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煉鋼工藝流程及典型案例介紹-資料下載頁

2025-02-19 11:51本頁面
  

【正文】 造成大噴。 終點(diǎn)爐渣基本化好, 降槍過早、過低時(shí), 由于熔池內(nèi)碳含量還較高,碳的氧化速度猛增,也會產(chǎn)生大噴。所以應(yīng)控制好終點(diǎn)的降槍時(shí)機(jī)。 爐役前期爐膛小, 前期溫度低, 渣中 TFe偏高, 要注 意及時(shí)降槍,不使TFe過高, 以免噴濺。 補(bǔ)爐后,爐襯溫度偏低,前期吹煉溫度隨之降低,造成氧化性強(qiáng), 要注意及時(shí)降槍,控制渣中 TFe含量,以免噴濺。 對此現(xiàn)場總結(jié)為:前期噴渣,爐溫過低;中期噴渣,爐溫過高。若采用留渣操作, 所留熔渣 TFe較高,兌鐵前如果沒有采取冷凝熔渣的措施,也可能產(chǎn)生爆發(fā)性噴濺。 吹煉過程一旦發(fā)生噴濺就不要輕易降槍, 因?yàn)榻禈屢院?,碳的氧化反?yīng)更加激烈, 反而會加劇噴濺。此時(shí)可適當(dāng)?shù)奶針專? 這樣一方面可以降低碳的氧化反應(yīng)速度和熔池升溫速度, 另一方面也可以借助于氧氣之流股的沖擊作用吹開熔渣, 促進(jìn)氣體的排出。 第六章氧氣轉(zhuǎn)爐 噴濺的控制 57 58 有時(shí)各爐吹煉情況差不多,碳的氧化速度也不相上下。但有的爐次有大噴, 有的就沒有。這說明除了碳的氧化不均衡外,還有其他原因引起噴濺,如爐容比的大小、渣量多少、 熔渣泡沫化程度等。 在鐵水 Si含量高, 渣中 SiO2含量較高, 渣量大時(shí), 再加上熔渣內(nèi) TFe較高,熔渣表面張力降低, 熔渣泡沫太多, 阻礙著氣體通暢排出,使渣層厚度增加,嚴(yán)重時(shí)能夠上漲到爐口。 爐內(nèi)有大量泡沫渣存在, 說明在熔渣中保留了大量的氣體。當(dāng)熔渣起泡沫時(shí),渣面上漲到接近于爐口。此時(shí),只要有一個(gè)不大的沖擊力, 就能把熔渣從爐口推出, 熔渣所夾帶的金屬液也隨之而出, 造成較大的噴濺。同時(shí)泡沫渣對熔池液面覆蓋良好, 對氣體的排出有阻礙作用。因此嚴(yán)重的泡沫渣就是造成泡沫性噴濺的原因。顯然, 渣量大比較容易產(chǎn)生噴濺;爐容比大的轉(zhuǎn)爐,氣體排出通暢, 發(fā)生較大噴濺的可能性小些。 泡沫性噴濺由于渣中 TFe較高, 往往伴隨著爆發(fā)性噴濺。泡沫性噴濺的預(yù)防和處理根據(jù)泡沫性噴濺產(chǎn)生的原因, 預(yù)防的措施如下: 1)控制好鐵水中的 Si含量, Si含量高采用雙渣操作。 2)控制好熔渣中 TFe含量,適當(dāng)降低槍位,控制礦石加入量, 不出現(xiàn)TFe積聚現(xiàn)象,以免熔渣過分發(fā)泡。 58 59 渣中 TFe過低,熔渣流動(dòng)性不好,氧氣流直接接觸金屬液面,由于碳氧反應(yīng)生成的氣體排出時(shí), 帶動(dòng)金屬液滴飛出爐外,形成金屬噴濺。金屬噴濺又稱為返干性噴濺。 可見,金屬噴濺產(chǎn)生的原因與爆發(fā)性噴濺正好相反。當(dāng)長時(shí)間低槍位操作、 二批料加入過早、爐渣未化透就急于降槍脫碳等,都有可能產(chǎn)生金屬噴濺。 