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典型事故案例教育-展示頁

2024-10-03 20:11本頁面
  

【正文】 物和1,4丁二醇蒸汽從閥座處瞬間噴出,造成劉某某面部、頸部、胸部、右上肢等多處燙傷。安全管理存在薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場安全管理人員對作業(yè)過程中存在問題的檢查、監(jiān)督力度不夠,是事故發(fā)生的原因之一。安全操作規(guī)程不完善。安全教育培訓(xùn)不到位。事故原因:當(dāng)事人童輝安全意識薄弱,自我保護意識不強。同時對習(xí)慣性違章沒有引起足夠的重視,安全監(jiān)督檢查、考核不嚴(yán)格,也是事故發(fā)生的重要原因之一。安全生產(chǎn)管理不到位,安全監(jiān)督管理不嚴(yán)格。電除塵檢修后,未對設(shè)施進行徹底的清理,致使鐵絲遺留在灰斗中,現(xiàn)場存在隱患是事故發(fā)生的間接原因。事故原因:當(dāng)事人顧某某安全意識淡薄、自我保護意識不強,在檢查堵灰發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有鐵絲時,違反《電業(yè)安全操作規(guī)程》在未停止排灰閥運行的情況下,用手去清理鐵絲,是事故發(fā)生的直接原因。17時40分,顧某某到達6灰斗排灰閥處,會同陸某某處理灰斗搭橋問題。2006年11月3日11時45分,儀化熱電生產(chǎn)中心鍋爐裝臵2鍋爐正常點火,于15時25分并爐。事故原因:死者陳某某本人安全意識薄弱,對運轉(zhuǎn)的計量泵聯(lián)軸節(jié)危害認為不足,進行清理工作時站立位臵不當(dāng),工作時穿戴的衣服不符合要求,是事故發(fā)生的直接原因。在清理22K35位時,王某某站在北側(cè)的鋼平臺上配合,陳某某站在南側(cè)的鋼平臺上接清出的熔體,死者陳某某面向西站在334位之間偏南側(cè),清理外漏熔體。二、機械傷害2006年2月23日,儀化短纖生產(chǎn)中心以項目檢修委托通知書委托儀征星源建筑安裝有限公司進行“前二計量泵保溫定期作業(yè)”(該委托實際工作是進行計量泵泄漏熔體清理),星源公司將該項目轉(zhuǎn)包給儀征星海設(shè)備檢修安裝工程部進行。現(xiàn)場存在死角。2006年7月28日7:50,儀化博納公司生產(chǎn)部擠壓線員工孫某某從4擠壓線穿過叉車通道準(zhǔn)備下班時,被一輛行駛著的叉車從后撞到,造成頭面部、腰部、四肢多處挫傷。事故原因:交班職工安全意識薄弱,忙于下班,未觀察周圍情況,推車時速度較快,是事故發(fā)生的直接原因。作業(yè)人員馬某、潘某某在作業(yè)前未能進行危害分析,識別斜吊過濾器存在的危害,未采取有效防范措施,錯誤的用手穩(wěn)住吊裝物,且吊裝時未明確起吊信號,配合不當(dāng),是事故發(fā)生的間接原因。在吊裝的過程中,斜倚在清洗水槽上的熔體過濾器瞬間滑落,將馬某的右手無名指壓在清洗水槽的右側(cè)上端,造成骨折。李某某在轉(zhuǎn)彎下坡時車輛未減速行駛,車輛失控,違章操作是事故發(fā)生的間接原因。儀化公司部分一、物體打擊2005年12月20日23:50,儀化物流中心成品三工區(qū)短纖工段叉車班職工李某某駕駛CPD15型夾包機行至下坡處時,因地面不平,車輛振動,致使夾包器下落,撞到排水溝護崖,夾包機急停,由于慣性,李某某身體前沖,撞到駕駛室頂篷的支架上,造成鼻骨骨折,鼻部皮膚挫裂傷,頜面部軟組織挫傷。2007年12月2日聚酯分公司李某騎自行車到聚酯包裝控制室巡檢,由于雨天路滑,在聚酯包裝東門上坡處摔倒,左手手腕著地,致使左手左橈骨莖突。