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正文內(nèi)容

啤酒廢水設(shè)計方案培訓(xùn)講義-文庫吧

2025-04-16 06:39 本頁面


【正文】 藝處理啤酒廢水是比較合適的,先厭氧使微生物處理掉較多的有機物,然后接好氧工藝做后續(xù)處理,是廢水達(dá)標(biāo)排放是我們這次設(shè)計的大方向。以下列舉各種厭氧+好氧的組合工藝情況及其優(yōu)缺點,然后從中選出2個較為可行的方法進(jìn)行比較,選取合適的一個作為處理工藝流程并進(jìn)行詳細(xì)計算。 各種流程比較 (1) 酸化—SBR法處理啤酒廢水:其主要處理設(shè)備是酸化柱和SBR反應(yīng)器。這種方法在處理啤酒廢水時,在厭氧反應(yīng)中,放棄反應(yīng)時間長、控制條件要求高的甲烷發(fā)酵階段,將反應(yīng)控制在酸化階段,這樣較之全過程的厭氧反應(yīng)具有以下優(yōu)點: 由于反應(yīng)控制在水解、酸化階段反應(yīng)迅速,故水解池體積小; 不需要收集產(chǎn)生的沼氣,簡化了構(gòu)造,降低了造價,便于維護(hù),易于放大; 對于污泥的降解功能完全和消化池一樣,產(chǎn)生的剩余污泥量少。同時,經(jīng)水解反應(yīng)后溶解性COD比例大幅度增加,有利于微生物對基質(zhì)的攝取,在微生物的代謝過程中減少了一個重要環(huán)節(jié),這將加速有機物的降解,為后續(xù)生物處理創(chuàng)造更為有利的條件。 酸化—SBR法處理高濃度啤酒廢水效果比較理想,去除率均在94%以上,最高達(dá)99%以上。 要想使此方法在處理啤酒廢水達(dá)到理想的效果時運行環(huán)境要達(dá)到下列要求: 酸化—SBR法處理中高濃度啤酒廢廢水,酸化至關(guān)重要,它具有兩個方面的作用,其一是對廢水的有機成分進(jìn)行改性,提高廢水的可生化性;其二是對有機物中易降解的污染物有不可忽視的去除作用。酸化效果的好壞直接影響SBR反應(yīng)器的處理效果,有機物去除主要集中在SBR反應(yīng)器中。 酸化—SBR法處理啤酒廢水受進(jìn)水堿度和反應(yīng)溫度的影響,最佳溫度是24℃,最佳堿度范圍是500~750mg/L。視原水水質(zhì)情況,如堿度不足,采取預(yù)調(diào)堿度方法進(jìn)行本工藝處理;若溫度差別不大,運行參數(shù)可不做調(diào)整,若溫度差別較大,視具體情況而定。 (2)UASB—好氧接觸氧化工藝處理啤酒廢水:此處理工藝中主要處理設(shè)備是上流式厭氧污泥床和好氧接觸氧化池,處理主要過程為:廢水經(jīng)過轉(zhuǎn)鼓過濾機,轉(zhuǎn)鼓過濾機對SS的 去除率達(dá)10%以上,隨著麥殼類有機物的去除,廢水中的有機物濃度也有所降低。調(diào)節(jié)池既有調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量的作用,還由于廢水在池中的停留時間較長而有沉淀和厭氧發(fā)酵作用。由于增加了厭氧處理單元,該工藝的處理效果非常好。上流式厭氧污泥床能耗低、運行穩(wěn)定、出水水質(zhì)好,有效地降低了好氧生化單元的處理負(fù)荷和運行能耗(因為好氧處理單元的能耗直接和處理負(fù)荷成正比)。好氧處理(包括好氧生物接觸氧化池和斜板沉淀池)對廢水中SS和COD均有較高的去除率,這是因為廢水經(jīng)過厭氧處理后仍含有許多易生物降解的有機物。 該工藝處理效果好、操作簡單、穩(wěn)定性高。上流式厭氧污泥床和好氧接觸氧化池相串聯(lián)的啤酒廢水處理工藝具有處理效率高、運行穩(wěn)定 、能耗低、容易調(diào)試和易于每年的重新啟動等特點。