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油脂有限公司生產廢水處理工程可行性研究報告-文庫吧資料

2025-05-02 12:44本頁面
  

【正文】 SBR池數(shù):N=4個(聯(lián)體式)充水比λ=V0/V=反應池溶解氧: mg/L周期進水量:。d, 水力停留時間60h。 工藝參數(shù)1)、UASB厭氧池處理流量:Q=600m3/d   容積負荷:NV=此階段設備處于待機狀態(tài),在此期間可進行排除剩余污泥操作,也可用于和其它池子進行匹配,等待下一周期的開始。階段4(潷水階段)  沉淀后的上清液全面達到《污水綜合排放標準》GB89781996中一級排放標準,此時可以啟動潷水器,將處理后的出水進行排放。階段2:反應階段進水完畢,開啟鼓風機,使好氧微生物在有溶解氧的情況下,通過自身的生命活動降解水中的有機物,同時轉化成自身的一部分,完成了污染物由水中到生物體內的遷移。SBR池按預先設置的程序周期運行,微生物菌群降解和去除水中的污染物,利用沉淀潷水階段,最終將曝氣后混合液進行固液分離,以保證最終出水水質,在潷水閑置階段排出剩余污泥。 每池每周期最大排水量:,排水時間:,潷水深度:;運行周期每池每日運行3個周期,循環(huán)周期采用8小時,每池每周期處理水量40m3。該法是活性污泥法的一種變形,屬于間歇式高效生物反應器,有機物去除率高,特別是對難以生物降解的有機物有較高的除去率,可以完成有機物降解,能取得良好的、去除效果。本設計日消解COD為36540kg,沼氣轉化率參照同類廠家的生產和半生產數(shù)據,日產沼氣7128m3/d,沼氣低位發(fā)熱值5000kcal/m3,相當于5091kg/日標準煤發(fā)熱量。在酸化段,水解菌和產酸菌的協(xié)同作用下,將水中的大分子和難以生物降解的有機物轉化為小分子物質,并產生甲烷氣體(CH4)。加熱后的廢水經專用進水分配器進入UASB厭氧反應池,設計容積負荷:,, ,有效容積:750m3,鋼筋砼結構。選用:LED99/80型電磁流量計 設備選型及水工構筑物一級處理系統(tǒng)主要設備選型及水工構筑物見表5—表5—2:(表5—2) 一級處理系統(tǒng)主要水工構筑物序號名 稱平面尺寸及有效容積單位數(shù)量結構形式1格柵井座1磚混2斜管隔油池3m鋼筋砼3中和反應池2m3m座1鋼筋砼4斜管沉淀池3m座1鋼筋砼5調節(jié)均合池8m6m=52m3座1鋼筋砼4. 二級處理系統(tǒng) 工藝流程及原理(表5-1) 一級處理系統(tǒng)主要工藝設備選型表序號安裝位置設 備名 稱型號及主要規(guī)格單位數(shù)量備 注1手動格柵40010 ,S=6,B=10臺12石灰投加裝置非標制作套23二級中和反應池攪拌布氣裝置DN50套1ABS塑料4PH在線監(jiān)測裝置1~14pH套15潛污泵Q=25m3/h,H=28m,N=4kW臺2一備一用6電磁流量計LED99/80臺1二級處理系統(tǒng)采用了USR(折流式厭氧污泥床反應器)—SBR(間歇式高效生物反應器)工藝,SBR停留時間24h,污泥齡SRT=20d。h;外形尺寸:3m4m,鋼筋砼結構。、μ=; 2)、隔油池 水力有效停留時間:;隔油池容積:600/24=。 工藝參數(shù)1)、格柵進水流量:Qh =25m3/h Qmax= 柵前水深:h=,過柵流速:v=,柵條間隙寬度b=10mm,格柵傾角α=75176。 調節(jié)均合池為鋼筋砼結構水工構筑物,有效容積為100m3,水力停留時間4h,均合水質,調節(jié)水量。計算機調節(jié)中和裝置根據進水的pH值,自動調節(jié)中和劑投加量,~;日消耗熟石灰650kg。除油池上浮的浮油,進入浮油槽,測算日最大回收油類量約66kg,經濃縮后進行回收利用。廢水經格柵除去粗大的漂浮物后由底部進入斜板隔油池,由于排出的廢水中的動植物油類高達1200mg/l,廢水先進入重力除油池,去除廢水中粗粒浮油。.第五章:廢水處理工藝設計1. 