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電潛泵技術培訓ppt課件(參考版)

2025-01-07 22:51本頁面
  

【正文】 解決辦法 縮小油嘴 提泵,清洗井筒或采取 措施,防止雜務進泵 卡 1不穩(wěn)定負荷狀態(tài) 記錄筆起點 。 原因 可能井內有雜務 液體的比重發(fā)生變化 (新井有時出泥漿、有時 出水、有時出油等)。 卡 1過載停機后多次人工啟動失敗 記錄筆起點 電流曲線變化沒有規(guī)律。 解決辦法 很明顯現(xiàn)在是硬卡。 過載停機后,進行了多 次人工啟動,而且都不 成功。 既然后面已經正常,可 以繼續(xù)運轉下去。 原因 機組功率偏小 出砂或異物卡泵 其它機械故障(夏天雷 擊 /電機過熱 /機組磨損 等) 解決辦法 縮小油嘴,減少排量 反轉一下看能否解卡 避免雷擊 提高機組質量 卡 過載 記錄筆起點 剛開始有一段不穩(wěn)定的 運轉,然后正常運轉。 B~ C段間電流基本上 還在額定電流附近運 轉。 剛啟動時電流略低于 額定電流。當儲罐 里的液面降到設計值 時,開關動作,電機 啟動。欠載電流更 不能低于空載電流。 由于一方面電機功率過大, 電流較大,發(fā)熱量較大;而另 一方面,供液能力不足,在單位 時間里帶走的熱量有限,電機 / 電纜的溫度越來越高,最后導致 電機或電纜燒毀,電機過載停機。 如果是第 2個問題所致, 則應調整時間繼電器,使 之與欠載繼電器斷開。 產生的原因一般都是 液體的密度太小或流量太 小,造成工作電流低于欠 載電流而停機。 如有可能,下次作 業(yè)時,加深泵掛或 提高分離器的效果 . 卡 6 、油井含較多游離氣 記錄筆起點 啟動之后機組只運轉 了幾秒鐘,即欠栽停機。 曲線波動是因為較 多 的游離氣造成 的。應立 即整改 。 排量過低也可能是油管 漏失引起的。如果不是液面過 低 低問題,應查看油管 壓 力是否過高。 ● 原因可能是泵排量過大 或其它原因。 解決辦法 間抽 進行增產措施 換小泵 卡 抽空 自動再啟動失敗 記錄筆起始點 ● 本卡片的情況和前面的 “抽空”情況相似,但泵 運轉的時間更短。但過了不多 久,又因欠載停機。 停泵后過段時間再自動 啟動,因時間太短, 液面恢復不夠,供液 仍然 不足,電機根本 無法啟動。 采取酸化 /壓裂等措施。 停機過段時間再起泵,還 是因為供液不足,很快又 因欠載停機。 本卡片整個曲線上沒有游 離氣影響。 解決 辦法 ● 加深泵掛,減少脫氣 ● 縮小油嘴 ● 間抽 ● 換小泵 記錄筆起始點 卡 氣鎖 因供液能力不足,當電流 下降到欠載電流設定值時 停機 . 再啟動,同樣原因又欠載 停機。 由于液面繼續(xù)下降,游離 氣繼續(xù)增多,產生氣鎖, 電流疾速下降。 C~ D段排量開始低于額 定排量,并有波動,游離 氣開始進泵,電流開始下 降。 在這種情況下,每磅液體每分鐘應帶走的熱量為: /分 142磅 /分 = /磅 溫升= △ t= = 五、電潛泵井工況分析和故障處理 卡 電泵正常運轉情況下的電流曲線卡 記錄筆起始點 A~ B段因為是啟動初期 , 液面較高,泵的排量和電 流都略高于正常值。因此: N電損 = - = (馬力 ); 因為, 1馬力= /分; 因此, = /分(即電機 每分鐘損失的熱量); 電機的上述熱量被流過電機而進入泵的液體帶走。 但現(xiàn)場計算時,泵的實際效率往往低于泵的名牌效率,因此, 在現(xiàn)場計算機組的溫升時,應先計算出泵的實際工作效率(參 考上述 η泵實際效率 計算公式) ,然后再根據公式計算機組溫升。試計算電潛泵的實際工作效率是多 少? 解: 計算泵的實際軸功率 (即泵的實際輸入功率) √3 2022 49 1000 = 101 (kw) N泵 入 = H井口 = 102 (- )=- 104m 所以 , H總 = 607- 104+ 0= 503 m 計算泵的實際輸出功率 (即泵的有效功率) A、 計算油井混合液的比重 r混 r混 = r水 + (1- ) r油 = 1000 + = 973 kg/m3 B、 計算總揚程 H總 = H動 + H井口 - H套 + H磨 式中: H動 = 607m; H磨 =略; H井口 = ; H套 = 注 : ? 1Mpa= (物理 )大氣壓 ? 1(物理)大氣壓= (工程 )大氣壓 ? 1Mpa= = (工程 )大氣壓 ? 