1)避免超裝,防止熔池過深。濺渣護(hù)爐引起的爐底上漲應(yīng)及時(shí)處理;經(jīng)常測量爐液面,以防槍位控制不當(dāng)。 2)控制好槍位,化好渣,避免槍位過低、 TFe含量過低,均有利于預(yù)防金屬噴濺。 噴濺 59 60 半鋼冶煉,由于鐵水 Si低熱量不足,前期無法加入氧化鐵造渣,渣量少,冶煉前期渣中 TFe不足,平時(shí)多發(fā)生金屬噴濺,造成爐嘴粘鋼不宜處理。改善金屬噴濺主要從以下方面入手: 1)前期高槍位吹煉,提高渣中 TFe含量; 2)兌鐵前加入適當(dāng)冷固球團(tuán)增加渣中 TFe; 3)熱量不足時(shí),加入 Si質(zhì)發(fā)熱劑,改善熱量情況; 4)采用留渣操作,促進(jìn)早化渣; 5)研究適宜的氧槍噴頭,適應(yīng)高供氧強(qiáng)度。 60 序 事故經(jīng)過 原因 措施 責(zé)任 1 自動(dòng)方式控制氧槍下槍開吹,氧槍噴頭距離液面 動(dòng),高槍位吊吹時(shí)間長,(FeO)聚集產(chǎn)生爆發(fā)性噴濺。爐前平臺一片火海。死 1人、燙傷 4人。 操作工對自動(dòng)、手動(dòng)操作方式不熟練。 緊急情況下及時(shí)關(guān)閉氧氣切斷閥停止吹煉控制噴濺。 操作工 班長 主任 2 吹煉過程發(fā)生噴濺,降槍壓噴氧槍噴頭漏水嚴(yán)重放炮,一文水倒流在爐內(nèi),造成 ”凍爐 “。 吹煉槍位控制不當(dāng)產(chǎn)生大噴,采用壓槍控制加劇了噴濺,造成氧槍噴頭漏水、放炮,沖擊波將煙道一文喉口冷卻水管變形。 發(fā)生大噴或爆噴時(shí)必須立即提槍聽吹 操作工 班長 主任 61 序 事故經(jīng)過 原因 措施 責(zé)任 3 吹煉過程化渣不好,金屬噴濺嚴(yán)重,氧槍槍體粘鋼渣較粗,吹煉結(jié)束提槍時(shí)氧槍卡死在氧槍孔水套內(nèi),處理事故過程中降氧槍,造成氧槍鋼絲繩松弛出槽,最后導(dǎo)致氧槍鋼絲繩斷氧槍墜槍,氧槍小車、滑道損壞。 1)化渣不好; 2)處理方法不當(dāng); 1)控制好槍位化好渣; 2)氧槍粘粗到一定程度,嚴(yán)禁提出氧槍水套,應(yīng)采用加螢石化渣涮槍方法,或抹槍。 操作工 作業(yè)長 主任 廠長 4 吹煉氧氣流量顯示正常,但一爐鋼供氧時(shí)間比正常情況下縮短 23分鐘,化渣不好嚴(yán)重金屬“返干 ”,爐口返煙。打開煙道檢查發(fā)現(xiàn)斜煙道入口處,被鋼渣堵80%。罩裙橫移車燒變形、停產(chǎn)處理 48小時(shí)。 氧氣計(jì)量出現(xiàn)問題: 1)氧氣溫度值由正常變化為 100℃ ; 2)使用的氧氣流量是經(jīng)過假氧氣溫度補(bǔ)償后的流量,而實(shí)際流量比較大,供氧強(qiáng)度大造成大的金屬噴濺。 氧氣流量是經(jīng)過計(jì)量基礎(chǔ)上,加上氧氣壓力、溫度補(bǔ)償計(jì)算出,要經(jīng)常檢查氧氣壓力、溫度真實(shí)性,有問題及時(shí)處理。 操作工 62 衷心感謝! 敬請指正! 63 演講完畢,謝謝觀看!
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