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正文內(nèi)容

年產(chǎn)30萬噸氯乙烯工藝畢業(yè)設(shè)計(參考版)

2025-06-28 06:51本頁面
  

【正文】 我現(xiàn)在雖然成為一個化工崗位的操作人員,不過并不能說是合格或是優(yōu)秀,為此還有很長的路要走,在以后的工作中我一定更加的努力和奮斗,以實現(xiàn)自我的社會價值為人生目標。在工作生產(chǎn)時間之余,我多次與指導老師;劉鵬升聯(lián)系,向他請教相關(guān)問題,劉老師給予了恰當深入地分析和指導,對劉老師的指導,我借此同樣表示感謝。乙烯法VCM生產(chǎn)企業(yè)要想長期繼續(xù)保持較強的生命力,就必須充分利用好我國電石資源的自然優(yōu)勢,要加強環(huán)保意識,加大環(huán)保技術(shù)投入,做好環(huán)保工作,實現(xiàn)PVC產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。PVC行業(yè)正處在高速發(fā)展階段,我國新建和擴建的VCM生產(chǎn)裝置已達到一定經(jīng)濟規(guī)模水平。隨著我國二氯乙烷路線生產(chǎn)PVC比例的逐步提高,對二氯乙烷的需求量將不斷增加。第四章操作過程中若干的異?,F(xiàn)象、原因及處理方法表4:異?,F(xiàn)象、原因及處理方法序號不正?,F(xiàn)象產(chǎn)生原因處理方法1氯氣管線流量偏低1) 氯氣進料壓力低2) 氯氣進料閥門未打開或打開偏小3) 流量計顯示有誤1) 檢查氯氣壓力是否高到將氯氣氯氣注入到反應(yīng)器中2) 檢查閥門是否打開,管線是否有其他障礙3) 通知儀表檢修2反應(yīng)器頂溫上升1) 操作壓力過高2) 反應(yīng)器液位太低,發(fā)生氣相反應(yīng)3) 空冷器C2031下料較少1) 檢查反應(yīng)器壓力調(diào)節(jié)閥2) 提高反應(yīng)器液位,校驗反應(yīng)器液位和采出調(diào)節(jié)閥3) 加大C2031的轉(zhuǎn)速3反應(yīng)器頂壓上升1) 放空管線堵2) 空冷器效果不好3) 氮氣流量或壓力過高1) 檢查放空管線2) 檢查空冷器3) 檢查氮氣閥門4反應(yīng)器液位高1) 空冷器轉(zhuǎn)速高;2) 空冷器氣相進料閥使用模數(shù)過多;3) 空冷器使用只數(shù)過多;1) 適當降低空冷器風機轉(zhuǎn)速;2) 適當關(guān)閉空冷器氣相進料閥的使用模數(shù);適當減少空冷器使用只數(shù);5反應(yīng)器液位太低1) 反應(yīng)溫度控制過高;2) 空冷器轉(zhuǎn)速低;3) 空冷器使用只數(shù)少;1) 適當降低反應(yīng)溫度;2) 增加空冷器轉(zhuǎn)速;3) 增加空冷器使用只數(shù);1) 從C018或E068補料;6脫輕氣提塔C2082處理效果不好1) 進料中輕組分過高2) 汽提塔填料堵3) 進料量過大4) 汽提塔釜溫低5) 汽提塔再沸器漏1) 降低進料中硝基物含量2) 清洗填料3) 減少進料量或重裝進料口4) 提高汽提塔釜溫度5) 停車補漏7尾氣中含氧量上升1) 原料氯氣中含氧量上升2) 乙烯進料量偏低1) 降低氯氣進料中氧氣含量2) 提高乙烯進料8原料轉(zhuǎn)化率低1) 原料氯氣質(zhì)量差2) 原料中乙烯質(zhì)量差3) 催化劑濃度偏低1) 正確控制進料中乙烯、氯氣的組份2) 適當補加催化劑9產(chǎn)品EDC水份偏高1) 原料氯氣含水量高2) C2042再沸器漏3) 取樣冷卻器漏1) 分析原料氯氣中水份,如過高需停車2) 停車,查漏檢修3) 更換取樣冷卻器注:以上不正?,F(xiàn)象,需及時發(fā)現(xiàn),徹底地處理。