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正文內(nèi)容

燃料輸煤專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)-資料下載頁

2025-10-06 11:42本頁面
  

【正文】 關(guān)已被電氣班人員斷開。2.【事件原因】(1)電氣班班長對工作票作用認識不清,擴大工作范圍,沒有履行工作票制度,違章指揮,造成無票工作;(電氣安規(guī)48條53條);(2)對職責范圍認識不清,電氣班人員擅自操作運行設(shè)備,運行班長認可,違章操作。(電氣安規(guī) 18條58條66條);(3)對職責權(quán)限認識不清且對工作內(nèi)容不了解,調(diào)度擅自同意電氣班進行工作,不交代,不記錄。3.【措施及教訓(xùn)】(1)嚴格執(zhí)行工作票制度,加強對《安規(guī)》的學(xué)習,進行反習慣性違章的檢查,杜絕違章;(2)通過通報的學(xué)習,結(jié)合實際情況,進行一次反習慣性違章的討論,真正認識習慣性違章的危害;(3)加強各崗人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),認清本崗職責范圍、技術(shù)要求、安全要求。(九)臨時措施不可靠 高處墜落把命喪1.【事故經(jīng)過】1月15日,某發(fā)電廠由于7甲路皮帶斷裂,燃料車間在更換新皮帶時,將該起吊孔的圍欄碰壞。因工作未結(jié)束,暫時用一條尼龍繩將起吊孔四周圍好,作為臨時防護安全措施。1月17日8時30分燃料車間領(lǐng)導(dǎo)安排人員清理輸煤系統(tǒng)7皮帶配重處的積煤,同時疏通落煤管內(nèi)的堵煤。約9時,工作負責人于某帶領(lǐng)7名臨時工到達7皮帶配重處開始作業(yè),其中于某、楊某二人負責疏通落煤管,岳某等五人負責清理積煤。楊某用鐵錘砸落煤管時,于某發(fā)現(xiàn)效果不佳,隨即給燃料車間領(lǐng)導(dǎo)打電話請示,要求讓自己繼續(xù)砸通落煤管。于某回來接替楊某用鐵錘砸落煤管,岳某為讓出作業(yè)空間往南側(cè)的起吊孔方向后退時不慎從起吊孔墜落到8皮帶地面處(落差25米)。于某等人發(fā)現(xiàn)岳某墜落后,立即將岳某送往市醫(yī)院搶救,后搶救無效死亡。2.【事故原因】(1)工作負責人于某帶領(lǐng)作業(yè)人員到達現(xiàn)場后,對現(xiàn)場的臨時安全措施沒有引起重視,沒有強調(diào)安全注意事項,沒有采取任何補充安全措施,不考慮作業(yè)過程的危險因素,起不到工作負責人的監(jiān)護作用,是此次事故發(fā)生的主要原因。(2)沒有及時恢復(fù)被拉壞的防護圍欄,而僅用一條尼龍繩將起吊孔四周圍好,來代替防護圍欄,作為臨時安全措施,給事故的發(fā)生埋下了隱患。3.【措施及教訓(xùn)】(1)對現(xiàn)場固定的安全防護措施,因工作需要必須進行改動的,工作完成后應(yīng)及時恢復(fù);(2)提高作業(yè)人員的安全意識及自我保護意識,開始工作前應(yīng)認真檢查現(xiàn)場安全防護措施是否符合要求。(一零)清理積煤不慎 造成機械傷亡1.【事故經(jīng)過】6月14日15時,該廠備煤車間3號皮帶輸送機崗位操作工郝某從操作室進入3號皮帶輸送機進行交接班前檢查清理,約15時10分,捅煤工劉某發(fā)現(xiàn)3號皮帶斷煤,于是到受煤斗處檢查,捅煤后發(fā)現(xiàn)皮帶機皮帶跑偏,就地調(diào)整無效,即向3號皮帶機尾輪部位走去,離機尾約5—6m處,看到有折斷的鐵鍬把在尾輪北側(cè),未見郝某本人,意識到情況嚴重,隨即將皮帶機停下,并報告有關(guān)人員。