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挖掘機(jī)故障分析案例-在線瀏覽

2025-06-04 01:30本頁面
  

【正文】 斜盤等無損壞現(xiàn)象,而滑履產(chǎn)生了磨損。通常情況下,主泵周圍產(chǎn)生異常噪聲的可能原因如下:   液壓油不夠造成主泵吸空;吸油管路中混入了空氣;吸油濾芯堵塞導(dǎo)致主泵吸空;主泵內(nèi)部磨損,致使主泵工作出現(xiàn)異常噪聲。其原因是:更換密封件后沒有及時檢查油位,導(dǎo)致液壓油不夠,使主泵產(chǎn)生吸空現(xiàn)象;混入空氣的油液流經(jīng)主泵時,滑履在某些瞬間浮不起來或浮起不充分,導(dǎo)致滑履與斜盤之間不能形成良好的潤滑油膜,使滑履磨損,最終引起主泵工作產(chǎn)生異常噪聲。若繼續(xù)工作發(fā)動機(jī)就熄火,即出現(xiàn)超負(fù)荷現(xiàn)象。經(jīng)了解,該機(jī)轉(zhuǎn)場前工作良好,此故障為突出性故障。試機(jī)時,若發(fā)動機(jī)無負(fù)荷,則工作正常。這表明故障原因不在發(fā)動機(jī)方面,應(yīng)該是在機(jī)器的電器控制和液壓系統(tǒng)方面。當(dāng)負(fù)荷一定時,系統(tǒng)壓力P應(yīng)是一個常數(shù),而流量Q是通壺液壓泵調(diào)節(jié)器來高速的。因此,我們將P、Q兩個指標(biāo)列為重點排查對象。經(jīng)對比,先導(dǎo)系統(tǒng)壓力正常,主泵的出口壓力稍低,但機(jī)器在小負(fù)荷工作時不應(yīng)該出現(xiàn)超負(fù)荷現(xiàn)象。拆檢發(fā)現(xiàn),主泵調(diào)節(jié)器的一端大彈簧已斷成數(shù)節(jié),另一端的小彈簧已經(jīng)沒有了。 清除柴油機(jī)積炭的方法柴油機(jī)的氣缸蓋、缸套、活塞、活塞環(huán)、氣門、噴油器等零件以及燃燒室,在使用一段時間后,表面會黏著一層積炭。C。同時,高溫顆粒積炭在燃燒室內(nèi)還會引起表面點火,造成功率下降(據(jù)有關(guān)實驗數(shù)據(jù),功率會下降2%15%),以及使燃燒室的容積減小,實際壓縮比增大,形成早燃和爆燃等不良現(xiàn)象。 1 機(jī)械法   是采用鋼絲刷、刮刀、竹片或砂布來清除積炭的方法。   機(jī)械法清除積炭工效低、清除質(zhì)量差,有些部位難以刮除干凈,還會留下許多細(xì)小劃痕,成為新積炭的生長點,增大了零件的粗糙度。 2 噴核法   是利用高速氣流將粉碎的核桃、桃、杏的桃殼顆粒噴向零件表面以去除積炭的方法。 3 化學(xué)法   是使用一種化學(xué)溶劑——退炭劑將零件表面的積炭軟化,使其失去與金屬結(jié)合的能力,然后將軟化的積炭除去的方法。退炭劑一般由積炭溶劑、稀釋劑、緩成釋劑和活性劑4種成分組成。  ?。?)無機(jī)退炭劑:由無機(jī)藥品與水配制而成,需要加溫使用,主要用于鋼件退炭。C,使零件在溶液中浸泡2h,待積炭軟化后取出;然后,用毛刷刷除軟化的積炭,%%的重鉻酸鉀的熱水清洗;最后,用軟布擦干,以免銹蝕。  ?、倥浞舰瘢?、%、%、%、%、%。使用時,將零件放入溶劑中浸泡23h;取出后用毛刷蘸汽油,刷除軟化的積炭即可。此配方同時具有去除舊漆層的作用。  ?、谂浞舰颍好河?2%、松節(jié)油12%、油酸8%、氨水15%、苯酚35%、油酸8%。使用時,將需退炭的零件放入溶劑中,浸泡23h,待積炭軟化,取出后用汽油刷除。   ③配方Ⅲ:初餾柴油40%、軟肥皂20%、混合粉30%、三乙醇胺10%。C,在不斷攪拌下加入軟肥皂,當(dāng)其全部溶解時再加入初餾柴油,最后加入三乙醉胺。C,浸泡23h。   