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煤礦水力壓裂總結(jié)報告-在線瀏覽

2024-09-12 21:03本頁面
  

【正文】 計壓裂M7煤層,主泵壓力17~,~,壓裂過稱中多次出現(xiàn)壓力下降流量上升過程,為檢驗壓裂效果,在壓裂孔傾向、走向方向累計施工檢驗孔14個,經(jīng)取樣檢測得出:壓1孔沿煤層傾向最大壓裂影響范圍是50m,沿走向最大影響范圍是70m。自然排放條件下,壓裂影響范圍內(nèi)檢驗孔排放濃度為78~95%,;在接抽條件下,壓裂影響范圍內(nèi)鉆孔抽采濃度提高40%左右。壓2孔試驗表明:同時壓裂M7~M12時,只要中間有一層相對容易壓裂的煤巖層,其他煤巖層無法壓裂。該孔壓裂范圍較小主要因為在其下方5~10m處有一閉合裂隙,對高壓水有一定的卸壓作用導(dǎo)致壓裂影響范圍較小;對壓3孔自然排放及抽采效果考察結(jié)果表明:前3天,壓3孔自然排放濃度為94~95%,~;接抽27天,考察結(jié)果為:抽采濃度在15~94%之間,~ m3/min,平均為常規(guī)抽采鉆孔的5倍以上;后期考察由于壓裂孔持續(xù)出水,對接抽考察結(jié)果有較大影響,所以恢復(fù)自然排放考察,累計考察7天,自然排放濃度94%,瓦斯排放量大,~,為常規(guī)鉆孔抽采純量的10~15倍。壓4孔設(shè)計壓裂M8煤層,最終累計注水量121m3,泵壓15~25MPa,累計施工檢驗孔10個,通過壓風(fēng)取樣檢測煤層水分可知:,沿走向最大影響范圍是40m。壓裂后,壓4孔由于放水卸壓過程中堵塞無法考察,對壓4檢驗孔的考察結(jié)果表明:M8煤層壓裂范圍內(nèi)的檢驗孔抽放效果好于M7煤層,平均單孔抽放純量較常規(guī)穿層鉆孔提高2~10倍。井下煤層水力壓裂技術(shù)采用高壓泵將高壓水通過鉆孔注入到煤層,當(dāng)液體壓入速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過煤層的自然吸水能力時,由于流動阻力的增加,進(jìn)入煤體的水壓力就逐漸上升,當(dāng)超過煤層上方的巖層壓力時,煤層內(nèi)原生裂隙被壓開并向更遠(yuǎn)處擴展,形成新的流通網(wǎng)絡(luò),煤層透氣性大大增加,高壓水排出后,壓開的裂隙就為煤層瓦斯的流動創(chuàng)造了良好的條件,達(dá)到提高煤層抽采效率的目的。隨著礦井向深部延深,瓦斯威脅日益加劇,為高效增透抽采瓦斯,打通一礦強化水力壓裂技術(shù)攻關(guān),先后采用寶雞航天動力泵業(yè)生產(chǎn)的HTB500型高壓泥漿泵以及六合煤機公司生產(chǎn)的BZW200/56型高壓泵進(jìn)行了水力壓裂試驗,并對試驗效果及該技術(shù)的適用性進(jìn)行考察,試驗過程中通過不斷優(yōu)化高壓水力壓裂技術(shù)工藝,提高壓裂效果、降低壓裂成本,為水力壓裂技術(shù)在全礦的順利推廣應(yīng)用提供了有力保障。M7煤層作為保護(hù)層首先開采,為解決開采M7保護(hù)層時的大量瓦斯涌入和對主采M8煤層的瓦斯治理,必須對主采MM8煤層進(jìn)行煤層瓦斯預(yù)抽,為提高預(yù)抽效果,分別對主采MM8煤層進(jìn)行高壓水力壓裂增透。 試驗地點的煤層、瓦斯情況打通一礦可采煤層有M7~M8共2層,各煤層厚度見打通一礦煤層柱狀圖1。該處煤層瓦斯含量及水分已在壓裂試驗前取樣測定、煤層壓力已通過施工測壓孔測定,瓦斯參數(shù)測定結(jié)果見表2。3 壓裂設(shè)備選型及運輸安裝 壓裂設(shè)備選擇根據(jù)打通一礦煤層賦存條件,本次高壓水力壓裂試驗使用的高壓泵為寶雞航天動力公司生產(chǎn)的HTB500型壓裂泵,以及南京六合煤機公司生產(chǎn)的BZW200/56高壓泵。