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某某電廠粉塵綜合治理可行性計(jì)劃報(bào)告-文庫吧

2025-07-17 23:05 本頁面


【正文】 5萬(五) 各皮帶落煤管改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號名 稱規(guī)格型號數(shù)量單 價總 價波型下煤管1000mm1000mm108米5.3萬/米572.4萬1耐磨襯板460300 δ25156噸1萬/噸156萬2可活動擋煤板懸掛式50個0.1萬/個5萬3埋頭螺栓M16706000套0.0002萬/套1.2萬J422電焊條300kg0.0006萬/Kg0.18萬防銹漆300kg0.001萬/Kg0.3萬4設(shè)計(jì)、施工費(fèi)用220萬5其它70萬合計(jì)1025.08萬(六) 汽車卸煤溝改造費(fèi)用明細(xì)表 單位:萬元序號名 稱(規(guī)格型號)數(shù)量單 價總 價1.鋼結(jié)構(gòu)棚架6080米6080米480萬2.照明及控制系統(tǒng)10萬10萬3.兩臺干式除塵器14萬28萬4.噴頭100個0.08萬/個8萬5.φ76無縫鋼管100米1萬/噸6.φ76焊接彎頭50個0.005萬/個0.25萬7.φ76不銹鋼閥門20個0.2萬/個4萬8.異徑三通50個0.005萬/個0.25萬9.φ20鍍鋅管120米0.005萬/根0.1萬10.φ20鍍鋅管活接頭200個0.0005萬/個0.1萬11.φ20鍍鋅管三通200個0.0005萬/個0.1萬12.φ20鍍鋅管彎頭200個0.0005萬/個0.1萬13.100kg0.0006萬/Kg0.06萬14.防銹漆100kg0.001萬/Kg0.1萬15.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)160萬16.調(diào)試費(fèi)2萬17.其它費(fèi)40萬合計(jì)總計(jì)需資金項(xiàng)目內(nèi)容設(shè)備材料費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)施工費(fèi)調(diào)試費(fèi)其它費(fèi)小計(jì)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造19.23萬5萬5.8萬2萬2萬34.03萬各皮帶導(dǎo)料槽改造104.1萬/65萬/20萬189.1萬煤倉間煤倉鎖氣器改造61萬/19萬/10萬90萬3甲帶增加干煤棚20.24萬/4.76萬//25萬各皮帶落煤管改造735.08萬/220萬/70萬1025.08萬汽車卸煤溝改造533.56萬/160萬2萬40萬小計(jì)3562.975萬1019.84萬162萬2098.77萬B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造可研報(bào)告 項(xiàng)目名稱:B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造項(xiàng)目性質(zhì):技改可研編制人:XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX編制部門:XX發(fā)電廠編制時間:2006年11月 B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造可研報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人:XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位:華銀XX火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:各帶噴霧除塵水源取自含煤廢水,水中雜質(zhì)多,極易堵塞噴嘴,造成噴霧除塵無法正常運(yùn)作。(三)進(jìn)行的必要性:所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部癱瘓,造成各皮帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán)重?fù)p害了工作人員的身心健康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造已是勢在必行。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:噴霧除塵不使用原來的取水口,重新鋪設(shè)一路水管,接來廠公用水,保證了水質(zhì)的清潔,保證了噴霧除塵的正常使用。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述:所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部癱瘓:未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。但粉塵嚴(yán)重超標(biāo),嚴(yán)重影響文明生產(chǎn)。3.系統(tǒng)匹配:增加兩臺噴霧除塵專用水泵,鋪設(shè)一路專用水管。4.環(huán)境保護(hù):減少了噴霧除塵的故障率,保證了抑塵效果。5.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:節(jié)水、節(jié)電。6.改善勞動環(huán)境和條件等:噴霧除塵可實(shí)行遠(yuǎn)程控制,施行與皮帶聯(lián)鎖啟、停,減少勞動強(qiáng)度,節(jié)水,節(jié)電。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可提高噴霧除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度,解決噴霧除塵可靠性差,環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。三、方案論證:(一)方案描述:根據(jù)各帶原有的沖洗水管道,另建水池,由廠公用水系統(tǒng)取水。通過專用多級泵加壓,保證噴霧除塵24小時可用。(二)預(yù)期達(dá)到的效果:保證噴霧除塵系統(tǒng)的水質(zhì),通過皮帶聯(lián)鎖啟、停,使各帶粉塵濃度進(jìn)一步降低。 (三)施工方案、過渡方案:利用各帶原有的沖洗水管道,另建取水池,由廠公用水系統(tǒng)取水,通過專用多級泵加壓。此方案不影響系統(tǒng)正常供煤。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法:此方案可大部分利用原有設(shè)備及管道,投資節(jié)?。桓脑旌?,將減少各帶粉塵污染,改善文明生產(chǎn)難以達(dá)標(biāo)的情況;提高了設(shè)備安全可靠性,間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行。(六)要求定量、準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費(fèi)用、效益、投資回收作出綜合比較:增加兩臺多級泵輪換使用,與皮帶聯(lián)鎖, ,使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,減少了除塵設(shè)備的資金投入。使我公司的安全文明生產(chǎn)上一個臺階。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過40個字);增加兩臺多級泵輪換使用,利用各帶原有的沖洗水管道改道,另建專用水池,由廠公用水系統(tǒng)取水。(二)工程計(jì)劃開竣工時間;2006年11月,輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水路進(jìn)行改造,更換時間約20天左右。購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。(三)項(xiàng)目范圍:增加兩臺多級泵輪換使用,利用各帶原有的沖洗水管道改道,另建專用水池,由廠公用水系統(tǒng)取水。(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;多級泵兩臺 專用水池 φ108無縫鋼管(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案;在5號帶棧橋下面建噴霧除塵專用水池,另購多級泵一臺增壓。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置基本無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙;除塵效果可進(jìn)一步提高;應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。(八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù)的評價:對皮帶沿線環(huán)境將有極大的改善。(九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況:對運(yùn)行和檢修人員要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期:兩臺多級泵(訂貨)周期為1個月;(十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:水池應(yīng)注意地質(zhì)條件,其它無需考慮上述因素。五、工程實(shí)施條件:(一)工程項(xiàng)目有關(guān)征地、占地、施工臨時用地、拆遷、賠償?shù)韧獠織l件的落實(shí)情況:無(二)設(shè)計(jì)、施工單位的選擇:設(shè)計(jì)和施工選擇華銀XX火力發(fā)電分公司。(三)工程施工周期:噴霧除塵水路改造時間約為20天左右,購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。不影響輸煤系統(tǒng)的正常運(yùn)行。(四)設(shè)備制造周期:多級泵(訂貨)周期為1個月;(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20天.(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要停機(jī)停爐等計(jì)劃的落實(shí)情況:無(八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件:無(十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行:是(十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造商)的選擇:無(十二)其它外部條件是否具備:是六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表:(一)投資估算表:(二)設(shè)計(jì)費(fèi):5萬元(三)調(diào)試費(fèi):2萬元(四)設(shè)備費(fèi):(五)施工費(fèi): (六) 其它費(fèi): 2萬元(七)工程總投資:(八)設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等:無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。(二)對投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算:無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。九、評價結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù),從安全、技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面,論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題。所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部癱瘓,造成各皮帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán)重影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。進(jìn)行改造后可以使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,改善勞動環(huán)境和條件,減少了除塵設(shè)備的資金投入,使我公司的安全文明生產(chǎn)上一個臺階。