總之,積炭對柴油機(jī)的使用性能有很大的影響,因此在修理過程中,可以根據(jù)積炭的形成部位以及自身條件,來選擇具體的實施方法,以便有效地清除積炭。柴油機(jī)做為工程機(jī)械的動力系統(tǒng),提供機(jī)械工作所需的動力,它一旦出現(xiàn)故障將影響正常生產(chǎn)。 柴油機(jī)燃料完全燃燒后,正常顏色一般為淡灰色,負(fù)荷略重時為深灰色。排氣時隨同廢氣一起排出形成黑煙。其主要影響因素如下: 1、活塞環(huán)、氣缸套等磨損 活塞環(huán)、氣缸套磨損后,引起壓縮壓力不足,使氣缸在壓縮行程結(jié)束時,混合氣混合的正常比例改變,使燃油在無氧條件下燃燒,產(chǎn)生積炭。噴油器不霧化或滴油,使燃料不能充分地與氣缸內(nèi)的空氣混合,也不能充分燃燒。因為低速運(yùn)轉(zhuǎn)時氣缸內(nèi)進(jìn)氣渦流較弱,油滴或油束被氣流沖散的可能性減少并且停留的時間較長,更容易形成碳黑排出。 4、供油提前角調(diào)整不當(dāng) (1)供油提前角過大,燃油過早噴入燃燒室內(nèi),由于此時氣缸內(nèi)壓力溫度較低,燃料不能著火燃燒,當(dāng)活塞上行,氣缸內(nèi)達(dá)到一定壓力和溫度,可燃混合氣燃燒。 5.供油量過大 供油量過大,使進(jìn)入汽缸內(nèi)的油量增多,造成油多氣少燃油燃燒不完全。 (二)藍(lán)煙 潤滑油進(jìn)入氣缸,受熱蒸發(fā)成為藍(lán)色油氣。 2、燃油中混入潤滑油。 5、活塞環(huán)、活塞、氣缸套磨損 (三)白煙 柴油機(jī)在剛起動時或冷機(jī)狀態(tài)時,排氣管冒白煙,是因為柴油機(jī)氣缸內(nèi)溫度低油氣蒸發(fā)而形成。若熱機(jī)時,排氣管仍冒白煙,則判斷為柴油機(jī)故障。 2、噴油器霧化不良,有滴油現(xiàn)象。 4、燃油中有水份和空氣。工程機(jī)械冬季施工常見故障的原因冬季使用工程機(jī)械時,油路、氣路、冷卻管路因天氣寒冷易出現(xiàn)各種故障,這些故障基本上都和“冰”有關(guān)(具體原因如下述實例所示)。(1)一臺YZ10B型壓路機(jī),啟動柴油機(jī)后在很短時間內(nèi)就發(fā)現(xiàn)水箱有“開鍋”現(xiàn)象。拆檢節(jié)溫器后,發(fā)現(xiàn)節(jié)溫器內(nèi)有冰塊,使主閥無法打開,導(dǎo)致冷卻水無法進(jìn)行大循環(huán),因而使發(fā)動機(jī)水溫升高過快而出現(xiàn)“開鍋”現(xiàn)象。氣路堵塞。拆檢氣體控制閥至儲氣筒之間的氣管,發(fā)現(xiàn)銅氣管與膠管連接處有一小冰塊將氣管堵住,導(dǎo)致氣體無法進(jìn)入儲氣筒,因而氣壓表無指示。(3)一臺W460挖掘機(jī)啟動后不久便熄火,用手動泵泵油,排除燃油管路內(nèi)的空氣,再次啟動后不久仍然熄火。主要原因是,該機(jī)在秋季停機(jī)封存時,未進(jìn)行換季保養(yǎng),原用柴油凝點較高,到了冬季因濾清器內(nèi)柴油結(jié)冰而將濾芯幾乎封住,雖然勉強(qiáng)能啟動著,但因濾芯堵塞、柴油供應(yīng)不足而自行熄火。(4)一臺ZL50型裝載機(jī),啟動后發(fā)現(xiàn)變矩器油壓(出口壓力)為0、(打開變速器加油口蓋,發(fā)現(xiàn)液壓油已凍結(jié)成冰渣(蠟狀),后用噴燈烘烤變速器、濾清器和主油管路,隨后再次啟動時,各儀表顯示壓力正常,機(jī)器可以正常行駛了。柴油結(jié)冰。用手動泵泵油時,在噴油泵放氣螺釘處只有少量油液流出;檢查柴油箱,油量充足,但是柴油中有冰渣(結(jié)蠟);檢查柴油箱至輸油泵之管路,發(fā)現(xiàn)管中也在冰渣,導(dǎo)致油液流動不暢。使機(jī)器在冬季作業(yè)時出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象。