有關(guān)人員到現(xiàn)場后,發(fā)現(xiàn)郝某面朝下趴在3號皮帶機尾輪下,頭部傷勢嚴重,立即將其送醫(yī) 院,經(jīng)搶救無效死亡。2.【事故原因】(1)經(jīng)現(xiàn)場勘察,皮帶向南跑偏150mm,尾輪北部無沾煤,南部有大約10mm厚的沾煤,鐵鍬在機尾北側(cè)斷為3截,人頭朝東略偏南,腳朝西略偏北,趴在皮帶機尾輪下方,距頭部約200mm處有血跡,手套、帽子掉落在皮帶下;(2)從現(xiàn)場勘察情況推斷,郝某是在清理皮帶機尾上沾煤時,鐵鍬被運行中的皮帶卷住,又被皮帶甩出,碰到機尾附近硬物折斷,郝某本人未迅速將鐵鍬脫手,被慣性推向前,頭部撞擊硬物后致死的;(3)事故發(fā)生后,當?shù)赜嘘P(guān)部門組成調(diào)查組對事故進行了分析,認為:① 操作工郝某在未停車的情況下處理機尾輪沾煤,違反了該廠“運行中的機器設(shè)備不許擦試、檢修或進行故障處理”的規(guī)定,是導(dǎo)致本起事故的直接原因;② 皮帶機沒有緊急停車裝置,在機尾沒有防護欄桿,是造成這起事故的重要原因; ③ 該廠安全管理不到位,對職工安全教育不夠,安全防護設(shè)施不完善,是造成這起事故的原因之一。3.【措施及教訓(xùn)】(1)這起事故充分說明,要保證安全生產(chǎn),必須有一定的物質(zhì)條件和技術(shù)措施加以支持,這就要求生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)方面必須有相應(yīng)的資金投入。實行市場經(jīng)濟以來,我國生產(chǎn)經(jīng)營單位的經(jīng)濟成分越來越復(fù)雜,國有生產(chǎn)經(jīng)營單位、集體生產(chǎn)經(jīng)營單位、私營生產(chǎn)經(jīng)營單位、外資生產(chǎn)經(jīng)營單位、個體戶并存,就其數(shù)量而言,私營生產(chǎn)經(jīng)營單位、外資生產(chǎn)經(jīng)營單位和個體戶占了絕大多數(shù),其中很多生產(chǎn)經(jīng)營單位為了追求一時的經(jīng)濟利益,安全生產(chǎn)投入嚴重不足甚至根本不投入,致使不具備起碼的安全生產(chǎn)條件,要錢不要職工的命,因此導(dǎo)致事故多發(fā);(2)從表面上看,安全生產(chǎn)方面的資金投入與單位追求的經(jīng)濟效益之間是相互矛盾的;實則不然,因為發(fā)生一起大的事故,往往給單位帶來巨大的經(jīng)濟損失,有的甚至能將一個單位多年的經(jīng)濟效益毀于一旦。(一一)擅自進煤斗 煤塌致人亡1.【事故經(jīng)過】10月25日,某發(fā)電廠燃料運行工張某在上煤工作中,嚴重違反安全工作規(guī)程,在沒有得到批準,無人監(jiān)護、沒有采取必要的安全措施情況下,私自進入原煤倉捅煤,由于煤塌方,造成窒息死亡。2.【事故原因】燃料運行工人張某某,工作中嚴重違反安全工作規(guī)程,在上煤過程中,沒有經(jīng)過班長及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準;沒有人員監(jiān)護;沒有采取必要的安全措施情況下,私自下到煤倉捅煤,實屬違章作業(yè),是造成死亡事故的主要原因。3.【措施及教訓(xùn)】安全生產(chǎn)管理要執(zhí)行危險點分析及風險預(yù)控制度。