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旋轉(zhuǎn)機械故障診斷-閱讀頁

2025-01-13 22:14本頁面
  

【正文】 16: 54達(dá)最大值 115μ m,其頻譜以 1 為主,軸向振動如此之大,這也是很不正常的。 故障分析結(jié)論 綜上所述,可得出如下結(jié)論: ?1) 機組投用以來,風(fēng)機與煙機間存在明顯不對中現(xiàn)象,且聯(lián)軸器工作狀況不穩(wěn)定。其 直接原因是對中不良 ,或聯(lián)軸器制造缺陷。 因此分析認(rèn)為造成本次事故的主要原因是機組對正曲線 確定不當(dāng)。 機組修復(fù)后,在 8月底煙機進行單機試運時,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)煙機軸承箱 中分面向上膨脹 ,遠(yuǎn)高于設(shè)計給出的膨脹量 。 ?例 2:復(fù)合不對中故障的診斷 圖 69 機組簡圖和測點布置 2023年 4月上旬某廠催化主風(fēng)機檢修后,開機運行,電動機軸承溫度和振值都較正常 (振值為 9μ m)。 2023年 4月 17日和 18日對該機組進行了全面的測試。 測點頻譜圖 圖 612 測點 2垂直方向頻譜圖 圖 614 測點 2水平方向頻譜圖 圖 613 測點 3垂直方向頻譜圖 圖 615 測點 3水平方向頻譜圖 圖 6— 12到圖6— 15都是在聯(lián)機狀態(tài)下,圖 6— 12中 1階轉(zhuǎn)頻的振幅很低,2X頻振幅最高,對應(yīng)的 3點垂直方向(圖 6— 13) 1X、 2X、3X倍頻幅值都存在。這是不對中的特征。 解體后發(fā)現(xiàn): 1) 電動機軸和齒輪箱低速軸在垂直方向,相差 100μ m, 已大大超過維修規(guī)范所要求的限值。 這說明,在加載運行的初始階段,電動機軸與其軸承維修時的正確位置并沒有被破壞。但是,電動機軸和齒輪箱低速軸在垂直方向存在嚴(yán)重的平行不對中,引起的動載荷迫使電動機滾動軸承逐漸離開原始的位置,發(fā)生了偏斜。因此,它最終是一種復(fù)合型不對中,既包含了平行不對中的特點,又存在角度不對中的特征。機器在開車階段振幅較大的原因,是因為空壓機到達(dá)額定壓力后溫度上升,轉(zhuǎn)子的裝配零件首先受熱膨脹。往后隨著轉(zhuǎn)子溫度逐漸趨于均勻,軸也獲得充分伸長,消除了軸上裝配零件對軸施加的熱彎曲應(yīng)力,因此轉(zhuǎn)子因彎曲產(chǎn)生的不平衡振動就慢慢自動消失。分析認(rèn)為導(dǎo)致強強振的原因是:風(fēng)機開機由于負(fù)荷上升過快造成殼體熱膨脹不均,致使轉(zhuǎn)子與殼體不同心。兩天后機組振值降至 89μ m(一級報警值為 90μ m),恢復(fù)正常。 圖 617 鍋爐引風(fēng)機示意圖 6. 6 支承松動分析案例 ?實例一 某發(fā)電廠一臺大型鍋爐引風(fēng)機。 該機組運轉(zhuǎn)時振動很大,測量結(jié)果顯示電動機工作很平穩(wěn)。 AFV=150μ m, AFH=250μ m, ARV=87μ m, ARH=105μ m。頻率分析指出, 振動頻率主要是轉(zhuǎn)速頻率成分。但是對風(fēng)機振動最大的 外側(cè)軸承在水平和垂直方向上的相位進行分析,發(fā)現(xiàn)兩個方向上的相位是精確地 同相的,說明是“定向振動”問題,而不是單純的不平衡。用同樣方法檢查了內(nèi)側(cè)軸承架的安裝螺釘 ,也發(fā)現(xiàn)有輕微松動。 ?支承松動故障實例二 某廠一臺離心式壓縮機,轉(zhuǎn)速為 7000r/ min,通過齒輪增速器,由一臺功率為 1470kW,轉(zhuǎn)速為 3600r/ min的電動機驅(qū)動。停機后打開齒輪箱,檢查了齒輪和軸承,并沒有發(fā)現(xiàn)任何問題,懷疑是不平衡引起的振動。 