工程機(jī)械液壓系統(tǒng)故障的檢測與診斷 工程機(jī)械液壓系統(tǒng)故障的特點, 液力機(jī)械傳動系統(tǒng)主要由液壓泵、控制閥、變矩器、變速器和動力換擋變速閥等組成、其故障通常表現(xiàn)為行走無力或液壓離合器接合不良。這兩種系統(tǒng)故障的共同特點為:系統(tǒng)壓力不足。 故障的現(xiàn)場檢測與診斷(1) 現(xiàn)場的初步檢查與診斷 根據(jù)故障現(xiàn)象查清有關(guān)情況,對照液壓系統(tǒng)圖分析產(chǎn)生故障的部位和初步原因,不可忽視看起來十分簡單的原因,更不可盲目亂拆,以免造成不必要的損失。對故障產(chǎn)生時機(jī)器的狀態(tài),聲音等都要做詳盡了解,避免了小題大做,化易為難。變矩器油溫過高。有時,駕駛員對機(jī)器故障的因果關(guān)系陳述不清,致使故障診斷困難,這時進(jìn)行必要的現(xiàn)場操作將獲益匪淺。此內(nèi)容看似簡單,社施起來卻常被忽視。待工地搬遷后助手來開車時,發(fā)現(xiàn)機(jī)器不能行走,原以為是出了大故障,但維修人員在現(xiàn)場只作憑聽聲音、檢查油尺就解決了問題,避免了大事故的發(fā)生。變質(zhì)起泡,致使機(jī)器動作無力,更換液壓油后故障得以排除。如一臺加騰HD820型挖掘機(jī),在運(yùn)轉(zhuǎn)了4000h左右后發(fā)現(xiàn)整機(jī)無力;拆檢其液壓系統(tǒng)濾油器時,發(fā)現(xiàn)濾芯損壞,堵住了回油口,更換濾芯后故障得以排除。如果通過以上的初步檢查后仍不能排除故障,則應(yīng)借助儀器做更為詳細(xì)的檢測。 在一般的現(xiàn)場檢測中,由于流量的檢測比較困難,加之液壓系統(tǒng)的故障往往又都表現(xiàn)為壓力不足,因此在現(xiàn)場檢測中,更多地是采用檢測系統(tǒng)壓力的方法。解全變速器后發(fā)現(xiàn),方向離合器油道中油封損壞,造成液壓油滲漏,更換油封后故障被排除。(3) 電腦診斷如一臺日立EX2202挖掘機(jī),工作裝置液壓系統(tǒng)無力,當(dāng)操作挖掘機(jī)手柄時,伴隨發(fā)動朵變聲并冒濃煙。解體液壓泵伺服閥,發(fā)現(xiàn)伺服閥與液壓泵流量調(diào)整斜盤的連接銷軸斷裂,更換銷軸后故障被排除。 現(xiàn)場維修中常采用不用儀器的對換診斷方法,這種方法常在不同型號機(jī)器進(jìn)行整體測試時使用,即若現(xiàn)場無檢測儀器或被查元件比較精必而不宜拆開時,可換上其它同型號機(jī)器上元件在進(jìn)行檢查,即能快速地診斷出有否故障。這種對換診斷討法簡單易行,但須判斷準(zhǔn)確。一臺VOLVOEC360型挖掘機(jī),當(dāng)工作時間達(dá)到3000h時,開始時出現(xiàn)上部轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)時制動失靈,使回轉(zhuǎn)不能及時停止;后又繼續(xù)工作了2h,上述故障現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。 從該故障現(xiàn)象上看,主要是制動力不足引起的。 (1)制動片磨損,彈簧力不足 將機(jī)器停在斜坡上,使上部轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)到與斜坡呈垂直的狀態(tài),關(guān)閉發(fā)動機(jī),此時轉(zhuǎn)臺未因重力的作用向低的一邊回轉(zhuǎn);將制動控制閥PG處的油路截止(見圖1),啟動發(fā)動機(jī),操作先導(dǎo)閥(見圖2),此時轉(zhuǎn)臺無法回轉(zhuǎn)。 (2)因其他部位存在磨損泄漏,停止操作先導(dǎo)閥后,SH(A12)端仍有壓力油進(jìn)入 先導(dǎo)閥回位不正確或回位不及時;或換向閥6磨損,使主泵壓力油由磨損間隙通過PAs(或PBs)進(jìn)入先導(dǎo)油路中,通過梭閥4(見圖2)進(jìn)入SH(A12)管路;其他部位有泄漏,壓力油由圖2中的AM、AA1Psp等處進(jìn)入SH(A12),使制動控制閥不回位,一直處于和制動活塞接通的狀態(tài),而PG壓力油卻仍源源不斷地進(jìn)入制動活塞腔內(nèi),導(dǎo)致制動片11分離,不能起到制動的作用。 (3)調(diào)速閥2的節(jié)流孔堵塞、制動控制閥1不回位 通過壓力檢測,制動活塞腔內(nèi)的壓力在停止操作先導(dǎo)閥后,(約用時3s),但當(dāng)腔內(nèi)的壓力為0時,轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)卻依然不能停止。 (4)回轉(zhuǎn)馬達(dá)磨損 在停止先導(dǎo)閥的操作后,回轉(zhuǎn)馬達(dá)內(nèi)部的油壓此時又起到了液力制動的作用,并與制動片11同時起制動作用,使轉(zhuǎn)臺的運(yùn)動停止。 由以上的分析和檢測得知,應(yīng)將故障排查的重點放在回轉(zhuǎn)馬達(dá)上。 當(dāng)拆下排放濾芯7時,發(fā)現(xiàn)濾芯上有很多金屬屑,斷定為回轉(zhuǎn)馬達(dá)磨損所致。 經(jīng)測量,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達(dá)非正常磨損,被磨下的金屬屑進(jìn)入了各配合面將其拉傷。裝復(fù)后試車時,故障已消失。除了回轉(zhuǎn)其他動作均正常,這說明工作泵應(yīng)是正常的。先用壓力表測了泵在回轉(zhuǎn)時的壓力,此正常壓力應(yīng)是30mpa,而檢測壓力最高是8mpa,相差很多,這說明控制回轉(zhuǎn)的油路中泄漏嚴(yán)重。   我們把斗桿的先導(dǎo)油管和回轉(zhuǎn)的先導(dǎo)油管對換,再操作回轉(zhuǎn)手柄此時斗桿的動作正常,這說明回轉(zhuǎn)的先導(dǎo)壓力正常。   拆開了控制回轉(zhuǎn)的主閥芯沒發(fā)現(xiàn)異常磨損,也沒卡住,排除了第二種原因。   故障就在回轉(zhuǎn)馬達(dá)上,先檢查補(bǔ)油閥,發(fā)現(xiàn)此閥沒有卡住,彈簧也沒有斷,第三種原因也排除了。此馬達(dá)是斜軸式定量馬達(dá),軸承是造成馬達(dá)損壞的直接原因,一萬五千多小時對軸承來說已超過其壽命,所以對液壓泵或馬達(dá)等高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的總成其軸承應(yīng)定期更換。8種狀況判斷柴油機(jī)是否大修氣缸套內(nèi)徑磨損嚴(yán)重,其圓度或圓柱度達(dá)到或超過使用限度。氣缸壓力明顯下降,低于額定壓力的75%,氣缸內(nèi)有異常響聲,且機(jī)器發(fā)熱后響聲仍不消失。燃油、潤滑油耗油量嚴(yán)重超標(biāo)準(zhǔn),機(jī)油壓力下降,排氣冒濃煙。ordm。功率明顯下降,油門最大時,柴油機(jī)發(fā)出的功率低于額定功率的75%。曲軸箱內(nèi)溫度明顯升高,柴油機(jī)通風(fēng)口和機(jī)油加注口冒霧狀煙,排出的廢氣里帶機(jī)油。遇到這種情況應(yīng)立即停機(jī);否則會進(jìn)一步加重軸瓦的磨損,軸頸表面抓粘迅速擴(kuò)展,軸瓦與軸頸很快就會粘結(jié)抱死,發(fā)動機(jī)熄火。