在設(shè)備運行情況下進入原煤倉捅煤是非常危險的,工作人員事先應(yīng)當對下煤倉捅煤工作的危險點進行分析,制定可靠的防范措施。如:停止該煤倉上煤、要設(shè)專人監(jiān)護、先處理掉倉壁上的積煤、下煤倉人員扎好安全帶等措施,事故是可以避免的。(一二)輸煤皮帶火災(zāi)事故1.【事故經(jīng)過】1990年3月6日10時45分,包頭第二熱電廠啟動7號乙皮帶上煤。皮帶啟動后值班工聞到臭膠皮味,即用事故按鈕停機檢查,并向班長報告。檢查未發(fā)現(xiàn)異常,又啟動7號乙皮帶上煤。11時30分值班工又聞到有膠皮味,未發(fā)現(xiàn)7號甲皮帶背面粘有煤粉,再次向班長報告。班長讓皮帶空轉(zhuǎn)2~3分鐘。11時40分,班長報告車間技術(shù)員7號甲皮帶煤粉可能有自燃,技術(shù)員要求用暖汽水沖一下。12時0分停機后,全班人員下崗休息,班長告訴車間運行副主任7號皮帶棧橋下第三、四個窗口有火花,這時已經(jīng)起火,立即報警,組織滅火,于15時30分將火撲滅。設(shè)備損壞情況:燒毀皮帶220m,電纜18根共1008m,控制電纜64根,共計3594m,燒壞磁鐵分離器、電動機、皮帶鋼架等。2.【事故原因】(1)輸煤除塵、沖洗裝置因設(shè)計、設(shè)備安裝等原因未與主體工程同時投入使用,致使煤粉沉積過多,發(fā)生自燃。著火后因沒有消防水(冬季防凍而停運),只好用暖汽水滅火,給滅火工作帶來困難,加重了火災(zāi)損失;(2)管理不嚴。在新廠建成后,沒有相應(yīng)地制定新的消防規(guī)章制度;(3)防火意識淡薄,麻痹大意,班長、技術(shù)員、副主任已意識到煤粉自燃,既未及時處理,又未向廠公安科匯報,導(dǎo)致了這場火災(zāi)的發(fā)生。3.【措施及教訓(xùn)】暴露問題:(1)輸煤系統(tǒng)除塵設(shè)施不完善,未與主體工程“三同時”;(2)防火意識淡薄。已發(fā)現(xiàn)皮帶運行有皮帶焦味,未去做檢查和處理,而是聽之任之,任其發(fā)展成災(zāi);(3)安全生產(chǎn)管理不到位。領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)人員沒有給予高度重視。輸煤系統(tǒng)消防設(shè)施不完善,沒有消防水,影響了救火效果。防范措施:(1)開展安全檢查活動,發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、隱患應(yīng)及時組織人員認真檢查和消除,決不能已察覺到隱患而都不去查找,只匯報了事的錯誤作法。領(lǐng)導(dǎo)者得知險情后也不能只做一般的安排,不親自組織檢查和消除,要真正做到安全責任到位,實行有效控制,將事故消滅在萌芽狀態(tài);(2)恢復(fù)沖洗水源,每天啟動沖洗泵沖洗積粉;(3)完善輸煤系統(tǒng)的消防水、沖洗水、除塵設(shè)備;(4)對輸煤設(shè)備特別是輸煤槽進行改進,減少系統(tǒng)漏煤。(一三)碎煤機動力開關(guān)在試驗位啟動上煤系統(tǒng)未遂事件1.【事件經(jīng)過】2004年 11月12日,早上8點鐘巡檢王某接班檢查發(fā)現(xiàn)A碎煤機棄鐵室有積煤,匯報主操郭某準備清理碎煤機棄鐵室積煤,主操郭某要求王某將碎煤機6KV小車開關(guān)搖至試驗位即可,控制電源可以不用斷開。王睿按主操要求停A碎煤機電源后清理碎煤機棄鐵室積煤。10:35主操郭某接到現(xiàn)場巡檢人員王某等回復(fù),現(xiàn)場已檢查完畢,可以啟動上煤線加倉,然后選擇1號斗輪機-C5A-C6A-A 滾軸篩-A 碎煤機-C7A-C8A-C9A-C10A 線路上煤。