表3 壓裂泵主要性能參數(shù)型號額定壓力最大流量柱塞數(shù)電壓額定功率供水要求HTB50050MPa1100L/min3柱塞1140V400KW4寸水管BZW200/5656 MPa200 L/min5柱塞1140V220KW2寸水管整套設(shè)備的安放及管路布置需要考慮整套設(shè)備能夠順利到達(dá)安裝地點,要明確制定設(shè)備的下井路線。圖2為水力壓裂設(shè)備安設(shè)地點示意圖。圖2為水力壓裂設(shè)備到達(dá)壓裂地點后的布置示意圖。圖2 水力壓裂設(shè)備布置示意圖 4 鉆孔設(shè)計及施工 壓裂孔設(shè)計及施工(一)壓裂孔位置本次壓裂試驗分兩階段進(jìn)行。圖3 壓裂鉆孔位置圖(二)壓裂孔設(shè)計及施工壓裂孔施工采用ZY150型鉆機,壓裂孔施工參數(shù)見表4。Φ75mmΦ94mm水排壓290176。Φ75mmΦ94mm水排壓490176。圖4 壓裂管頂端篩管段結(jié)構(gòu)圖壓裂試驗第二階段通過總結(jié)第一階段經(jīng)驗,孔口段10m仍采用壁厚13mm,DN25mm無縫鋼管,孔內(nèi)剩余段采用壁厚4mm,DN25mm普通焊管,頂端結(jié)構(gòu)與第一階段的相同,壓裂管道達(dá)到使用要求。壓裂孔封孔工藝圖見圖6,壓裂鉆孔采用Φ75mm鉆頭施工完成后,用Φ94mm直徑的鉆頭擴孔至壓裂煤層底板,確保DN20mm注漿管能正常送入孔內(nèi)至M7煤層底板;孔內(nèi)壓裂管為DN25 mm, mm的無縫鋼管,每根長2m,采用螺紋連接;壓裂管前端為2根篩管,篩管靠近“馬尾巴”50100cm用紗布包裹,防止砂漿回流堵塞壓裂管;壓裂管每根長2 m,采用鉆機送入,直接送入壓裂鉆孔孔底;封孔注漿管采用DN20mm鋼管,每根鋼管長2m,兩頭套絲,采用管箍連接,;注漿管口與截止閥連接,截止閥與注漿泵注漿管連接;注漿時開啟球閥,注漿結(jié)束后及時關(guān)閉截止閥;在第3根壓裂管上捆綁棉紗,其形狀如“馬尾巴”,其方法是將棉紗一端綁在壓裂管上,當(dāng)壓裂管篩管送至孔底時停止送管,向孔外方向拉動壓裂管,棉紗收縮,起到封堵水泥砂漿及過濾水的作用;,數(shù)量以與孔壁較緊密接觸為準(zhǔn),為與壓裂管綁捆,可在壓裂管上焊接小齒。圖5 壓裂孔封孔工藝 最終,各個壓裂孔封孔施工見表5。實際檢驗孔施工數(shù)量采用動態(tài)施工方法根據(jù)實際情況增至14個。檢驗孔瓦斯含量以及水分均壓風(fēng)取樣測定。圖7 一階段檢驗孔終孔位置圖5 壓裂實施 HTB500型泵壓裂試驗5月13日~5月18日施工壓壓2并成功封孔,其中壓1,封孔至M7煤層底板,采用水泥砂漿封孔,封孔壓2,封孔至M12煤層底板。壓1,~,~,壓力流量變化見圖8。與高滲透性硬煤層水力壓裂不同,打通一礦松軟突出煤層在進(jìn)行水力壓裂時呈現(xiàn)特有的規(guī)律性:②在高壓水壓裂過程中,經(jīng)過反復(fù)多次壓力下降過程(圖中較為明顯的有7處);③多次壓力下降過程中,均對應(yīng)出現(xiàn)明顯的流量上升,推斷為多次小范圍壓開后,注水量增加;④最終壓力、流量相對穩(wěn)定變化,壓裂過稱終止;從壓2孔壓裂過程數(shù)據(jù)看,整個壓裂過程中泵壓17~,~。 BZW200/56型泵壓裂試驗6月13日~6月25日施工壓壓4孔并成功實施封孔。6月23日~6月27日對壓3孔實施壓裂,壓3,~;于6月28日早班開始壓裂壓4孔,最終累計注水量121m3,泵壓15~25MPa。通過實施這次壓裂可得到以下結(jié)論:①從目前對壓壓4孔壓裂情況看,采用六合BZW200/56型泵壓裂,在M8煤層中的注水流量(6~8m3/h)要明顯大于M7煤層(
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