事故原因:趙某某安全意識薄弱,思想麻痹、自我保護意識差,到工作現(xiàn)場未按規(guī)定穿勞保鞋,是事故發(fā)生的直接原因。隔柵板未固定牢是事故發(fā)生的主要原因。未能對作業(yè)現(xiàn)場的危害進行充分的識別,撬杠碰擊管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開是事故發(fā)生的主要原因。熱媒泵裝卸、搬運過程中,沒有按要求使用葫蘆、撬棍等工器具是事故發(fā)生的主要原因。陳某非公司電動三輪車準(zhǔn)駕人員,違章駕駛車輛,且沒有正確騎坐電動三輪車是事故發(fā)生的主要原因。內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,操作不小心導(dǎo)致扳手從螺絲上滑出是事故發(fā)生的主要原因。張力壓輥氣缸連接螺栓斷裂,張某在檢查張力壓輥時將手放臵于存在事故隱患的張力壓輥下方是事故發(fā)生的主要原因。檢修前沒有按照要求對作業(yè)過程中存在的危害進行分析并落實防范措施是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。2006年12月11日8:30分,檢維修中心二工區(qū)萬某在短纖生產(chǎn)中心后一裝臵7K DF2牽伸機油泵處巡檢時,發(fā)現(xiàn)7K DF2油泵漏油,為了觀察清楚漏油部位,在清理漏油部位積油及雜物(一堆廢絲)時,僵硬的廢絲卷入高速旋轉(zhuǎn)的傳動軸中擊中萬某右手背。事故原因:檢修后試XV2014六通閥過程中,在未確認閥是否真正停止的情況下,檢修人員就進入閥箱檢查操作是事故發(fā)生的直接原因。工藝操作人員王某某接電話后即啟動閥門試車,先試了四號閥位,再試三號閥位,申某某在現(xiàn)場觀察見閥盤已旋轉(zhuǎn)一圈,認為已試車結(jié)束(實際上此時僅試完四號閥位),即電話通知控制室工藝操作人員停止動作,聞某同時進入閥箱檢查操作。作業(yè)人員安全意識不強,危害分析和風(fēng)險評價不深入。典型安全事故案例公司、檢維修中心部分一、物體打擊2005年11月15日8:35,檢維修中心二工區(qū)鉗工顧某在短纖生產(chǎn)中心15K蒸汽加熱箱前進行檢修作業(yè),被頭頂上方垂直下落的一根鋁質(zhì)空調(diào)風(fēng)管(約2米長,直徑30公分,)砸傷,造成左下瞼皮膚40MM裂傷,門牙斷裂,右拇指軟組織挫裂。事故發(fā)生的偶然性后面其實存在著必然性。五是作業(yè)危害識別和風(fēng)險評價不到位,安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。三是安全教育和技能培訓(xùn)不到位,職工安全意識淡薄,自我保護與防范能力不強。所搜集的事故案例都是近幾年來發(fā)生在我公司、檢維修中心和儀化公司的典型事故,認真分析這些事故發(fā)生的原因,我們不難發(fā)現(xiàn)事故的發(fā)生有以下特點:一是安全責(zé)任制不落實,防范措施不到位,重復(fù)事故多發(fā)。1不死人不等于安全,只有安全才能不死人。1減少煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的中間環(huán)節(jié)。合理加大巷道斷面,在設(shè)計施工時應(yīng)留有余量。嚴(yán)把電氣設(shè)備下井關(guān)。淘汰存在安全隱患的電氣設(shè)備及材料。除掘進、開拓巷道和臨時施工場所外,盡量 減少局部通風(fēng)機的使用。減少井下作業(yè)人員。加強電氣河北管理。12403工作面1聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)的風(fēng)機開關(guān)符合接線柱有明顯放電和過火痕跡。