10:40整條線路啟動完畢,主操郭某通知斗輪機司機開始取煤,同時發(fā)現(xiàn)CRT上A碎煤機無電流顯示,立即按“急停”按鈕,然后檢查A碎煤機6KV小車開關(guān)在試驗位,控制電源SM30在合閘狀態(tài),幸好煤流剛運行到C5A皮帶,未造成堵煤和設(shè)備損壞。2.【事件原因】(1)在啟動前沒有對設(shè)備電源進行確認,沒有將A碎煤機電源小車開關(guān)送到工作位置;(2)清理碎煤機棄鐵室積煤安全措施不夠完善,搖出小車后,未??刂齐娫?,導(dǎo)致上位機出現(xiàn)誤導(dǎo)信息。3.【措施及教訓(xùn)】(1)運行設(shè)備執(zhí)行安措后,主操要有相應(yīng)的記錄,設(shè)備啟動前要先確認安措是否已經(jīng)恢復(fù)。設(shè)備啟動前應(yīng)認真檢查設(shè)備;(2)優(yōu)化輸煤系統(tǒng)控制邏輯:在碎煤機與皮帶連鎖控制邏輯里加入碎煤機電流比較信號,碎煤機只有檢測到開關(guān)柜合閘信號以及電流大于5A以上才能允許后級皮帶啟動。(一四)某電廠 C11B 皮帶燒斷事故1.【事故經(jīng)過】設(shè)備簡介:C11B皮帶機長128m,帶寬 ,設(shè)計出力1000t/h,輸送帶為尼龍膠帶。2003年3月24日,燃料機修二班工作負責人林某某辦理了“更換 C11B 皮帶機尾部導(dǎo)煤槽”的工作票,工作期限為24日13:3028日17:30,24日13:50起工作負責人林某某帶領(lǐng)工作班人員共7人進行更換11B皮帶機尾部導(dǎo)料槽工作,并在工作中使用了風焊。25日15:45分左右工作中斷,工作負責人林某某對所更換的導(dǎo)煤槽周圍皮帶工作面、非工作面及周圍地板均進行沖水。16:10左右,工作負責人林某某及班長張某某檢查檢修現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)異常后,離開現(xiàn)場。3月26日,運行一值 7:10 左右,運行巡檢員曾某某在C10號皮帶機巡檢時突然聽到一陣悶響,趕至C11號皮帶尾部時,發(fā)現(xiàn)C11B尾部靠重錘旁著火,濃煙很大,馬上用消防水淋滅,整個過程約10分鐘。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)C11B皮帶在重錘上方改向滾筒處熔斷,重錘墜落。2.【事故原因】(1)檢修人員在C11B導(dǎo)煤槽更換工作中使用了氣割風焊,未對熔渣進行隔離,也未清理動火處 支架槽鋼內(nèi)藏煤,熔渣及燒割廢鐵掉落至重錘拉緊裝置?500mm 改向滾筒旁煤粉內(nèi),導(dǎo)致煤粉發(fā)熱燒壞改向滾筒包膠并蔓延熔斷皮帶;(2)檢修人員在離開現(xiàn)場前,雖然對導(dǎo)煤槽段承載及空載皮帶和地面均進行了澆水,但并未清理動火處支架槽鋼內(nèi)藏煤及改向滾筒處煤粉并淋水降溫,動火處槽鋼藏煤高溫發(fā)熱導(dǎo)致周圍溫度長時間偏高,遺留火種未能熄滅,最終引起煤粉自燃熔斷皮帶;(3)事故發(fā)生當值,是從4號煤場取料上煤,由于4號煤場兩側(cè)存煤堆放時間較長,發(fā)熱嚴重,存煤已自燃冒煙。當晚整條輸煤皮帶廊道內(nèi)溫度高、煙氣重、焦味濃,影響了巡檢員視線和嗅覺,多次巡檢經(jīng)過現(xiàn)場均未及時發(fā)現(xiàn)異常。3.【措施及教訓(xùn)】(1)工作票“三種人”安全意識不強,工作票所填寫的安全措施不完善。在整個檢修過程中,多次進行動火工作,但工作票中安全措施欄并未提到須采取任何防火措施;(2)工作風險分析不足。