作為工程機(jī)械的組織管理人員及操作人員,一定要注意保證在運(yùn)輸及保管過程中防止機(jī)械的損傷、變形、腐蝕;搞好機(jī)械的日常維護(hù)工作,使機(jī)械保持良好的技術(shù)狀態(tài);要教育操作人員正確的使用和操作各種工程機(jī)械,減少和防止人為失誤引起的機(jī)械故障。   據(jù)日本的統(tǒng)計資料,采用狀態(tài)監(jiān)測,按南非修理的維修方式,每年的維修費(fèi)可以減少25%~50%,故障發(fā)生率減少75%,并可延長機(jī)械使用壽命。實施此法,除了機(jī)械設(shè)計時采用維修性設(shè)計,提高機(jī)械的維修性外,在維修實踐上還可以實現(xiàn)零件換位,施工機(jī)械上的許多零件,如推土機(jī),挖掘機(jī)的履帶銷,柴油朵缸套等,在運(yùn)行中往往承受單向負(fù)荷,從而造成不均衡的磨損,如果適時地更換受到有均衡負(fù)荷零件的位置,使它們的磨損均衡,則可延長其使用壽命。工程機(jī)械回罷支承由于材質(zhì)氣孔或夾層,滾道游淬硬層硬度、深度不均勻等制造質(zhì)量問題或某些外界原因,造成滾道淬硬層剝落或齒圈斷齒,將使設(shè)備不能正常工作。 對于滾道剝層,首先要作正確判斷。據(jù)我們的經(jīng)驗,出南以下情況時,說明滾道有剝層:主機(jī)帶載回轉(zhuǎn)時,滾道處有“咯咯”異響,回轉(zhuǎn)速度不均勻或某個方位速度明顯減慢并伴有輕微的振動;回轉(zhuǎn)電動機(jī)溫升過高或電流過大;回轉(zhuǎn)電動機(jī)與液壓偶合器或聯(lián)軸節(jié)等的鍵槽被擠壞等。 出現(xiàn)剝層后,必須及時修復(fù)。修復(fù)的方法是:先將回轉(zhuǎn)支承內(nèi)的滾柱或鋼球取出,使內(nèi)外圈分離;再用汽油把滾道清洗干凈;然后用磨光機(jī)(砂輪)小心謹(jǐn)慎地美國微軟公司針剝冷卻后用磨光機(jī)磨平補(bǔ)焊層,使它略高于滾道表面,用油石或金相砂布逐漸修磨補(bǔ)焊層表,使它與滾道正常表面的高度一致,用對應(yīng)原曲率樣板檢測,直到合格為止;用汽油清洗滾道和滾柱(鋼球)上涂潤滑脂,裝配成一體即可完成。 我公司按上述方法便利塔式起重機(jī)等設(shè)備的回轉(zhuǎn)支承滾道后,經(jīng)長期使用工作正常。 回轉(zhuǎn)齒圈斷齒的原因可能是,輪齒母材的鑄段質(zhì)量問題(如有砂眼、夾層等缺陷、使齒輪的抗彎效果明顯減弱);使用過程中輪齒嚙合處嵌入石子或鋼筋等硬物,使輪齒局部彎曲應(yīng)力增大而斷裂。 修復(fù)的方法是局部補(bǔ)焊或鑲齒修復(fù),局部補(bǔ)焊的方法是:先把損壞部位的殘余裂紋基體用手提砂輪磨去,用汽油(機(jī)油)清洗干凈;用焊炬在此部位預(yù)熱,當(dāng)達(dá)到一定溫度后,用中碳鋼焊條在輪齒損壞的部位推焊出齒的雛型,使它比政黨齒面高出12mm;選派有經(jīng)驗的機(jī)修鉗工,依照齒形樣板檢測,直到齒形符合要求為止。 當(dāng)回轉(zhuǎn)齒圈的某一整個齒損壞時,可沿齒根割下,然后將齒根銼成一定形狀,如圖1所示。以保證齒距的一致性,并用雙絲夾頭增值緊后,在齒的四周用低碳鋼焊接。如何延長工程機(jī)械用蓄電池的壽命  1的。松動和腐蝕等。物質(zhì)脫落、極板拱曲等。   在使用時,主要應(yīng)防止過量放電和過量充電。極板硫化,極板上的活性物質(zhì)形成了不能參加化學(xué)反應(yīng)的白色同時由于大電流又不能及時地得到補(bǔ)充充電,造成極板拱曲、隔板損傷,使蓄電過量充電時電能電解水,產(chǎn)生氫氣和氧氣,使影響蓄電池容量的因素電解液的溫度及電解液的密度等,其中以充、放電電流和
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