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4某年述職報告】-閱讀頁

2024-09-11 14:58本頁面
  

【正文】 達的生產(chǎn)任務。 一是原料管理,提高異型坯的質(zhì)量檢驗和把關能力,杜絕不 第 8 頁 共 10 頁 合格異型坯進入我廠,堅決執(zhí)行挑廢和退廢制度;認真執(zhí)行異型坯按重量交貨的規(guī)定,把異型坯重量的偏差控制在技術標準范圍內(nèi),提高成材率指標;盡量采取熱送熱裝,提高熱裝率,有效的利用和降低煤氣消耗,以緩解公司煤氣不足的壓力。控制好加熱爐的溫度制度,把溫度控制在標準范圍內(nèi);合理利用高、焦煤氣,提高煤氣配比;控制好爐內(nèi)氣氛及影響氧化燒損率的因素,力爭將氧化燒損率控制在 %以內(nèi)。抓好設備的點檢維護,在運行中發(fā)現(xiàn)的隱患利用停車時間及時維修,把事故處理在萌芽狀態(tài);做好備件和材料的儲備和分類管理,由于水系統(tǒng)使用的設備、材料備件雜而繁,因此,更要做到有備無患;監(jiān)督好水質(zhì)處理,有效提高設備運轉(zhuǎn)率,降低設備事故和降低材料消耗;合理利用水資源,優(yōu)化工藝操作 過程,減少排水次數(shù)和排水數(shù)量,把水耗控制在指標范圍內(nèi),力爭最低。2,加熱爐氧化燒損率突破 %,加熱車間事故影響生產(chǎn)時間實現(xiàn)重大突破,力爭為 “0” 。未達到設計要求的主要原因有,一是煤氣的熱值達不到設計值,當按照設計配比操作時最高燃燒溫度不夠。三是生產(chǎn)的不均衡性時段時續(xù)不能充分保證加熱爐均衡操作。為此、加熱車間將根據(jù)生產(chǎn)的不同特點,靈活的掌握加熱工藝操作、改進操作工藝。 加熱爐氧化燒損率過去為 3%, 2024 年通過 qc 小組攻關活動最好月指標達 5 到 %,究其主要原因,除影響煤氣配比的原因外還有加熱爐小時產(chǎn)量低,設計為最大 180 噸 /h,而實際大多小 時產(chǎn)量小于 100 噸 /h,班產(chǎn)量也主要集中在 600 噸 /班左右,致使加熱爐的功效不能發(fā)揮。c 左右,而實際是 650176。c 左右,而實際多為 350176。為此加熱車間得繼續(xù)加大 qc 小組攻關力度,優(yōu)化操作方法,最終實現(xiàn)氧化燒損率的突破。在新的一年里 第 10 頁 共 10 頁 加熱車間將通過加強管理,落實責任到人,實行定崗包機,努力追求影響生產(chǎn)時間為 “0” 的 目標,力爭實現(xiàn)新的突破。 科學技術是第一生產(chǎn)力,用技術的改進和創(chuàng)新不斷提高生產(chǎn)能力,加熱車間 “ 三大塊 ” 的工作相對將都包函著很大的技術成分,原料的檢驗、溫度的控制、水系統(tǒng)的不斷改進,無不都是依靠技術的力量。認真的研究和學習先進的技術,真正發(fā)揮科技的力量為生產(chǎn)任務的順利完成打好堅實的基礎。命運又一次回到我們自己的手中, h 型鋼廠聚集了長鋼最優(yōu)秀的人才隊伍,有黨總支和廠部的堅強領導,有一支經(jīng)過錘煉正逐步成熟的職工隊伍,堅信在新的一年 h 型鋼廠將煥發(fā)出勃勃生機,釋放出巨大的潛能為首鋼長鋼的飛速發(fā)展抒寫光輝的
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