12403采煤工作面1聯(lián)絡(luò)巷布置在自燃煤層中,該礦為高瓦斯礦井,表明1聯(lián)絡(luò)巷煤壁有大量瓦斯涌出。(一)、爆源,爆炸沖擊波由1聯(lián)絡(luò)巷向12403軌道巷和12403尾巷傳播,由尾巷1聯(lián)絡(luò)巷口分別向外、內(nèi)傳播,1聯(lián)絡(luò)巷有明顯過火痕跡,風(fēng)筒燒毀僅剩金屬筋條,錨網(wǎng)塑料燒脫露出金屬線等。事故的直接原因認定,該礦南四盤區(qū)12403工作面1聯(lián)絡(luò)巷處于微風(fēng)或者無風(fēng)狀態(tài),造成瓦斯局部積聚達到爆炸濃度。爆炸前,瓦斯監(jiān)控數(shù)據(jù)一切正常毫無征兆,在最高檢查人員追問“監(jiān)控系統(tǒng)”為何沒有報警時,相關(guān)負責(zé)人回答“不知道原因”。第一篇:典型事故案例教育型事故案例教育(吸取“”屯蘭礦瓦斯爆炸事故教訓(xùn))西銘礦通風(fēng)科 2016年2月22日學(xué)習(xí)時間: 地點:通風(fēng)科會議室 主持人:商中林參加人員:許永將、孫東民等26名科隊級干部 會議主題:吸取“”屯蘭瓦斯爆炸事故教訓(xùn)2009年2月22日2時22分,山西焦煤西山煤電屯蘭煤礦發(fā)生特別重大瓦斯爆炸事故,造成了78人死亡,114人受傷(其中重傷5人)。通過事故現(xiàn)場初步勘查和分析,這起特別重大瓦斯爆炸事故波及該礦整個南四采區(qū),該采區(qū)12403工作面區(qū)域破壞嚴(yán)重,瓦斯抽放管路斷裂,密閉墻、風(fēng)橋以及采區(qū)變電所等破壞嚴(yán)重。無論系統(tǒng)和設(shè)備再先進,人的因素才是最關(guān)鍵的一環(huán),巨大的災(zāi)難,還是從這一環(huán)上最小的疏忽醞釀而成。1聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)的電氣開關(guān)失爆,引爆瓦斯。(二)、瓦斯積聚的原因。(三)、引爆瓦斯的火源,根據(jù)現(xiàn)場勘察,分析認定是;本次事故引爆瓦斯的火源是12403工作面1聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)防爆型電氣開關(guān)失爆。教訓(xùn)和建議:加強通風(fēng)管理。開關(guān)等電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)置在全風(fēng)壓進風(fēng)處,若 不能滿足應(yīng)設(shè)置瓦斯傳感器。礦長、科隊長等各級領(lǐng)導(dǎo)要下井排查隱患。嚴(yán)禁調(diào)高瓦斯傳感器報警濃度和斷電濃度。嚴(yán)禁帶電作業(yè)。1簡化通風(fēng)系統(tǒng),簡單就是可靠的。1隱患排查、專業(yè)檢查、企業(yè)互查。1高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井采用隔離式自救器。第二篇:典型事故案例典型安全事故案例二〇〇八年五月前 言為進一步提高全員安全生產(chǎn)意識,防止安全事故重復(fù)發(fā)生,促進安全穩(wěn)定生產(chǎn),公司匯編了這集《典型安全事故案例》。二是直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不到位,現(xiàn)場管理粗放,違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律等造成的事故占很大比例。