只要投加占厭氧池體積1/3的厭氧污泥菌種,就能夠保證污泥菌種的平穩(wěn)增長,經(jīng)過3個月的調(diào)試UASB即可達(dá)到滿負(fù)荷運行。%,%~98%,該工藝非常適合在啤酒廢水處理中推廣應(yīng)用。 (3)生物接觸氧化法處理啤酒廢水:該工藝采用水解酸化作為生物接觸氧化的預(yù)處理,水解酸化菌通過新陳代謝將水中的固體物質(zhì)水解為溶解性物質(zhì),將大分子有機物降解為小分子有機物。水解酸化不僅能去除部分有機污染物,而且提高了廢水的可生化性,有益于后續(xù)的好氧生物接觸氧化處理。 該工藝在處理方法、工藝組合及參數(shù)選擇上是比較合理的,充分利用各工序的優(yōu)勢將污染物質(zhì)轉(zhuǎn)化、去除。然而,如果由于某些構(gòu)筑物的構(gòu)造設(shè)計考慮不周會影響運行效果,致使出水水質(zhì)不理想,使生物接觸氧化池的出水(靜沉30 min的澄清液)COD為500~600 mg/L,經(jīng)混凝氣浮處理后出水COD仍高達(dá)300 mg/L,遠(yuǎn)高于排放要求(150 mg/L)。 但是此處理方法在設(shè)計和運行中會出現(xiàn)以下問題: 水解酸化池存在的問題主要是沉淀污泥不能及時排除。由于該廢水中懸浮物濃度較高,因而池內(nèi)污泥產(chǎn)量很大,而原工藝僅在水解酸化池前端設(shè)計了污泥斗,所以池子的后部很快就淤滿了污泥。另外,隨著微生物量的增加在軟性生物填料的中間部位形成了污泥團,使得傳質(zhì)面積減小。針對污泥淤積情況,在水解酸化池前可增設(shè)一級混凝氣浮以去除水中的懸浮物,經(jīng)此改進(jìn)后水解酸化池能長期、穩(wěn)定、有效地運行,其出水COD也從1100~1200 mg/L降至900 ~1000mg/L,收到了較好的效果。不過,增設(shè)混凝氣浮增加了運行費用,而且氣浮過程中溶入的O2還可能對水解酸化產(chǎn)生不利影響。因此,在設(shè)計采用水解酸化處理懸浮物濃度高的污水時,可增設(shè)污泥斗的數(shù)量以便及時排除沉淀污泥。此外,為防止填料表面形成污泥團應(yīng)采用比表面積大、不結(jié)泥團的半軟性填料。 如果廢水中污染物濃度較高或前處理效果不理想,生物接觸氧化池前端的有機物負(fù)荷較高,使得供氧相對不足,此時該處的生物膜呈灰白色,處于嚴(yán)重的缺氧狀態(tài),而池末端成熟的好氧生物膜呈琥珀黃色。同時,水中的生物活性抑制性物質(zhì)濃度也較高,對微生物也有一定的抑制作用。這些因素使得生物接觸氧化池沒有發(fā)揮出應(yīng)有的作用,處理效果不理想。鑒于此,可一采取階段曝氣措施即多點進(jìn)水,污水沿池長多點流入生物接觸氧化池以均分負(fù)荷,消除前端缺氧及抑制性物質(zhì)濃度較高的不利影響。改為多點進(jìn)水并經(jīng)過一段時間的穩(wěn)定運行后,生物接觸氧化池的出水(30 min的澄清液)COD為200~300 mg/L。再經(jīng)混凝氣浮工序處理后最終出水COD<150 mg/L(一般在130 mg/L),達(dá)到了排放要求。 在調(diào)試運行過程中,生物接觸氧化池中生物膜脫落、氣泡直徑變大(曝氣方式為微孔曝氣)、出水渾濁、處理效果惡化的現(xiàn)象時有發(fā)生。經(jīng)研究、分析、驗證發(fā)現(xiàn)這是由于負(fù)荷波動或操作不當(dāng)造成溶解氧不足而引起的。溶解氧不足使得生物膜由好氧狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閰捬鯛顟B(tài),其附著力下降,在空氣氣泡的攪動下生物膜大量脫落,導(dǎo)致水粘度增加、氣泡直徑增大、氧轉(zhuǎn)移效率下降,這又進(jìn)一步造成缺氧,如此形成惡性循環(huán)致使處理效果惡化。 