工藝設計參數(shù) 設計處理水量 設計處理水量:Q=600m3/d, 平均時:Q平均=; 時變化系數(shù):K=,最高日最大時:Q最大均=; 進水水質參數(shù) CODcr=66000mg/l BOD5=26000mg/l SS=120mg/l pH= 動植物油=120mg/l2. 廢水處理工藝流程廢水處理工藝流程簡圖見圖5—污染物濃度去除平衡見圖5—2。特點: 流程較傳統(tǒng)活性污泥法脫氮流程短,基建費用相對少,脫氮效果取決于回流混合液與進水流量比,當回流比為100%時,脫氮效率為50%; 廢水處理工藝方案推薦通過上述分析和比較,本設計推薦方案Ⅰ作為本工程廢水處理工藝,經隔油、中和、沉淀后采用UASB生流式厭氧污泥床工藝,其水中的COD、BOD能去除85~90%,二級處理系統(tǒng)后段采用SBR技術,系統(tǒng)具有耐沖擊負荷能力大,對水中的有機物去除率高,無需混合液回流,能夠有效的降低運行成本,運行管理較為方便。 污泥生成量少,易于處置利用。h/kgCOD)~~~運行費用 (元/kgCOD)~~~工程投資低低高填料需不需不需后級沉淀池不需不需不需 (表4—2) 方案Ⅰ~Ⅲ厭氧段工藝方法優(yōu)缺點比較表工藝方法處 理 效 果 及 特 點方案Ⅰ、Ⅲ(USR)優(yōu)點: 1. 當反應器內形成顆粒狀污泥后,具有較大的耐沖擊負荷能力,容積負荷較高; 2. 反應器內可設置攪拌設備,加裝填料; 3. 不設三相分離器,施工方便; 4. 運行管理較方便,運行成本低;缺點: 1. 池內需設半軟性填料,施工難度大; 2. 對水質變化較敏感;方案Ⅱ(UASB)優(yōu)點: 1. 當反應器內形成顆粒狀污泥后,具有較大的耐沖擊負荷能力,容積負荷較高; 2. 反應器內可不設置攪拌設備,不加裝填料; 3. 設有三相分離器,污泥流失率少; 4. 運行管理較方便,運行成本低;缺點: 1. 對水質變化較敏感; 2. 布水不均勻時,床內極易產生短流現(xiàn)象;方案Ⅲ(IC)優(yōu)點: 1. 反應器內填料及形成的顆粒狀污泥具有極大的比表面積,容積負荷高; 2. 反應器水力停留時間短,具有較大的耐沖擊負荷能力; 3. 由底部進水時,反應器內形成的顆粒狀污泥和填料均能處于流化狀態(tài),生物固體停留時間長,剩余污泥量少;缺點: 1. 系統(tǒng)運行管理要求高; 2. 進水分配要求脈沖式多點布水,制作復雜; 3. 能耗高,運行費用較高; 二級處理好氧段方案Ⅰ、方案Ⅱ均采用SBR工藝,方案Ⅲ采用了生物接觸氧化工藝,其處理效果及特點比較見表4—3:(表4—3) 二級處理系統(tǒng)比較表工藝方法處 理 效 果 及 特 點方案Ⅰ、Ⅱ(SBR)處理效果:和SS為95%和90%,為88~95%,總氮90%,總磷80%;特點: 處理流程簡單,構筑物少,可不設初沉池和污泥消化池; 處理效果好且穩(wěn)定可靠,不僅可滿足和SS排放標準,可實現(xiàn)脫氮、除磷等深度處理的要求; 采用機械設備少,運行管理十分簡便,自動化程度高。二級處理系統(tǒng)厭氧段均方案Ⅰ同方案Ⅲ均采用了UASB(升流式厭氧污泥床)工藝,方案Ⅱ采用了IC厭氧反應器,其處理效果及特點比較見下表4—表4—2:(表4—1) 厭氧反應器工藝特點比較表類 別方案ⅠUSR厭氧反應器方案ⅡUASB厭氧反應器方案ⅢIC厭氧反應器容積負荷kgCOD/m3三級處理系統(tǒng)同方案Ⅰ。后段采用了生物接觸氧化工藝,填料采組合框架式半軟性填料,所需溶解氧由離心式鼓風機供給,風壓5500mmH2O,氣水比:15:1。出水進入斜板隔油池,出水投加石灰乳調節(jié)pH值在7~8,經沉淀池沉淀后,出水進入調節(jié)池。 工藝原理廢水引入處理系統(tǒng)的格柵,格柵柵距b=10mm。好氧處理系統(tǒng)、三級處理系統(tǒng)同方案Ⅰ。出水進入斜板隔油池,出水投加石灰乳調節(jié)pH值在7~8,經沉淀池沉淀后,出水進入調節(jié)池。 工藝原理廢水引入處理系統(tǒng)的格柵,格柵柵距b=10mm。三級處理采用微絮凝—過濾工藝,中間水池出水經潛污泵組提升,進入靜態(tài)管道混合器,在進入靜態(tài)管道混合器之前,向水中投加絮凝劑和助凝劑,使二級處理后的廢水中呈懸浮態(tài)的有機物絮凝,絮凝后的廢水進入過濾器進行過濾,過濾后的出水水質全面達到GB89781996《污水綜合排放標準》中一級標準進行排放。