(二)對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán)境影響等方面的對比分析。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全性、提高可靠性等;對環(huán)境的影響;經(jīng)濟(jì)效益;社會效益等。改進(jìn)后,全面改善勞動環(huán)境和條件。十一、設(shè)備、材料明細(xì)表1.設(shè)備(含安裝、調(diào)試費(fèi)用) 單位:萬元序號名 稱(規(guī)格型號)數(shù)量單 價總 價1多級泵2臺242電機(jī)2臺1.533專用水池1個54φ108無縫鋼管100米1萬/噸25φ108焊接彎頭10個0.0050.056φ108不銹鋼閥門10個0.557異徑三通20個0.0050.1850kg0.00060.039防銹漆50kg0.0010.0510設(shè)計(jì)費(fèi)511施工費(fèi)5.812調(diào)試費(fèi)213其它費(fèi)2合計(jì)34.03技術(shù)要求利用原來系統(tǒng)的大部分管道,改從廠公用水系統(tǒng)取水;各段管道均采用電焊焊接,材質(zhì)為φ108無縫鋼管。各彎頭部分用φ108等徑焊接彎頭焊接,接出部分用異徑三通導(dǎo)出;所有管道的安裝必須走地下及空中管架橋,不得有阻礙路面、煤流通道、沖洗水流出通道的情況;各帶鋪設(shè)管道用角鐵作撐架,打膨脹螺栓固定,固定間距根據(jù)實(shí)際情況定;整個管道的低位應(yīng)設(shè)排污口,以備定期排放管道內(nèi)沉濾的雜質(zhì);各帶應(yīng)有獨(dú)立的控制閥,控制閥應(yīng)不影響其它各帶的通水情況,以利于不需要停泵就可以停水檢修; ,保證不漏水、不滲水; 安裝前,落煤管刷兩遍鐵紅防銹漆;安裝后,再刷一遍中灰面漆; 噴霧除塵專用多級泵的啟、停應(yīng)與皮帶聯(lián)鎖,第一條皮帶啟動時多級泵也啟動,最后一條皮帶停止時,多級泵停運(yùn); 噴霧除塵專用多級泵的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)使各帶噴嘴出水成霧化狀;1 各管道鋪設(shè)處原有的管道及設(shè)施應(yīng)予以保留,如因安裝需要改動,安裝完成后應(yīng)及時恢復(fù);1 竣工后,交竣工圖叁份;一份交廠資料室備案,一份留作車間、班組設(shè)備維修用。各皮帶導(dǎo)料槽改造可研報(bào)告 項(xiàng)目名稱:各皮帶導(dǎo)料槽改造項(xiàng)目性質(zhì):技改可研編制人:XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX編制部門:XX發(fā)電廠編制時間:2006年11月 各皮帶導(dǎo)料槽改造可行性研究報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:各皮帶導(dǎo)料槽改造(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人:XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位:華銀XX火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:現(xiàn)有的導(dǎo)料槽由于落煤管落差大,誘導(dǎo)風(fēng)量大,除塵器的風(fēng)量小,不能在導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,導(dǎo)致粉塵外泄,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。(三)進(jìn)行的必要性:工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。嚴(yán)重影響了職工的身心健康和文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。必須進(jìn)行改造。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:現(xiàn)有的導(dǎo)料槽由于落煤管落差大,誘導(dǎo)風(fēng)量大,除塵器的風(fēng)量小,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。通過改造后,可保證導(dǎo)料槽四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部噴煤粉的污染環(huán)境問題。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述:不能在導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,導(dǎo)致粉塵外泄,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo)。:未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。3.系統(tǒng)匹配:無變化4.環(huán)境保護(hù):無5.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:無6.改善勞動環(huán)境和條件等。打煤時,由于粉塵濃度大,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可解決導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)落后,跑煤跑粉情況嚴(yán)重,各轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。三、方案論證:(一)方案描述:在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。(二)預(yù)期達(dá)到的效果:在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。使粉塵有沉降的空間,保證導(dǎo)料槽四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部噴煤粉的污染
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