10m高水柱相當于 1( 工程)大氣壓 (水的比重按 ) C、 泵的實際輸出功率 N泵 出 = Q H總 r混 102 = 102 973 86400 539000 503 973 = N泵出 N泵入 = 101 = = % η泵實際效率 = 四、現(xiàn)場計算機組的實際散熱量和溫升 公式: t( 0F)= 泵實際輸入功率 (1-泵實際效率 ) 60 加侖 /分 比重 比熱 泵實際輸入功率 (馬力 ) 根據泵的實際排量 Q、揚程 H總 、比 重 r混 和泵效算出( 參考上述 N泵入 計算公式 ) 泵實際效率 泵運轉時的實際效率,非名牌上的效率( 參考 上述 η泵實際效率 計算公式 ) 比重 混合液的比重 比熱 混合液的比熱 例題 : 某型泵在最高效率點時的排量為 600桶 /日( /分 ),壓頭為 3000英尺 ,泵最高效率為 60%,電機效率為 ,混合液的比重為,混合液的比熱為 。如果實際運轉效率太低,應采取措施整改。據此即可繪制出泵入口處氣 液比與泵入口處的壓力關系曲線圖。 B0= + Yg Yo + 32 式中 B0 (泵掛處)原油體積系數(shù), m3/m3 Yg 氣體比重 Yo 原油比重 Rs修 (泵入口處 )根據 Rs修正后的溶解油氣比, m3/m3 t (泵入口處)溫度, 0C + Bg= Z P , m3/m3 式中 Bg (泵入口處)天然氣體積系數(shù) , m3/m3 Z 天然氣壓縮系數(shù), ~ t (泵掛處)井底溫度, 0C P 泵入口處壓力, Mpa t+ 273 最后,泵入口處的氣液比 ( GLR) 為: ( 1- fw) ( GOR- Rs修 ) Bg ( 1- fw) B0 +( 1- fw) ( GOR- Rs修 ) Bg+ fw GLR= 式中 fw 含水率,小數(shù) GOR 地面油氣比, m3/m3 Rs修 地層溶解油氣比( Rs)的修正值 Bg (泵入口處)天然氣體積系數(shù), m3/m3 Bo 泵入口處油體積系數(shù), m3/m3 注: 泵入口處的氣液比是隨流壓的變化而變化的。 ● RS= 135+ 標準英尺 3/標準桶 式中 P 泵沉沒處壓力,磅 /英寸 2 ● Bg= 2572 P =桶 /標準千英尺 3 ● B0= + 其它具體計算方法同前。 注 1: 對中等油氣比的重原油,如果一時得不到某油田的實際 RS(溶解油氣 比 )、 BG(氣體體積系數(shù) )和 B0(油體積系數(shù) )值,可用下面的簡易方法計算 RS、 Bg和 B0。所以, 泵掛處的溶解油氣比應為 : RS修 = 347 = (標準英尺 3/標準桶 ) 注: 也可直接用下面公式計算校正系數(shù) fc: fc= Pb + P 式中 P 泵入口壓力, Mpa Pb 地層飽和壓力, Mpa 即: fc= 400 1500 + = ≈ 2)、計算泵掛處氣體體積系數(shù) Bg( 泵掛處桶 /標準千英尺 3 英制單位) Bg= Z T P 式中 Bg (泵掛處) 氣體體積系數(shù), (泵掛處桶 /標準千英尺 3) Z 氣體壓縮系數(shù) (~ ) T (泵掛處)井底溫度 ,0F, (460+ 0F) P 泵掛處的壓力 (磅 /英寸 2) 將已知數(shù)據代入上述方程,得: Bg = ZT P = (460+ 145) 400 = (泵處桶 /標準千英尺 3) 3)、計算泵掛處的油體積系數(shù) B0 (泵掛處桶 /標準桶,英制單位) B0= + F 式中 F= RS修 Yg Y0 + 將已知數(shù)據代入上述方程式,得 B0= + RS修 Yg Y0 + = + + 145 = (泵掛處桶 /標準桶 ) 4)、計算泵入口處氣體總體積 Vt(游離氣和溶解氣之合 — 英制單位) Vt= 日產油量(桶) 油氣比 1000 = 154 225 1000 = 千英尺 3 其中: ? 泵處 溶解氣氣量 = 日產油量(桶 ) RS修 1000 = 154 1000 = 3 注 : 指地面氣量。 先計算地層飽和壓力和泵掛處的壓力之比值 泵處沉沒壓力 地層飽和壓力 比值= 400/1500= .266),然后再根據下圖查找在泵掛處壓力下溶解油 氣比的溶解度為 52%)。 c、 計算泵掛處的氣液比( Vg/Vt) 舉例: 已知條件: 氣體比重 ( yg) 原油比重 (yo) 飽和壓力
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