在調(diào)試運行初期,發(fā)生這種現(xiàn)象時一般是增大供氣量以提高供氧能力來消除缺氧,結(jié)果由于氣泡攪動強度增大,造成了更大范圍的生物膜脫落、水粘度更大、氧轉(zhuǎn)移效率更低,非但沒 能提高供氧能力反而使情況更糟。正確的處理措施應(yīng)是減小曝氣量,待脫落的生物膜隨水流 流出后再逐漸增加曝氣量使溶解氧濃度恢復(fù)到原有水平,若水溫適宜則2~3 d后生物膜就可恢復(fù)正常。 因此當(dāng)采用此工藝處理啤酒廢水時要遵循下列要求:①采用水解酸化作為預(yù)處理工序時應(yīng)考慮懸浮物去除措施。②采用推流式生物接觸氧化池時,為避免前端有機物負(fù)荷過高可采用多點進(jìn)水。③應(yīng)嚴(yán)格控制溶解氧濃度,供氧不足會造成生物膜大范圍脫落,導(dǎo)致運行失敗。 (4) 內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器+氧化溝工藝處理啤酒廢水:此工藝采用厭氧和好氧相串聯(lián)的方式,厭氧采用內(nèi)循環(huán)UASB技術(shù),好氧處理用地有一處狹長形池塘,為了降低土建費用,因地制宜,采用氧化溝工藝。本處理工藝的關(guān)鍵設(shè)備是UASB反應(yīng)器。該反應(yīng)器是利用厭氧微生物降解廢水中的有機物,其主體分為配水系統(tǒng),反應(yīng)區(qū),氣、液、固三相分離系統(tǒng),沼氣收集系統(tǒng)四個部分。厭氧微生物對水質(zhì)的要求不象好氧微生物那么寬,-,最佳溫度為35℃-40℃[2],而本工程的啤酒廢水水質(zhì)超出了這個范圍。這就要求廢水進(jìn)入UASB反應(yīng)器之前必需進(jìn)行酸度和溫度的調(diào)節(jié)。這無形中增加了電器。儀表專業(yè)的設(shè)備投資和設(shè)計難度。 內(nèi)循環(huán)UASB技術(shù)是在普通UASB技術(shù)的基礎(chǔ)上增加一套內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),它包括回流水池及回流水泵。UASB反應(yīng)器的出水水質(zhì)一般都比較穩(wěn)定,在回流系統(tǒng)的作用下重新回到配水系統(tǒng)。這樣一來能提高UASB反應(yīng)器對進(jìn)水水溫、pH值和COD濃度的適應(yīng)能力,只需在UASB反應(yīng)器進(jìn)水前對其pH和溫度做一粗調(diào)即可。 UASB反應(yīng)器采用環(huán)狀穿孔管配水,通過三相分離器出水,并在三相分離器的上方增加側(cè)向流絮凝反應(yīng)沉淀器,它由玻璃鋼板成60176。安裝而成,能在最大程度上截留三相分離出水中的顆粒污泥。 此處理工藝主要有以下特點:①實踐證明,采用內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器+氧化溝工藝處理啤酒廢水是可行的,其運行結(jié)果表明CODCr總?cè)コ矢哌_(dá)95%以上。②由于采用的是內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器和氧化溝工藝串聯(lián)組合的方式,可根據(jù)啤酒生產(chǎn)的季節(jié)性、水質(zhì)和水量的情況調(diào)整UASB反應(yīng)器或氧化詢處理運行組合,以便進(jìn)一步降低運行費用。 (5) UASB+SBR法處理啤酒廢水:本處理工藝主要包括UASB反應(yīng)器和SBR反應(yīng)器。將UASB和SBR兩種處理單元進(jìn)行組合,所形成的處理工藝突出了各自處理單元的優(yōu)點,使處理流程簡潔,節(jié)省了運行費用,而把UASB作為整個廢水達(dá)標(biāo)排放的一個預(yù)處理單元,在降低廢水濃度的同時,可回收所產(chǎn)沼氣作為能源利用。