四是“三基”工作不扎實,現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查不到位,存在“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣”的現(xiàn)象。六是現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施存在安全隱患,本質(zhì)安全存在缺陷。公司編制《典型安全事故案例》是為大家提供一些借鑒,能通過對事故案例的學(xué)習(xí),汲取教訓(xùn),提高廣大干部職工的安全生產(chǎn)意識;通過事故案例對照,查找到本單位、本崗位以及在我們身邊存在的安全隱患,并努力消除這些隱患,從而為公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定堅實的基礎(chǔ)。事故原因:短纖中心15K空調(diào)風(fēng)管由于已運行20多年,風(fēng)管咬口松動,風(fēng)管突然墜落,現(xiàn)場存在安全隱患是事故發(fā)生的直接原因。二、機械傷害2006年2月15日16時,檢維修中心一工區(qū)二裝臵保全二班檢修人員申某某、任某某、經(jīng)某某、聞某四人完成聚酯二裝臵包裝樓XV2014六通閥檢修后,檢修班長申某某電話通知控制室,要求工藝操作人員將閥盤旋轉(zhuǎn)一圈后停止不動,以觀察檢修效果。但工藝操作人員在接電話前已發(fā)出試三號閥位的指令,閥盤無法停止,導(dǎo)致聞某在閥箱內(nèi)頭部被閥體旋轉(zhuǎn)管件擠壓造成上下頜骨折、面部軟組織挫裂傷。聚酯生產(chǎn)中心操作人員在閥門試車過程中組織不到位;在試閥過程中,檢修人員與工藝操作人員之間的信息溝通、確認不夠是事故發(fā)生的間接原因。致使其右腕背割傷、右橈神經(jīng)背支斷裂。2007年7月1日化纖分公司張某在調(diào)整21K切斷裝臵張力壓輥間隙時,張力壓輥的氣缸連接螺栓突然斷裂,張力壓輥壓到其右手,造成右手拇指開放性骨折,皮膚軟組織撕裂傷。2007年3月16日檢維修公司二工區(qū)孔某在1K二牽伸用19MM內(nèi)六角扳手轉(zhuǎn)動 DF23輥時,內(nèi)六角扳手未將螺絲套牢,導(dǎo)致19MM內(nèi)六角扳手從螺絲上滑出,抓著內(nèi)六角扳手的右手撞在了加熱箱上,造成右手大拇指不全骨折。2007年7月2日熱動分公司陳某等人準(zhǔn)備去S1庫檢修行車時,開啟電動三輪車與鐵制立柱相撞,陳某左腿被夾在三輪車與立柱之間,致使左腿右側(cè)脛腓骨上段粉碎性骨折。2007年10月25日聚酯分公司申某等人用液壓車將解體的熱媒泵(213P34)拖放至六單元吊裝口,將泵從液壓車上移至地面時,熱媒泵滑落,右手食指被熱媒泵與液壓車擠壓,造成右手食指10mm的掌心處皮膚缺損,食指挫裂。三、灼 燙2007年3月28日檢維修公司六工區(qū)黃某在PTA2B1架二層管架執(zhí)行敷設(shè)6吋鋼管,用撬杠撬動調(diào)整管道時,碰擊到管道南側(cè)上方一個工藝管線上的排放球閥,導(dǎo)致排放球閥打開,酸液從排放球閥斜向噴出,噴濺到黃某臉部,致使右眼灼傷。四、高處墜落2007年3月6日檢維修公司六工區(qū)韓某去PXSL34儀表巡檢途經(jīng)PTA1空壓機二樓時,腳踏在一塊未固定牢隔柵板上,人與隔柵板從二層墜落地面,致使其部分軟組織拉傷。五、摔傷事故2005年11月9日16:50,檢維修中心一工區(qū)職工趙某某到短纖生產(chǎn)中心1K往復(fù)作業(yè)時,在下橫動機地坑時摔倒,造成左腎挫傷。趙某某眼睛近視,到工作現(xiàn)場時未戴眼鏡是事故發(fā)生的間接原因。雨天路滑、當(dāng)事人違章騎自行車進入生產(chǎn)裝臵是事故發(fā)生的主要原因。