % 6 收到基灰分 A ar % 7 收到基水分 Mar % 8 空氣干燥基水分 Mad % 9 收到基揮發(fā)分 Mar % 10 低位發(fā)熱量 Kcal/kg 5360 11 灰熔點 t1 ℃ 1110 12 t2 ℃ 1190 13 t3 ℃ 1270 遼陽石化分公司熱電廠鍋爐裝置 5 號 爐燃燒器改造項目工程 可行性研究報告 遼寧電力勘測設(shè)計院 20xx 年 08 月 5 表 4 鍋爐主要設(shè)計參數(shù) 項目 單位 數(shù)值 汽包工作壓力 MPa 主汽溫度 MPa 540 主汽壓力 T/H 主汽流量 ℃ 410 給水溫度 ℃ 215 排煙溫度 ℃ 鍋爐效率 % 燃料消耗量 t/h 表 5 鍋爐原熱力計算結(jié)果匯總表 類別 名稱 符號 單位 數(shù)值 鍋 爐 規(guī) 范 型號 - - HG130/393 燃燒方式 - - 煤粉 蒸發(fā)量 Dj t/h 410 過熱蒸汽壓力 Pzq MPa 過熱蒸汽溫度 tzq ℃ 540 給水 溫度 tgs ℃ 215 汽包蒸汽壓力 Pqb MPa 熱 損 失 排煙熱損失 q2 % 化學(xué)未燃燒熱損失 q3 % 機(jī)械未燃燒熱損失 q4 % 散熱損失 q5 % 灰渣物理熱損失 q6 % 0 熱 平 衡 鍋爐機(jī)組效率 η % 燃料消耗量 B t/h 燃料計算耗量 Bj t/h 爐 膛 空氣過剩系數(shù) αlt - 容積 VT m3 2545 理論燃燒溫度 θ176。 ℃ 爐膛出口煙氣溫度 θ" ℃ 總輻射受熱面積 HFS m2 爐膛總面積 Fz m2 輻射傳熱量 QFS kcal/kg 遼陽石化分公司熱電廠鍋爐裝置 5 號 爐燃燒器改造項目工程 可行性研究報告 遼寧電力勘測設(shè)計院 20xx 年 08 月 6 類別 名稱 符號 單位 數(shù)值 容積熱負(fù)荷 QV kcal/m3h 103 截面積熱負(fù)荷 QF kcal/m3h 106 輻射受熱面熱負(fù)荷 Bj QFS/ HFS kcal/m3h 103 減 溫 器 型 式 - - 噴水減溫 一級減溫幅度 Δt1 ℃ 二級減溫幅度 Δt2 ℃ 額定負(fù)荷一級噴水量 ΔD1 % 額定負(fù)荷一級噴水量 ΔD2 % 6 尾部 受熱 面 省煤器沸騰率 X % 0 預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)溫度 tR ℃ 30 熱風(fēng)溫度 trf ℃ 排煙溫度 tpy ℃ 5 號 鍋爐 1996 年 由哈工大將原燃燒器改造為濃淡燃燒器,改造后的燃燒器仍然存在影響鍋爐運行穩(wěn)定、安全的因素。 現(xiàn)燃燒系統(tǒng)存在問題主要表現(xiàn)為鍋爐爐內(nèi)燃燒組織不好,具體如下: a. )一、二次風(fēng)射流剛性差,易偏斜,使實際燃燒切圓過大,造成火焰沖刷 水冷壁,燃燒區(qū)域水冷壁結(jié)渣。并導(dǎo)致著火距離噴口太近,噴口區(qū)域結(jié)渣及燒壞噴口。 b.)一、二風(fēng)混合不好,造成煤粉燃燼推遲,火焰抬高,飛灰含碳量增加,致燃燒區(qū)域上部及大屏結(jié)渣,減溫水量增加。 c.)制粉系統(tǒng)一次風(fēng)無法調(diào)整,造成一次風(fēng)風(fēng)速各角不一,致使各角剛性不一,無法與二次風(fēng)組成合理燃燒工況 (一、二次風(fēng)動量比失衡 ),爐膛火焰偏斜,運行中乙側(cè)墻和后墻爐膛火焰溫度較其它部分高。 d.)在高負(fù)荷下噴口區(qū)域熱負(fù)荷過大,在燃燒器區(qū)結(jié)焦和燒壞噴口。 e.)在高負(fù)荷時,屏式過熱器結(jié)焦比較嚴(yán)重 ,尤其在大多數(shù)在吹灰器噴口處結(jié)焦較 為嚴(yán)重;角區(qū)及一、二次風(fēng)噴口均有嚴(yán)重結(jié)焦現(xiàn)象,當(dāng)運行時間較長時,爐膛掉焦,使得燃燒不穩(wěn)。 遼陽石化分公司熱電廠鍋爐裝置 5 號 爐燃燒器改造項目工程 可行性研究報告 遼寧電力勘測設(shè)計院
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