同時,由于大幅度減少了進(jìn)入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產(chǎn)量,從而使整個廢水處理過程的費用大幅度減少。采用該工藝既降低處理成本,又能產(chǎn)生經(jīng)濟效益。并且UASB池正常運行后,每天產(chǎn)生大量的沼氣,將其回收作為熱風(fēng)爐的燃料,可供飼料烘干使用。UASB去除COD達(dá)7 500 kg/d,UASB產(chǎn)氣量為3500m3/d(甲烷含量為55%~65%)。沼氣的熱值約為22 680kJ/m3,煤的熱值為21 000 kJ/t計算,則1m3沼氣的熱值相當(dāng)于1 kg原煤,這樣可節(jié)煤約4 t/d左右。 UASB+SBR法處理工藝與水解酸化+SBR處理工藝相比有以下優(yōu)點:①節(jié)約廢水處理費用。UASB取代原水解酸化池作為整個廢水達(dá)標(biāo)排放的一個預(yù)處理單元,削減了全部進(jìn)水COD的75%,從而降低后續(xù)SBR池的處理負(fù)荷,使SBR池在廢水處理量增加的情況下,運行周期同樣為12 h,廢水也能達(dá)標(biāo)排放。也就是說,耗電量并沒有隨廢水處理量的增加而增加。同原工藝相比較,每天實際節(jié)約1 500~2 500 m3廢水的處理費用, 萬元/a。②節(jié)約污泥處理費用。廢水經(jīng)過UASB處理后,75%的有機物被去除,使SBR處理負(fù)荷大大降低,產(chǎn)泥量相應(yīng)減少。水解酸化+SBR處理工藝工藝計算,產(chǎn)泥量達(dá)17 t/d( kg污泥/kgCOD,污泥含水率為80%),UASB+SBR法處理工藝產(chǎn)泥量只有5 t/d(含水率為80%)左右,只有水解酸化+SBR處理工藝的1/3,污泥處理費用大大減少,節(jié)約污泥處理費用約為20萬元/a。 由上可看出比較經(jīng)典的是傳統(tǒng)的水解酸化+接觸氧化法與先進(jìn)的UASB+SBR工藝法。2個工藝各有其優(yōu)缺點,差異也較大,現(xiàn)將這兩個工藝方法進(jìn)行比較,從中選取適用的一個作為該啤酒廠污水處理的實際方案。方案一為生物接觸氧化法;方案二為酸化SBR法。 方案一流程圖: 方案一的流程說明: 第一階段為預(yù)處理階段,格柵+調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池出水用泵直接打到水解酸化池,污水經(jīng)格柵去除較大的雜質(zhì),經(jīng)調(diào)節(jié)池后,水質(zhì)水量得到均化。 第二階段為水解酸化階段,水解、產(chǎn)酸階段的產(chǎn)物主要為小分子有機物,可生物降解性一般較好。故水解池可以改變原污水的可生化性,從而減少反應(yīng)的時間和處理的能耗。水解酸化池對COD的去除率為40%。 第三階段為接觸氧化階段,用來降解小分子有機物,接觸氧化法的污泥不需回流,不會發(fā)生污泥膨脹的現(xiàn)象,而且負(fù)荷高,產(chǎn)泥少,可減小曝氣池體積。接觸氧化池多極串聯(lián),設(shè)計對COD去除率為95%。 第四階段為二沉池,對接觸氧化池的出水進(jìn)行沉淀,從而得到澄清的出水。經(jīng)過沉淀作用后,出水便可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)排出廠區(qū)。 污泥處理經(jīng)濃縮池濃縮后,脫水外運。濾液送到細(xì)格柵池子進(jìn)行處理。該處理工藝是輕工部設(shè)計院為代表的推薦采用方案,河南開封啤酒廠、青島湖島啤酒廠、廈門冷凍廠啤酒廠等均采用此處理工藝流程,處理后均達(dá)標(biāo)排放。