4)通過取樣分析產(chǎn)品組份合格后DC產(chǎn)品被送到下一個單元作進一步的處理。2)塔頂出來的蒸汽在空冷器C2032以及尾氣冷凝器 C2041中冷凝,冷凝收集到C2012中;直接氯化產(chǎn)品EDC由脫輕塔底采出。溫度通過后續(xù)冷凝C031冷凝變頻風機使用只數(shù)以及轉(zhuǎn)速來控制。2)當直接氯化單元開車期間,如焚燒裝置停車或風機停止運行,直接氯化尾氣送中和單元洗滌,然后放空。3)如果反應(yīng)器液位太高或太低會導致反應(yīng)器ESD。2)當直接氯化反應(yīng)器低速操作,特別是外界溫度低時,即使在風扇速度較低時冷凝也會過量,氯化反應(yīng)器液位會急劇上升,此時可停止一個風扇,如果不夠,可以關(guān)閉空冷器進口手動蝶閥。為確保反應(yīng)物混合良好,噴嘴的使用數(shù)量應(yīng)適應(yīng)進料量,通過關(guān)閉氯氣和乙烯進噴嘴手動閥來選擇使用噴嘴,噴嘴使用時盡量要對稱使用。5)但催化劑失活時需要補充,失活可以通過如下方式檢測:①需要增加C2H4的過量量以便維持輕組分罐(C2012)中氯氣含量低于700㎎/L;②未處理的直接氯化產(chǎn)品EDC中1,1,2TCE(三氯乙烷)的含量增加;如果1,1,2TCE的含量過高,達到1000wppm(正常控制112TCE含量≦600wppm),則應(yīng)增加催化劑量。2)在催化劑罐C019中配置的EDC中含8%懸浮催化劑,備有催化劑攪拌器(C079),在反應(yīng)器啟動前將溶有催化劑的EDC加入反應(yīng)器中。4)DC反應(yīng)器操作條件(100%負荷)(如表2)表2:C2081反應(yīng)塔操作條件正常值溫度90~100℃壓力(液面上)~催化劑濃度(asFe3+)反應(yīng)器選擇性高,主要副產(chǎn)物是TCE、EC和1,1EDC;副反應(yīng)主要通過復合催化劑FeCl3和LiCl來抑制。sp:~℅);⑤乙烯流量由流量控制器FICC2081G1(主要流量)和FICC2082G2(微調(diào)流量)以及調(diào)節(jié)閥來控制。1)進界區(qū)壓力(最小/正常/最大):9/1014/15barg乙烯進料量:~(在正常情況下)~(在量下)2)相對于氯氣,(.℅)這個過量必須足夠高,確保氯氣總的轉(zhuǎn)化率,但同時必須盡可能減少尾氣中乙烯的損失,減少副反應(yīng)的產(chǎn)生。③氯氣的流量決定直接氯化單元的負荷,并影響乙烯和氮氣的量。②剛開始開車進料時,氯氣流量必須設(shè)定為4000kg/h,負荷提升變化率為6kg/s,達到4000kg/h后,再將氯氣流量設(shè)定為6000kg/h,變化率改為1kg/s。3)從離子膜燒堿出來的氣態(tài)氯氣含有少量的“惰性氣體”(N2,CO2,…)、H2和O2(.℅),送過來的氯氣必須完全干燥(H2O﹤20ppmvol.)以避免設(shè)備的腐蝕。1)氯氣進界區(qū)壓力(最小/正常/最大):3/氯氣進料流速:15tCl2/h(在正常情況下)(在最大流量下)2)氯氣進料分離器用于分離液氯,以便于溫度過低或氯氣工廠故障時將液氯送往中和;這個分離器備有檢測儀以檢測液體的存在。在操作過程中,要密切關(guān)注尾氣中乙烯、氧氣含量及C2121液位;初始開車時正常控制乙烯含量在1015%以上,氧氣含量在56%之間,C081的液位控制在6570%之間(通過空冷器的轉(zhuǎn)速來控制)剛開始開車時,只使用空冷器風機C2071AACC2四臺風機,且C2031一般只開西邊兩只閥門,東邊兩只蝶閥關(guān)閉;在開車過程中,要及時根據(jù)尾氣在線分析儀中氧氣、乙烯的濃度來調(diào)整C2131前的氮氣量,%,乙烯含量在49%;在增加Cl2時,通過增加氯氣流量控制器的設(shè)定值來實現(xiàn)
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