檢修人員在進行氣割作業(yè)時,對其旁邊的積煤未采取隔離、清掃等防范措施,特殊作業(yè)沒有作業(yè)指導(dǎo)書;(3)檢修人員事故預(yù)想不足,工作中斷收工離開現(xiàn)場前,檢查、消除遺留火種不夠徹底。在動火區(qū)域存有積粉,及所動火的槽鋼內(nèi)也存有積煤,但都沒有發(fā)現(xiàn)其是否存有火種,也沒有針對積煤采取任何措施;(4)運行巡檢員責任心不強。檢修現(xiàn)場等危險區(qū)域未重點巡查監(jiān)控,事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)消除,導(dǎo)致事故擴大。(一五)某電廠 C7A/B 尾部導(dǎo)料槽內(nèi)導(dǎo)流板粘煤著火事件1.【事件經(jīng)過】設(shè)備簡介:C7A/B 皮帶機長 110m,帶寬 ,帶速 ,設(shè)計出力 1600t/h,輸送帶為 EP300聚脂帆布阻燃膠帶。2004年2月5日上午,為防止 C7A/B 皮帶機尾部導(dǎo)料槽內(nèi)的導(dǎo)流板脫落,避免皮帶劃傷撕裂事故,檢修班對導(dǎo)流板進行了加固焊接,工作于上午11:00 結(jié)束。12:45,運行四班巡檢人員羅某巡檢到C7A皮帶時,發(fā)現(xiàn)C7A導(dǎo)料槽出口處有火星噴出,立即拉停C7A皮帶,并通知輸煤程控,同時向?qū)Я喜蹆?nèi)沖水,班長杜某和主操暢某趕到現(xiàn)場,三人迅速對A路的落煤管、A碎煤機、A滾軸篩進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,當檢查到C6A/B皮帶頭部 時,發(fā)現(xiàn)C6B頭部護罩往外冒煙,立即向C7B 尾部導(dǎo)料槽內(nèi)沖水,并對B滾軸篩、B碎煤機進行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)著火點,打開B碎煤機下C7B鎖氣器下方的觀察門時,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流板的焊縫(當日有焊接作業(yè))周圍有明火,對C7A/B導(dǎo)料槽沖足水后,通知檢修班負責焊接導(dǎo)流板的工作負責人王某及點檢長魯某到現(xiàn)場,打開導(dǎo)料槽后部檔煤板,發(fā)現(xiàn)C7A導(dǎo)料槽內(nèi)的著火點也在導(dǎo)流板上,于是對著火點進行滅火,火源消除后試機啟動皮帶,將C7A/B導(dǎo)料槽段的皮帶拉出進行檢查,皮帶無損傷。2.【事件原因】(1)檢修人員在焊接落煤管導(dǎo)料槽導(dǎo)流板時,未對導(dǎo)流板焊接點四周的粘煤進行徹底清理,工作結(jié)束后,也未對焊縫的溫度進行降溫處理,造成熱源失控,且神華煤種又易自燃,致使 焊口周 圍粘煤自燃;(2)雖然辦理了動火工作票,但未能嚴格執(zhí)行。工作票風險預(yù)控單所列措施未嚴格執(zhí)行,防火措施未落實到位,員工安全意識淡薄。3.【措施及教訓(xùn)】(1)組織全體員工學(xué)習動火工作票管理制度,并嚴格執(zhí)行;(2)針對神華煤易自燃的特性,結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,制定一個安全可靠的動火流程作業(yè)標準,嚴格規(guī)范指導(dǎo)動火作業(yè)。動火前的各項措施必須落實到位,動火結(jié)束后必須清理火種。
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