細(xì)格柵起初步的固液分離作用,故不設(shè)初沉池;酸化池中設(shè)填料,為細(xì)菌提供呈立體狀的生物床,把水中的顆粒物質(zhì)和膠體物質(zhì)截留和吸附,同時在水解細(xì)菌作用下,將不溶解性有機物水解為溶解性物質(zhì),在產(chǎn)酸菌協(xié)同作用下,將大分子物質(zhì)、難于生物降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易于生物降解的小分子物質(zhì)微生物所需要的營養(yǎng),主要為碳水化合物、氮化合物、水、無機鹽類(氮和磷)及維生素。通常要求COD∶N∶P=100∶5∶1,為滿足此要求,故在接觸氧化池前投加氨氮。 方案二流程圖: 方案二的流程說明: 第一階段為預(yù)處理階段,格柵+調(diào)節(jié)池后,出水用泵直接打到水解酸化池,污水經(jīng)格柵去除較大的雜質(zhì),經(jīng)調(diào)節(jié)池后,水質(zhì)水量得到均化。 第二階段為厭氧生化階段,UASB具有容積負(fù)荷高,運行成本低,占地面積小,污泥最少,設(shè)備簡單等優(yōu)點,是高濃度有機廢水前處理的有效處理方法,并且UASB已經(jīng)在傳統(tǒng)形式的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,形成了多種更高效和方便的厭氧發(fā)生器。 第三階段為SBR反應(yīng)階段,SBR池為間歇式活性污泥池,集曝氣、沉淀于一身,進(jìn)一步降解小分子有機物,產(chǎn)泥少且不必回流污泥??墒〉舫恋沓睾臀勰嗷亓鞯脑O(shè)施。 污泥處理經(jīng)濃縮池濃縮后,脫水外運。濾液送到細(xì)格柵池子進(jìn)行處理。該工藝以厭氧生化SBR為主體。水解酸化池內(nèi)設(shè)填料(球形填料),水力停留時間為4h左右(利用厭氧過程的前階段),COD去除率80%。SBR反應(yīng)池內(nèi)反應(yīng)時間約為6h左右,水溫20~25℃,污泥濃度4000mg/L左右,出水水質(zhì)達(dá)到原GB198212005一級排放標(biāo)準(zhǔn),COD總?cè)コ蚀笥?2%,BOD總?cè)コ蚀笥?8%。SBR處理工藝的特點是集生物降解和終沉排水等功能于一體,與傳統(tǒng)的連續(xù)式活性污泥法(CFS)相比,可省去沉淀池和污泥回流設(shè)施,具有運行穩(wěn)定,凈化效率高,耐沖擊負(fù)荷,避免污泥膨脹,便于操作管理等特點。 4 污水處理方案比較 主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù) 方案一方案二調(diào)節(jié)池停留時間6h6h厭氧池容積負(fù)荷 停留時間 污泥產(chǎn)率4kgCOD/m3/d 10h 好氧池容積負(fù)荷 停留時間 污泥產(chǎn)率二沉池停留時間——構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)選擇說明:(1) 調(diào)節(jié)池:調(diào)節(jié)池按2200m3/d計算,停留時間設(shè)為6h,有效水深為4米。(2) 厭氧反應(yīng)器:方案一為水解酸化池,該池降解部分大分子有機物,按傳統(tǒng)經(jīng)驗數(shù)據(jù)降解率設(shè)為30%;方案二為UASB反應(yīng)器,因其降解有機物能力比水解酸化池高,所以容積負(fù)荷也比水解酸化較高。 (3) 好氧反應(yīng)器:方案一為接觸氧化池,大部分的有機物在
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