為了對齒輪箱振動作進一步分析,測量水平和垂直方向上的相位,發(fā)現(xiàn)兩個方向上的相位是精確地同相,顯示是一種“定向振動”,然后又對齒輪箱殼體安裝底腳和底板進行測振和檢查,底腳螺釘是緊固的,但從底板的振動形態(tài)中發(fā)現(xiàn)一邊撓曲得很厲害。解決底板局部松動的處理辦法是把混凝土基礎(chǔ)進行刮削,在底板下重新澆灌了混凝土,當(dāng)機組放回到原處安裝后,齒輪箱的振幅就下降到/ s以下。 該機組由一臺 2500 KW,轉(zhuǎn)速 2985 r/min的電動機經(jīng)增速齒輪箱后,壓縮機轉(zhuǎn) 子為 9098 r/min。但仍然未能降低振動。 1.測得廠房大地的基礎(chǔ)振動: 0. 1Hz, 振幅 mv。 分析與結(jié)論: 1 振動以低頻振動為主要矛盾,地基是 Hz;電機是 50 Hz。 2 地基振動的振幅 151 mv遠(yuǎn)大于電機的振幅 62 mv。地基偏軟,剛度不足。 3 根據(jù)電修廠方面提供的信息:安裝后電機垂直振動大于水平振動。正常狀態(tài)是垂直剛度大于水平剛度。 2)地腳螺絲與地基的聯(lián)結(jié)剛度不足。 ?實例四 離心泵葉輪松動 一臺懸臂式單級離心泵,運轉(zhuǎn)了幾個月后發(fā)生了葉輪松動。另外,從圖中還可以看出,頻譜的噪聲底線很高,譜線連續(xù)表明松動零件對軸施加了一種不穩(wěn)定的隨機性沖擊力。 在機組運行過程中及故障發(fā)生前后,在線監(jiān)測系統(tǒng)均作了數(shù)據(jù)記錄。 Bb圖是故障發(fā)生時的振動頻譜,振動信號除轉(zhuǎn)頻外,還有約為 1/2轉(zhuǎn)頻的振幅,這是典型的油膜渦動特征。 ?油膜渦動及振蕩實例二 某公司國產(chǎn) 30萬噸合成氨裝置,其中一臺 ALS— 16000離心式氨壓縮機組,在試車中曾遇到軸承油膜振蕩。從圖中可見, (8430/min)是軸的轉(zhuǎn)速頻率 ω,由軸的不平衡振動引起。當(dāng)轉(zhuǎn)速升至 8760r/ min(146Hz)時,油膜振蕩頻率 Ω的幅值巳超過轉(zhuǎn)速頻率幅值,見圖 6— 22(b),這是一幅典型的油膜振蕩頻譜圖,從圖 (b)中可見,頻率成分除了 ω(146Hz)和 Ω()之外,還存在其他頻率成分;這些成分是;主軸振動頻率 ω和油膜振蕩頻率 Ω的一系列和差組合頻率。低壓缸在一次大修后,轉(zhuǎn)子兩端軸振動持續(xù)上升,振幅達(dá) 50~55μ m,大大超過允許值 33μ m,但低壓缸前端的增速箱和后端的高壓缸振動較小。對該機組振動信號的分析認(rèn)為: ①低頻成分突出,它與工頻成分的比值為 ,可認(rèn)為是軸承油膜不穩(wěn)定的半速渦動; ② 油膜不穩(wěn)定的起因可能是低壓缸兩端聯(lián)軸節(jié)的對中不良,改變了軸承上的負(fù)荷大小和方向。瓦塊內(nèi)表面的預(yù)負(fù)荷處于負(fù)值狀態(tài) (PR值原設(shè)計為 ,現(xiàn)降為- ),降低了軸承工作穩(wěn)定性。 圖 6—23 低壓缸前、后軸承上的振動測點信號頻譜比較 對上述發(fā)現(xiàn)的問題分別作了修正,機器投運后恢復(fù)正常,低壓缸兩端軸承的總振值下降到 20μ m,檢修前原頻譜圖上反映軸承油膜不穩(wěn)定的 低頻成分和反映對中不良的 4倍頻成分均已消失 [圖 6— 23(c)、 (d)]。 對振動的信號作頻譜分析。陣發(fā)性強烈吼叫時,振動頻譜圖中出現(xiàn)很大振幅的 轉(zhuǎn)頻成分,轉(zhuǎn)頻振幅增加不大。 現(xiàn)場工程技術(shù)人員根據(jù)這個結(jié)論,調(diào)整潤滑油的油溫,使供油油溫從 30℃ 提到 38℃ 后,機組的強烈振動消失,恢復(fù)正常運行。還多次調(diào)整油溫,考察機組的振動變化,證實油溫在 30℃ ~ 38℃ 左右時,可顯著降低機組的振動。 