事故原因:李某某在使用夾包車之前,未對車輛進行認真檢查,夾包車門架后傾不到位,使得夾包器離地高度不足,在下坡過程中撞擊到坡底排水溝蓋板護牙,是事故發(fā)生的直接原因。2006年2月27日9:30,儀化短纖生產(chǎn)中心開發(fā)裝臵前紡工段組件班職工潘某某用電動葫蘆從三甘醇槽內(nèi)吊出熔體過濾器進行沖洗,由馬某用手穩(wěn)住過濾器。事故原因:清洗過濾器未放平,且斜吊過濾器,過濾器突然滑落是事故發(fā)生的直接原因。2006年6月20日15:45,儀化宇輝公司DTY一裝臵員工王某在交接班期間,被一輛運動的滿載DTY產(chǎn)品的工作小車壓傷左腳,造成左腳小趾第二趾節(jié)斷裂性骨折。當(dāng)事人王某自我防護意識不強,沒有主動閉讓小車,是事故發(fā)生的間接原因。事故原因:叉車司機違章操作,在行駛時,沒有及時觀察周圍的情況,且行駛速度較快,是事故發(fā)生的直接原因。孫修成從4擠壓線向叉車通道走過去時,正好有兩根水泥柱,擋住其視線無法觀察到叉車,是事故發(fā)生的間接原因。2月27日上午,星海工程部安排王某某、陳某某、陳某某等三人進行計量泵軸封處泄漏熔體的清理工作。9時55分,死者陳某某伸手接工具時,身體動作幅度較大,加之衣服下擺比較寬松,衣服右側(cè)下擺被相鄰正在運轉(zhuǎn)的34位計量泵聯(lián)軸節(jié)安全插銷鉤掛纏繞,身體被拖帶卷入計量泵傳動軸和相鄰熔體管線之間(間隙約20厘米),因擠壓傷勢過重,到達醫(yī)院時已死亡。星源公司安全教育不落實,作業(yè)危害識別不到位,作業(yè)安全防范措施不到位;短纖生產(chǎn)中心對計量泵軸封處泄漏熔體清理工作的危害識別不到位,現(xiàn)場防范措施不到位,是事故發(fā)生的間接原因。17時25分,鍋爐裝臵電除塵值班員陸某某檢查發(fā)現(xiàn)2爐6灰斗下灰不暢,并找來工具對落灰桶進行了敲打,判斷6灰斗有內(nèi)部“搭橋”現(xiàn)象,電話匯報班長顧某某。陸某某打開6排灰閥上部檢查孔蓋,顧某某在檢查堵灰情況時,發(fā)現(xiàn)檢查孔口處有一根鐵絲,即用手去清理鐵絲,突然,鐵絲被旋動的排灰閥帶動下降,順勢將顧某某左手帶入排灰閥內(nèi),顧某左手被排灰閥葉輪擠傷,造成左手食指、中指、無名指、小指3節(jié)缺損的重傷事故。檢修管理存在死角。運行管理松懈,現(xiàn)場管理人員沒有對作業(yè)過程中違規(guī)情況進行檢查、監(jiān)督和制止,現(xiàn)場管理存在“低、老、壞”是事故發(fā)生的重要管理原因。對于處理堵灰搭橋作業(yè),中心沒有開展相應(yīng)的危險識別和風(fēng)險評價,以及現(xiàn)場危險部位缺乏相應(yīng)的安全警示標(biāo)識。2007年2月8日上午10:00左右,儀化長絲生產(chǎn)中心長絲二裝臵紡絲卷繞工童某在67線25號位將卷繞頭蓋板推起進行清理廢油污絲作業(yè),在清理過程中,卷繞頭蓋板突然回落將童某左手壓傷,造成其左中指末節(jié)完全離斷。童某在清理卷繞機廢絲時,沒有對卷繞頭蓋板支撐桿的鎖緊插片是否到位就進行確認,直接清理廢絲,卷繞頭蓋板支撐不穩(wěn)突然脫落是事故發(fā)生的直接原因。童輝到卷繞崗位時間不長,操作經(jīng)驗少,裝臵針對性的安全操作技能培訓(xùn)不全面,童某對卷繞頭構(gòu)造及相關(guān)操作知識要求了解不全面,是事故發(fā)生的間接原因。在《長絲卷繞崗位作業(yè)指導(dǎo)書》中無清理卷繞頭廢絲作業(yè)內(nèi)容,且在相關(guān)HSE方面要求中也未提及廢絲作業(yè)的注意事項,安全操作規(guī)程不
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