好氧系統(tǒng)采用了SBR工藝,該工藝是活性污泥法的一種變形,屬于間歇式高效生物反應器,有機物去除率高,特別是對難以生物降解的有機物有較高的除率。二級處理系統(tǒng)采用“厭氧+好氧”工藝,厭氧系統(tǒng)采用USR工藝,好氧系統(tǒng)采用SBR工藝。對廢水中的漂浮物進行隔除,人工定期清理。 工藝方案Ⅰ 工藝流程方案Ⅰ采用 格 柵—斜管隔油—中和/沉淀—調節(jié)均合—USR厭氧反應器—SBR生物反應器—澄清/過濾—出水達標排放工藝。從廢水中污染物數(shù)據表明,其好氧生物處理后的出水中還含有大量的的糖類及部分呈懸浮態(tài)的有機物,所以設計在好氧處理之后,設置了微絮凝過濾系統(tǒng),向水中投加絮凝劑及助凝劑,采用高效石英砂過濾器進行過濾,出水是可以達到預期的排放水水質標準。雖然廢水中BOD/COD=,可生化性好,但如果直接進行好氧生物處理的話,其需氧速率遠大于供氧速率,難以達到預期的處理效果,所以本設計對廢水先進行厭氧處理,使廢水中的糖類、纖維素、半水纖維素、淀粉類進行降解,轉化成小分子物質,出水再進行好氧處理。 工藝選擇指導思想 根據建設單位提供的資料,排出的廢水中CODcr≤66000mg/l,BOD5≤26000mg/l、動植物油≤120mg/l。 3)、力求做到投資合理,工藝先進,工程質量可靠。第二節(jié):廢水處理工藝方案比選1. 工藝選擇原則與指導思想 工藝選擇原則 1)、對廢水排放量進行調查分析,依照近期和遠期相結合的原則,使廢水處理工程建成后不僅能滿足近期要求,而且為遠期工程建設留有發(fā)展余地。當?shù)亟ㄔO施工隊伍力量強,建設材料供應充足,能夠滿足建設項目的需要。 運輸?shù)缆? 建設場址北鄰108國道,交通設施便利,可以滿足項目建設的運輸任務。廢水處理工程的生產用電從廠區(qū)低壓變電所引入,能滿足項目建設和營運時的用電需要。 氣溫 年平均氣溫:℃ 極端最低氣溫:℃ 極端最高氣溫:℃ 降雨 年平均降水量: 年平均蒸發(fā)量:1793mm 風 年平均風速: 主導風向:東風 最大凍土深度 最大凍土深度:12cm 最大積雪厚度 最大積雪厚度:10cm4. 供應措施 電氣供應 工程所在地電力資源供給充足,供電系統(tǒng)同國家大電網聯(lián)接。3. 氣象擬建工程場址屬暖溫帶季風濕潤氣候區(qū),具有春暖干旱、夏熱間雨、秋涼濕潤、冬寒少雪的典型氣候特征。地震烈度為6度。廢水處理工程建設場地地勢東高西低,地面起伏大,平均坡地在1/2左右,地層由雜填土、第四紀全新世洪積層角礫、粉質粘土、碎石及第三紀石灰?guī)r等組成。根據**省水域功能區(qū)劃,漢江勉縣段水體功能為《地表水環(huán)境質量標準》GB38382002;Ⅲ類,處理后排放水水質執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB89781996)中一級排放標準,主要污染物見表3—5:(表3—5) 執(zhí)行的排放水水質標準污 染 物標準值污 染 物標準值pH6~9NH3N (mg/l)色度(稀釋倍數(shù))50TP (mg/l)懸浮物 (mg/l)70石油類 (mg/l)CODcr (mg/l)100動、植物油(mg/l)BOD5 (mg/l)20 廢水處理總程度根據預測,廢水處理進水CODcr=66000mg/l、BOD5=26000mg/l、SS=120mg/l、TP=11mg/l、動植物油=120mg/l,廢水經處理后出水達到《污水綜合排放標準》(GB89781996)中一級排放標準,廢水中污染物去除率程度及消減量為:〖化學耗氧量(CODcr)〗:CODcr最小去除率: 需消減CODcr總量: 〖生物化學需氧量(BOD5)〗:BOD5最小去除率: 需消減BOD5總量: 〖懸浮物(SS)〗:SS最小去除率:
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