1993年 11月,該機組經(jīng)檢修后 剛投入運行即發(fā)生強烈振動。除轉(zhuǎn)子工頻外,還存在大 量的低倍頻諧波成分,如 2 、 3 、 4 、 5 等,南瓦的 5倍頻 振動特別突出。 分析認(rèn)為煙機發(fā)生嚴(yán)重的碰摩故障,主要部位應(yīng)為軸瓦(徑向軸承和 推力軸承均由 5塊瓦塊組成)。 更換軸瓦,經(jīng)仔細(xì)安裝調(diào)整,開機恢復(fù)正常。圖 6- 2圖 6— 26分別是風(fēng)機運行正常時和強振發(fā)生時的時域波形 和頻譜。而強振時 ,一個最突出的特點就是產(chǎn)生一振幅極高 的 ()成分,其幅值占到通頻幅 值的 89%,同時伴有 ()、 ()等非整數(shù)倍頻,此外,工頻 及其諧波幅值也均有所增長。隨后 的停機揭蓋檢查表明,風(fēng)機第一級葉輪的口環(huán)磨損非常嚴(yán)重,由于承受到巨大 的摩擦力整個葉輪也已經(jīng)扭曲變形,如果再繼續(xù)運行下去,其后果將不堪設(shè)想 。 6. 9 喘振 : 2. 某大型化肥廠的二氧化碳壓縮機組由汽輪機和壓縮機組成。高壓缸為 2段共 6級葉輪,低壓缸為 2段共 7級葉輪。正常出口流量應(yīng)為避免 9400 m3/h。當(dāng)開大“四回一”防喘閥以后,振幅可下降至 50μ m,然而機器劇烈振動的現(xiàn)象還難以消除。 3. 從頻譜圖上看出, 55Hz低頻成分是引起機器振動的主要因素,但屬何種原因尚不很清楚。 圖 6—27 高壓缸四段軸振動和氣壓脈動頻譜 圖 6— 27為高壓缸四段軸振動和氣流壓力脈動的頻譜圖 (壓力脈動信號直接從四段出口管線上用壓力傳感器測取 )。 在升壓過程中,當(dāng)測點通頻振幅增至 47μ m時,軸振動頻譜圖和壓力脈動信號頻譜圖上均突然出現(xiàn) 55Hz的低頻及其倍頻成分,見圖6— 27中的 (c)和 (d)。當(dāng)壓縮機背壓降低,流量上升后,通頻振幅下降至一定值, 55Hz低頻成分隨之消失。最后通過加裝“四回四”管線(即從四段出口加一旁通管至四段入口,并在其間加一調(diào)節(jié)閥),調(diào)節(jié)“四回四”,或“四回一”閥門,適當(dāng) 增加四段供氣量 ,四段軸振動就由原來的高振幅下降至 22μ m,機器強烈振動情況也就隨之消失。但是該機組高壓缸轉(zhuǎn)子振動 中始終存在一個與轉(zhuǎn)速大致成 ,有時這一振動分量的 幅值與基頻振動分量的幅值相等,甚至大于基頻幅值。 ( 1)振動特性分析 圖 629 高壓缸轉(zhuǎn)子啟動過程的瀑布圖 ,它不同于基頻和 2倍頻振動等有明顯的影響因素和解釋 ,為此 , 采用多種分析方法就其振動方式以及振動與運行工況之間的關(guān)系進行分析 。 起動過程中負(fù)荷低 , 可見 有關(guān) , 在低負(fù)荷和低轉(zhuǎn)速下 ,其振動并不表現(xiàn)出來 。而且 ?+ =39+184=223Hz,近似于轉(zhuǎn)子基頻振動頻率 ?l = 223Hz( 其中的誤差是由于FFT譜分辨率引起 ) , 由此可見 , 轉(zhuǎn)子振動中不但包含有一個 ,對應(yīng)還有一個 分量 。 2) 其振動頻率隨轉(zhuǎn)速的升高而增加,但并不成線性關(guān)系。 4) 引起 ,類似于不平 衡力引起的轉(zhuǎn)子振動。 (2)振動原因分析 上面分析可得出 引起的振動比較吻合,旋轉(zhuǎn)脫離是由于氣體容積流量不足等原因引起,氣體不能按設(shè)計的合理角度進入葉輪或者擴壓器,造成葉輪內(nèi)出現(xiàn)氣體脫離團,這些氣體脫離團以與葉輪轉(zhuǎn)動方向相反的方向在通道間傳播,造成旋轉(zhuǎn)脫離。因此,旋轉(zhuǎn)脫離引起對轉(zhuǎn)子的作用力表現(xiàn)為 Ω一 ω和 ω兩個頻率成分。所以認(rèn)為
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